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文档简介

1、论文题目:汽轮机振动原因解析及调整论文 作者:余 康职业技能鉴定等级:二级技师单位 名称:南京汽轮电机集团责任有限公司 单位 地址:中央北路 80号指导 老师:朱雪青二O一三年四月论文题目:汽轮机振动原因解析及调整单位 名称:南京汽轮电机集团有限责任公司论文 作者:余 康二O一三年四月目 录摘 要:-第 1页 关 键 词 :-第 1页 前 言:-第 1页 论文正文:一、设计制造方面 -第 1页二、安装和检修方面 -第 2-5页三、运行方面 -第 5-6页四、 总结事例分析 -第 6-9页五、 结论 -第 9页 参考文献:-第 9页摘 要汽轮发电机组在设计制造、安装、检修和运行几个方面都有可能引

2、起轴 承的振动,并简单介绍了汽轮发电机组的振动机理及影响因素。关键词汽轮发电机组;振动;影响因素前 言汽轮发电机组轴承振动的大小直接关系到机组能否安全运行,而对于 发电厂来说安全运行能带来最大的经济效益。引起汽轮发电机组轴承振 动过大或者异常的原因有很多,既有设计制造方面的原因;也有运行方 面的原因;还有安装和检修等方面的原因。下面就这几个影响因素分别 进行一个简单的介绍。一、设计制造方面汽轮发电机转子是一个高速旋转的机械,如果转子的质心与旋转中 心不重合则会因为转子的不平衡而产生一个离心力,这个离心力会对轴 承产生一个激振力而使之引起机组振动,如果这个离心力过大,则机组 的振动就会异常。所以

3、,汽轮发电机转子在装配时每装配一级叶片都应 该对该级叶片进行动平衡试验,整个转子装配完成后在出厂之前还应该 对整个转子进行低速和高速动平衡,以确保转子的不平衡量在一个合格 的范围内。在厂家制造过程中, 产生汽轮发电机转子不平衡量较大的原因主要是 机械加工精度不够和装配工艺质量较差,所以必须提高机械加工精度, 同时保证装配质量,从而才能保证转子的原始不平衡量较小。另外,如 果机组的设计不当也会引起机组的振动。例如,在设计阶段机组支持轴 承的选用也是非常重要的,如果轴承选取不当,也会因为轴承的稳定性 较差,汽轮发电机转子哪怕是极小的不平衡量也会引起机组较大的振动;轴承的油膜形成不好也极易诱发油膜振

4、荡而产生振动。二、安装和检修方面汽轮发电机组在安装和检修过程中的工艺质量对机组振动的影响非 常大,根据对现场机组振动的分析,很多汽轮发电机组的轴承振动过大 都是由于安装和检修不当引起的,或者说机组的振动很多时候都是可以 通过安装或检修来解决的。针对现场的安装和检修情况,下面重点介绍 对机组振动有明显影响的几个因素。1 轴承的标高不管是汽轮机还是发电机转子, 其两端都是由轴承支撑的, 如果两端 的轴承标高不在设计要求的范围内,那么转子两端轴承的负荷分配就不 合理。负荷较轻的一边,轴瓦内的油膜将会形成不好或者根本不能建立 油膜,这样就会诱发机组的自激振动、油膜振动和汽流激振等;而负荷 较重的一边,

5、由于吃力太大,会引起轴瓦温度升高,当轴瓦乌金温度达 到一定值时,很容易产生轴瓦乌金过热现象,从而造成机组的振动。 因此在汽轮发电机组大修或者安装时,应该根据制造厂家的技术要 求,再结合现场的实际情况对机组轴承标高进行认真的调整。因为制造 厂家提供的数据是根据机组冷态时的情况再综合一般机组受热后膨胀的 情况得出的,由于各台机组的实际情况不尽相同,因此受热后的膨胀也 不完全一样,所以必须结合各厂的实际情况对机组轴承标高进行调整。 2 轴承自身特性轴承自身特性对机组振动的也会产生影响,主要包括轴瓦的紧力、 顶隙和连接刚度等几个方面。轴瓦紧力和顶隙主要影响轴承的稳定性, 如果轴承的稳定性太差,在外界因

6、素的影响下容易使机组振动超标。轴 承的连接情况主要对轴承刚度产生影响,若轴承刚度不够,在同样大小 的激振力下引起的振动较大,所以必须将轴承各连接螺栓拧紧。在现场, 经常发现由于连接螺栓未拧紧而引起振动的现象。如下图,标识 n 为轴 与轴瓦的顶部间隙, f 为轴瓦与球,球与球面座的紧力尺寸, i 为转子与轴瓦的两侧间隙, k 为轴承垫块与轴承座底部间隙, 为转子未下入轴瓦时 的间隙,下入转子后该垫块应保证接触面积大于 75%。径向支撑轴承3 机组中心严格来讲, 机组中心应包括转子与汽缸或静子的同心度、 支撑转子各 轴承的标高、轴系连接的同心度和平直度。关于轴承标高对机组振动的 影响,前面已经讲到

7、。现重点介绍其它的两个方面:如果转子与汽缸或静子的同心度偏差过大,则可能会引起汽流激振、 电磁激振和动静碰磨。若发生碰磨,则会使转子发生热弯曲而引起不稳 定普通强迫振动。当联轴器法兰外圆与轴颈不同心、联轴器法兰止口或 螺栓孔节园不同心、端面瓢偏、连接螺栓紧力明显不对称时,不论圆周 和端面中心数据调整的如何正确,当把连接螺栓拧紧后,都会使轴系不 同心和不平直。当转子处于旋转状态时,轴系同心度和平直度会直接产 生振动的激振力,引起机组的振动。4 滑销系统不论是汽轮机还是发电机,当机组带负荷受热后都要产生膨胀,但 是不能让其自由膨胀,滑销系统就是用于引导机组膨胀的。当由于某种 原因使滑销系统卡涩时,

8、机组的膨胀就会受到限制,当机组的膨胀受到 限制时就会引起机组较大的振动,严重时以至于不能开机或者引起动静碰磨,从而造成更大的破坏。由于膨胀受到限制而无法开机的现象在现 场经常出现,因此在检修和安装期间应该对此引起高度重视。5 动静间隙汽轮机转子与汽缸和汽、轴封之间以及发电机转子与静子之间都存 在间隙。当汽轮机转子与汽缸之间的间隙过大时,汽轮机内效率会降低; 当汽轮机与轴封之间的间隙过大时可能会引起蒸汽外漏或者空气内漏, 从而影响机组的效率和真空;当发电机转子与静子之间的间隙过大时同 样会影响发电机的效率。但是,它们之间的间隙又不能过小,否则将引 起动静碰磨,会使机组的振动超标。因此合理调整隔板

9、汽封、端部汽封 以及发电机转子与静子之间的间隙是非常重要的。如下图所标识 a 与 b 除垢,否则可能会在转子上产生新的质量不平衡,这种现象曾经在有的 电厂发生过。7转子中心孔现代汽轮机转子大轴大都留有中心孔, 在中心孔两端用堵头封堵, 在 检修期间如果不慎让异物(包括油、水等进入中心孔,在转子装复回 原后开机,机组肯定会出现振动异常的现象。8 活动部件检修期间如果有活动部件进入汽轮机, 大修后开机活动部件可能在汽 流的冲击下撞伤甚至损坏汽轮机叶片,从而造成严重的事故,并引发机 组振动;如果发电机内存在活动部件,一方面可能一起发电机内部短路, 另一方面可能引起机组振动的不稳定,这将会对机组振动的

10、诊断带来困 难。三、运行方面如果在机组设计制造、 安装和检修期间各方面都能保证质量, 那机组 就不会发生振动大而影响运行了吗?答案是否定的,机组的振动除了与 上面阐述的各方面因素有关外,还与机组的运行状况存在很大的关系。 1 机组膨胀前面已经讲到, 机组的滑销系统对机组振动的影响情况, 而机组的膨 胀是受其滑销系统制约的。当滑销系统本身不存在问题时,如果运行人 员操作不当,机组也会出现膨胀不畅的问题。最明显的例子是在开机过 程中,当机组的暖机时间不够或者升速加负荷过快,则机组各部分的膨 胀就不一样,这样一方面会产生热应力,减少机组的寿命;另一方面就 会引起过大的膨胀差,从而影响机组的开机过程。

11、当机组的膨胀不充分 时,极易引起机组的动静碰磨而产生振动。2润滑油温轴颈在轴瓦内的稳定性如何决定了机组诱发振动的可能性有多 大,当稳定性太差时,外界因素的变化很容易引起机组振动的产生。 而润滑油在轴瓦内形成的油膜如何又是影响转子稳定性的一个重要 影响因素, 油膜的形成除了与轴承乌金有关外, 还有一个重要因素就 是润滑油油温, 润滑油油温应该在一个合理的范围内, 过高过低都对 油膜的形成不利。3轴封进汽温度每一轴封的进汽温度都不一样,在运行规程所允许的范围内调整轴封进汽温度会对机组的振动产生一定的影响。轴封进汽温度对机 组振动的影响主要表现为进汽温度对轴承座标高的影响和温度对端 部汽封处动静间隙

12、的影响,这两方面对机组振动的影响机理在前面 已经述及。4机组真空和排汽缸温度机组真空和排汽缸温度总是相辅相成的,其中一个因素的变化必 然引起另一个因素的改变。对于轴承座坐落在排汽缸上的机组来说, 排汽缸温度的变化主要表现在对轴承座标高的影响上,所以会对机组 的振动产生影响。5发电机转子电流当电流通过发电机转子时会产生热量,这部分热量就要会使发电 机转子产生膨胀,当发电机转子本身存在一定量的质量不平衡时,由 于膨胀会使该不平衡量产生的力矩发生改变,从而引起机组的振动变 化;当发电机转子自身存在膨胀不均时,即使冷态情况下质量平衡较 好,也会由于膨胀的不均匀性产生动态的质量不平衡,而这一质量不 平衡

13、在发电机转子恢复到冷态时也会随之消失。另一方面,如果发电机转子内部本身存在短路情况,当电流通过发 电机转子时会产生局部放热过大的现象, 此处的转子由于受到较多的热 量堆积而使膨胀较大, 这就与其他地方的膨胀产生差别, 又会形成一动 态的质量不平衡。6断叶片当汽轮机发生断叶片时,转子的质量分布明显发生改变,因此机 组的振动会发生明显的变化,这种情况在现场有时可能不会被察觉, 因为振动的变化既包括振动大小的变化也包括振动相位的变化,而现 场大多数仪表只能监视振动大小的变化。为了尽量避免断叶片的现象 发生, 除了在设计制造和安装检修期间采用适当的措施来保证外, 运 行 中在增减机组负荷时应尽量平稳。

14、四 、总结事例分析以上是从设计、安装、检修和运行三个方面对汽轮发电机组的振动原 因进行分析,那么现在我们结合一个现场处理振动的事例进行对振动 更直观的分析。:梅县发电厂,型号:N50-8.83/535-型 (单缸冲动冷凝式 ,发电机前轴 承 (#3轴承 振动曾出现顶部轴向振动高达 0.2-0.22mm , 在第一次处理 理好后,一直运行较好,四个月后开始顶部轴向振动再次超标,因机 组发电任务较重且振动在 0.04-0.06mm 波动,所以一直运行至振动再 次加剧才利用小修进行处理。 该机组#3轴承的基础台板紧固螺丝在轴 承座的底部,如要加紧基础台板螺丝得将轴承座移出,露出台板螺丝 后才能进行松

15、动处理。根据现场操作人员的告知运行实际状况和数据记录对存在问题进行分析开 始#3轴承振动逐渐增大超标, 特别是轴向振动增大较多, 根据测量情况发 现测量的多个测量点轴承顶部轴向振动高达 0.089mm ; 轴承座各中分面测点 的振动差值不大,而轴承座台板测点分别与水泥基础测点的差值高达 0.01 2mm ,均大于 0.005mm ,轴向振动由下至上各测点振动值逐渐增大;据此判 断是台板与基础连接不良,其原因可能是二次灌浆不充实、垫铁走动或垫 铁接触不良或台板与基础之间连接螺丝松脱等,造成轴承连接刚度不够而 引起轴承振动。在运行中曾试用外力支撑加强轴承刚度,发现轴向振动值 降低明显;与以上分析吻

16、合。在停机盘车并做好安全措施后开始工作,解 体轴承前在盘车箱端面装磁力表架。1 在轴颈顶部及左、右侧各装设一个百分表,以监测在轴抬高、下沉及左 右移动量,在整个检修过程中不碰到百分表确保读数准确,轴承解体时仔 细检查轴瓦与转子轴径接触面的摩擦痕迹是否符合接触要求,进行修刮,准确测量3 轴承瓦各部紧力、 间隙, 并作好详细记录, 作为复装时的依据。 2用框式水平仪测量3 瓦处轴颈扬度,以供复装时参考。 33 轴承座中分面前端面作标记, 并测出标记处距盘车箱中分面处距离 A 和 B 以供复装时参考,确保轴承座的前后位置不变。 4大轴顶起 0.6mm 并垫牢,取出下瓦、瓦枕及两端油档,3 轴承座中

17、分面左右内边作标记并测出与大轴距离,以供复装时参考,确保轴承座的 位置左右不变,并拆开3 轴承侧的发电机端盖及转子冷却水回水室支座。 5松开轴承座紧固螺丝,将轴承座吊移到发电机端盖支座处,空出台 板及工作场地,取出轴承座下大垫片及小垫片,用手提砂轮机打磨台板紧 固螺丝的防松焊点,然后在台板的四角各安装一只百分表,进行加紧螺丝 测得台板下沉值,然后重新点焊螺丝防松,将轴承座放回原处并稍加紧螺 丝(在原有垫片暂不放入,用塞尺测取轴承底与台板之间隙值,根据数值分 析,决定将下沉值最大处原的垫片更换掉加厚 0.05mm,其它垫片按原有进 行复装。 6复装时按解体时记录数据调整装复。 复装轴承座,按原测量的数据,调整轴承座与盘车箱和大轴的距离, 紧好轴承座螺栓后测得各数据应与拆前相同。 复装下瓦枕、下瓦及两端油档,放下大轴测得瓦侧隙接近拆前数据, 并应注意拆前在盘车箱端面装设的百分表读数基本保持不变,监测轴下沉 及轴左右移动量,确保轴系与拆前相同。放下大轴后轴顶千分表测得大轴 下沉在 0.03mm 以内,下瓦底球面垫铁未受力时是否有间隙,两侧垫铁 0.0 3 塞尺塞不进,综合考虑下垫铁间隙及轴下沉值,在下垫铁内加 0.03mm 垫 片,复装后大轴表值下沉

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