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文档简介
1、转炉炼钢厂设备口2010年工作总结2010年转炉炼钢厂设备口工作在厂领导的正确领导下、在设备系统全体人员的共同努力下,转炉炼钢厂设备工作取得了一些进步和成绩,为确保完成我们全年生产目标,做出了应有贡献。一、设备基础管理工作方面1、设备使用车间是设备的主体单位,为了更好地发挥车间的主体作用,从今年五月份起,把机动科18名点检人员充实到主要生产车间,并且在各主要车间设立一名主管设备的副主任,领导各车间设备工作。把设备基础工作重点下移,通过管理流程的变化,使车间更关心设备、爱护设备,并且有能力、有权力检修维护设备。虽然这块工作今年取得一定成效,但发展不是很平衡。2、2010年为了强化设备保产单位(华
2、夏公司、修建公司)工作,多次召集两单位开专题会,并且下发转炉炼钢厂设备检修过程管理考核制度,主要目的是强化保产单位内部管理,提高工作质量,减少设备故障。这块工作取得一定效果,但有反复,不是很稳定,还需进一步加强这块管理。3、为了连铸机主体设备稳定、可靠地工作,在厂领导的强力支持下,制定了1#、2#连铸机、五流机、圆坯连铸机的检修、定修标准,明确检查检修内容,以及需要达到的标准参数。通过半年时间的实施,30t两台铸机取得较好的效果,铸坯质量、设备可靠性得到明显的提高,圆坯、五机由于实施时间短,效果不是很明显,明年需继续强化这块工作。4、设备口内部坚持每周一、周四设备例会制度,机动科、保产单位参加
3、。针对近期问题,提出解决方案,安排近期工作,传达转炉炼钢厂重点工作、热点工作。明年计划扩大到各车间主管设备副主任参加,由机动科把全厂设备管理人员头牵起来,把各渠道信息汇总起来,做到全厂一盘棋。5、5月份修改现场值班维修工检修程序,由原来生产工报故障到调度室、调度室通知维修工检修、检修完后维修工到调度室签字,改为操作工填故障、隐患传递卡送到调度室,调度室通知维修工接卡检修,检修完后操作工签字确认,维修工签字再送卡到调度室,避免维修工弄虚做假。二、设备日常检修方面1、坚持点检定修制度。2010年我厂设备计划定修坚持比较好,并且取得了较好的效果,使设备上比较大的问题都能在定修中解决,转炉、铸机方面造
4、成的非计划检修情况和非计划停机情况都比去年下降。2、设备口加强与生产口协调,充分利用浇次时间、补炉时间,处理设备问题。小问题做到生产过程中设备受控,减少非计划停流、停机概率。3、坚持三级点检工作。各级点检发现问题或报调度室,或下检修计划,或由定修时解决,使设备层层有点检,点检出问题层层有落实,防止故障扩大,防止事故发生。4、为了更好地让设备适应生产,在日常检修或大中修工作中,对不适应生产的环节进行小改小革,这方面今年做了大量工作。(1)30t转炉炉壳加强圈改进,采取圆钢做加强带,增设锥形段裙板,防止炉壳变形,延长炉壳使用寿命,取得较好效果。(2)2#炉氧枪系统增设称重装置,防止粘渣过大,拉断钢
5、丝绳,使用效果很好。(3)2#机步进冷床液压系统阀台改造,优化油路,使2#连铸液压系统运行冲击小,动作可靠,保证5月份后冷床稳定运行。(4)3#转炉活动烟罩金属软管由“一”字形改为“L”型,增加了金属软管活动范围,有效防止金属软管折断漏水现象。(5)精炼炉包盖升降不同步是精炼炉存在的老问题,经常造成电极碰断影响生产。7月份把升降系统进行改造,由原来液压同步改为机械同步,有效解决不平衡问题。(6)80t转炉吹喷脱硫站,喷吹阀改为自行设计定径阀,使用效果很好,既解决了进口阀无备件问题,又使喷粉量得到很好控制。(7)四流机冷床采用限位控制前进、后退、上升、下降,使每步到位,冷床上的坯子不挤、不偏,效
6、果较好。三、技改及科技项目方面(1)五流机步进冷床改造仅用了3个月时间改造完毕,五月份投入使用,五机冷床改造接受2#机的经验教训,很快顺产。(2)KR脱硫站建设6月份动工,8月底试车,虽然投产后由于设备自身存在一些问题,造成生产不顺、问题较多,但通过现场整改、优化,现在运行比较稳定,基本达产。(3)四流机火切定尺采用测长定尺系统,已投入使用3-4个月,使用情况良好,避免定尺不准超长、短尺问题。(4)80t结晶器泵采用中压变频解决泵起动冲击大,达到供水压力恒定。(5)30t转炉二冷水系统长期存在水质差,6月份增设一个平流沉淀池,达到平流池轮番使用,每周可以清池,使水质得到控制,从而减少因二次水造
7、成的废品数量。(6)圆坯火切定尺系统改造为测长定尺系统,使铸坯长坯短坯得到有力控制,效果较好。四、大中修方面(1)4月份对2#炉进行中修、更换炉壳等,对1#机进行中修。(2)7月份对1#、2#炉进行大修,更换炉壳、烟罩,对2#机进行中修。(3)8月份对3#转炉进行中修,更换水冷炉口、裙板、段烟罩。(4)8月份对精炼炉、圆坯铸机进行中修。五、今年设备口工作好的方面(1)30t转炉汽化烟罩上升管、下降通过更新、改造,保证了今年转炉烟罩稳定运行,基本上无漏水事情发生。(2)2#连铸机年初存在铸坯弯曲、脱方问题,厂里要求必须解决,后来通过测标高、测流间距、全面调整基础,再加上更新拉矫、振动,使铸坯平直
8、度得到很大改善,通过二冷水加药、轮流清池,使脱方情况得到改善,后来通过制定标准化检修,铸机状态基本稳定。(3)80t转炉水冷炉口漏水几年来一直困绕我们生产顺行,新炉口使用不久便出现圆形管开裂问题,每周需要焊补。5月份采取一些办法增加水量,并把两块水量炉口由并联改为串联,使经过每块水冷板的水量增加一倍达到45m3/h,7月份又更换新炉口时进行了退火处理,现在水冷炉口已使用4个月,还未出现漏水情况。加大水量和退火处理的两个措施,为新上提V炉水冷炉口使用提供了支承。(4)在设备管理上,厂里今天给的政策是对我们有利,计划检修、定修只要提出来,都千方百计地满足。这对我们做好设备工作提供有力保证,特别是铸
9、机上体现比较明显。六、设备口工作做的不好,值得吸取教训方面 1、3-4月份80t转炉一次风机振动大,多次打坏膜片联轴器、膜片,每天断螺丝,三天两头检修,40天共换4次叶轮,严重影响生产,投入大量人力、物力。最后查到的原因是高压变频器一个功率单元只有半波导通、半波不通,造成正弦波严重畸变、谐波加大,形成冲击,造成断螺丝。这件事情给我们启示是,出现问题后要放宽思路分析问题,不能头痛医头、脚痛医脚。 2、对保产队伍的管理力度不够。2010年各保产单位分管的设备上,都出现过设备问题不断、连续出现重复故障的情况,对生产造成较大影响。管理上往往是问题多时,对保产单位夹得紧,问题少时夹得不够紧,所以经常出现反复。今后对保产单位管理力度要加强并且持续不断,考核力度要加大,保产单位在内部管理上也要加强,考核要落实到人。 3、KR脱硫站是新建项目,设备比
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