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文档简介
1、数控机床故障检修几例CNC数控机床检修实例 1 CNC数控机床不能起动 11故障现象 一台沈阳第三车床厂sl一296A型数控车床,工作台加工过程中出现CNC数控机床检修实例 1 CNC数控机床不能起动 11故障现象 一台沈阳第三车床厂sl一296A型数控车床,工作台加工过程中出现CRT无显示(俗称黑屏),当重新按车床NC起动按钮,数控机床也不能恢复正常,各项加工功能均无。据操作者讲,几天前偶而出现同样故障,但能重新启动且工作如常。 1 2故障检测与分析处理 根据图1电气原理,首先检测数控系统的FANUC-0TMATEE2电源单元,控制单元的MTEE2ADC一
2、与CRTMDI部件,采用先易后难方法: a先查看-SB1,-SB2启动与停止按钮无损坏,触点良好。 b再查看J37,J27,J38,等多头线电缆与叉头无松动等异常现象。 c当检测到CRTMDI单元时发现+24 V供电没有到位。而电源单元的LED绿灯已亮,证明AC输入正常,并实测出该输出电压匀在正常范围之内这说明电源单元本身良好。 d经检测后分析:可能电源与CNC系统启动电路有故障,按此思路,仔细检查NC电路,怀疑是0N、0FF、COM三条信号线在机床中经多节插头插座串联导致的故障,为快速证明判断证确与否,采用“信号短路法”,将电路图中CP3处的ON、0FF、COM信号在插座XPS54(1)、X
3、PS54(2)、XPS54(3)的三个插孔内,进行短路处理后,合上机床总电源,这时NC立即启动。CRTMDI面板显示正常,经试车机床的各项加工功能运转正常;也无其他异常报警。随后进一步处理;实测经校线(俗称叫线),发现故障点是在XPS62(2)的插头处,电信号线脱焊所造成CNC程序启动后数控系统不能复位,经焊接处理后故障彻底排除;故障检修完毕。 2主轴电机过热故障 21故障现象 一台s1-296A数控车床在加工运转时发生“啃刀”现象并造成刀具损坏。 22故障检测与分析处理 a用手动JVC慢跑模式将车床X,Z轴调至原点,重新启动加工程序,进行试车,当工作台快速进给到加工位置时主轴仍不
4、转,至此确诊为交流变频主轴电机调速系统存在故障。 b根据图2分析主轴电机是由FR-SF-2-15K交流变频器控制转速的(因机床厂家不提供交流变频器内部图纸)故采用“数学模糊检修法”,视交流变频器内部为黑匣子”只需检查其外部各功能接口状态即可判断。 c首先察看交流变频器控制系统的LED报警显示内容。 d为区分是过热(指电动机本身过热)还是过载(指电动机所带负载过重,转动过沉)保护,当时凭经验手摸电动机外壳已经很烫,用大风扇进行强制冷却一段时间后,电动机热度下降。重新试车,主轴电机转动正常;至此判断该例为典型的电动机过热故障。拆卸该主轴电机,仔细检查后发现是独立散热风扇电机轴承损坏,散热不良,引起
5、主轴电机过热报警,导致数控车床主轴在加工运转时突然停止转动,发生“啃刀”故障。 e更换独立散热风扇电机后,S1296A数控车床加工运转正常,故障排除。 3主轴电机不转故障 3.1 故障现象 一台S1-296A数控机床,早班生产一开机,出现主轴电机不转,主轴变频系统LED也显示报警,但主轴电机外壳不热,数控系统的其它功能正常。 3.2故障检测与分析处理 a用手动及JVC慢跑模式将工作台调至原位,重新启动车床使其故障再现,以便来确认其故障的真实性,结果证实故障如初。 &
6、#160; b用手摸主轴电机外壳温度不高,根据主轴电机没有温升,从而排除是机械负载过重引起故障。 c检测变频器与数控系统内置PLC的有关控制接口如图2所示;先测得+24,ALM一组控制信号已到位没问题,怀疑主轴电机内置过载控制信号没有送至变频器接口,当检测到已拆下的OHS1,OHS2一组控制信号线没问题,而检测过热器件那侧OHS1,OHS2信号时,该器件的闭点没有闭合,证明内置的过热器件已经损坏。因没有备件,小心拆下过热器件,精心地修磨触点,试车生产加工正常,故障排除。 4 &
7、#160; U轴加工动作突然停止 4.1故障现象 一台日本三菱MD4800C加工中心机床,该机床在加工中突然停止加工。 42故障检测与分析处理 a现场查看:MD4800C机床在加工中CRT出现停止T01诊断码。经查该机床的MITSUBISHI三菱CNC控制器MELIS 520AM系列操作说明书:该停止TOI(内容为不得进行自动启动操作,因数控系统的CNC从停止状态要执行自动运转时无法执行到自动运转的状态),而停止T01码中有显示警示号码0101,内容为各轴均不能自
8、动起动,并指示处理方法:全轴停止后再起动(通过该例检修证明此段翻译不准确)。经分析是PLC的控制部分有问题,根据CRT/MDI面板上LED指示中(READ)灯窗不亮,手动模式下X、Z、Y、U的各轴均不能动作怀疑可能是U轴加工动作超程故障。 b检测与处理:在CRTMDI面板调出CNC系统的内置PLC程序梯形图,按动U轴上原位行程开关,观察相关的程序梯形图中X1B没有改变;检测行程开关和连线,发现此行程开关已损坏。 c更换同型号行程开关,再按RESET键,解除报警后试车正常,故障排除。 43
9、小结 检修故障时要灵活分析,不能完全依赖数控系统的自诊断功能与资料,数控系统的自诊断功能有它本身局限性,资料也存在翻译的错误,此例检修故障凭借日常检修经验,而顺利排除故障。 5 刀号与程序刀号不符故障 51故障现象 一台韩国PUMA 230数控车床在刀位自动模式下加工时刀位突然不动。 52故障检测与分析处理 a现场查看:CRT上报警号为2023,资料所示故障,为刀库换刀方面有故障。
10、0; b经试车观察实际故障现象,用手动模式调整该刀位时,刀塔乱动;不定位或刀号与CRT上显程序刀号不符。 c按维修手册改动相应参数由“0”改为“1”后报警解除,故障排除。 6刀库左右摆动找不到刀位 61故障现象 一台日本三菱MD 4800 c加工中心机床z轴在自动加工模式下进行加工时,刀库执行换刀程序,当换至第6把刀位时刀库左右摆动,找不到刀位,停止加工并报警。CRT报警显示为PLC控制侧电路有故障。调查操纵者得知:几天前偶尔出现过类似故障,但故障较轻,解除报警后,返回原点还能照常加工。
11、什么时间故障再现,没有规律。 6,2故障检测与分析与处理 根据报警信息所指引检修方向与故障范围,应先从电气故障入手。 a验证故障属性。用手动模式指令将刀库换刀,从第一把刀换至第6把刀位时故障马上再现,刀库左右摆动找不到刀位。 b调阅相关CNC内置PLc程序与系统参数匀无问题。 c检测强电控制网路行程开关与弱电CNC接口均无问题,故障如初不见好转。经冷静分析检修前后思路,一般检修数控机床采用先修电气,后修机械液压及其它。可能受此思路的局限和拆卸机械很费事的惯例影响,
12、走了检修弯路。 d拆卸相关机械传动部件,发现(REV TOOL CUP MOTOR)换刀电机转子轴上齿轮有轻微松动,经拆开检查是方形键已磨损成椭圆(俗称滚键)致使刀库左右摆动找不到刀位,经更换同型号键,仔细调整相关齿轮后,试车用手动模式刀库换刀和自动模式加工均正常,故障检修完毕。 63小结 此检修经验实例证明数控机床是机电一体化的技术密集型设备,检修机电故障需检修技术人员具备相应的机械传动、液压控制、气动控制等相关维修知识与经验。此例检修经验关键在于掌握如何及时变通检修思路,少走弯路,检修技术才能得以提高。 7伺服系统-
13、z轴超程 71故障现象 一台南京N-084型数控车床(30系列),该数控车床采用FANUC 0-TD系统。在自动加工模式中工作台突然停止工作。 72故障检测与分析处理 a现场查看CRT显示52l报警号,为-Z轴负方向限位超程报警。(超程报警,分硬件超程即限位行程开关被压动作时,给数控系统发超程报警信号,使数控车床停止运行,以确保人机安全;及软件超程即指在CNC数控系统内设置相应参数用来防止工作台上刀具超出有效工作区域,避免机床夹具被刀具撞坏)。 b根据-z轴超程故障报警,在手动JOG模式下,用手轮(脉冲发生
14、器)配合进给倍率,将工作台向报警的反方向移动,即+Z轴方向移动,切记不可弄错。(注:如遇手动不能向报警的反方向移动时,可能是电源脱开,按CRTMDI操作面板上的P键及CAN键同时接通电源,这时特别注意在按RESET复位键及DELETE删除键时不可接通电源,一直等到工作台退出机床超程禁区,返回机床参考点后,方可操作按RESET复位键及DELETE删除键。) c处理该超程故障时,只将数控车床工作台退出机床禁区后,更换损坏的x18限位开关,按RESET复位键解除报警,把工作台返回数控机床参考点,重新试车正常,至此故障得以排除。 73小结 此
15、例属硬件超程故障,如是软件超程故障。只需修改对应参数即可。 8 AC伺服电机一侧过电流 81故障现象 一台日本三菱MD DM4500加工中心机床。早班生产一开机立即报警。 82故障检测与处理 a 在三菱系统CRTMDI操作面板上调阅报警诊断信息,CRT显示为(PR32,X)。 报警信息为X轴的AC伺服电机一侧存在过电流问题,使系统进入保护状态。 b为快速区别是X轴伺服单元IPM晶体问题还是
16、负载X轴AC伺服电机有故障,用已知完好的Y轴AC伺服电机与AC X轴伺服电机电缆插头互换后,这时故障改到Y轴伺服单元IPM晶体(指电路板上功放模块等元件)及负载AC伺服电机等有过电流故障;由此确认是AC X轴伺服电机和电缆插头的问题。 c经对AC伺服电机进行部件替换法检测,证明该AC伺服电机良好。 d检查该AC伺服电机电缆插头插座,发现该插座内侧接线柱之间存有污垢与放电后氧化的积碳电阻,因此确认这就是故障点。 e用小刀尖刮净该处污垢与放电后积碳,随后再
17、用工业酒精刷洗、烘干处理。 f重新试车报警消除,故障顺利排除。 83小结 AC伺服单元的故障检修也很关键,这类故障发生频率较高,具有普遍性,此例故障原因是由于DM4500加工中心机床所在环境恶劣,受附近清洗机潮湿气影响,屡犯同类故障,改善环境后,所有各类故障发生频率大为下降。 9 Z轴自行锁定故障 91故障现象 一台DM4500加工中心机床采用FANUC Oi系统,Z轴自行锁定不能运行加工并报警。 92故障检测与
18、分析处理 a询问操纵者得知,该机床在自动模式加工换刀程序中动作突然中断,Z出现自行锁定故障。 b在系统CRTMDI操作面板上调阅诊断信息,CRT显示为2027的报警号,内容为英文缩写(RESORE MAG STEP B YSTER PEARFFUL)指示了此项操作慎重的事项。 c要小心操作,逐步恢复刀库各项功能,特别注意此时Z轴已进入自动锁定状态,在各种(包括AUTO自动模式,HANDLE手动模式, EDIT编程模式,JOG慢跑模式,TEACH教导模式,HOME
19、归原模式)模式下都不准移动Z轴,才能避免刀臂撞坏主轴刀具,造成设备事故。 d此时要检查如果刀臂没在主轴刀具位置卡住,可执行主轴定位。选择HANDLE手动模式,按下主轴定位按钮即可。如果此时刀臂在主轴刀具位置卡住,不能执行主轴定位,直接进行下一步操作。 e将MODE SELEECT模式选择开关转换到HANDLE手动模式位置,打开刀库盘操作盒钥匙开关。此时操作盒上RELEASE的LED黄灯亮。 f打开PM开关使其闭合(RSETMAG)(ON)操作步骤为按以
20、下键(OFFSET SETTIN G)()(操作PN)(PAGE)()(RETVA G)(ON)(0N)按下操作面板的刀库正转()按键,从发生故障程序中断处,一步一步的执行换刀动作,直至完成一个循环。 g当恢复完换刀功能后,这时CRT显示提示信息(TURN OFF SOFFSW8),断开PM开关(RSETMAG OFF)。 hz轴出现自行锁定故障,经修正FANUC Oi系统相应参数KO“1”清零,再全部置“0”后,该机床FANUC Oi系统的刀库选刀正常,故障排除。 10手轮故障(手动脉冲发生器) 101故障现
21、象 一台MJ460型数控机床,该数控车床采用FANU C O-TD系统。 开班生产调整z轴与x轴加工精度时,摇动手轮(即脉冲发生器),两轴均出现误差过大并报警。从操作者处得知,该机床经别人检修手轮后,当时已好。这次重出手轮故障,出现报警号为410,420。 102故障检测与分析处理 a现场试车证明手轮故障属实,但用力关防护门时,再现410,420报警号。 b按操作说明书查阅出现故障报警号信息:-(4n0为停止时位置偏差量的值大于编程设定值)。没有明确故障方向。 &
22、#160; c分析后怀疑手轮性能不良,拆开手轮盒检查用放大镜仔细观察,发现手轮脉冲发生器电路板上的一芯片管脚虚焊。 d焊接后安装好,凋整在适当位置后,重新试车,MJ460型数控机床,运行正常,故障排除。 11 Z轴伺服单元过负荷 1 11 故障现象 一台DM4500C加工中心机床,一开机自动加工就停止工作并报警。从操作者处得知该机床经别人检修过后,就出现这种情况。 112故障检测与分析处理 a查阅报警
23、的诊断信息为S03伺服异常:NR号码:50略称:OL1内容:Z轴伺服电机电流超过三菱系统设定SV022参数值,确认Z轴伺服单元存在过负荷故障。 b经部件替换法验证Z轴伺服单元及负载AC伺服电机等均无问题,那么问题出在哪?重新整理检修思路。 c分析为什么该机床经别人检修后就有此故障?再重新检查别人检修过的电源电路,发现该机床电源线号与电力网来的电源端子相序线号不附。(特别注意:三菱系统的DM4500C加工中心机床的电源相序,有严格要求,不允许接错。) d
24、经过更正机床电源相序,报警消除,机床一切恢复正常,故障排除。 12 401报警 12.1 故障现象 一台沈阳第一机床厂产S1-406车床,更换伺服电源模块与伺服驱动模块通讯线后,产生401报警。 12.2故障检测与分析处理 a.S1-406车床系统为FANUC 0TD ,驱动部分为模块化结构。 伺服驱动电源型号为:A06B-6087-H126 INPUT 200V230V 106A; OUTPUT DC283325V DC29.8A; 主轴驱动模块型号为:A06B-6102-H222#520 INPUT DC283325V OUTPUT 25.2kW 95A
25、; 伺服驱动模块型号为:A06B-6079-H205 Pe=3.9KW OUTPUT AC230V L:5.9A M:12.5A; 电机为系列交流伺服电机。 查阅报警401号的诊断信息为:速度控制单元VRDY信号断开。它表示当NC将MCC接通信号送给伺服放大器时,伺服放大器却不返回已准备好信号。 b.检查控制电源模块的输入电源的主接触器MCC,发现MCC没有闭合。 C.屏蔽掉X、Z轴驱动后,开机正常,主轴及其它部件运转正常,说明伺服驱动模块有故障。用同型号驱动模块替换,故障排除。 13. 故障两例 一台沈阳数控机床厂CK3263 数控车床。床身为斜床身 , 配日本 F
26、ANUC OT 系统 , 转塔选用的是意大利 BARFFADI TOE320(12 工位 ) 。使用过程中 , 有时也出现一些故障 , 多半是外围电路如接触器、电磁阀、 限位开关等。故障现象一CRT 显示 414# 报警。报警信息为 : SERVO ALARM AXIS DETECTION SYSTEM ERROR 同时 , 伺服驱动单元的LED报警显示码为 8 点亮。 故障分析与处理通过查看 FANUC O 系统维修说明书可知 :414# 报警为“X 轴的伺服系统异常 , 当错误的信息输出至 DGN0720 时 , 伺服系统报警”。根据报警显示内容 , 用机床自我诊断功能检查机床参数 DGN
27、072 上的信息 , 发现第 4 位为 “1”,而正常情况下该位应为“0”。现该位由“0” 变为 “1”则为异常电流报警 , 同时伺服驱动单元LED 报警显示码为8点亮 , 也表示该伺服轴过电流报警。检查伺服驱动器模块 , 用万用表测得电源输入端阻抗只有6, 低于正常值 , 因而可判断该轴伺服驱动单元模块损坏。更换后正常。 故障现象二转塔刀架在换刀过程时出现 2011# 、 2014# 报警。 故障分析与处理查看电气使用说明书可知 :2011# 报警表示转塔有故障 ,2014# 报警指转塔未卡紧。可能是由于精定位时接近开关未发出信号 , 电磁铁不能锁紧。利用 FANUC 系统具有的 PLC 梯
28、形图动态显示功能 , 发现精定位接近开关 X0021.2 未亮 ( 没有接通 ) 。拆下此开关并检查 , 通断正常。估计是接近开关与感应块的距离不当造成的。调整两者的距离使它们保持适当的距离 0.8mm, 再查看 X0021.2 信号通断正常 , 转塔刀架能正常 使用。 14. 故障两例 一般情况下 ,FANUC 系统运行稳定、故障率低 , 故障的发生往往与外围电路和操作使用有很大关系。这里有两个维修事例可以说明问题。 例 1: 伺服报警 414# 、 410# 台湾产FTC-30 数控车床在加工过程中出现 414# 、 410# 报警 , 动力停止。关闭电源再开机 ,X 轴移动时机床振颤 , 后又出现报警并动力停止。查系统维修手册 , 报警信息为伺服报警、检测到 X 轴位置偏差大。根据现象分析 , 认为可能有以下原因 1) 伺服驱动器坏 ;(2)X 轴滚珠
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