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文档简介

1、“建压超时”故障专题分析一、故障背景:达坂城三场现场金风 750kW机组报“建压超时”较多,而且普遍存在消缺时间较长, 消缺次数较多。 经过作者现场多次故障的处理及对之前此故障处理情况的询问, 其中的液压系统工作原理不清楚, 参数设置的随意性, 消缺方法不规, 导致很多机组反复处理多次仍不能解决问题。为彻底解决这一故障, 现对液压系统工作原理进行分析, 并对现场消缺提供几点经验供大家参考。二、液压原理图分析:液压系统原理图 .pdf1. 系统压力压力传感器( 240)用来监测液压站的系统压力。当系统压力降低到 132bar 时,计算机发出指令,液压泵开始工作建压,直到系统的压力达到 142ba

2、r 时,计算机发出指令,液压泵停止工作。如果液压泵建压时间超过最大限定时间( 60 秒),风机报“建压超时”停机; 同样如果液压泵建压时间最小在 0.5 秒, 风机报“建压时间短” 停机, 这时要检查蓄能器是否正常 , 并查看蓄能器对应的节流阀是否打开,必要时更换蓄能器。2. 叶尖压力电磁换向阀( 310)用来控制给叶尖提供工作压力。其和压力传感器(110)相互协调给叶尖提供稳定的出口压力。 电磁换向阀(350)用来泄掉叶尖压力,正常情况下(叶尖建压及风机正常运转),电磁阀线圈是带电的, 阀芯工作叶尖回油管路处于关闭状态。 其主要功能是叶尖快速泄压,以保证叶尖快速刹车,保护风机。溢流阀( 16

3、0)用来控制叶尖的正常工作压力不超过规定的围(110bar)。在建压过程中,叶尖的压力在达到规定压力(104 bar )后仍继续上升,在达到 108bar 时溢流阀( 160)打开,压力油通过溢流阀( 160)流回油箱,叶尖压力不再上升。溢流阀( 160)的设定值都可以手工整定,现场设定值 108bar。 比例阀 (320) 用来控制使叶尖压力保持在稳定的压力工作围之工作 , 当叶尖压力 >107Bar 持续十分钟 , 比例阀 (320) 阀芯打开 100ms,叶尖减压使叶尖工作压力保持在正常的围之。压力传感器( 110)用来监控叶尖压力运行在规定的围; 首先要说明 , 设计允许的叶尖压

4、力在95bar 110bar 之间。在控制部分参数设定时如果计算机检测到当叶尖压力低于97bar 时,电磁阀 (310) 动作, 叶尖开始补压 , 当检测到压力值达到 104bar 时电磁阀 (310) 失电关闭 ( 叶尖压力讯号的传输是以模拟量的形式来传输的 , 计算机可连续对叶尖压力进行检测 ) 。压力传感器( 110)的设定值可根据现场实际工作情况进行适当合理的调整 .3. 偏航制动压力偏航闸的刹车压力由系统压力提供, 溢流阀(220)用来调整偏航余压,现场设定为 20-25bar 。电磁换向阀( 290)偏航泄压阀,不偏航时电磁阀线圈不带电, 偏航油路与系统压力油路连通, 偏航压力与系

5、统压力相同; 偏航时电磁阀 290 线圈带电,把偏航闸及其管路中的压力油通过溢流阀( 220)泄回油箱。电磁换向阀 (230) 用来解缆时释放偏航余压。4. 过压保护2 个设定值为 180bar 的溢流阀(140.1,140.2 )用来保护液压系统的压力不超过180bar 。如果液压泵在系统压力达到设定值后没有停止工作,系统压力继续升高,当系统压力达到180bar 时,溢流阀( 140.1,140.2 )打开,压力油通过溢流阀 (140.1,140.2 )流回油箱,系统压力不再升高。5. 防爆膜防爆膜( 360)是根据爆裂压力来选定型号的特定金属膜,是一个机械的过速保护。当叶尖压力达到127&

6、#177;5bar 时,防爆膜破裂,叶尖的压力油直接流回油箱,叶尖失去压力后立即弹出,风机停机。6. 蓄能器液压站设有 2 个蓄能器,蓄能器( 260)用于系统回路,蓄能器( 130)用于叶尖回路。它们的功能是:在液压泵间隙工作时产生的压力进行能量存贮;在液压泵损坏时做紧急动力源;泄漏损失的补偿;缓冲周期性的冲击和振荡;温度和压力变化时所需的容量补偿。为了防止蓄能器补压对泵造成冲击 , 在蓄能器和泵之间设计单向的截止设备 .三、液压电气图分析:四、故障处理指南分析建压超时原因及补充:故障现象故障点处理方法1 此情况多是由于溢流阀压力设定1防爆膜损坏值不当造成,更换防爆膜后需要调液压系统在整叶尖

7、溢流阀的设定值。建压开始后1min 后系统2叶尖油管、液1当叶尖油管、液压缸等部位漏油严重时,也可造成该故障,压力依然没压缸、高速闸油比如叶尖油管被叶片盖板砍断的情况。此情况下需要,对故障有达到设定管等管路漏油部件进行更换和紧固。此情况伴随报液压油位低。值( 142bar ) 3油箱胶管断开1此情况较少见,但现场出现过此故障,而且此故障点不易发(液压油泵与集现,可仔细听油箱是否有“哗哗”的声音, 如果有则说明很可能成块间连接高压是胶管断开的原因,需要拆开油箱进行检查和更换。胶管)1. 此情况下如果 240 故障或接线松动,PLC检测不到正确的系统压力, 液压泵4 240 压力传感会不停的工作,

8、最后报出建压超时故器及回路障。需要紧固接线或更换压力传感器。2. 检查对应的 10 芯线及 331 模块。1与上一条类似,如果 110 故障,系统检测到的错误压力信号一直达不到5 110 压力传感停止叶尖进油压力, 液压油会从叶尖溢器及回路流阀回流回油箱, 造成系统压力一直不能上升到设定值,导致建压超时。2. 检查对应的 10 芯线及 331 模块。1.320 或者 350 电磁阀掉电, 则叶尖压力始终达不到设定值, 系统会不断给叶尖系统补压, 造成建压超时, 此情况一6电磁阀 320、般叶尖压力瞬间就没有了, 可检查电磁350线圈供电电源回路接线, 重点检查 16 芯线是否有虚接、 短路或断

9、开。2.320 或者 350 电磁阀关闭不严,导致部分液压油回流,造成建压超时,此时可更换电磁阀阀芯。7叶尖溢流阀1. 该情况为 160 溢流阀的动作值低于或接近叶尖停泵压力值,160 动作应检查叶尖停泵压力参数设置是否正确,或调整160 溢流阀。8. 液压泵、液压1液压泵本体有裂纹或胶管未固定紧,导致液压站部有泄,此泵联轴器9. 液压电机缺相或相序接反10SM322模块种情况可以看到系统压力均匀的下降,风机每次可复位运行1小时左右,随着机组运行油温升高导致油粘稠度降低后泄加剧,机组报故障。2液压泵联轴器打滑或损坏。1接触器频繁工作,导致部触点积碳,频繁吸合过程中偶尔出现接触不良导致报建压超时

10、,此时需更换接触器同时处理好接触器频繁吸合问题。若电机长时缺相QF8.6 空开会跳开,报液压泵过载。2相序接反,此情况一般常见于检修后,相序接反导致系统和叶尖压力均为0。1. 若 SM322(A19.7) 输出电压不稳,会导致交流接触器频繁吸合。若发现接触器频繁吸合,首先测量接触器线圈两端电压是否在230V 左右。2. 若 SM322(A19.9) 输出电压不稳或交流接触器触点积碳。此时报建压超时同时会报与信号对应的故障高速闸无反馈或叶尖压力低。1. 电磁阀动作时电磁线圈电压是否在24V 左右 , 若电压异常检11. 24V 供电查整流桥输入输出电压、RC保护单元、 230V 交流接触器触点、

11、16 芯电缆是否正常。五、建压超时消缺几点经验:1、建压超时故障是有前兆的中央监控在监测风机各项数据时或平时消缺巡检中, 就应该关注液压站系统和叶尖压力是否平稳, 如果系统或叶尖压力已经出现保压不好或压力频繁波动, 此时就应当及时到就地进行处理, 长时间运行只会导致故障围扩大,无谓增加备件消耗和人员工作量。2、勿简单更换接触器部分机组在没有报故障前就已经出现液压系统保压不好,导致液压电机接触器频繁吸合,长时间频繁吸合,A9 接触器部积碳导致电机缺相。简单的更换A9 接触器,液压泵还是长时间频繁启动,只会损坏更多的液压泵、 联轴器、电磁阀、 SM322模块、蓄能器等元器件,只有及时处理好液压系统

12、保压问题才能从根上解决问题。3、溢流阀 160 的溢流值调整必须规一般液压站有泄, 除了检查各个管路是否渗漏、 电磁阀 O圈骨架及阀芯是否正常外。 还一种情况就是溢流阀 160 的动作值低于或接近叶尖停泵压力值, 如果叶尖压力触发溢流阀后, 就会导致叶尖压力一直上不去,但多打几次压一旦压力打上去后风机又能正常运行, 这种情况基本与溢流阀 160 的动作值调整不合理有关, 要求每台机组都按参数设置规中调整方法复核溢流值是否为 108bar 。4、关于蓄能器的几个误区系统蓄能器预充压力125bar,叶尖蓄能器预充压力90bar, 两者不能混用。系统压力在132bar-142bar 之间,叶尖压力在

13、97-104bar之间,蓄能器预充压力都是比较接近对应工作压力的,这样才能起到一个比较好的补偿功能, 如果预充压力高于系统工作压力,回路的压力油无法进入蓄能器油腔,也就谈不上平衡压力了,如果压力太低,又无法可靠补偿回路压力,所以预充压力一定要接近工作压力。蓄能器在系统中主要作用是缓冲冲击振荡, 如果系统压力每次打压都远高出 142bar ,说明蓄能器已经损坏。但系统本身保压好不好,主要取决于系统回路有没有泄漏, 蓄能器如果正常, 只是能补偿部分泄漏的压力,减缓压力下降的速度。如果系统保压好,蓄能器即使损坏,也只是起泵瞬间压力波动较大。所以系统保压不好时,千万不能单纯的更换蓄能器,一定还有检查是

14、否存在泄漏点。为啥蓄能器损坏如此频繁?这又要说到前面提到的话题, 如果系统保压不好,系统频繁建压,不停的对蓄能器产生冲击,我们的元器件都是有寿命限制有动作次数的, 频繁建压导致我们的蓄能器提前报废,所以我们液压故障归根到底就是解决好系统保压的问题。5、保压不好两个现象系统保压不好大致就两种现象, 一种是压力缓慢均匀的下降; 还一种情况压力上下波动较大。我们处理此故障先观察是哪一种情况,再判断是检查液压系统本身,还是电控部分。如果压力缓慢均匀的下降, 一般液压站有泄。 此种情况基本就是液压系统本身保压不好, 请按照液压站部分检查规进行检查, 此现象基本与电控无关,同时需根据故障规律决定是否检查液

15、压泵本体有无裂纹。如果压力上下波动较大, 可分两部分检查。 首先按照液压站部分检查规进行检查,同时排查蓄能器是否损坏。如液压部分排查完毕,压力还是频繁波动,检查 SM322模块输出电压是否为 230V,电磁线圈 24V 供电回路是否正常,系统 240、叶尖 110 压力传感器回路是否正常。六、液压站部分检查规:1、液压参数设置的规:系统启泵压力132 Bar ;系统停泵压力142 Bar ;开始叶尖进油97 Bar ;停止叶尖进油104 Bar ;叶尖泄压时间*0010 ( 100 毫秒);叶尖泄压压力107 Bar ;2、溢流阀调整的规:方法一:将停止叶尖进油压力修改为 115bar 后,复

16、位起泵,此时用 4mm六角扳手开始调整溢流阀 160 至叶尖压力为 108bar,多次起泵每次叶尖压力均能打至 108bar 后,将溢流阀 160 螺栓备母上紧,再次打压确定是否可以打到 108bar,如可以将停止叶尖进油改回 104 Bar 即可,如不行重复以上步骤。方法二:如遇到地面无人配合或其他情况无法修改参数,先用4mm六角扳手适当旋松叶尖溢流阀160 的调节螺丝,再将液压站接线盒 28 号端子(叶尖压力传感器 110)上端的线拆下,让液压泵将持续工作并可听到叶尖溢流阀 160 溢流的声音,观察压力表 120 指示值并慢慢旋紧叶尖溢流阀 160,直到压力表 120 显示值等于 108bar 后,将溢流阀 160 螺栓备母上紧,多次打压确定是否可以每次都可打到108bar 。注意:调整 160 溢流值不可调节过快, 防止溢流值过高导致防爆膜破裂。3、液压站手动节流阀180 调整在 3/4 格,手动节流阀340 调整在 1格。4、以上所有设置均调整正常后,检查逐个检查液压电磁阀,看各电磁阀 O圈及骨架是否完好、阀芯是否正常,检查蓄能器是否正常。与系统压力有关电磁阀有偏航泄压阀

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