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文档简介
1、迅达电梯 3300AP 代码故障说明 0001 不再使用电梯永久性锁止。按SCIC 印板上的复位按钮 0002Elevator_Safety_Chain 安全回路意外打开。 0003Elevator_Overload_Mode 轿厢称重装置(CLC)检测到的超载。检查 CLC回路。 0 012SIM 卡缺失 SIM 卡和印板不配套,没有 SchindlerSIM 卡, 0017SIM卡调试号错配 SIM卡存在,但内部 COM号与SCIC号不一致。所配送的 SIM卡不对或SCIC已用 于其它电梯。 0018SIM卡完整性故障SIM卡可以被读取但可能数据被破坏,更换 SIM卡0019 看门狗复位0
2、020 当门打开时,安全回路没有打开。0022 在再平层过程中轿厢控制器发生故障,检查 SUET 0023Elevator_ISK_Fail_On_Preopening 0024Elevator_KNE_U_InterruptedKNUE_U 中断。持续致命故障复位: 0025Elevator_ISK_Preopen_Error 在门再开启过程中 ISK 打开。0027 软件故障(再平层)0028NF1_Mode0029RV2_Mode 0030E_Elevator_UL3_Disabled 0031 电梯学习运行中断0033 电梯启动在复位或断电后。或系统已进行了看门狗复位。 0070在非T
3、SD系统上的KNET言号激活 0071在TSD系统上的JREC信号激活 0072在非TSD系统上的KSR_A言号激活 0301Door_Closing(80x=F) 门没有在 12秒内关闭。0302Door_Closing 门没有在 12秒内打开。0303Door_Max_Lock_Time 在运行指令发出后,门关闭,但在接下来三分钟内轿厢没有启动。 0304Door_KSKBKSK联门力限制器激活过于频繁。在门区或在缝/缝隙处查找障碍物/屏障。检查 KSKB开关0305DOOR_WRONG_EVENT 0306DOOR_WRONG_EVENT_20307DOOR_WRONG_EVENT_30
4、308DOOR_WRONG_EVENT_4 0309DOOR_WRONG_CMD_VALUE0310DOOR_WRONG_MOTION_VALUE 0311DOOR_WRONG_DRIVER_EVENT 0312Door_Closed_With_Wrong_CommandKET-S在没有 EC指令 DOOR_CLOSE/DOOR_LO的情况下激活。0313Door_Shaft_Error(1x=F)DOORx_CMD 要在没有门的一侧打开门,如前侧、后侧或二者。 控制器重新起 动。 031 4Door_Pre_Opening(1 x=P) 提前开门硬件故障0315Door_Not_Recove
5、rable(1x=F) 在门出现一定数量的可恢复故障后,电梯产生重大故障。检查门可能 发生的故障 0316Door_Heartbeat_Error(4x=F)SCIC 失去SDIC脉动。此故障由门服务故障引发 0317Door_Unexpected_State 如果 EC收到门的状态顺序为LOCKED CLOSED则子系统出现问题。SCIC.SDIC软件版本可能错配。检查SDIC电源是否有“松脱触点” 0318Door_SDIC_Heartbeat此故障每次在SCIC印板上手动复位后均发生。 0319Door_Reversing 0320Door_Shutting0321Door_Open_T
6、oo_Fast0322Door_KET-O_Not_Off0323Door_KET-O_On_Unexpected0324Door_KET-O_On_When_Locked0325Door_KET-O_On_When_Closed0326Door_KET-O_Off_When_Opened0327Door_KET-S_Not_Off0328Door_KET-S_On_Unexpected0329Door_KET-S_Off_Unexpected0330Door_KET-S_Off_When_Closed0331Door_KET-S_Off_When_Locked 0332Door_KET-S_
7、On_When_Opened 0333Door1DODDIP开关配置错误根据示意图检查DIP开关设置 0334Door2DODDIP开关配置错误根据示意图检查DIP开关设置0335 门在门区外开启 0336Door_overtemperature(3x=F) 门过热 0337Door_SUET_Board_Disconnected(1x=F)SUET 印板未连接 0338Door_SUET_Error1_Overbridging_Activation_ 门跨接无法激活 0339Door_SUET_Error2_Overbridging_Lost(3x=F) 门跨接中断 0340Door_SUE
8、T_Error3_Overbridging_Deactivation_0401Drive_Safety_Chain_Interrupted 发生一次急停。0402Drive_Trip_Too_Long(1x=F) 驱动激活时间超出限制。 0403Drive_Contactors_Feedback(1 x=F) 其中一个输入反馈在运行过程中进行了转换,或在启动后没有转换,或在停止后没有转换。紧急停机?检查布线。检查与之相关的回路中接触器故障或输入故障0404Drive_Direction_Error0405Drive_Shaft_Information运行方向错误。未使用。无 O4O6Drive
9、_OvertempTHMH电动机过热保护或KTHM井道温度监测已触发0407Drive_Not_Ready_During_Standstill 当轿厢处于静止状态时,就绪信号缺失。检查电机线 0408Drive_Not_Ready_During_Trip 当轿厢处于运行状态时,就绪信号缺失。检查电机线缆、连接器。0409Drive_Speed_Limit_Exceeded_In_Standby 在运行启动阶段,速度限制信号缺失。 、 0410Drive_Speed_Limit_Exceeded_During_Safetychain 在运行停靠阶段, 速度限制信号缺失。 检查电机 线缆、连接器、
10、从 ACVF至MCCE板的I/O状态、ACVF速度限制参数 1101CLC_No_Frequency(1x=F)CLC 输入(SDIC.XLD)报告无频率(没有称重装置)。 1102CLC_Wro ng_Value所测量的轿厢载荷值错误。1103CLC_Calibration_Error 轿厢称重装置:在校正过程中出现了故障。检查 CLC 1104CLC_OverbridgedSCIC印板上的 DIP开关1处于ON位置 1105CLC_No_Calibratio nCLC 还未进行校正。检查CLC布 线。 1108CLC_Out_Of_Range(1x=F)轿厢称重装置超出了范围 1109校正
11、期间CLC零载荷频率超出了范围 1110校正期间CLC参考载荷频率超出了范围 1111校正期间CLC零载荷重量超出了范围 1112校正期间CLC斜率超出了范围 1113CLC额定重量超出范围 1601SEM_Ge neral_Error 自动疏散单元 SEM故 障1901Chip_Card_Wrong_Device 内部软件故障。更新电梯控制软件。 1902Chip_Card_控制装置试图打开 SIM卡上不存在的文件。如果使用“老” SIM卡(软件版本不对),就 会发生。检查 SIM 卡与软件版本的相容性 1 903Chip_Card_Warning_Incorrect_Mode 1904Ch
12、ip_Card_Not_FormatedSIM 卡未格式化。更换 SIM 卡 1905Chip_Card_No_Or_No_Schindler_Card 检查是否有SIM卡,以及卡是否插入正确。如果正确:更换此SIM卡 1906SIM卡读取故障 1907SIM卡写入故障 1908SIM卡系统文件错误的故障SIM卡无效。选择正确的 SIM卡。2002Trip_Learning_Level_Missing 向上方向所记录的楼层层数与向下方向所记录的楼层层数不符。 2003Trip_Learning_Number_Of_Levels_Vary(11x=F) 在向上方向学习运行中所记录的楼层数与向下方
13、向 检查阶段所记录的楼层数不相符。 2004Trip_Learning_Level_Outside_Array_Limits超过了最大楼层数(=15)。检查 KS磁铁 /PHS 插板数2005Trip_Position_Target_Not_Reached 未从驱动装置收到 “目标已达到”信息,运行位置即异常中断。 2006Warning_Trip_Position_Target_Not_Reached2007Trip_Position_Move_Not_In_Door_Zone 控制装置要求在定位模式下进行移动, 但轿厢不处在平层状 态。2008Trip_Synchro_Rough_Posi
14、tion_State_Error(1x=F) 同步运行或(在某些条件下)服务运行未收到不 一致的KSE信息。检查 KSE磁铁。检查KSE磁开关。2009Warning_Trip_Synchro_Rough_Position_State_ 2010Trip_Learning_Direction_Unknown_Received 在学习运行期间,运行方向不明。2011Trip_Learning_Wrong_Magnet_Order(1x=F) 在学习运行期间磁铁顺序错误2012 不再使用2013 不再使用2060Trip_Learning_Minimal_Travel_Distance(1x=F)
15、 2061Trip_Learning_Intolerable_Flag_Length(1x=F) 2062Trip_Learning_Upper_Flag_Edge_Already_Set 这种情况仅可能发生在我们不容许盖写井道映像的情况下 2063Trip_Learning_Upper_Flag_Edge_Not_Set(1x=F) 2064Trip_Learning_Lower_Flag_Edge_Already_Set 2065Trip_Learning_Lower_Flag_Edge_Not_Set(1x=F) 2066Trip_Learning_Invalid_Door_Entran
16、ce_Side(1x=F) 已经设置的不同,无效值是此处问题所在) 。2067Trip_Learning_Door_Entrance_Side_Not_Set 检查插板。2068Trip_Learning_Door_Entrance_Side_Already_Set 检查光栅线缆。检查插板。2069Trip_Learning_Invalid_Lower_Flag_Edge(1x=F)两个楼层之间的距离小于所容许的最小行程距离最后测量的插板长度超过所允许的公差。控制器试图为已经设定的一个上部插板设定一个值。控制器遗漏了对一个楼层上部插板的设置。控制器试图为已经设定的一个下部插板设定一个值。控制器
17、遗漏了对一个楼层下部插板的设置。控制器试图设置一个不允许设置的门侧(这与控制器遗漏了对一个楼层门侧的设置。 检查光栅线缆。控制器试图对已经设置过的门入口侧进行设置。控制器试图将一个下部插板边高度设置得大于一个上部插板的高度。检查光栅线缆。检查插板。 2070Trip_Learning_Invalid_Upper_Flag_Edge(1x=F)控制器试图将一个上部插板边高度设置得小于一个下部插板的高度。 2071Trip_Learning_Upper_Flag_Edge_Differ(1x=F)控制器设置了一个新的上部插板边高度。以前的值和此值的差异大于可接受范围。检查编码器。检查绳打滑情况。
18、2072Trip_Learning_Lower_Flag_Edge_Differ(1x=F)控制器设置了一个新的下部插板边高度。以前的值和此值的差异大于可接受范围。 2073Trip_Learning_Door_Entrance_Side_Differ(1x=F)控制器试图设置一个门的入口侧。此入口侧已经设置, 2075Trip_Position_Correction_Too_Big定位运行期间,校正的计算产生了一个比所规定的极限值(通常为30mm大的值。检查绳打滑情况。检查编码器。检查楼层传感器。检查CAN总线通信。 2076Trip_Learning_Average_Flag_Length
19、_Exceeded 在调整FC曳引参数“滑轮直径”后,平均插板长度的计算产生了一个大于公差限制的值。检查安装。检查插板长度。2077Trip_Learning_Flag_Edge_Sequence 在学习运行中同样的边前后收到两次。 2078Trip_Final_Level_Not_Found(1x=F) 同步运行或学习 运行在最后一个 KSE 信号之后以及位于 SKA=1250mr处的缓冲KSE信号之前,没有发现最高或最低楼层的插板。 2079PHSx_Signal_Persistently_Briged(1x=F, 1x=P 如果有 SUET在运行时,井道信息信号 PHS和 / 或 PHS
20、1不按预期改变其状态。它们处于持续激活状态 2080PHNR_Sig naln co nsiste nt在轿厢每次在一个楼层停靠之后,都要进行井道再平层信号PHNR_U和PHNR_D勺一致性检查。如果这两个信号在这一时点都不处于激活状态,则发生该故障。2101Shaft_Undefined(1x=F) 井道尚未进行定义。手动进行系统复位21 02Shaft_Level_Missing(1x=F) 井道映像中有楼层缺失。检查井道信息、插板长度。 2103Shaft_Number_Of_Levels_Vary(1x=F) 存储在EEPROM中的楼层总数与实际测量的不一致。21 04Shaft_Le
21、vel_Outside_Array_Limits(1x=F) 楼层太多。2110Shaft_Image_In_Error_State 由于应用程序启动的故障所导致的井道映像物体处于故障状态。 2111Shaft_I nvalid_Rough_Positi on此故障可能源于 KSE指示器变化信号的失效和不完整。 2112Shaft_Invalid_Shaft_Stage(3x=P)此故障可能源于 PHS和 KS指示器变化信号的失效和不完整。 2113Shaft_Invalid_Current_Level此故障可能源于 PHS和KS指示器变化信号的失效和不完整。 2114Shaft_Positi
22、on_Lost_While_Stationary(7x=F)当轿厢准备进入停止状态时,有信号告知一个KSE或KS/PHS指示器发生变化。 2115Shaft_Position_Lost_While_Bouncing当轿厢处于停止状态时,有信号告知一个 KSE或 KS/PHS指示器发生变化。 2116Shaft_Ineonstant_Level_lndicators此故障可能源于 PHS和KS指示器变化信号的失效和不完整。系统故障自动处理程序进行一次“同步运行”2118Shaft_lnvalid_Travel_Mode2119Shaft_lnconstant_KSE_lndicators2122
23、Error_lnvalid_Shaft_lmage_For_This_Shaft_Type检查磁铁 /插板。重新进行学习运行2123Shaft_lmage_2124Shaft_lnvalid_Shaft_lmage_Version_Number 2125Shaft_Access_Persistent_Medium(1x=F) 不能对 EEPRO写入。 2126Shaft_Wrong_Magnet_Transition(1x=F)井道中 KS磁铁转换错误2127Shaft_No_KS1_Detection_Possible(1x=F)KS/KS1 磁铁无法检测到 2128KS信息顺序错误2129
24、 大致位置不匹配2130 初始化错误 2131LUETKS/KS1 的信息不一致 2 1 32 Shaft_Wrong_Magnet_Transition_InformationKS E向上和向下信息不一致2133Shaft_Rough_Position_Mismatch(2x=F)KSE 向上和向下信息混淆 2135检测到的TSD信号变化 2136KSE上行故障2137 井道信息系统故障。 2138E_SHAFT_RELEVEL_INFORMATIO NN VA进行再平层传感器信号的一致性检查:传感器;布线。 2139E_SHAFT_FLOOR_INFORMATIO NN VALID(2x进
25、行楼层传感器信号的一致性检查:传感器;布线。2160Shaft_Minimal_Travel_Distance(1x=F) 检测到各楼层之间的一个非常小的运行距离 2161Shaft_l ntolerable_Flag_Le ngth(1x=F)在应用程序启动(复位)时:当在RAM井道映像中设置楼层时,检测到一个过分长的插板,检查绳打滑情况 2 1 62Shaft_Upper_Flag_Edge_Already_Set(1 x= F)井道信息故障2163Shaft_Upper_Flag_Edge_Not_Set(1x=F) 检测到一个缺失的上部插板边位置。 2 1 64Shaft_Lower_
26、Flag_Edge_Already_Set(1 x= F)检测到一个无效的下部插板边位置2165Shaft_Lower_Flag_Edge_Not_Set(1x=F) 。参见 21642166Shaft_Invalid_Door_Entrance_Side(1x= F)同 21642167Shaft_Door_Entrance_Side_Not_Set(1x=F)参见 2164 2 1 68Shaft_Door_Entrance_Side_Already_Set(1 x= F)参见 21642169Shaft_Lower_Flag_Edge_Not_Set(1x=F) 。参见 2164 217
27、0Shaft_Invalid_Upper_Flag_Edge(1x=F)2201 FA_Drive_Contactors_Feedback_Start 目前没有使用 2202 FA_Drive_Contactors_Feedback_Travel 目前没有使用 2203FA_Drive_Contactors_Feedback_Stop 目前没有使用2204FA_Drive_Wrong_SD_Logic 目前没有使用2205FA_Drive_Thermic 目前没有使用 2315ACVF报警:电机失速(4x=重大故障) 2316ACVF报警:电机过热(4x=F) 2317ACVF报警:电机负荷不
28、足(4x=F) 2324ACVF报警:历史纪录可能遗失 2328ACVF报警:应用程序变化失效 2330ACVF报警:电流不平衡 2342ACVF报警:目标速度错误(最后的PHS上升边) 2345ACVF报警:变频器过热 2349ACVF报警:内部逻辑错误(30x=F) 2354ACVF报警:制动电阻 2357ACVF报警:处于静止状态时的输出接触器故障 2358ACVF报警:PWM输入状态错误(30x=F) 2364ACVF报警:机械报闸 KB/KB1的机械报闸触点 KB/KB1故障。 2369ACVF报警:U/F曲线尚未实施 2370ACVF报警:机械报闸的触点KB故障。 2371ACVF
29、报警:机械报闸的触点KB1故障。 2375ACVF报警:PHNRx顺序错误 2376ACVF报警:超过了再平层距离 2379ACVF报警:RPM识别出低扭矩2401E_FC_Proxy_Unused_Warning 2402FC_Heartbeat_Timeout(10x=F)FC 在规定时间内(例如 700毫秒内)不对 EC发送脉动(CAN总线信 息)。检查CAN线缆、CAN总线终端 2403FC_True_Start_Timeout(3x=F) 在FC从EC接受启动指令后,EC要求FC在一个可接受的时间期限内(例如2.5秒)进入加速或(匀速)状态。FC应用程序故障。检查 CAN线缆、CAN
30、总线终端 2404FC_Move_CMD_Timeout_Error(3x=F)来自 ACVF的移动指令超时 2405FC_Drive_Phase(3x=F) 驱动顺序错误(停止、加速、减速) 2406FC要求移动零距离的警告 2407FC要求移动方向无的警告 2408FC要求移动方向反向的警告 2409FC要求移动零楼层的警告 2410FC要求螺旋移动的警告 2411FC在停止过程中要求移动的警告 2412FC在不能用的情况下要求移动的警告 2413FC在FC模式错误的情况下要求移动的警告 2414FC在致命故障后要求恢复的警告 2415FC安全回路将被禁用的警告 2416FC 一般逻辑错误
31、警告 2417FC不平衡高负荷的警告 2418FC驱动变成不可用的警告 2419FC驱动阶段成为未知的警告 2420FC警告所收到的FC错误未知 2421FC警告所收到的FC报警未知 2422FC从错误逻辑恢复的警告 2423FC_CMD_Stop_Timeout(1x=F)EC对FC发出一个移动指令,但FC没有应答。严重的EC或 FC应用程序错误。CAN总线故障?检查FC是否运转 2424FC当不处于停止状态时要求静态移动的警告 2425FC在减速过程中要求动态移动的警告 2426FC当处于停止状态时要求动态移动的警告 2427FC警告FC软件版本仍未知 2428FC警告FC硬件类型仍未知
32、2429ACVF报告一个参数下载失败 2430ACVF报告参数值不一致 2431ACVF参数 FC数据不存在 2432ACVF参数组不匹配 2433ACVFFC软件版本参数错误2601 EEPROM_Insufficient_Space(1x=F)EEPROM 空间不足 2602EEPROM_Data_Recovery_Failure(1x=F)EEPROM 恢复失败 2603EEPROM_Ra nge_Error(1x=F)EEPRO范围错误2604E_EEPROM_Access_To_Unknown_File2605E_EEPROM_Shaft_2606E_EEPROM_RV_NR_260
33、7E_EEPROM_Error_Log_2608E_EEPROM_Statistics_130K609763_ZH_012609E_EEPROM_Drive_2610E_EEPROM_Modenization_ 2611E_EEPROM_Base_Normal_ 2612E_EEPROM_Password_ 2613E_EEPROM_Traffic_CTRL_2614E_EEPROM_LOP_2615E_EEPROM_COP_2616E_EEPROM_Base_Secure_2617E_EEPROM_EXT_Normal_2618E_EEPROM_EXT_Secure_2619E_EEPROM
34、_Door_激活前已收到来自 RSK/RSK1的反馈 激活后来自RSK/RSK1的反馈缺失 失效后来自RSK/RSK1的反馈延续 激活前已收到来自接触器的反馈 激活后来自接触器的反馈缺失 失效后来自RSK/RSK1的反馈延续2701Hyd_Drive_RSK_RSK1_Feedback_Before_Activation(1x=F)2702Hyd_Drive_RSK_RSK1_Feedback_Before_Activation(1x=F)2703Hyd_Drive_RSK_RSK1_Feedback_Before_Activation(1x=F)2704Hyd_Drive_RSK_RSK1_
35、Feedback_Before_Activation(1x=F)2705Hyd_Drive_RSK_RSK1_Feedback_Before_Activation(1x=F)2706Hyd_Drive_RSK_RSK1_Feedback_Before_Activation(1x=F) 2707Hyd_Drive_Soft_Start_Ready(1x=F)信号反馈缺失 2708Hyd_Drive_Lowpressure 液压系统低压2709Hyd_Drive_Speed_Limit_Exceeded_In_Standby 2710Hyd_Drive_Speed_Limit_Exceeded_D
36、uring_Safetychain_Bridged 3101至3173AAT自动验收测试故障 3201CANIQ 不支持 CANIO板 3202CAN10板1不工作 3203CANIO 板 2 不工作 3301电梯非TSD系统中的 N-KNET(1x=F):在一个非 TSD系统中的KNET信号激活。检查 KNET是否存在并 将其禁用。 3302电梯TSD中的JREC(1x=F):在TSD系统中的JREC信号激活。检查 JREC状态。 3303电梯非 TSD中的KSR-A(1x=F):在非TSD系统中的 KSR-A信号激活。检查 KSR-A是否存在并将其禁 用。 3304TSD禁止轿顶活动(1x=F)TSD系统中检修模式关闭时DREC-U或 DREC-D或 JHC信号激活。退出轿顶,进行复位并将 TSD正确激活。检查 KNET状态.检查维修面板布线。3401HMI_VALUE_OUT_OF_LOWER_BOUND 3402HMI_VALUE_OUT_OF_UPPER_BOUND3403HMI_
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