


版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、萃取塔单元一、工作原理简述利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同, 使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。 经过反复多次萃取, 将绝大部分 的化合物提取出来。分配定律是萃取方法理论的主要依据,物质对不同的溶剂有着不同的溶 解度。在两种互不相溶的溶剂中, 加入某种可溶性的物质时, 它能分别溶解于两 种溶剂中,实验证明,在一定温度下, 该化合物与此两种溶剂不发生分解、 电解、 缔合和溶剂化等作用时, 此化合物在两液层中之比是一个定值。 不论所加物质的 量是多少,都是如此。用公式表示 。CA/CB=KCA.CB 分别表示一种化合物在两种互不相溶地溶剂中的摩尔浓度。 K
2、是一 个常数,称为“分配系数”。有机化合物在有机溶剂中一般比在水中溶解度大。用有机溶剂提取溶解 于水的化合物是萃取的典型实例。 在萃取时, 若在水溶液中加入一定量的电解质 (如氯化钠),利用“盐析效应”以降低有机物和萃取溶剂在水溶液中的溶解度, 常可提高萃取效果。要把所需要的化合物从溶液中完全萃取出来,通常萃取一次是不够的, 必须重复萃取数次。利用分配定律的关系, 可以算出经过萃取后化合物的剩余量。设:V为原溶液的体积W0为萃取前化合物的总量w 1为萃取一次后化合物的剩余量W2为萃取二次后化合物的剩余量W3为萃取n次后化合物的剩余量S为萃取溶液的体积经一次萃取,原溶液中该化合物的浓度为w/V
3、;而萃取溶剂中该化合物的浓度为(wo-wi)/S ;两者之比等于K,即:w1/VKV =Kw=w(Wo-Wi)/SKV+S同理,经二次萃取后,则有w2/V =K 即(wi-W2)/SKVKVW2=W=WKV+S KV+S因此,经n次提取后:KVwz=w ( )KV+S当用一定量溶剂时,希望在水中的剩余量越少越好。而上式KV/(KV+S)总是小于1,所以n越大,wn就越小。也就是说把溶剂分成数次作多次萃取比用全 部量的溶剂作一次萃取为好。但应该注意,上面的公式适用于几乎和水不相溶地 溶剂,例如苯,四氯化碳等。而与水有少量互溶地溶剂乙醚等,上面公式只是近 似的。但还是可以定性地指出预期的结果。、工
4、艺流程简介本装置是通过萃取剂(水)来萃取丙烯酸丁酯生产过程中的催化剂 (对甲苯 磺酸)。具体工艺如下:将自来水(FCW)通过阀V4001或者通过泵P425及阀V4002送进催化剂 萃取塔C-421,当液位调节器LIC4009为50%时,关闭阀V4001或者泵P425及 阀V4002;开启泵P413将含有产品和催化剂的 R-412B的流出物在被E-415冷 却后进入催化剂萃取塔C-421的塔底;开启泵P412A,将来自D-411作为溶剂的 水从顶部加入。泵 P413的流量由FIC-4020控制在21126.6kg/h; P412的流量由 FIC4021控制在2112.7kg/h;萃取后的丙烯酸丁
5、酯主物流从塔顶排出,进入塔 C-422 ;塔底排出的水相中含有大部分的催化剂及未反应的丙烯酸,一路返回反 应器R-411A循环使用,一路去重组分分解器 R-460作为分解用的催化剂(见图 1 )。催化剂萃取控制图1萃取塔单元带控制点流程图F表是萃取过程中用到的物质组分名称FORMULA1H20水H202BUOH丁醇C4H10O3AA丙烯酸C3H4O24BA丙烯酸丁酯C7H12O25D-AA3-丙烯酰氧基丙酸C6H8O49FURC5H4O27PTSA对甲苯磺酸C7H8O3S、主要设备(如表1所示)表1主要设备一览表设备位号设备名称P425进水泵P412A/B溶剂进料泵P413主物流进料泵E-41
6、5冷却器C-421萃取塔四、调节阀、显示仪表及现场阀说明1.调节阀(如表2所示)表2调节阀位号所控调节阀正常值单位正常工况FIC4021FV40212112.7kg/h串级FIC4020FV402021126.6kg/h自动FIC4022FV40221868.4kg/h自动FIC4041FV404120000kg/h串级FIC4061FV406177.1kg/h自动LI4009萃取剂相液位50%自动TIC401430C自动2.显示仪表(如图3所示)图3显示仪表位号显示变量正常值单位TI4021C-421塔顶温度35PI4012C-421塔顶压力101.3kPaTI4020主物料出口温度35FI
7、4031主物料出口流量21293.8Kg/h3.现场阀说明(如图4所示)图4现场阀位号名称V4001FCW的入口阀V4002水的入口阀V4003调节阀FV4020的旁通阀V4004C421的泻液阀V4005调节阀FV4021的旁通阀V4007调节阀FV4022的旁通阀V4009调节阀FV4061的旁通阀V4101泵P412A的前阀V4102泵P412A的后阀V4103调节阀FV4021的前阀V4104调节阀FV4021的后阀V4105调节阀FV4020的前阀V4106调节阀FV4020的后阀V4107泵P413的前阀V4108泵P413的后阀V4111调节阀FV4022的前阀V4112调节阀F
8、V4022的后阀V4113调节阀FV4061的前阀V4114调节阀FV4061的后阀V4115泵P425的前阀V4116泵P425的后阀V4117泵P412B的前阀V4118泵P412B的后阀V4119泵P412B的开关阀V4123泵P425的开关阀V4124泵P412A的开关阀V4125泵P413的开关阀五、操作规程(一)冷态开车进料前确认所有调节器为手动状态,调节阀和现场阀均处于关闭状态,机泵 处于关停状态。1灌水(1)(当D-425液位LIC-4016达到50%时)全开泵P425的前后阀V4115 和V4116,启动泵P425。(2)打开手阀V4002,使其开度为50%,对萃取塔C-42
9、1进行罐水。(3)当C421界面液位LIC4009的显示值接近50%,关闭阀门V4002(4)依次关闭泵P425的后阀V4116,开关阀V4123,前阀V4115。2启动换热器开启调节阀FV4041,使其开度为50%,对换热器E415通冷物料。3. 引反应液(1) 依次开启泵P413的前阀V4107,开关阀V4125,后阀V4108,启动泵 P413。(2) 全开调节器FIC4020的前后阀V4105和V4106,开启调节阀FV4020, 使其开度为50%,将R-412B出口液体经热换器E-415,送至C-421。(3) 将TIC4014投自动,设为30C;并将FIC4041投串级。4. 引溶
10、剂(1) 打开泵P412的前阀V4101 ,开关阀V4124,后阀V4102,启动泵P412。(2) 全开调节器FIC4021的前后阀V4103和V4104,开启调节阀FV4021 , 使其开度为50%,将D-411出口液体送至C-421。5. 引 C421 萃取液(1) 全开调节器FIC4022的前后阀V4111和V4112,开启调节阀FV4022, 使其开度为50%,将C421塔底的部分液体返回R-411A中。(2) 全开调节器FIC4061的前后阀V4113和V4114,开启调节阀FV4061,使其开度为50%,将C-421塔底的另外部分液体送至重组分分解器R-460中。6. 调至平衡(
11、 1)界面液位 LIC4009 达到 50%时,投自动;(2) FIC4021 达到 2112.7KG/H 时,投串级;(3) FIC4020的流量达到21126.6kg/h时,投自动(4) FIC4022的流量达到1868.4kg/h时,投自动;(5) FIC4061的流量达到77.1kg/h时,投自动。(二) 正常运行熟悉工艺流程, 维持各工艺参数稳定; 密切注意各工艺参数的变化情况, 发 现突发事故时,应先分析事故原因,并做正确处理。(三) 正常停车1. 停主物料进料(1) 关闭调节阀FV4020的前后阀V4105和V4106,将FV4020的开度调 为 0。(2) 关闭泵P413的后阀
12、V4108,开关阀V4125,前阀V4107。2. 灌自来水(1)打开进自来水阀 V4001,使其开度为50%;(2) 当罐内物料相中的BA的含量小于0.9%时,关闭V4001。2. 停萃取剂(1)将控制阀FV4021的开度调为0,关闭前手阀V4103和V4104关闭;(2)关闭泵P412A的后阀V4102,开关阀V4124,后阀V4101。3. 萃取塔C421泻液(1)打开阀V41007,使其开度为50%,同时将FV4022的开度调为100%;(2)打开阀V41009,使其开度为50%,同时将FV4061的开度调为100%;(3)当FIC4022的值小于0.5kg/h时,关闭V41007,将
13、FV4022的开度置0, 关闭其前后阀V4111和V4112;同时关闭V41009,将FV4061的开度置0,关闭 其前后阀V4113和V4114。(四)事故处理事故名称主要现象处理方法P412A泵坏1. P412A泵的出口压力急剧下降2. FIC4021的流量急剧减小1. 停泵 P12A;2. 换用泵P412B调节阀FV4020阀卡FIC4020的流量不可调节1打开旁通阀 V4003;1.关闭FV4020的前后阀V4105、 V4106开工及日常生产中,萃取塔最主要的控制就是塔顶分离界面的控制,界面过高轻组分中会夹带重组分,界面过低,又轻组分会留在重组分中,使分离效果变差。开工时先进塔上部
14、进料,后进塔下部进料。一般是先建立 萃取剂循环(有两塔循环或单塔循环)° . P! m- G3 t( A- B/ ; J% m+ h G 停工时先停塔下部进料,并将塔顶轻组分充分顶出后,再停塔上部进料。四,溶剂脱酚国内有的焦化污水在蒸氨之前进行酚回收,采用有机溶剂作萃取剂,在萃取 塔中,粗氨水从萃取塔顶部加入向下流,萃取有机溶剂从萃取塔底部进入向上流, 经过层层塔板的传质交换,酚从粗氨水(水相)进入有机溶剂(油相),此过程 叫萃取。经过萃取:富酚氨粗氨水变成贫酚粗氨水从塔底排出,再送蒸氨工段; 贫酚的有机溶剂变成富酚的有机溶剂从塔顶排出,送去回收酚钠盐。富酚的有机溶剂与氢氧化钠溶液充
15、分混合后进入油水澄清分离槽,酚从有机溶剂(油相)进入氢氧化钠溶液(水相),此过程叫反萃取。澄清分离后:氢氧化钠溶液变成酚 钠盐溶液,送精酚工段;富酚有机溶剂变成贫酚有机溶剂,返回萃取工段。由于粗氨水含酚浓度时常波动,经过萃取、蒸氨的蒸氨污水的酚浓度波动也很大,酚浓度高点不影响A/0工艺的操作,酚浓度过低,又没有及时调节好氧 池供氧,由于缺乏可降解的有机物,极易发生菌胶团解絮,引发污泥细碎,到了 沉淀池污泥沉淀不下来,随出水流失,出水指标急剧恶化,这是采用酚萃取工艺 经常会发生的事故。采用A/0工艺的焦化污水处理站,要防止上述事故发生,进水酚浓度应控制在100150mg/l,低于100mg/l
16、时,可以将粗氨水小部分旁路进入 A/0系统(如没有旁通管路则必须加装),这是非常方便有效的操作,俗称过酚”。进水酚浓度过低还有一个严重问题,在 A/0系统酚是反硝化时最好的有机 碳源,由于其浓度过低造成有机碳源不足,反硝化不能完全进行到底,此时出水氨氮虽然能够达标,但出水亚硝酸根浓度会明显升高,虽然现在亚硝酸根还没有 排放标准,但亚硝酸根毕竟是致癌物质,应尽量低其浓度为好。题外话,目前国内上溶剂脱酚的焦化厂不多,但我认为粗氨水酚浓度超过 1200mg/l都应该回收酚,经济上是可行的,因为精酚工段用反萃的酚钠盐洗涤高炉煤气时,生成的碳酸钠溶液又可以直接用在 A/0工艺作为碱源中和硝化 过程中产生
17、的硝酸,A/0工艺不用再买碱了,节省了一大笔费用,宝钢焦化厂就是这样做的,此举实现碱的循环利用。很多焦化厂不上溶剂脱酚,酚资源白白 浪费真可惜。次循环使用。在实际萃取含酚废水的工艺过程中,随着络合萃取剂循环使用次数的增加,应对络合萃取剂进行适当补充,以使萃取剂长期循环使用而不影响萃取效果。2. 4经济性分析含酚废碱液的基本处理费用如表2所示,若将回收得到的混合酚出售则此项目不仅能够解决废碱液污染问题,而且可获得一定的经济效益。将1t废碱液经过酸化预处理以及后来的络合萃取其经济效益是可观的,除去预处理与络合萃取的药剂费用可盈利约1000RMB ¥o(1) 硫酸中和后的含酚废碱液,采用溶
18、质质量分数为20%30%TBP-环己烷溶液萃取脱酚,能够达到很好的萃取除酚效果。实验 表明,在废水初始 pH值小于8、TBP体积分数为5%30%、温度为2030 C的条件下,废水中酚的萃取率可达 98%。(2) 用10%的NaOH水溶液做反萃取剂时,在反萃温度为50 C、反萃比为1 : 1的情况下,反萃率可达 90%左右。(3) 实验表明,络合萃取剂易于碱洗反萃再生,实现了萃取剂的循环使用,多次的萃取-反萃实验结果表明该络合萃取剂可多次循环使用,降低萃取工艺的使用成本。(4) 经过预处理与络合萃取废碱液的工艺在经济上是可行的,有一定的盈利。(ArOH -TBP)中分离出来,即是反萃过程,以便使
19、TBP能够重复使用。由图8可以发现, 酚的反萃效率由20 C的84%,到温度为50 C的89%,反萃效率提高了 5个百分点。当继 续提高温度至60 C时,其反萃效率又降至 86 . 2%,较之50 C的89%降低了约3个百分点。 说明温度从20 C升到50 C时对反萃效率的提高是有利的, 这是因为适当地升温能够降低两相的黏度和提高 NaOH与ArOH TBP的反应速度,利于两相分层并缩短平衡时间。当反萃温度升至60 C时会出现较明显的水相夹带现象而降低反萃的效率。另外,由于环己烷的沸点较低,温度过高易于导致过多的有机相挥发损失。实验结果认为反萃温度取50 C较为合适。(ArOH -TBP)中分
20、离出来,即是反萃过程,以便使TBP能够重复使用。由图8可以发现, 酚的反萃效率由20 C的84%,到温度为50 C的89%,反萃效率提高了 5个百分点。当继 续提高温度至60 C时,其反萃效率又降至 86. 2% ,较之50 C的89%降低了约3个百分点。 说明温度从20 C升到50 C时对反萃效率的提高是有利的,这是因为适当地升温能够降低两相的黏度和提高 NaOH与ArOH TBP的反应速度,利于两相分层并缩短平衡时间。当反萃 温度升至60 C时会出现较明显的水相夹带现象而降低反萃的效率。另外,由于环己烷的沸 点较低,温度过高易于导致过多的有机相挥发损失。实验结果认为反萃温度取50 C较为合
21、适。图8反萃温度对反萃率的影响Fig . 8Effectoftemperatureonrateofback-extracti ono fphe nol2. 2. 2反萃溶剂NaOH浓度对反萃效率的影响在温度为50 C的条件下,考察 NaOH浓度对酚的反萃效率的影响,测得的关系曲线见图9。图9NaOH 浓 度和 利 用 率 与酚 反 萃 率 的 关 系Fig . 9Relati on betwee nconcen trati ono fsodiumhydroxide, utilizati ono fsodiumhydroxidea ndstripp in gextractabilityofphe
22、 nol从图9可以发现,当NaOH浓度低于10%时,酚的反萃率随 NaOH浓度增加而增加;NaOH浓度在10%左右时反萃率可达94%;当NaOH浓度为40%时,NaOH的利用率和反萃率随 NaOH浓度增加反而下降, 其对酚的反萃率降低到 70%;如果继续增加NaOH浓度到50% ,此 时酚的反萃率降至 25%。主要原因在于体系的碱性增强后,反萃出的酚浓度很高,使得待 反萃的萃取相在水溶液中的溶解度增加,萃取剂夹带导致水相变浑浊,出现两相界面不清的现象。因此从酚的反萃率考虑,选取NaOH浓度为10%进行反萃是较为有利。2. 2. 3反萃比对反萃效率的影响考察反萃比,即待反萃相与反萃剂(NaOH)
23、的体积比对反萃率的影响,结果见图10。由图10可以发现,当反萃比在 1 : 1时,其反萃率达到88%;当反萃比大于 2 : 1后,随着反萃比的不断增加,也就是说反萃剂NaOH的浓度不断降低, 其反萃率也随之降低;当反萃比达到5 : 1时,即NaOH浓度降低80%时, 其反萃率降为75%,较反萃比为1 : 1时对酚的反萃率降低约 13%。若采用较低反萃比的 多级萃取,会产生大量的反萃碱液, 且氢氧化钠溶液的利用率会很低。由此认为,此一级反萃工艺,在温度为 50C,萃取剂NaOH浓度为10%的溶液,采用反萃比为 1 : 1较合适(ArOH -TBP)中分离出来,即是反萃过程,以便使TBP能够重复使
24、用。由图8可以发现, 酚的反萃效率由20 C的84%,到温度为50 C的89%,反萃效率提高了 5个百分点。当继 续提高温度至60 C时,其反萃效率又降至 86 . 2% ,较之50 C的89%降低了约3个百分点。 说明温度从20 C升到50 C时对反萃效率的提高是有利的,这是因为适当地升温能够降低两相的黏度和提高 NaOH与ArOH - TBP的反应速度,利于两相分层并缩短平衡时间。当反萃 温度升至60 C时会出现较明显的水相夹带现象而降低反萃的效率。另外,由于环己烷的沸 点较低,温度过高易于导致过多的有机相挥发损失。实验结果认为反萃温度取50 C较为合适。图8反萃温度对反萃率的影响Fig
25、. 8Effectoftemperatureonrateofback-extracti ono fphe nol2. 2. 2反萃溶剂NaOH浓度对反萃效率的影响在温度为50 C的条件下,考察 NaOH浓度对酚的反萃效率的影响,测得的关系曲线见图9。NaOH 浓 度和 利 用 率 与酚 反 萃 率 的 关 系Fig . 9Relati on betwee nconcen trati ono fsodiumhydroxide, utilizati ono fsodiumhydroxidea ndstripp in gextractabilityofphe nol从图9可以发现,当NaOH浓度低于
26、10%时,酚的反萃率随 NaOH浓度增加而增加;NaOH浓度在10%左右时反萃率可达 94%;当NaOH浓度为40%时,NaOH的利用率和反萃率随 NaOH浓度增加反而下降,其对酚的反萃率降低到70%;如果继续增加NaOH浓度到50%,此时酚的反萃率降至 25%。主要原因在于体系的碱性增强 后,反萃出的酚浓度很高,使得待反萃的萃取相在水溶液中的溶解度增加,萃取剂夹带导致水相变浑浊,出现两相界面不清的现象。因此从酚的反萃率考虑,选取NaOH浓度为10%进行反萃是较为有利。2 . 2 . 3反萃比对反萃效率的影响考察反萃比,即待反萃相与反萃剂(NaOH)的体积比对反萃率的影响,结果见图10。由图1
27、0可以发现,当反萃比在 1 : 1时,其反萃率达到88%;当反萃比大于 2 : 1后,随着反萃比的不断增加,也就是说反萃剂NaOH的浓度不断降低, 其反萃率也随之降低;当反萃比达到5 : 1时,即NaOH浓度降低80%时, 其反萃率降为75%,较反萃比为1 : 1时对酚的反萃率降低约13%。若采用较低反萃比的多级萃取,会产生大量的反萃碱液,且氢氧化钠溶液的利用率会很低。由此认为,此一级反萃工艺,在温度为 50C,萃取剂NaOH浓度为10%的溶液,采用反萃比为1 : 1较合适。图10反萃比对反萃率的影响Fig . 10Effectofstrippingratioonrateofback-extr
28、acti ono fphe nol2. 3萃取剂重复利用对酚萃取率的影响络合萃取剂TBP能否多次循环使用,是决定络合萃取工艺在高浓度含酚废水处理中应用的关键因素之一。理论上萃取剂可无限循环使用,但随着萃取剂的循环使用,在萃取过程中会带入多种杂质,且萃取剂会不断流失,从而影响萃取剂的有效使用。因此,在考察的优化条件下,观察络合萃取剂在循环使用过程中,其对酚萃取效率的影响,结果见图 11。从图11可以发现,在萃取-反萃过程中,络合萃取剂 循环使用10次后,络合萃取剂对废碱液中酚的萃取率均大于 97%。由此可知,该络合萃取 剂在高浓度含酚废水处理中可多酚钠盐废水生产的介绍:1、 馏分洗涤由于酚类化合物带有酚羟基,具有弱酸性,能同碱反应生成酚钠盐,因而可用氢氧化钠水溶液将酚从焦油馏分中萃取出来。工业上粗酚的提取都是采用10%15%的NaOH水溶液洗涤
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 烧烫伤急救知识
- 行业分析的关键指标试题及答案
- 金融分析师考试数据分析方法与试题及答案
- 2024年CFA考试技巧及试题与答案
- 短时间掌握的2024年CFA试题及答案
- 城市建筑线描课件
- 山东省威海市2024-2025学年高三上学期期末考试历史试题
- 2024年CFA考试设计的适应性试题及答案
- 江西省丰城市第九中学2024-2025学年高三上学期期末考试(复读班)历史试题(含解析)
- 答疑解惑的2024年CFA考试试题及答案
- 经济地理学重难点大全
- 《功能性食品开发与应用》课件-增强免疫力功能食品的开发与应用
- 中医儿科学智慧树知到答案2024年山东中医药大学
- 部编版三年级语文下册课内外阅读训练(类文阅读含答案)
- 统编2024版七年级上册道德与法治第十一课确立人生目标11.2《树立正确的人生目标》教学设计
- DL5000-火力发电厂设计技术规程
- JT-T-1363-2020沿海航标维护质量要求及评定方法
- 医疗检验科协作医院协议书
- 肠净圈品管圈成果汇报-课件
- 围手术期静脉血栓栓塞症的风险评估与预防
- DZ∕T 0130.6-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范 第6部分:水样分析(正式版)
评论
0/150
提交评论