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文档简介

1、安全技术化工装置中的硫化亚铁自燃(图文) 硫化亚铁自燃是石油化工行业中常常发生的现象,分析缘由,主要是设备管道处于载流工作环境,工作介质中的硫、特殊是硫化氢与设备材质发生化学反应,在设备和管道表面产生硫化亚铁。近年来。国内多套化工装置相继发生了硫化亚铁自燃损坏设备的大事。 扬子石化股份有限公司加氢裂扮装置为典型的载硫装置,多处设备运行于硫化氢工作环境,每次修过程中该装置的第一分馏塔和液化气处理塔的塔顶冷却器、脱硫系统各设备打开时,常会发生硫化亚铁自燃现象。为此实行了肯定的措施,包括设备打开前碱洗,打开时进行水冲洗等,但效果不明显,无法从根本上消退设备中硫化亚铁的自燃,每次检修、改造工作非常被动

2、,且碱洗涉及环保问题。 2021年大检修中,加氢裂扮装置首次使用了山东屹东实业有限公司研制的FZC-1硫化亚铁化学清洗剂,对载硫工作环境的8台大型换热器进行了化学处理。2021年950#停车消缺过程中,再次使用了该化学清洗剂对DA-955进行了循环清洗,两次化学清洗均达到了预期效果。 化工装置中的硫化亚铁自燃,主要是检修过程中打开设备时,附着于设备表面的硫化亚铁油垢与空气接触,硫化亚铁和氧气发生化学反应,产生自燃。目前工业上防止硫公亚铁燃烧的方法主要有以下3种: a) 隔离法:即防止硫化亚铁与空气中的氧气接触,如用氮气爱护、水封爱护等。 b) 清洗法:将硫化亚铁从设备上清洗,如对设备进行机械清

3、洗、化学清洗等。 c) 钝化法:用钝化剂进行设备处理,将易自燃的硫化亚铁转变为较稳定的化合物,从而防止硫化亚铁的自燃。 隔离法适用于在线爱护,但在检修过程中很难有效防止硫化亚铁的自燃。钝化法的成本较高,且不能将硫化亚铁从设备上除去。清洗法包括物理清洗和化学清洗,物理清洗主要是利用特别机械清洗设备表面垢层;化学清洗有碱洗、酸洗、有机溶剂清洗,以及依据不同结垢采纳的表面活性剂与碱、有机溶剂等组成的混合化学清洗溶液的清洗。相对而言,清洗法简便有效,而且成本低,是比较常见的方法。目前广泛采纳的炼化设备的化学清洗,实际上是传统的清洗法与钝化法相结合,即在化学清洗剂中再适当地添加了钝化剂的成份。 石油化工

4、设备上的硫化亚铁,表现为硫化亚铁针对不同设备环境,分别与轻油、重油或焦油混杂在一起,形成的吸附于设备金属表面的含硫化亚铁油垢。因此,清作设备表面的硫化亚铁,不是简洁的清除硫化亚铁,而且要兼顾清除渍垢,以便清除深层的硫化亚铁。 FZC-1型硫化亚铁化学清洗剂,是基于硫化亚铁较高的活性和被螯合力量的原理,由一种螯合剂加入适当比例的碱、表面活性剂、缓蚀剂等有效成分合成,具有很强的水溶性和分解性,对设备的腐蚀性低。螯合剂主要用来使硫化亚铁转化为可溶性的氧化铁和硫,并使硫化氢的释放削减;碱的作用一般是脱脂;表面活性剂的作用则是加强螯合剂在油垢层的渗透,有利于深层硫化亚铁的脱除;缓蚀剂则是在金属表面形成爱

5、护膜,这样可以削减设备清洗后,在使用过程中硫化亚铁的生成,起到对设备的爱护作用。 FZC-1硫化亚铁高效化学清洗剂的主要物化性质见表1: 表1 FZC-1 硫化亚铁高效化学清洗剂的技术指标 3.1首次使用 加氢裂扮装置有多台换热器处于高H2S浓度工作环境,其中分馏脱戊烷塔顶水冷器介质中H 2浓度正常达4%(wt),液化气处理单元5台换热器介质中H2S浓度均为100ppm,脱硫单元的3台换热器介质中湿H2S浓度正常为2.5%(wt)。极高学H2S导致了严峻的设备腐蚀,产生了大量的的硫化亚铁,每次检修过程中上述换热器都会发生硫化亚 铁自燃现象。2021年大检查修中,首次使用清洗剂对上述设备进行了化

6、学处理。 3.1.1配量 依据设备上FeS的集结程度,FZC-1化学清洗剂与水按肯定比例配量使用,其有效配比范围为1120。在本次化学处理中,FZC-1化学清洗剂与水按1:10(剂:水)的配比配量使用。 3.1.2化学处理前的预备工作 为了有效、快速地将加氢裂扮装置换热器内集结的硫化亚铁处理洁净,提高钝化剂的利用率,缩短清洗时间,依据化学处理方案详细要求,在停工过程中对设备进行了倒空、隔离、高温蒸煮。 3.1.3化学清洗流程 8台大型换热器清洗流程示意简图见图1。 图1 钝化清洗换热器流程图示意图 3.1.4清洗步骤 a) 在装置现场,依据水冷器的流通体积,安10%的溶液浓度预备化学清洗剂;

7、b)将化学清洗剂在配液槽中与水混合匀称制成10%的溶液; c)通过加剂泵由临时管线注入换热器,再由换热器上部返回配液槽; d)循环24小时; e)随着表洗过程的进行,化学清洗剂溶液的颜色逐步变淡,直至无色,此时清洗过程结束。 清洗剂使用状况见表2。 表2清洗剂使用状况一览表 3.1.5废液处理 清洗结束后,对各换热器的化学清洗液最终采样分析,其结果见表3。 表3 清洗污水分析表 由表3可见,该化学清洗剂剂对硫化亚铁有较强的化学清洗效果,废液符合直接排放标准,可直接排放至污水处理场。 3.1.6清洗效果 打开化学清洗后的换热器,换热器管束表面已没有明显的硫化亚铁沉积物;个别硫化亚铁油垢沉积比较严

8、峻的换热器如EA-985,化学清洗后其管束表面的油垢亦已明显削减、松软。各换热器打开过程中未再消失硫化亚铁自燃的现象,大部分换热器管束表面干净,有金属光泽,表面钝化层呈现黑褐色,换热器检修过程中未再消失硫化亚铁尘块随风飘扬的现象。 3.2再次使用 2021年5月,加氢装置950#脱硫系统因塔底再沸器EA-958腐蚀严峻,再生塔DA-955塔被迫停车消缺,为防止检修中DA-955塔盘及管线消失硫化亚铁自燃现象,厂技术科与加氢裂化车间讨论打算再次使用FZC-1硫化亚铁高效化学清洗剂对DA-955塔进行循环清洗。DA-955循环冲洗流程见图2。 图2 DA-955循环冲洗示意图 3.2.1化学处理范

9、围 a) 再生塔塔釜(是本次清洗的主要对象); b)再生塔内壁、塔盘、集油箱等塔内构件。 3.2.2化学处理前的预备工作 本次化学清洗支配在停工过程中的两次蒸塔、洗塔进行之后进行,由于此时塔内构件上附着的大部分油泥已被洗掉,药液进入进可以更加充分地与构件进行接触,提高药液利用率,缩短清洗时间。 3.2.3化学清洗流程 冲洗循环液由加剂泵抽出,经DA-955塔顶回流管线进入DA-955,保持DA-955塔底液面在80%,再由塔釜返回至配液槽进行循环冲洗。 3.2.4钝化步骤 a)错开FC-9527正线截止阀的法兰以及DA-955塔釜至FA-954截止阀的法兰,并分别接上临时软管; b)将32.5

10、t水加入配液槽中并启动加剂泵入再生塔; c)当塔底液面L9518为80%时打开DA-955塔釜返回到配液槽的截止阀; d)将3.25t化学清洗剂加入配液槽; e)流程改为闭路循环,冲洗4小时; f)停加剂泵,关DA-955塔釜返回到配液槽的截止阀,浸泡DA-955塔釜12小时。 3.2.5废液处理 FeS钝化剂为红褐色,3.25t钝化剂加入装置系统后循环冲洗水由透亮渐渐变为混浊,并产生悬浮物及黑色的微粒,溶液上部有较明显的油迹,对循环溶液采样分析,其结果如表4所示。 表4清洗污水分析表 分析表明污水完全达到向处理场排放的标准。 3.2.6清洗效果 a)开人孔后对塔内气体的分析:氧含量20.17%,含H2S5ppm,具备了进塔施工的条件; b)进入塔内检查,塔盘表面干净,有金属光泽。塔内无异味,但集油箱内油泥仍积存较多,后用消防水清洗。在整个检修过程中,塔内没有消失自燃冒烟的现象,使用FZ

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