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文档简介

1、试 题 姓 名: 1 某变电所10kV线路有运行改热备用,当操作结束后,如何确认该出线开关确已处于分闸位置? 说出5种方法. (出线柜为KYN-28小车开关) 5%2 上述间隔工作结束,由热备用该运行,在开关合闸操作时,后台报”控制回路断线”,请问该如何检查.处理?并分析.说明产生原因(5种以上). 10%3 请问在哪些情况下重合闸装置不会动作? 5种 10%4有一台Y/11接线、容量为31.5MVA、变比为115/10.5(kV)的变压器,一次侧电流互感器的变比KTAY=300/5,二次侧电流互感器的变比KTA=2000/5,在该变压器上装设差动保护,试计算差动回路中各侧电流及流入差动继电器

2、的不平衡电流分别是多少? 10%5 某110kV线路投运,当开关及线路冲击试验结束后改为运行状态(已经带有负荷),此时后台报”XX线路零序长期启动报警”,请问该如何检查.处理? 5%零序长期启动说明:保护电流回路大小和相位不平衡,保护装置自产零序和外接3I0出现.因此我们需要对电流回路进行检查.包括电流互感器一次设备及二次回路.一次设备检查在运行情况下有无异常声音(嗡嗡声音).二次回路检查:包括保护测量表计等回路.6 某110kV变电站110kV母线(单母线)电压互感器接线如下:问是否正确.为什么 10%这是压变二三次回路图错误:1 二三次回路中Un不能共用一根N相电缆当区外故障是这种接线会产

3、生-3U0电压,保护装置需要计算外接零序电压时,会引起保护误动. 2. UL引出线不能装设熔丝或空气开关系统正常运行时仅仅有不平衡零序电压产生 (比较小),当UL引出线装设熔丝或空开,我们在运行中无法对其进行监控,当系统出现零序电压时有可能会因为熔丝或空气开关的损坏而无法在二次回路中正确反映3U0.7 请简述母分备自投动作原理及闭锁备自投的条件. 10%8 事故分析题: (电气主接线如下) 20%事故前运行状态:该电厂35KV母线当时为正、付母分列运行, 3331线、厂用高压备变正母运行; 3332线付母运行:35KV母联开关处于检修状态。发电机组全部处于停机状态。对外输送功率为0MW。事故经

4、过简述:在35KV母联开关未拆接地线的情况下,合上了母联开关付母闸刀,造成35KV付母三相短路, 3332线两侧保护动作开关跳闸。1 事故分析及检查3332线两侧保护装置都采用国电南京自动化股份有限公司产品。具体型号:PSL626D。PSL626D微机保护装置是以光纤电流差动保护作为全线速动的主保护;后备保护为距离+过流保护。当两侧开关动作跳闸后,动作报告:变电所侧:200x年01月12日 14时03分11秒979毫秒 000000ms 差动保护启动 (差动保护620D) CPU2 000000ms 保护启动 (距离过流保护) CPU1 000522ms 差动保护零差动作 (差动保护620D)

5、 CPU2 000522ms 差动保护三跳出口 (差动保护620D) CPU2 006010ms 差动保护整组复归 (差动保护620D) CPU2 012584ms 保护启动整组复归 (距离过流保护) CPU1电厂侧: 200x年01月12日 14时03分11秒971毫秒 000000ms 差动保护启动 (差动保护620D) CPU2 000000ms 保护启动 (距离过流保护) CPU1 000519ms 差动保护零差动作 (差动保护620D) CPU2 000520ms 差动保护三跳出口 (差动保护620D) CPU2 006020ms 差动保护整组复归 (差动保护620D) CPU2 0

6、12583ms 保护启动整组复归 (距离过流保护) CPU1初步检查1、 保护装置的版本号:V2.07 厂家最新版本2、 保护装置的逻辑回路试验正确3、 线路两侧的电流互感器极性正确,方向均朝向线路4、 两侧的电流互感差动绕组,变电所侧为江苏东源的LCZ-35Q,等级为10P10,变比8005,为式贯穿。电厂侧,电流互感器为维坊坊开关厂的LZZBJ-35,等级为10P,变比800为套管式。(CT数据如下)变电所测比 差()角差(分)5102010051020100A相2K12K20.3980.3040.2580.176-6-4.2-3.3-1.0B相2K12K20.5430.4130.3250

7、.229-8.9-6.9-5.2-4.2C相2K12K20.670.5040.3820.238-11.3-8.9-6.8-2.3发电厂比 差()角差(分)5102010051020100A相4S14S20.6020.4990.430.303-5.9-4.2-3.10.7B相4S14S21.1190.9630.8660.7557.910.111.415.3C相4S14S20.630.4650.4050.299-5.8-4.3-3.5-1.2CT伏安特性:变电所侧电流(A)12345101530A相电压(V)110.7121.0133.6142.1150.6182.0192.5217.0B相88.

8、397.2103.5110.3115.9145.2163.7188.0C相101.7116.7128.1138.1146.9172.0181.0201.6CT伏安特性:发电厂侧电流(A)1.3A相电压(V)263.4B相264.1(1.34A)C相263.4(1.4A)5、 对两侧保护装置故障3I0波形比较(下图) 时间(ms) 30507590电厂侧(A)-10.115-11.520-11.512-9.839变电所(A)7.387.0755.9234.653试根据上述情况对开关动作情况进行分析,并进行处理. 9.某变电站根据年度计划对10kV段间隔进行扩建,工作票内容如下:工作地点:

9、5;×变10kV开关室工作任务:10kV段出线待用间隔扩建,及母线更换简图:现工作均已完成,同时验收合格,请编写启动操作方案20%1. 待用间隔命名为大丰231线2. 接线路工作负责人汇报:大丰231线线路工作结束,(大丰231线间隔内电缆没有接头).3.*变值班员汇报:大丰231线间隔,10KV母线工作结束,可投运,命名,运规,典型操作票已完善,一次定相正确.4.核对大丰231线保护整定单正确.5.核对大丰231线,10KV专用计量出线4S,宇锦241线,三江233线,化工237线,10KV联络出线6S,均由线路检修改冷备用.6.10KV段母线由母线检修改冷备用.7. 10KV段母

10、线压变避雷器由冷备用改运行.8.1#主变由主变及两侧开关检修改热备用.9.许可1#电容器由开关及电容器检修改热备用.10.许可1#所变由冷备用改热备用.11.大丰231线由冷备用改运行(无电操作).12.用上10KV母分充电保护定值.13.10KV母分由冷备用改运行(对10K段母线和大丰231线间隔充电,冲击合闸3次,每次合闸5分钟,间隔3分钟,最后一次不拉开)14.许可10KV段母线二次核相工作(同电源)15.站调:1#所变由热备用改运行.16.大丰231线由运行改开关及线路检修.17.许可大丰231线电缆搭头工作.18.汇报大丰231线电缆搭头工作,可投运.19.大丰231线由开关及线路检修改运行(对大丰231线线路冲击合闸3次,每次5分钟,间隔3分钟,最后一次不拉开)

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