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文档简介

1、1洛阳公司2019年5号机组A级检修修前设备状况分析(汽机专业)四、运行分析:4.1 主要运行参数和运行方式的安全性、合理性和经济性分析4.1.1 影响机组经济性分析:1.5 号机低压旁路关闭状态下内漏,门后温度 53C,对应汽轮机低压缸排汽温度28C2.5 号机主蒸汽 1 号管疏水气动门及门前手动门内漏严重, 气动门及门前前手动门均关闭状态下,门后温度测点65C,2 号管 30C3.1 号高加进汽电动门内漏,阀门关闭后,存在蒸汽泄漏现象,不便于隔离系统4.1 段、2 段、3 段抽汽及 4 段抽汽逆止门前后疏水气动门内漏较大5.5 号机辅汽联箱 1 号安全门内漏,门后温度85C6.5 号机热网

2、抽汽 1、2 号管抽汽逆止门开启操作后,状态不到位7.四抽管道保温效果不良,保温外壁温度偏高8.汽轮机 4 段、6 段抽汽温度较设计值偏高 20C,建议检查通流9.除氧器水位调节阀旁路电动门内漏严重10.5 号机凝汽器补水调节阀关闭时,内漏11.5 号机冷却塔填料老化严重,存在碎裂脱落现象,冷却塔换热效果差。12. 5 号机冷却塔碎裂脱落填料进入循环水系统,造成凝汽器循环水上水滤网堵塞,影 响凝汽器通水量,上排水温差大13. 5 号机凝汽器上水滤网破损,存在异物进入凝汽器水侧隐患,冷却塔碎裂脱落填料 进入凝汽器循环水换热管内,造成 2 号胶球装置存在收球率偏低的现象14.5 号机 1 号凝结水

3、泵变频运行时38-43HZ,振动大,无法长期运行,影响凝结水泵正常调度,无法运行。15.除氧器排氧电动门运行中存在内漏现象,对经济性影响较大,建议处理。4.1.1 影响机组安全性分析1.5 号机高压缸排汽逆止门每次停机后反馈信号不正常,需要人为活动,才能正常2.5 号机汽轮机通风阀停机后,不能正常联锁开启3.5 号机机组运行中 2 瓦 3、4 点温度偏高 90C以上4.5 号机 3 瓦振动 3x: 102 微米,3y : 97 微米,其它各瓦振动最大不超过65 微米,3瓦振动偏大,大于正常运行限值 80 微米5.5 号机汽轮机停机惰走时间长,最近两次停机过程,凝汽器真空真空分别为-94.75K

4、Pa 和-96.5KPa 状态下,惰走时间分别为83 分钟和 96 分钟,分析汽轮机存在漏汽现象,建议对汽轮机主汽门及调速汽门以及轴封系统进行检修。6.5 号机汽轮机高压缸排汽温度, 6 段抽汽温度高于设计值7.5 号机汽轮机本体保温较差, 机组停运后,高压缸温差偏大超过 42C的规定值,汽轮机中压缸运行中负温差 -19C,中压缸下缸温度偏高28.5 号机 1、2 号中压主汽门门杆漏汽,就地汽流声音较大9.5 号机盘车装置冲转过程中,盘车手柄脱开不到位,导致盘车装置无法自动停止, 需要手动搬动手柄方能脱开到位10.5 号机密封油泵存在机封漏油现象11.5 号机停机盘车状态下,密封油差压等参数正

5、常情况下,存在向发电机内漏油现象。建议对密封瓦检查处理12.5 号机 2 号中压主汽门频繁出现挂闸后无法开启现象13. 5 号机定子水温度调节阀调节特性极差,无法正常调节定子水温度,加减负荷均需 要人员就地调整手动门开度控制定子水温度,建议更换14.5 号机循环水 1、2 号电动滤网排污门临时改为手动门,需恢复电动门功能15.汽动给水泵小汽机直流油泵首次启动运行时,无法立即接带出力,存在安全隐患4.2 技术经济指标通过以 2018 年年度数据为参考,对标对应负荷率下设计值对109 项小指标进行对标分析序 号指标完成值66.44%负荷下 的设计 值与设 计值 偏差节能 潜力g/kWh75%负荷设

6、 计值与设计 值偏差-二二 汽机指标1热耗率(kJ/kWh)7725.238225.43-500.28096-370.772调节级压力(MPa)11.6910.860.8312.91-1.223一段抽汽压力(MPa)4.584.320.265.12-0.544一段抽汽温度(C)397.98376.9021.08372.825.186二段抽汽压力(MPa)2.842.86-0.023.4-0.567二段抽汽温度(C)291321.26-30.26317.7-26.79三段抽汽压力(MPa)1.2431.27-0.021.5-0.25710三段抽汽温度(C)484.9481.033.87484.2

7、0.712四段抽汽压力(MPa)0.5950.64-0.040.75-0.15513四段抽汽温度(C)385.05378.986.07380.14.9515五段抽汽压力(MPa)0.25-0.250.2916五段抽汽温度(C)260.45-260.4260.618六段抽汽压力(MPa)0.09-0.090.119六段抽汽温度(C)146.81-146.8147.221七段抽汽压力(MPa)0.04-0.040.0522七段抽汽温度(C)82.11-82.1182.624八段抽汽压力(MPa)0.02-0.020.0225八段抽汽温度(C)52.04-52.0455.427给水温度(C)257.

8、8253.943.86265.2-7.428高加投入率(%)100100.000100291 号高加上端差(C)-5.4-1.65-3.75-1.6-3.8301 号高加下端差(C)7.15.551.555.51.63311 号高加温升(C)29.325.174.13263.3321 号高加堵管率(%)00.000.000332 号高加上端差(C)-20.00-2.000-2342 号高加下端差(C)2.975.60-2.635.6-2.63352 号高加温升(C)40.3440.45-0.1142.4-2.06362 号高加堵管率(%)00.000.000373 号高加上端差(C)-4.40

9、.00-4.400-4.4383 号高加下端差(C)115.555.455.55.5393 号高加温升(C)28.625.473.1326.42.2403 号高加堵管率(%)00.000.000415 号低加上端差(C)2.80-2.802.8-2.8425 号低加下端差(C)5.60-5.605.6-5.6435 号低加温升(C)32.27-32.2733.1-33.1445 号低加堵管率(%)00.000.000456 号低加上端差(C)2.80-2.802.8-2.8466 号低加下端差(C)5.60-5.605.6-5.6476 号低加温升(C)18.06-18.0618.6-18.6

10、486 号低加堵管率(%)00.000.000497 号低加上端差(C)2.80-2.802.8-2.8507 号低加下端差(C)5.55-5.555.5-5.5517 号低加温升(C)23.27-23.2724.1-24.1527 号低加堵管率(%)0000538 号低加上端差(C)2.8-2.82.8-2.8548 号低加下端差(C)5.6-5.65.6-5.6558 号低加温升(C)13.14-13.1416.6-16.6568 号低加堵管率(%)000057轴封加热器温升(C)1.280.70.580.60.6858真空度(%)93.9994.75-0.7694.75-0.7659真空

11、严密性(Pa/min)98270-172175-7760凝汽器端差(C)57-27-261凝结水过冷度(C)-0.372-2.372-2.3762胶球投入率(%)1001000100063胶球回收率(%)9290290264凝汽器堵管率(%)000065冷却塔幅高(C)5.666循环水浓缩倍率(%)567补水率(%)0.468化学自用水率(%)6.369汽水系统阀门内漏数量(个)20070热力系统保温超标数量(处)00071发电机氢气纯度(%)96.47 951.47 951.47从 5 号机组 2018 年运行指标统计值看机组存在能耗问题:41. 汽轮机通流部分性能分析现状分析:针对汽机通流

12、部分检查从 5 号机组 2017 年运行指标统计值以及 SIS 系统的运行 数据看:机组通流部分存在四抽、六抽温度偏高现象。原因分析: 四抽温度偏高的可能原因是隔板变形或级间漏汽量偏大。 六抽温度偏高的可能原 因低压汽缸有热变形,低压内缸中分面出现涨口。整改措施:利用 5 号机组 A 级检修机会检查隔板汽封、叶顶汽封及高中压缸过桥汽封是否 存在磨损情况; 调整通流间隙至合格范围内, 不要超标; 检查通流部分各级动静叶片是否存 在损伤或结垢情况;对缸内可能存在漏汽的部位进行重点检查。对可能存在泄漏的部位, 如隔板与汽缸联结处的环形间隙、 各隔板套上下半的水平结合面 (尤 其是各段抽汽口附近的水平

13、结合面)以及隔板和动叶的环形汽封间隙进行检查调整。节能潜力: 5 号机最近一次热力试验中高压缸效率为81.32%,中压缸效率为 91.17%。高压缸效率与设计值 83.31%相比偏低 1.99 个百分点,影响机组热耗率 19.22kJ/kWh ,影响机组 供电煤耗0.78g/KWh ;中压缸效率比设计值 92.24%偏低 1.07 个百分点,影响机组热耗率 10.18kJ/KWh ,影响机组供电煤耗 0.38g/KWh 。2. 回热系统性能分析现状分析: 对 5 号机组回热系统加热器的温升、 上、下端差、加热器堵管率等情况进行排查, 5 号机2 号高加上端差 75C,超过标准值较多(0C),3 号高加下端差 7C,标准 5.6 摄氏 度,其它高加端差情况良好,各指标均达到或优于设计值。整改措施: 利用机组检修机会检查蒸汽冷却段及疏水冷却段包壳的完整性。 对高加水室隔板 检查,消除泄漏。3. 冷却塔现状分析: 5 号机组冷却塔存在部分区域淋水不均匀问题,主要体现在冬季循泵低速

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