ALFALAVALS系列净油机工作原理简述及典型故障分析_第1页
ALFALAVALS系列净油机工作原理简述及典型故障分析_第2页
ALFALAVALS系列净油机工作原理简述及典型故障分析_第3页
ALFALAVALS系列净油机工作原理简述及典型故障分析_第4页
ALFALAVALS系列净油机工作原理简述及典型故障分析_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、ALFA LAVAL S系列净油机工作原理简述及典型故障分析作者:耿、李1. S系列净油机的产生背景:具有120多年历史的ALFALAVAL公司在自己的业务领域内一直占据着全球领先的市场 地位,其关键的三大核心技术之一一一离心分离技术更是一直走在行业的前列,其产品广 泛应用于海运、电力等行业的燃油、润滑油处理。随着燃油加工技术的提高和经济性的要求,船舶实际补给的燃油质量越来越差,其比 重接近甚至达到了传统净油机的处理极限值:991 kg/m3lS。我们知道,对于比重不同的燃油,传统净油机必须选用正确尺寸的比重 环来获得合适的油水界面位置才能达到良好的 分离效果,而随着燃油比重的增加,仅靠改变

2、比重环尺寸调节界面位置就愈加困难,因为影图1,界面技雪封踊庠陋咄重的娈北响界面位置的因素除了密度外,还有燃油黏度、 流量和温度等。当燃油比重超过 960kg/m3时, 界面位置对上述参数的敏感度就大大增加(如 图:1 )。上述任何因素的扰动都可能使界面偏 离正常位置,实际上净油机这时已经难以保证有效净化了。因此传统净油机在处理这部分 燃油时显得力不从心,从而使高密度燃油的使用受到了限制。在这种情况下,基于 ALCAP技术(ALCAP的说明见附注)开发的,拥有多项专利技术 和最新设计理念的ALFA LAVAL S系列净油机应运而生,该机型是 ALFA LAVAL公司新开发 的可用于燃油和润滑油净

3、化的全自动单级碟片式离心分离系统,是主要处理高密度燃油的 新一代产品。而专门处理润滑油和柴油等低密度油料的是在S净油机技术平台上开发的 P系列净油机。S净油机是第一台能够满足欧洲标准委员会关于燃油处理技术标准(CWA 15375)的净油机!在处理大比重燃油时,它具有传统净油机无法比拟的超越性能,很快在全 球范围内得到广泛应用。2. S净油机的系统组成及工作原理这里先简单介绍一下该系统的基本组成和工作原理,以期取得一个比较全面的认识,压力变送器PTI气控EXHV1挣油机揑制单元压力蜚迭養FT4I棺水进口3D热雜电钺阈垸 控制关网水、M*#*if*)'世器PT5井离水世液«湘回油

4、jz二然后就S净油机主要的技术改进和革新及一例典型故障作深入讨论,希望能对同行的实际 工作起到一点帮助。S净油机系统的最基本组成包括高速旋转的分离机、 EPC50空制单元和MT50水分传感 器(电容性)。如图2:待处理的燃油通过供给泵、加热器(PI调节)、温度变送器TT1和 TT2、压力变送器PT1 (检测当前的温度和压力值送至 EPC50及气控三通阀V1 (未进入实 际分离程序时回流至沉淀柜)进入的净油机。在系统启 动时,控制单元 EPC50 在进入分离程序后,气动三通阀 动作,油料经进口管引入分油机, (如图3)在分离筒内燃油中不同 比重的成分由于高速旋转产生的离 心力在水平方向产生分离。

5、油泥、 颗粒等重质成分积累在分离筒的最 边缘,其次是分离出的水,然后是 净化后的燃油。净油通过位于分离 盘架顶部具有向心叶片的pari ngdisc (分界盘)泵出,经过 PT4压 力监测和MT50水分监测,及背压调 节阀等排至日用柜,处理过程中,净油出分离术出 通常关闭井界管(泵水)排沿ft雄面粘看处Ti5153时间内 分别检测油压、 净油机转速以 及油温是否满 足预设的条件, 若满足则允许 启动分离程序, 否则就发出相应的报警若 PT4 监测到净油压力不在设定的范围,则发出报警分离水的排出有两种方式:1.通过V5阀排出;2.通过排渣连同油泥、残渣等一起 排出,具体通过何种方式由控制系统决定

6、。残渣、油泥通过排渣程序排出,排渣按照设定的时间间隔进行(由参数Ti68或Pr1设定,二者同效,修改其中一个另一个自动改变) 。但在一个循环周期内如排水电磁阀 V5 动 作了 5次(Fa28,排水次数),则分离程序中断,跳转至 Ti74,增加一次排渣。如排水阀 动作5次之后,MT50检测到水分没有降至70以下(即大于Fa27的值),则EPC5C发出“water drain-INSUFFICIENT ”(排水不足)报警。净油中水分哪怕微量的增加即说明净油机分离效率的下降,而EPC50和MT50相结合保证了分离水的及时排出,因而实现了净油机高效、可靠的运行。当然,基于ALCAP既念的S 净油机性能

7、上的超凡表现更离不开其硬件设计上的重大改进和理念的进步,深入了解其 结构和技术特点对我们工作实践中分析和解决问题有很大的帮助,同时我们也能领略到 ALFA LAVAL研发人员的智慧结晶。3. S 系列净油机性能特点和结构改进众所周知, 传统的分水机和分杂机有各自的优缺点: 前者水处理能力强、 工作中油品损 失少。但需要根据燃油比重调节比重环,遇到高比重燃油时无能为力;后者除杂能力强, 分水能力差,特别是含水量高的燃油,基本上难以处理,而且无论全排渣还是部分排渣, 油品损失都很大。而S系列净油机做到了对二者的取长补短,原理上S系列净油机可以看作是分水机和分杂机的串联,并偏重工作于分杂机模式。但其

8、性能上的表现绝对远远大于 一台分水机和一台分杂机的简单串联。由于后文引用的参数较多,在此需简单介绍一下:参数分为 Installation parameters (装置参数) , Process parameters (程序参数)和 Factory set parameters (厂方设 定参数) 三部分。分别简写为: Inxx, Prxx, Faxx (xx 代表数字)。还有一部分重要的时 序参数: Tixx ,排在 Factory set parameters 后面,对净油机的启动、净化、排渣及停止 等过程进行控制,三类参数均可进入设置界面根据需要进行更改。S 型净油机分离水的排出不同于早

9、期的产品,结构上取消了进出油管上原来的双向心 轮,改为只有底部一个向心叶轮(排出净油) ,而上部用于分离水排出的 paring disc (分界盘)被拥有专利技术的 paring tube (分界管,或作剥离管)取代, paring tube 可以 看做是有固定支点的水平作用半径可以改变的单叶片向心泵。 在平衡弹簧和流体力的作用 下pari ng tube象“冲浪” 一样跟踪在界面处,其向心作用保持排水口一定的压力PT5 (压力变送器)。其可变的作用半径始终大于排油的 paring disc 半径,因而虽然取消了比重环 却仍然能保证有效的油水界面,并且可以自动适应不同比重的油料,大大超越了传统

10、净油 机处理油料的比重范围,突破了 991比重的限制,可以净化比重高达 1010 kg/m3l5S, 和黏度超过700cst50C的燃油,是离心分离技术上的一大进步,它可以分离出燃油中超 过 85%的 5 微米以上的颗粒,最大限度地去除水分、催化剂粉末等其他微粒,有效减少对 机械设备的磨损。之所以用 paring tube 取代 paring disc ,除了其界面跟踪性外,更主要的是单叶片 可以减少运行中水份被长时间搅动产生的热量,因为用于排水的V5电磁阀只是间歇地打开很短时间,在封闭期间,单叶片的 paring tube 不至于因搅拌导致净油机头部“过热” 。排渣系统做了重大改进并取得国家

11、专利,靠自身变形来启闭排渣口的柔性排渣盘discharge slide (中央由螺帽固定,四周在水压作用下可变形的金属薄盘)取代了早期的活动滑盘。其全置换全空排渣方式号称油品零损失,具有分杂机无法比拟的经济性。相 同的处理能力下,S系列净油机产渣减小 为75%这归功于两个方面:首先,S净油机具有 更为紧凑小巧的的分离筒;其次,ALCAP技术做到了对工作水的精确控制,密封水、置换水、打开水、关闭水等的进入均受监测,过量将触发报警或导致净油机无法正常工作 。在初次启动时EPC5C会提出三个问题:1.分离筒是否解体? 2.是否按照说明手册正确 安装? 3.分离盘是否清洁?如果三个问题均回答为 YES

12、则系统进入有水封水流量校验过 程的启动程序,在Ti59时间内,系统会计算当前 SV10(水封水、置换水电磁阀)的流量 大小,Ti59为电磁阀SV10的工作水流速计算时间,既定型号(由参数In4设定)的净油机容水量、密封水、置换水等是一定的,在Ti59时间内电磁阀SV10进水、计时,当控制系统EPC50收到净油出口压力变送器 PT4的压力(由Fa6设定)反馈,表明分离筒内已经满 水,系统便可计算出SV10的水流速,并储存在参数In32里),由此来确定Ti63 (密封水 时间)和 Ti72 (置换水时间)的初步数值,然后每次排渣后在 Ti65 内若检测到净油中含 有过量水份, 则控制系统自动修正

13、Ti72 (置换水时间) 数值,以减小下次排渣的置换水量。 如果问题回答均为NO则程序跳过水封水校验过程,直接从 Ti60开始,V10的流量参考上 一次的储存值。基于ALCA我术的S系列净油机由MT5C型水份(电容性)变送器时刻全流量地检测净 油中的水份,经过排渣后新的循环开始时刻水份含量最低, 所以在 Ti67 时间内系统检测净 油中水份并储存作为参考值,此后水份升高超过参考值允许范围说明分离效率的降低,则 控制系统触发V5电磁阀动作,排出过量的水份,使油水界面外移,当水分含量低于70(由 Fa27设定)时,V5阀关闭,从而得以维持S系列净油机的高效率运行。但在一个分离程序 内,这种排水不超

14、过 5 次。拥有专利技术的弹簧卡环取代了早期的螺纹锁环,这项技术称为 centrilock (不锈钢 材料的弹簧卡环取代原碳钢 螺纹锁环,),减少了部件间磨损,且使净油机拆装变得轻轻松 松,不再需要大榔头和 笨重的专用工具 。S 系列净油机对所有的重要参数实行有效监控,从而保证净油机可靠安全的运行。每 次排渣后以及两次排渣的中间时刻都会进行分离筒密封性实验,严防“跑冒滴漏” 。此外, 几乎每一个重要程序,如排渣是否成功、置换水的引入、供油阀 V1的打开与关闭、放水阀 V5的泄放等,EPC50控制系统都必须在特定的时间内收到反馈信号,否则发出相应的报警。4. S 净油机结构上的其他改变和重要缺陷

15、:S 净油机采用皮带传动取代了蜗轮蜗杆传动,立轴底部更加紧凑、简化。立轴在结构 上有较大改变,底部设计有一油泵,下轴承采用自对中式滚柱轴承,立轴的皮带轮毂( spindle pulley )上有 4 个孔作为对上轴承润滑的油雾通道。上轴承为单列滚珠轴承, 紧靠上轴承装有 1 个离心式油雾风扇。在高速旋转时,油雾风扇通过轮毂通道抽吸底部油 室的油雾供给上轴承润滑。也即,上轴承不是飞溅或压力注油润滑,而是气雾润滑!气雾 油分浓度的大小直接影响到上轴承的润滑和散热。笔者工作中曾多次遇到上轴承因缺油而 损坏的现象,最严重的一次由于上轴承烧融,导致分离盆与立轴的配合锥面金属粘结而无 法拆解(如图 3粗实

16、线所示部分),由于新船出厂不久,所以整机吊出返厂保修。究其原因,关键是仅靠离心风扇抽吸的油雾本来就很难保证上轴承得到充分的润滑和 冷却,再加上其他可能的异常情况,如:风扇变形,降低了油雾抽吸效果;油泵油孔堵塞; 立轴对中不良和分离筒不平衡造成轴承负荷增加等,更易造成该轴承的损坏。ALFALAVAL也认识到了其设计上的缺陷,采取了一定的补救措施。如发布技术通告建 议缩短备用净油机的停用时间,若停机超过 30天,启动前要求拆解分油机,人工对上轴承 加油预润滑。 实际工作中我们往往采用更为保守的措施, 每隔 10天或一周将两台机器交替 使用,或将备用机启动运转,使其达到正常转速运行几分钟,让上轴承得

17、到一定的油雾润 滑,这样可以免去人工润滑需解体净油机的麻烦。 另一方面,部分船舶已经收到 ALFALAVAL 免费配送的改进后的皮带轮毂( spindle pulley ,将油雾通道增加为 9 孔),供替换, 目的 是改善轴承的润滑条件 。工作中发现,相对于早期产品,立轴上轴承是该型净油机最易出现损坏性故障的部 件,其带来的问题远不止损坏一只轴承这么简单,往往同时会造成与其相邻的油雾风扇的 损坏。更有甚者,由于该轴承烧融、 粘结 ,立轴必将突然降速或停转,而高速运转的分离 筒组件因强大的惯性力无法立即停止,从而导致分离盘底盘(bowl body)与立轴在配合锥 面处发生滑动摩擦而粘着( 图 3

18、 所示部位) ,皮带烧坏等。为避免此类故障的发生,管理者 应密切关注运行净油机的震动状况和声响,任何震动和异响都可能造成轴承过载,带来严 重后果。另外,定期检查更滑滑油,保证滑油清洁,油质良好也是十分必要的工作。5. S净油机配水机构的改进和故障分析:工作水对维持净油机的正常运行起着极其重要的作用,也是解决许多问题的关键。有典型一例:某VLCC航行于中东-国内航线,配S855净油机2台,在某航次开航前No.2 净油机因本体故障 (正是上述提到的立轴锥面粘着) 整个转动组件拆下进厂,故接下来的 航次里只有一台F0净油机。某日在印度洋海域,No.lFO净油机突然发出OIL LEAKINGORM B

19、OWL分离盘跑油)报警,然后转速快速下降直到低于 Fall (分离机最低转速设定)而自动 停车,多次重新起动均是如此!日用柜的存量只能维持消耗 1 0多个小时,这段时间内必须 恢复净油机的运行。最后查明其实故障原因非常简单,但由于没有理性的分析和对本机型 工作水的深刻认识,解决这个问题时走了很大的弯路:花费 1 0多小时,整台机器被反反复 复拆解了好几遍,几乎所有的易损件、密封件包括摩擦片、皮带、轴承等都先后做了更换, 但始终没有解决问题。在净油机第一次拆检后,轮机长曾抽出V16(关闭水)阀的节流板,发现小孔堵塞但没有清通, 而是随手与 No.2 净油机的节流板对换了一下, 但对换后故障现 象

20、依然如故!所以大家便没有再从关闭水方面考虑,以致后来做了很多冤枉工作。此时日用柜油位低到了极限,大家也实在束手无策了,不得不考虑主机停车,将存油维持辅机发电。正在此时,笔者将两台净油机的V16 (关闭水)阀节流板抽出做了对比,顿时恍然大悟!对比发现No.2的节流孔(约4mm至少比No.1 (约1.5-2mm)大一倍,No.1 的节流板因为堵塞造成关闭水不足,当然分离盆无法关闭,而换用的No.2的节流板因为节流孔异常变大(中间带孔的非金属材料嵌入节流板中,这个小孔由于冲刷或别的原因明显变大)造成关闭水过量,在 Ti62 (关闭水进入时间)时间内分离盆关闭后 又因关闭水过量 而再次打开!所以两种截

21、然相反的原因产生了完全相同的故障结果, (后来想到No.2净油 机进厂前也有同样的故障现象还没有解决,现在也清楚原因了) 。将堵塞的No.1节流板清 通后装复,净油机运行完全正常!分析:产生这种“过犹不及”的现象是 S系列净油机配水系统的特殊性决定的。众所 周知,早期的ALFA LAVAL争油机开、关盆工作水分别由 V15 V16电磁阀控制,分两路进 入配水盘。S净油机的工作水虽然也分别由 V15 V16电磁阀控制,但在阀后两路水合二为 一,即通过同一根管系进入配水盘,至于是开盆还是关盆,完全由“流量”决定!因为两 个电磁阀的节流孔径不同,V15(打开水)孔径约4mm短时大流量,起开盆作用;V

22、16(关 闭水)孔径约1.5mm长时小流量,起关盆作用。opaatiue water 啤4中充满水。(参考图4)否则,后续的水流量校验或者燃油净化程序在系统启动 之初,无论是有水 圭寸水校验的启动还 是无校验的启动, 电磁阀V15都分别 在Ti56和Ti60内 有35秒的打开时 间,这是很关键的 一步,主要目的有 两个:一是为后面 的关闭动作提供必 要的工作水,即空间都无从谈起。二是清空分离筒(如果上次是失电等非正常停止,会造成分离筒内留有残油)。 经Ti61 (15秒,工作水泄放时间)稳定之后的状态是空间3通过通道10放空,空间5中的水通过nozzle (喷嘴)放空,operating sl

23、ide(控制滑盘)在水静压力(空间 4)的作用下上移,则 valve plug (阀塞) 关闭泄放口 10,discharge slide(排渣盘) 处于自由状态,排渣口开启。关盆工作水流量小(不会进入6或少量进入但被泄放),路径如下:V16(小流量)-1 2 3,由于分离筒的高速运转,室 3中的水产生很大的静压力,迫使 discharge slide排渣盘)周边变形上移,关闭排渣口,从而完成关盆动作而开盆水的流量很大, 空间 1中的水界面内移, 除了进入 2、3外,过量水的路径: V15 f 1f 6 4 5,在5处,一部分水会通过nozzle (喷嘴)泄放,但供水量大于泄放,故空 间 5 虚线之外仍然充满水,虚线以内的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论