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文档简介
1、最新【精品】范文 参考文献 专业论文H112井修井作业技术研究H112井修井作业技术研究摘 要:本文针对塔河油田H1-12井的实际情况,分析了造成井 下事故的原因,并对修井作业过程中可能存在的风险进行了初步评 估,最终设计了适合H1-12井的修井工艺,选取XJ750型及以上修井 机、修井液密度为1.1g/cm3,同时在盐水中加入0.5%的碱式碳酸锌, 并对施工程序进行了精细设计,顺利完成该井的修井任务。关键词:塔河油田H1-12井修井一、油井基本情况H1-12井是塔河油田阿克库勒艾丁克 5号构造北部的一 口开发 井,该井于2009年1月7日开钻,2009年5月9日完钻,设计井深 6256.00
2、m,完钻井深为 6265.00m。2009年7月建产,开井生产7日高含水关井,累产液667t,累 产油40t。阶段累计产液667.4t,累产油40.4t,累产水627t。关井 后定期泄压。套管泄压为明水,油管泄压可见到稠油,泄压后压力恢 复快。恢复后油压22MPa套压20MPa二、井下事故分析2011年2月26日测静压过程中发现油管稠油凝堵,稀油处理井 筒未能解堵。2011年4月24日上修处理井筒,起原井管柱时,上提 负荷大(95-105t),硬拔出17根(166m)后倒扣,边用稀油处理稠 油边倒扣,处理至2474m倒扣共倒出239根,累计原井油管出井256 根,因稠油频繁上返压井困难,组下光
3、管柱完井,探得鱼顶位置 2474.06m。落鱼为31/2 油管372根+7水力锚+27/8 油管18根 +5.38 PDP裸眼封隔器+节流器+31/2 EUE喇叭口,鱼顶为 31/2 BG110S*EU油管接箍。作业累计使用稀油1220方,累计回收 混合油1560方,盐水及重浆漏失52方。2011年6月20日开井高含水,间开至第4轮无水生产。2012年 2月1日,因供液不足上修转抽,组下70/44*抽稠泵,累计漏失比重 1.14压井液229m3期间探得鱼顶为2474.93m。机抽生产初期含水, 排水116t后基本不含水,生产期间液量13t左右,动液面下降快, 2012年9月13日-16日因供液
4、不足尝试一轮注水,累计注水1330m3 焖井13天后开井生产,初期高含水,排水 365m3后含水逐渐下降, 在20%-408之间波动。2013年2月13日至20日第二轮注水2518方, 3月8日开井生产,目前该井日液 63t,日产油5.9t,含水90.7%。三、修井作业风险评估1. 落鱼在前期作业过程中,起出17根油管,表明封隔器已解封,但经 过多次倒扣打捞作业后,两次作业(倒扣、转抽)探得鱼头推算封隔 器位置基本与完井座封位置重合, 封隔器存在重复座封可能,打捞过 程中可能出现无法整体打捞出井,封隔器需另行处理;同时该井虽供 液不足但间开或注水后能维持较长时间稳定生产,分析鱼头可能下 移,死
5、油抱死落鱼问题可能得到了很大缓解。2. 漏失2012年2月转抽期间比重1.14压井液未能建立循环,作业期间 (6天)压井液均漏失(229m3,施工作业需要在做好处理好稠油问 题的同时也要做好漏失准备和防范工作。3. 稠油和硫化氢影响2011年作业地层出稠油严重影响作业进度,在修井作业过程可 能出现稠油上返影响井筒作业;邻井TH1-27井2012年2月6日计量 分离器检测硫化氢浓度7680.2mg/m3,施工期间做好硫化氢防护及井 控工作。四、修井工艺技术设计1. 修井机和修井液的选取修井最大作业深度6265m可能需进行打捞、套铣、钻磨等工序, 需选择XJ750型及以上修井机。根据前期作业分析,
6、在参考测压资料 以及前期修井作业及漏失情况等,确定修井液密度为1.1g/cm3,修井液比重根据现场情况及时调整,考虑硫化氢问题,在盐水中加入 0.5%的碱式碳酸锌,前期作业存在漏失,修井液配备量为300m3盐水。 该井可能存在稠油上涌,作业中根据情况使用稀油,用量根据现场情 况调整。在2012年2月转抽过程中,漏失严重,压井液全部失返, 两次注水作业均注水顺畅,地层吸水良好,因此修井作业可能存在压 井液无法建立循环问题,在漏失严重情况下可换用泥浆。2. 施工程序设计2.1设备安装、备液、开工验收:设备搬迁及安装调试,井场规 格化,开工验收合格;配备密度为 1.1g/cm3的盐水300m32.2
7、泄压、反循环压井、观察井口:控制泄压,用密度 1.1g/cm3 的盐水反循环压井1.5周以上至进出口液性一致,开井观察 4小时, 井口稳定,无溢流、无气泡为合格。若不能建立循环,贝直补液, 测漏速。2.3起甩原井杆柱:在井口稳定情况下,起甩原井机抽杆柱,及 时补液并准备好防喷工具及相应变扣,做好井控工作,防止井喷事故 发生,对起出杆柱及井内起出工具进行检查清点,并认真核对数据。2.4拆井口,安装井控设备并试压:在井筒稳定的情况下,拆米 油树,安装液压防喷器,安装压井、节流及放喷管线,按相关试压规 程试压合格。2.5起甩原井油管:起甩原井管柱,起钻时套管及时补液并准备 好防喷工具及相应变扣,做好
8、井控工作,防止井喷事故发生,对起出 管柱及井内起出工具进行检查清点,并认真核对数据。2.6下对扣打捞管柱:下对扣打捞管柱,探鱼头位置,冲洗鱼顶, 对扣。由于该井前期漏失,采取油套环空、油管内平推压井,将稠 油推入地层。直接上提管柱,吨位控制在 100吨以内(考虑该井硫化 氢腐蚀),提出油管后进行第2.8步。如果油套环空稠油堵,则试 提管柱,判断卡点,如果卡点在 4000米以下,则从卡点以上进行油 管切割。后进行第2.7步。如果卡点较高,则进行倒扣打捞后进行 第2.7步。需要分段倒扣钻具组合:倒扣捞矛(或母锥)+31/2钻杆 2475m±2.7组下套铣管柱,稀油循环:组下套铣管柱,边套
9、边用稀油冲 洗循环,起钻。钻具组合:套铣头+51/2 套管(5根)+变丝+31/2 钻杆(长度根据套铣深度调整)2.8起下打捞管柱:组下打捞管柱,试提,若吨位过高则倒扣。钻具组合:倒扣捞矛(母锥)+31/2 钻杆(长度根据套铣深度调整),重复2.7、2.8两步直到落鱼全部出井。2.9起下探底磨铣管柱,洗井:组下探底磨铣管柱,探底,若存 在砂面,则钻磨冲砂至原人工井底,洗井。钻具组合:142mn大水眼磨鞋 +27/8 钻杆 3000m+31/2 钻杆 3300n±2.10组下机抽管、杆,试抽投产,待测试:组下机抽管柱,管 柱组合:31/2 油管+56/38抽稠泵泵筒+尾管,泵筒位置2800n±, 尾管长度100n± ;杆柱组合:T抽油杆1200m+7/8抽油杆 900m+6/8 抽油杆 700n±。五、总结修井作者严格按施工设计要求进行施工,取全取准各项技术资 料,及时向相关单位和职能部门汇报了当天的工作情况,发现问题及时研究解决,整个实施过程顺利有序,顺利取出落鱼。参考文献1 梁爱国,姚团军,康有福.高硫化氢井低伤害修井与防护 工艺J. 油气田地面工程,2011 , 3
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