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文档简介

1、超声波脱硫除尘一体化技术的应用与示范兖矿鲁南化工有限公司锅炉系统有 6 台循环流化床锅炉 , 配置有“布袋除尘 器+SNC脱硝+氐氮燃烧+ 氨法脱硫”等环保设施,运行过程中烟气S02排放浓度 在35150 mg/m3,烟尘排放浓度在1936 mg/m3,达不到山东省火电厂大气 污染物排放标准 (DB 37/664 2013) 第 2 号修改单的要求 , 故必须对锅炉系 统实施超氐排放改造。在对当前市场上可供选择的锅炉烟气超氐脱硫、 除尘技术进行比选分析的基 础上 , 最终确定选择超声波脱硫除尘一体化技术对锅炉系统实施改造。改造后 , 净烟气中的S02浓度稳定控制在30 mg/m3以下,烟尘浓度

2、稳定控制在5 mg/m3 以下,完全满足DB 37/6642013第2号修改单的要求,年减排S02达369. 36 t, 减排烟尘 172. 8 t, 每年可减少环保税支出约 242 万元 , 经济效益和环保效 益显著。燃煤电厂锅炉污染物排放是造成大气污染的主要原因之一, 近年来,国家投 入巨额资金大力开展工业点源特别是燃煤电厂的污染治理工作, 要求燃煤锅炉达 到地方污染物特别排放限值 ( 超氐排放 ) 要求,山东省火电厂大气污染物排放 标准 (DB 37/664 2013) 第2号修改单明确规定 :现有火电锅炉 2019年1月 1日起必须达到排放烟气 S02含量w 35 mg/m3、烟尘含量

3、w 10 mg/m3(410 t/h 以上锅炉烟气烟尘含量w 5mg/m3)的要求。1 锅炉烟气排放概况及改造目标兖矿鲁南化工有限公司 ( 简称鲁南化工 ) 是兖矿集团旗下大型高科技煤化 工企业,其主导产品为甲醇、醋酸、醋酸乙酯、丁醇等,配套建设的锅炉系统主 要为化工生产装置提供动力或热源 ( 用于精馏提纯 ) ,富余蒸汽用于发电。鲁南化工现有 6 台循环流化床锅炉,东、西厂区各配置 3 台,分别为 2 台 130 t/h 循环流化床锅炉和1台260 t/h 循环流化床锅炉(2 X 130t/h+1 X 260 t/h) ,锅炉均为 20042009年期间建设,建成时间较早,污染物排放浓度较高

4、。前几年对锅炉系统进行了技术升级改造, 6 台锅炉均配置了“布袋除尘器 +SNCR兑硝+氐氮燃烧+氨法脱硫”等环保设施。其中,东、西厂区各配置氨法脱 硫装置 1 套 ( 东厂区为 1#脱硫塔、西厂区为 2#脱硫塔 ) ,采用三炉一塔方式配 置,2套脱硫装置均采用江苏新世纪江南环保股份有限公司开发的第一代氨法脱硫技术,2009年建成投用,设计烟气处理量 673 400 m3/h、脱硫效率98% SO2 排放浓度w 100 mg/m3,实际SO2排放浓度在35150 mg/m3烟尘排放浓度在1936 mg/m3,枣庄市环境监测监控信息管理系统监测到的2016年全年烟气中污染物排放数据见表1。可以看

5、出,鲁南化工锅炉烟气排放指标达不到 DB37/664 2013第2号修改 单的要求,必须对锅炉系统进行超低排放改造。表1技改前烟气中污染物排放浓度统计 mg/m3污染物区(脱硫塔)两厂隨(2"脱硫塔)最咼展低値平旳值最冷值最低值平均值so2150356KH54(71烟尘362125361926根据DB37/664 2013第2号修改单的要求,鲁南化工确定锅炉烟气脱硫除 尘改造目标如下:净烟气中SO2含量w 35 mg/m3、颗粒物(烟气中各种尘粒的总 和)含量w 5 mg/m3其他工艺指标达到氨法烟气脱硫工程通用技术规范(HJ 20012018)的要求。2技术路线比选为达到新标准的要

6、求,鲁南化工 2015- 2016年持续对国内脱硫、除尘超低 排放工艺及其应用状况进行了深入的考察调研, 但当时国内烟气超低排放处于刚 起步阶段,已经投运的成熟示范装置还不多,大型燃煤电厂超低排放基本上以石 灰石-石膏法+ 湿式电除尘工艺为主,可选择性少。2.1 SO2超低排放技术路线比选国内应用较多的烟气脱硫工艺主要有石灰石 -石膏法、氨法和半干法,3种 工艺均技术成熟、可靠,并有广泛的应用。由于鲁南化工已建成氨法脱硫装置, 且以化工生产过程中副产氨水作为脱硫剂,氨法脱硫副产硫酸铵可作为企业生产 复混肥的原料,其运行成本、技术可靠性等均较石灰石-石膏法、半干法等工艺有明显优势,因此,SO2超

7、低排放改造只需对现有氨法脱硫装置进行优化,即通 过吸收段结构优化强化传质效果、提高脱硫剂覆盖率、避免烟气短路及偏流,就 可实现净烟气中SO2浓度低于35 mg/m3的目标,较新建超低排放设施节省投资50%以上。2.2 烟尘超低排放技术路线比选在脱硫系统改造的基础上,要实现净烟气中颗粒物含量w5 mg/m3的要求,有多种工艺组合方式可选,超低除尘工艺组合的比较见表2。通过比对并综合考虑鲁南化工的生产经营状况, 最终我们确定选择施工周期 短、新增占地少、投资低、运行安全可靠的“原布袋除尘 +超声波脱硫除尘一体 化技术”对锅炉系统进行改造,该技术路线可较常规的“脱硫 +湿式电除尘超低 排放技术”工艺

8、路线节约投资 50%以上,节省运行费用 50%以上,具有明显的技 术和应用优势。3 超声波脱硫除尘一体化技术工艺原理及流程 超声波脱硫除尘一体化技术是将脱硫吸收与深度除尘组合在 1 套装置中的 联合处理技术,是一种集烟气脱硫、除尘于一体的经济、高效的超低排放技术, 可使脱硫后净烟气中的S02含量控制在35 mg/m3以下、烟尘含量控制在5 mg/m3 以下。3.1 工艺原理3.1.1 氨法脱硫的工艺原理在多功能烟气脱硫塔吸收段中,通过氨水中的NH3与烟气中的S02反应将锅 炉烟气中的S02予以吸收脱除,得到脱硫中间产品亚硫酸铵或亚硫酸氢铵溶液,之后在脱硫塔的氧化段鼓入压缩空气, 使亚硫酸铵或亚

9、硫酸氢铵与空气中 的 02 发生氧化反应生成硫酸铵 ; 在脱硫塔的浓缩段,高温烟气将硫酸铵溶液浓 缩,得到固含量在10%- 15%勺硫酸铵浆液,浆液经旋流器浓缩以及离心分离、 干燥、包装等工序处理后最终得到硫酸铵产品。表 2 多种烟气超低除尘工艺组合的比较丄去取岬血和疑除生*站汶电除 世屈(新順高压电卑蛙电悝粉尘陆!! 荷亜后的扮坐庄电肪力的年 用下禮捕卑期就冲诜的 方式沽虫陰尘甦率為.不产生:込| .1鼠也酉.说S除115®故进旳电先由电炳捕出如|弋中的玄駅 粉尘.再堯郴期收如卿命细弁机站舍或睹-1:莽打'布 當险生番的比点,具右專优点井时布直鞘主as进 行护容,现场闹汕

10、準以満韭萤求W.网H上牧岛果用洗谍誕!声独灌井2理,再配咅易换离 毁醸雾躍捕期对压脱除惜进行改造*含尘圧界畀除雾黠捕量后返冋脱碱曙1却冊吓利用,无“三取"产生购.网以上布耀驚生蛊,rw&iii加鬲味和戟除尘器并更換妞筑迎卷,MHiflJbllrl iigiii 按岛除半毁事适用徉种粉斗;外惟的犁武降匕襪亦就皿 吓:帼竖,除帘效卓 相购”2晓牧低3.1.2超声波除尘的工艺原理超声波除尘技术由江苏新世纪江南环保股份有限公司开发,采用洗涤凝聚、声波凝并2种细微颗粒物粒径增大技术对载尘烟气进行细微颗粒物粒径增大预 处理,从而大大提升细微颗粒物的去除效果, 最后采用多级高效除雾器实现总

11、尘 的超低排放。其中,声波凝并颗粒物粒径增大技术是在声波或超声波的作用下使 细微颗粒物发生共振(声波声强不小于0.5 kW/m2频率在0.05150 kHz更好; 颗粒粒径越小则振幅越大)而相互结合、增大,从而促进颗粒凝聚并从流动的气 体中分离出来。超声波除尘技术的三大机理:(1)超声波在气体中传播,推动气体中悬浮的 微粒反复振动而对微粒做功,不同大小粒子的振幅不同而导致粒子间相互碰撞;(2)由于气流与颗粒间的相对速度不同, 粒子之间形成流体吸引力;(3)由于声 辐射压的作用,使粒子沉积到声驻波的波腹上,大大增加尘粒的碰撞积灰。3.2工艺流程超声波脱硫除尘一体化装置工艺流程简图见图1。锅炉引风

12、机送来的烟气,通过增压风机进入多功能烟气脱硫塔浓缩段,蒸发浓缩硫酸铵溶液,烟气温度降至约60C ;之后烟气进入脱硫塔吸收段,通过与吸收液中的NH3反应除去烟气中 的大部分SO2和其他酸性气,烟气温度进一步降至4555E ;之后净烟气经超声 波凝并,其中的颗粒物结合为大颗粒,经除雾器捕集后返回塔内,净烟气则由脱 硫塔烟囱直接排放。瓠化阀机偌环泉雷环象图1超声波脱硫除尘一体化装置工艺流程简图4超声波脱硫除尘一体化技术的应用及效果4.1应用概况2016年10月一2017年6月,鲁南化工采用超声波脱硫除尘一体化超低排放 技术先后完成了东、西厂区2套氨法脱硫装置的升级改造,2套氨法脱硫装置分 别于201

13、7年4月和2017年7月进行运行调试,之后投入正常运行。投运至今,装置运行正常,净烟气中SO2浓度能够稳定控制在30 mg/m3以下,烟尘浓度稳定控制在 5 mg/m3以下,完全满足DB37/664 2013第2号修改 单的要求,没有出现日均值、小时均值超标的现象;投运至今,超声波脱硫除尘一体化装置按计划检修3次,主要是脱硫塔内件的常规检查和防腐处理,检查结果显示,其动、静设备运转正常,超声波设施及新增屋脊式除雾器、丝网除沫器 均无严重腐蚀现象。4.2排放指标考核2018年4月2日0:00 4月8日23:00对2#脱硫塔进行了 168 h的运行考 核,2018年7月13日0:00 7月19日2

14、3:00对1#脱硫塔进行了 168 h的运行 考核,枣庄市环境监测监控信息管理系统监测到的烟气中污染物排放数据见表3。表3技改后烟气中污染物排放浓度统计 mg/m3污染物东厂区(广脱硫塔)西厂区脱硫塔)jft高值最低值平均值最咼值S<),31.600.0LJ53034.600itx 7()烟尘1.87(136(),KR4.300.12L 124.3工艺运行指标考核及评价(1) 性能考核期间共生产硫酸铵137 t,脱硫前系统硫酸铵潜在量为52.88t,系统共消耗浓度15%勺氨水145.47 m3,折合纯氨21.88 t ,理论上应生成硫 酸铵84.89 t,即氨利用率为(137-52.88

15、)- 84.89 X100%=99.1%而设计氨利用率99%实际氨利用率优于设计值。(2) 设计烟气脱硫系统压降w 2100 Pa,实际考核烟气脱硫系统压降 390Pa, 优于设计值。(3) 设计烟气氨逃逸w 2 mg/m3,实际考核氨逃逸值为 0.533 X 10-6(0.405 mg/m3),优于设计值。(4) 设计净烟气中雾滴浓度w 75 mg/m3,实际考核雾滴浓度20.69 mg/m3 , 优于设计值。可见,超声波脱硫除尘一体化装置各项排放指标及工艺指标均达到设计要 求,符合山东省火电厂大气污染物排放标准和氨法烟气脱硫工程通用技术 规范的要求。4.4经济效益评价据项目环评及验收报告,

16、项目实施后年减排SO2达369.36 t,减排烟尘172.8 t,按山东省环保税征收标准SO2每当量6元、烟尘每当量1.2元计算,每年减少环保税支出约242万元。4.5环境效益评价超声波脱硫除尘一体化技术的应用是在原烟气处理设施的基础上进行的升 级改造,改造后,正常生产过程中水全部重复利用,不产生废水,事故废水排放 地坑回收(重复利用),副产品硫酸铵对外出售,无其他废渣产生;6台循环流化床锅炉年减排SO2达369.36 t,年减排烟尘172.8 t,大幅减轻了对环 境的污染,为打赢“蓝天保卫战”做出了积极的贡献。5结束语鲁南化工超声波脱硫除尘一体化技术的应用实践表明: 其各项排放指标完全 能达

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