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文档简介

1、探讨重整装置反应器壁超温原因分析及处理措施    摘要:装置的核心反应主要是在四个反应器中进行,每一个反应器的正常运行都与产品质量的稳定密切相关。因此,必须要保证每一个反应器操作的平稳。通过对装置进行科学、客观的分析,找出故障,制订正确的检修方案,及时的采取了处理,把损失降到了最低,开工后实现了平稳操作,从根本上消除了事故隐患。关键词:         中国石油独山子石化分公司芳烃车间装置为引进比利时雪夫隆炼油厂的二手设备,原投产于1970年,设计生产能力为40万吨/年。引进后由独山子石化公司设

2、计院设计为32万吨/年。2000年装置进行了45万吨/年配套项目的部分改造现加工能力为40万吨/年。装置核心部分反应系统为共四炉四反,会造成催化剂结焦失活,影响产品质量。严重时会造成器壁破裂,引发事故。因此必须准确、迅速的制订检修方案,在故障处理后保证平稳操作。2005年8月车间对装置第二反应器R202壁故障的分析以及处理为今后的工作积累了经验,也为今后反应器的使用提出了新的要求。1.装置概况1.1反应基本原理装置以蒸馏车间的低辛烷值直馏汽油为原料(属于燃料类型为80170或180,化工型装置为70140),经催化剂的作用(催化剂装填为CB-6、CB-7两段混装),并在氢气保护和一定的反应条件

3、下,发生芳构化反应和其它反应,使原来含少量芳烃的原料分子结构的重排,而成为富含芳烃和异构烷烃的生成物。这种产物经进一步加工处理,可获得高纯度的芳烃或高辛烷值的汽油,副产品有氢气、液态烃、瓦斯、拔头油等。1.2第二反应器R202的剖面图及主要参数指标:反应器为轴向冷壁式反应器,催化剂装填在反应区中心管,其结构如图1,主要技术特性参数见表1。                     

4、0;                                                 

5、0;                                                 

6、0;                                         图1   反应器R202的剖面图表1   反应器相关技术特性参数:项

7、60; 目指     标流程编号反应介质设计温度设计压力氢油比(体积比)空速催化剂名称反应器规格(直径*高*厚)反应器主体材质备注R-202汽油、氢气5522.78Mpa1200/12PRT-C铂铼催化剂1800*9245*24SA-204GrB直立、径向壁冷1.3反应系统工艺流程(原则流程):预加氢来的精制油经原料泵P-201A/B升压后与循环机C-201来的氢气混合,然后进入原料换热器E-201管程与反应产物换热到420左右,依次经过F-201,R-201,F-202,R-202,F-203,R-203,F-204,R-204完成反应。反应系统工艺流

8、程如图2所示。                F-201、F-202、F-203、F-204第一、第二、第三、第四加热炉                     R-201、R-202、R-203、R-204第一、第二、第三、第四反应器图2 

9、;   反应系统工艺流程1.4装置主要技术特点(1)采用PRT-C、PRT-D铂铼催化剂,共四炉四反;(2)加热炉为四合一加热炉,对流室设废热锅炉回收系统用于自产蒸汽;(3)为缩短催化剂烧焦时间,再生采用两段高压烧焦;(4)为防止硫对催化剂的污染设立了脱硫保护床;(5)设立了分子筛干燥循环气系统;(6)没有预分馏系统。2.故障特征及分析2.1 故障特征2005年8月26日车间工作人员在对装置进行例行检查中发现,第二在大约2米高处温度异常。经过测定发现最高点竟然达到350多度(我车间装置为轴向冷壁式反应器,外壁最高温度不允许超过332度)。由于当时情况不明,为保证正常生产,车

10、间技术人员决定先进行观察,根据故障的进一步发展情况随时准备停工同时分析,制订检修方案。2.2 分析2.2.1初步诊断初步诊断基于控制目标:保证反应深度,控制合适的转化率。反应器反应温度可加权平均进口温度和加权平均床层温度。提高反应温度对反应速度和化学平衡有利,但过高的温度会使加氢裂化反应加剧,催化剂的积炭速度加快,液收下降,另外还要受设备材质及催化剂的热稳定性的限制,对于生产高辛烷值汽油,反应温度一般为490510,通常反应温度每上升3,产物研究法的辛烷值可提高1个单位。根据故障的特点我们初步判断是由于保温层损坏使。2.2.2反应器反应温度调整在未做出停工的决定之前,为保证操作的平稳防止操作大

11、幅度波动,车间对第二反应器反应温度适当的降低,同时适当提高第一、第三、第四反应器的反应温度,保证正常生产。通过近一周的的监测、观察,车间决定停工检修。在9月4日晚遭遇全厂大停电,车间随即决定不再开工,于是开始着手处理第二故障。2.2.3通过检修分析在停工后打开第二反应器发现器壁并没有损坏,但在第二反应器的扇形筒内发现大量堆积的细小的催化剂粉末,因加入反应器的催化剂是圆柱长条型催化剂,正常情况下是不可能出现催化剂粉末堆积的现象。现场观察认为第二反应器扇形筒内催化剂粉尘只能来自第一反应器,果断决定对第一反应器进行检修。在打开第一反应器检查后印证了先前的推测:在第一反应器内催化剂塌陷比较严重,盖板下

12、有大量的空隙存在,在反应器底部有大量细小的催化剂粉尘。经化验分析,与第二反应器扇形筒内催化剂粉尘完全一样。目前所用的催化剂是圆柱长条形催化剂与以前用的圆球形催化剂塌陷比不同,造成新加催化剂塌陷后磨损加剧摩擦产生细小粉末,在压力的作用下被带到第二反应器扇形筒内,催化剂粉末和油在高温下反应吸收热量,而热量聚集无法散发造成。至此,对此次已完全明朗,准确地找出故障对接下来正确、快速的处理故障起到了事半功倍的作用。3. 故障处理3.1故障处理方案找到故障后,车间技术攻关小组立即进行讨论、计算并迅速制定出了以下处理方案:(1)为防止第一反应器内催化剂再次进入第二反应器,将第一反应器内催化剂卸出重新过筛,取

13、出体积较小的催化剂;(2)同时为抑制第一反应器内催化剂进入第二反应器内,第一反应器中心管加高40公分;(3)为第一反应器内催化剂受高速流动的油气气流冲击造成催化剂的塌陷,将第一反应器顶部盖板加长10公分裙边;(4)为保证反应的充分、平稳,将第二反应器内催化剂过筛重装,并对第一反应器补充新的催化剂到规定装填数量。3.2 反应岗位操作建议通过这次出现的故障,我们对反应岗位操作有以下建议:(1)控制合理的反应深度;保证临氢系统、反应器系统、高分系统的正常生产和平稳运行。(2)加强重点设备和部位的检查,做好交接班制度和数据的原始记录。系统出现波动要及时汇报和处理,确保装置“安、稳、长、满、优”运行。(

14、3)反应岗位注意监控反应器的情况,密切注意床层温降,循环氢纯度,根据原料性质分析调整反应深度,确保反应平稳运行和产品的各项指标合格。(4)密切注意反应系统各项工艺指标,熟悉紧急情况下反应系统故障的处理方法,以确保大型机组及催化剂的安全。(5)的主要反应都是吸热反应,在反应过程中,催化剂的活性由于积炭而降低,为了维持足够的反应速度,反应温度随着催化剂的活性逐渐下降而逐步提高,因此必须控制反应器内反应温度的平稳。4.结论以上得到实施后,车间决定开工。在开工后单独对第二反应器进行预硫化至进油升温到正常操作温度后,第二温度经检测合格。经过近一周的跟踪监测同样合格,并且在处理后第二反应器的反应温度由原先的495±2降为现在的480±2,比出现故障前的反应效果更好。由此可以看出第二的问题得以顺利解决。参考文献1 赵桂荣. 铂反501故障分析及处理J. 南炼科技,2001,8(6):33-35.2 付明朗,万功远,李 宁.辽化聚酯一厂装置反应器故障探讨及对策J.催化通讯,2002(4):78-81.3 喻朝善. 加工哈萨克斯坦原油的主要技术问题

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