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文档简介
1、铁炭微电解-光催化氧化-生化处理有机磷废水_龙源期刊 论文导读::本文对高有机磷废水采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺进行处理,经过八个月调试,污水处理系统运行稳定,处理效果好。进水(平均)COD12890mg/L ,BOD53472mg/L、NH3-N118mg/L、总磷664mg/L,出水(平均)COD96mg/L,BOD519mg/L、NH3-N13mg/L、总磷0.45mg/L,达到了GB8978-1996污水综合排放标准一级标准。 论文关键词:铁炭微电解,光催化氧化,有机磷废水 磷是造成水体
2、富营养化的重要原因,对高有机磷废水的处理一直是工业企业环境污染治理的难题。虽然对处理高有机磷的研究一直没有中断过,但目前处理效果好、运行费用低的方法还不多。这是因为磷的排放标准较高(GB8978-1996污水综合排放标准中磷的一级排放标准为不超过0.5mg/l),且处理成本较高,一般企业难以承受。 1工程概况 某化工企业主要生产卤代烷基磷酸酯阻燃剂,废水主要来自生产车间的碱洗、酸洗、水洗及部分水冲泵废水。废水呈强酸性,COD、SS、P等较高。针对该废水有机磷含量高的特点,采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺,经过八个月调试,废水处理系统运行稳定,且达标排放。废水设计参数见表1。 &
3、#160; 项目 (COD) (mg·L-1) (BOD5) (mg·L-1) (总磷)
4、60; (mg·L-1) (NH3-N) (mg·L-1) pH 进水水质 13000
5、 3500 675 121 23 出水水质 &
6、#160; 100 20 0.5 15 69 表1 废水设计参数 Table 1 Designparameters of wastewater
7、 2工程设计 2.1 工艺设计 废水处理工艺流程见图1。 图1废水处理工艺流程图 Fig.1 Technological process for wastewatertreatment 废水由业主自行收集至调节池后,先进入沉淀回收池进行沉淀回收,上清液通过铁炭微电解,绝大部分大分子有机物被氧化分解为小分子物质,经沉淀,去除大部分总磷。再通过光催化氧化作用, 出水的生化性大大提高。废水经泵提升进入UASB塔后自流进入A/O池, 降解大部分COD。废水中的有机磷也被氧化水解成无机磷,经沉淀后可基本去除总磷。 2.2 主要构筑物单元参数 (1)调节池:尺寸为10.0m×3.0m×
8、3.0m,主要起收集、调节废水作用。 (2)沉淀回收池:内置斜管填料,尺寸为5.0m×2.0m×4.7m,表面负荷1.0m3/(m2·h)。调节池的废水经自吸泵(2台,1备1用,Q=10m3/h,N=2.2 kW)提升至沉淀回收池,回收利用部分物料。 (3)铁炭氧化池:尺寸为5.5m×2.5m×4.0m龙源期刊,停留时间约为4.8h。悬空两层、190袋铁炭(铁屑和焦炭混合比为1:2),控制铁炭池内的pH 45;池底布设穿孔曝气管,气水比为5:1。 (4)初沉池:采用竖流式沉淀池,尺寸为1.8 m×5.0 m,设计流量10 m3/h,表
9、面负荷1.1m3/(m2·h),沉淀时间1.1h,有效水深4.5 m,同时设导流筒1个。 (5)光催化氧化池:2级串联,内置50根325mm×H1500mm管式光催化氧化单元组合装置,且内壁涂复纳米级TiO2光催化剂涂层、涂层粘合选用氟碳漆。单体尺寸为3.0m×3.0m×2.5m,停留时间为4.5h。采用波长200250nm 的UV光氧化降解废水中的有机污染物,提高污水的可生化性。 (6)UASB塔:并联两个碳钢结构UASB塔,内设循环泵(Q=15m3/h,N=5.5 kW,H=25m,1备1用),塔底采用穿孔管均匀进水,塔顶设三相分离器。单体尺寸为4.
10、5 m×12 m,停留时间36h,COD容积负荷为7.5kg/(m3·d)。 (7)A/O池:三格式,内置弹性填料,采用罗茨风机(Q=4.94m3/min,N=6.80kW, H=0.5kgf/cm2)进行微孔曝气,内设循环泵(Q=30m3/h,N=3kW)进行硝化与反硝化,废水中污染物被进一步氧化、吸附。 A池:单格尺寸为3.0 m×1.5 m×5.0m,微孔曝气器共26套,水力停留时间为9.72 h,DO控制在0.5mg/L以下。 O池:单格尺寸为6.0m×1.5 m×4.5m,微孔曝气器共54套,有效容积为108m3,停留时间为
11、10.8h,设计BOD5容积负荷0.25kg/(m3·d),DO控制在23mg/L。 (8)二沉池:内置斜管填料,尺寸为4.5m×2.0m×4.7 m,设计流量10 m3/h,表面负荷1.1m3/(m2·h),沉淀时间约1h,有效水深4.4 m,出水回调pH69。 (9)污泥浓缩池:尺寸为2.5m×2.5 m×2.5m ,超高0.5 m,总有效容积15.6 m3。污泥通过螺杆泵进入板框压淲机(S=28 m2)进行脱水。 3 调试与运行 1) UASB池调试:工程安装完成后,开始进行污泥培养,污泥采用城市污水处理厂剩余污泥。UASB池投
12、加牛粪当作菌种,控制碳、氮、磷比例在200:5:1,用NaHCO3调节pH。调试过程中的悬浮污泥从塔顶排出,三个月后,当悬浮颗粒污泥开始形成时,慢慢提高进水浓度,同时增加进水量龙源期刊,进行污泥驯化。 2) A/O池调试:先调节A/O池碳:氮:磷=(200300):5:1,连续闷曝24h后静止2 h,排掉池中的悬浮物,再补充营养液进行污泥培养。10天后填料表面开始挂膜,继续加入营养液并间歇补充生活污水,控制好DO和pH等条件。25天后观察膜上有微生物出现,继续培养30天后出现钟虫、草履虫、轮虫、线虫等微生物,且手摸膜有黏性、滑腻感,说明生物膜已经成长。此后开始进行污泥驯化。 3)废水处理:生化
13、调试成功后开始进行废水处理。经过铁炭的微电解作用,可把大部分有机磷氧化分解成无机磷,出水调节pH,并加石灰水,磷去除率可达90%。再通过光催化氧化作用,废水的可生化性大大提高。经过八个月的调试运行,出水达到了GB8978-1996污水综合排放标准一级标准。运行结果见表2、表3。 表2调试期间的运行结果 Table 2 The result in debugging 采样时间 (运行稳定后)
14、160; CODCr(mg/L) BOD5(mg/L) NH3N(mg/L) 总磷(mg/L) 进水
15、160; 出水 进水 出水 进水 出水 进水
16、160; 出水 4月 5月 12500 13165 3375 2750 &
17、#160; 3450 3320 450 418 121 115 70 72&
18、#160; 675 678 45 36 6月 12950 &
19、#160; 2180 3427 370 130 56 670
20、 29 7月 13100 1642 3567
21、 328 125 48 645 12 8月
22、160; 12840 1053 3482 260 108 &
23、#160;37 660 6 9月 13170 475
24、160; 3465 153 112 45 658 2
25、0; 10月 12675 215 3384 46
26、0; 120 16 638 0.39 11月
27、12890 96 3472 19 118 13
28、 664 0.45 表3 12月份主要工艺段运行结果 Table 3 The main running result inDecember CODCr BOD5
29、 NH3-N 总磷 进水 Mg/L 出水 Mg/L
30、0; 去除 率% 进水 Mg/L 出水 Mg/L 去除 率%
31、160; 进水 Mg/L 出水 Mg/L 去除 率% 进水 Mg/L
32、0; 出水 Mg/L 去除 率% 调节池 12890
33、60; 3472 118
34、160; 664 铁炭氧化池
35、; 9697 6958 28.2 2610 2088 20.0
36、; 98 89 9.1 675 629 6.8 &
37、#160; 初沉池 6958 6120 12.0 2088
38、; 1566 25.0 89 76 14.6 629
39、0; 67 89.3 光催化氧化池 6120 4654 &
40、#160; 23.9 1566 1174 25.0 76 71
41、; 6.5 67 58 13.4 UASB池
42、 4654 930 80.0 1174 234 80.0
43、160; 71 113 58 31 46.6 &
44、#160; A/O池 930 136 85.3 234 2
45、5 89.3 113 18 84.1 31
46、160;9 70.9 二沉池 136 96 29.4
47、160; 25 19 24.0 18 13 27.7
48、0; 9 0.45 95.0 4 经济分析 工程总投资约220万元,日处理水量150m3/d,运行费用8.7元/吨。具体费用见表4。 表4 废水处理费用 电费 人工费 药剂费 45 KW 3人 PAM &
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