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1、辽宁瑞达石油技术有限公司20142014年8 8月2727日一、一、找堵水新技术简介找堵水新技术简介二、找堵水实例二、找堵水实例 1 1、稠油水平井、稠油水平井-欢欢17-17-兴兴H1 H1 井井 2 2、稀油水平井、稀油水平井临盘临盘 45-1 45-1 井井 3 3、稀油直井找水、稀油直井找水-马马623-5-16623-5-16井井 4 4、直井找水堵水、直井找水堵水曙曙2-09-52-09-5井井三、三、注水井大剂量深部调剖技术简介注水井大剂量深部调剖技术简介 我国多数油田储层非均质性严重,在注水开发过程中我国多数油田储层非均质性严重,在注水开发过程中, ,虽然对注虽然对注水井采取了

2、分注、调剖、注聚合物以及近些年来采取的调驱等技术水井采取了分注、调剖、注聚合物以及近些年来采取的调驱等技术措施,但油田含水上升的矛盾一直存在,要解决这一矛盾就必须解措施,但油田含水上升的矛盾一直存在,要解决这一矛盾就必须解决两个问题,决两个问题, 一是找准一是找准油井油井主要来水层段,并对来水通道主要来水层段,并对来水通道实施有效封堵实施有效封堵;二二是对注入水实施深部调剖,从根本上解决注入水沿高渗透层、高渗是对注入水实施深部调剖,从根本上解决注入水沿高渗透层、高渗透条带水窜,使注入水在油层深部转向。进而扩大注入水波及范围,透条带水窜,使注入水在油层深部转向。进而扩大注入水波及范围,有效地改善

3、注水效果和提高采收率。有效地改善注水效果和提高采收率。 应用聚能声波、微温差组合测试,可确认油井高含水的出水层段应用聚能声波、微温差组合测试,可确认油井高含水的出水层段及来水方向,配合实施选择性可控凝胶化学堵水,形成了全新的找及来水方向,配合实施选择性可控凝胶化学堵水,形成了全新的找堵水配套工艺技术,已成为油田高含水期进行区块综合治理一种重堵水配套工艺技术,已成为油田高含水期进行区块综合治理一种重要增产措施。要增产措施。 存储式聚能声波、微温差找水组合测试仪,是采用聚能声幅变密度、微声差及温度、压力、微温差组合的测试技术。该项测试技术具有以下特点: 1、该项测试技术采用了井下仪器自带电源,按设

4、置程序自动采样大容量数据存储的工作方式,可为生产井(包括水平井、热采井)提供新的检测手段; 2、针对常规稀油井,仪器采用聚能声波多发、多收的测试方法,利用声波在油、水介质中传播速度的差异为基本出发点,用微声差、微温差来区分地层内的来水位置及油井的出水位置,从而实现油水分布的测试; 3、针对稠油热采井,仪器采用了高温隔热技术,工作温度可达250,耐压40Mpa,连续工作80h;通过测试资料来分析热采井周期注采效果; 4、测试过程中,仪器串用作业管柱起下,所有测试参数同步测完,解决了油稠测试仪遇阻、水平井无法采用电缆起下仪器的测试难题; 1、由于老井套管水泥胶结状况变差而引起窜槽后,确定高含水层的

5、位置; 2、针对定向井、水平井、海上平台井上出现的带电缆仪器无法下放的情况,可以采用存储方式进行测井作业; 3、采用存储测井模式,解决了由于电缆传输而造成的声波信号畸变,保证了信号的高保真度; 4、聚能声幅变密度测井仪采用双发四收声幅补偿原理,能够消除仪器偏心、倾斜以及声波换能器发射接收灵敏度不一致而造成的首波和续至波幅度的测量误差; 5、利用声波全波列的频率、幅度、时差、相位等信息, 通过最新解释技术, 可确定近井地带及井筒内的油水分布,准确判定出水层段。 地层电阻率地层电阻率Rt(a)、压缩系数()、压缩系数(b)与矿物组分、孔隙流体的关系)与矿物组分、孔隙流体的关系 岩石孔隙流体岩石孔隙

6、流体油、水的压缩油、水的压缩系数有较大差系数有较大差别别 , ,油的压缩油的压缩系数是水的系数是水的3 36 6倍,压缩倍,压缩系数对聚能声系数对聚能声波的声幅响应,波的声幅响应,可用于有效区可用于有效区分地层中的油分地层中的油和水。和水。 压缩系数bc: 式中: 地层密度; tp P 波; ts S波 流体类型识别系数IN计算公式: 式中: bc 测量层段孔隙流体的压缩系数; bcw 纯水层的压缩系数;43312222pssbcttttIN是岩石和孔隙度内碳氢化合物压缩系数的函数:是岩石和孔隙度内碳氢化合物压缩系数的函数: IN = F (Shc, p , s , o , w) 式中,p ,

7、 s , o , w是岩石的本体、孔隙、石油、水的压缩系数 bcwbcIN 声波在油、水等不同的介质中传播速度也存在一定的差异,这是微声差测试油水分布的基本出发点。真空: 0空气: 340米/秒油 : 1250米/秒水 : 1500米/秒砂岩: 3000米/秒钢铁: 5000米/秒附图附图 在目前油井全面进入高含水采油阶段实施油井堵水,建在目前油井全面进入高含水采油阶段实施油井堵水,建议采取选择性可控凝胶化学调剖堵水工艺措施。议采取选择性可控凝胶化学调剖堵水工艺措施。六项原则:六项原则: 找准出水层找准出水层 堵水不堵油堵水不堵油 推近水封远水推近水封远水 动胶挤站位动胶挤站位 强凝胶封口强凝

8、胶封口 驱油疏通增产驱油疏通增产 油井凝胶调堵剂主要由超高分子量抗盐聚合物、有机类改性氨基树油井凝胶调堵剂主要由超高分子量抗盐聚合物、有机类改性氨基树脂活性中间体交联剂、缓凝剂、增强剂等复配而成。其中,这种牢固地脂活性中间体交联剂、缓凝剂、增强剂等复配而成。其中,这种牢固地吸附于岩石表面的聚合物复合体系和交联剂、缓凝剂、增强剂联合作用,吸附于岩石表面的聚合物复合体系和交联剂、缓凝剂、增强剂联合作用,生成高强度树脂复合动胶。由于聚合物及交联剂中具有大量的可形成氢生成高强度树脂复合动胶。由于聚合物及交联剂中具有大量的可形成氢键的酰胺基、羧基、羟基及醚键等活性基团,并通过岩石吸附、动力压键的酰胺基、

9、羧基、羟基及醚键等活性基团,并通过岩石吸附、动力压缩、络合交联等作用,堵塞地层孔隙及砂岩裂缝。缩、络合交联等作用,堵塞地层孔隙及砂岩裂缝。 调整凝胶中各组分的比例,可有效地控制凝胶时间及凝胶强度,以调整凝胶中各组分的比例,可有效地控制凝胶时间及凝胶强度,以适应于不同地质情况的油井,达到深部调剖堵水的目的。适应于不同地质情况的油井,达到深部调剖堵水的目的。 经室温条件下研究、评价,确定由超高分子量抗盐聚合物、阳离子聚合物复经室温条件下研究、评价,确定由超高分子量抗盐聚合物、阳离子聚合物复合作为调堵剂的主剂,并与有机硅类改性树脂活性中间体交联剂、增强剂相复合,合作为调堵剂的主剂,并与有机硅类改性树

10、脂活性中间体交联剂、增强剂相复合,筛选出凝胶堵剂配方,确定了凝胶的成胶时间、凝胶体强度、稳定性及岩芯驱替筛选出凝胶堵剂配方,确定了凝胶的成胶时间、凝胶体强度、稳定性及岩芯驱替状况等综合性能,试验结果如下:状况等综合性能,试验结果如下:(1 1)交联剂用量对成胶时间及凝胶强度的影响)交联剂用量对成胶时间及凝胶强度的影响 当聚合物浓度及增加剂浓度固定不变,交联剂浓度大于当聚合物浓度及增加剂浓度固定不变,交联剂浓度大于1%1%时成胶速度过快,时成胶速度过快,交联剂适宜的使用范围控制在交联剂适宜的使用范围控制在0.5%1.0%0.5%1.0%之间较为适宜。之间较为适宜。(2 2)增强剂用量对成胶时间及

11、凝胶成度影响)增强剂用量对成胶时间及凝胶成度影响 聚合物浓度为聚合物浓度为0.3%0.4%0.3%0.4%,交联剂浓度,交联剂浓度0.8%0.8%,增加增强剂浓度时,凝胶强度,增加增强剂浓度时,凝胶强度也随浓度增加而增强。也随浓度增加而增强。(3 3)凝胶的稳定性)凝胶的稳定性 将凝胶强度为将凝胶强度为9000 mPas9000 mPas的凝胶体放入的凝胶体放入4040烘箱中,每隔烘箱中,每隔1010天取样测定粘天取样测定粘度,度,3030天内其粘度高达天内其粘度高达89008800 mPas89008800 mPas,未出现脱水现象,说明该堵剂在,未出现脱水现象,说明该堵剂在20204040

12、条件下稳定性良好。条件下稳定性良好。(4 4)凝胶的膨胀性)凝胶的膨胀性 取取50g50g凝胶加入凝胶加入100ml100ml清水中,在清水中,在2525条件下,浸泡条件下,浸泡7 7天,测定游离水量,确天,测定游离水量,确定凝胶膨胀倍数,凝胶膨胀定凝胶膨胀倍数,凝胶膨胀1 1倍以上。倍以上。 油藏经长期注水开发后,即使对注水井近井地带进行了调剖,注入水油藏经长期注水开发后,即使对注水井近井地带进行了调剖,注入水仍可发生绕流,进入高渗水窜通道。要进行深度挖潜,必须应用深部处理仍可发生绕流,进入高渗水窜通道。要进行深度挖潜,必须应用深部处理技术,这就要求调剖剂有足够的延迟交联时间,以确保调剖剂达

13、到足够远技术,这就要求调剖剂有足够的延迟交联时间,以确保调剖剂达到足够远的地方再形成凝胶。如注人的调剖剂在高渗透层中较远的位置形成凝胶处的地方再形成凝胶。如注人的调剖剂在高渗透层中较远的位置形成凝胶处理带,可以有效地防止注入水过早绕流,并迫使注人水重新形成新的旁通理带,可以有效地防止注入水过早绕流,并迫使注人水重新形成新的旁通孔道,使水流转向进人低渗透层,波及原来未波及的区域进一步挖掘纵向孔道,使水流转向进人低渗透层,波及原来未波及的区域进一步挖掘纵向和平面未波及区的剩余油潜力,从而起到注水井调剖和聚合物驱的双重技和平面未波及区的剩余油潜力,从而起到注水井调剖和聚合物驱的双重技术效果,最终达到

14、提高注人水的波及系数和注水采收的目的。术效果,最终达到提高注人水的波及系数和注水采收的目的。1 1、稠油水平井、稠油水平井-欢欢17-17-兴兴H1H1井井 欢欢17-17-兴兴H1H1为辽河欢喜岭采油厂为辽河欢喜岭采油厂一口水平井,井段一口水平井,井段1294.15m-1493.70m 1294.15m-1493.70m ,油层厚度油层厚度196.6m/6196.6m/6层。层。 20122012年年5 5月进行存储式聚能声波、微温差组合找水测试,确定主要出水月进行存储式聚能声波、微温差组合找水测试,确定主要出水井段:井段:1450.00m-1488.00m1450.00m-1488.00m

15、,出水,出水 油层厚度油层厚度18.7m/218.7m/2层,层,按此测试结果,欢按此测试结果,欢采实施的化学堵水采实施的化学堵水 ,油井综合含水由原来的,油井综合含水由原来的98%98%下降到下降到80%80%以下,效果显著。以下,效果显著。2 2、稀油水平井、稀油水平井盘盘45-145-1井井 盘盘45-145-1井是胜利油田临盘采油厂一口水平井,井是胜利油田临盘采油厂一口水平井,20022002年年6 6月投产,生产井月投产,生产井段段1953.0-2050.01953.0-2050.0米,已累油米,已累油11111t11111t,累水,累水137880t137880t。测试找水前,日产

16、液。测试找水前,日产液3030方,含水方,含水99%99%。 8 8月月2424日找水测试,资料显示主要生产出水井段日找水测试,资料显示主要生产出水井段1976-19961976-1996米,米,9 9月月4-134-13日进行选择性可控凝胶化学堵水,采用双封隔器(日进行选择性可控凝胶化学堵水,采用双封隔器(19701970、20002000),重点封),重点封堵井段堵井段1976-19961976-1996米,挤堵剂米,挤堵剂12001200立方米。立方米。 9 9月月2222日开井复产,一周后含水开始下降,目前产液日开井复产,一周后含水开始下降,目前产液3030方,日产油方,日产油4.54

17、.5吨,含水吨,含水85%85%,已增产油,已增产油100100吨以上。吨以上。 水平井微声差、微温差找水及选择性凝胶化学堵水取得成功,受到胜水平井微声差、微温差找水及选择性凝胶化学堵水取得成功,受到胜利油田的好评。利油田的好评。3 3、稀油直井找水、稀油直井找水-马马623-5-6623-5-6井井 马马623-5-6623-5-6井为辽河兴隆台采油厂井为辽河兴隆台采油厂20142014年投产的一口新井,年投产的一口新井,井段井段1801.6m-1870.0m1801.6m-1870.0m,油层厚度,油层厚度5.2m/65.2m/6层。层。20142014年年7 7月月3 3日日投产投产,生

18、产仅生产仅1010天天含水达含水达100%100%,累计产油,累计产油7373吨。吨。 20142014年年7 7月月2222日有我公司进行存储式聚能声波、微温差组合找水测试,日有我公司进行存储式聚能声波、微温差组合找水测试,确认主要出水井段:确认主要出水井段:1864.0m-1870.0m1864.0m-1870.0m,由于出水井段处于油层下部,为,由于出水井段处于油层下部,为此建议甲方采用机械堵水,封堵井段:此建议甲方采用机械堵水,封堵井段:1864.7m-1870.0m1864.7m-1870.0m,油层厚度,油层厚度1.6m/2 1.6m/2 层层;保留;保留井段井段:1801.6m-

19、1848.0m1801.6m-1848.0m,油层厚度油层厚度3.6m/43.6m/4层层。 堵水后于堵水后于20142014年年7 7月月2828日开井,日产油日开井,日产油1111吨,不含水,已连续生产至吨,不含水,已连续生产至目前,目前,聚能声波、微温差组合找水受到辽河兴隆台采油厂的欢迎聚能声波、微温差组合找水受到辽河兴隆台采油厂的欢迎。4 4、直井找水堵水直井找水堵水曙曙2-09-52-09-5井井 曙曙2-09-52-09-5井是辽兴公司作业二区一口高含水井,该井井是辽兴公司作业二区一口高含水井,该井19911991年年4 4月月3131日日投产,生产井段投产,生产井段1678.9-

20、1739.3m1678.9-1739.3m,初期日产液,初期日产液3434方,含水方,含水0.5%0.5%;20132013年年8 8月月,找堵水措施前,日产液,找堵水措施前,日产液3.3m3/d3.3m3/d,含水,含水98%98%,没有天然气产出,没有天然气产出 。 2013 2013年年9 9月月5 5日进行找水测试,资料分析认为:日进行找水测试,资料分析认为:1712.0m1712.0m以上以上611611号层号层不是主要出水层段。主要产液层应在不是主要出水层段。主要产液层应在1716.61739.3m1716.61739.3m。(注:注:仪器遇阻深仪器遇阻深度度1712.18m1712.18m,与作业通井遇阻深度一致,与作业通井遇阻深度一致 ) 2013 2013年年1010月月1313日,对日,对1712.0m1712.0m以下油层进行选择性可控凝胶深部调堵以下油层进行选择性可控凝胶深部调堵,共挤入堵剂共挤入堵剂650650方方;1010月月2222日开井复产,排水日开井复产,排水5 5天开始见油,初期日产液天开始见油,初期日产液12 12 mm,日产油,日产油3.0 t3.0 t,含水,含水75%75

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