




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、(上)橡胶行业节能技术和设备介绍来源:中国化工信息网2007年8月3日0前言橡胶行业是国民经济中消耗能源较大的行业之一,一个年产100万套轮胎的传统轮胎企业每小时消耗蒸汽约40 t ,消耗电量约7000 kW- ho目前轮胎企业用机械式轮胎硫化机硫化1100R20子午胎时,根据轮胎硫化机采取节能举措情况,每硫化一条轮胎可消耗蒸汽约110-180 kg.因此,减少能耗,节约能源,降低生产本钱,一直是橡胶企业所关心的问题.研究开发节能型橡胶加工设备 及利用节能技术改造设备,提升设备使用性能,是目前降低橡胶行业能耗的主要举措之一.由于我国国民经济整体生产水平比较落后,属国际上能源消耗大国,也是能源浪
2、费大国.为此中央提出在“十一五期间降低 能耗20%橡胶行业响应中央号召,为实现中央降耗目标而努力,多年来开发了不少行之有效的降耗节能设备和节能新举措,为橡 胶行业的节能降耗工作作出了奉献.为便于了解行业节能技术情况,根据个人水平将有关资料收集汇总如下,供同行参考.1 炼胶设备节能举措炼胶是橡胶加工中消耗电能最多的一道工序,一台F270密炼机的装机功率达 1000-1500 kW,因此做好炼胶设备的节能工作极为重要,在设计新机型和提升使用效率方面,出现了许多好经验.1.1 提升密炼机转子转速和压蛇压力提升密炼机转子转速和压蛇压力可以提升生产效率,节约电能.当采用过去压泥对物料压力00.2 MPa
3、,转子转速20 r/min的250 L低压低速密炼机炼胶时,每千克混炼胶能耗高达0.25-0.35 kW h;而当采用压花对物料压力) 0.45 MPa,转子转速40r/min的270L高压快速密炼机炼胶时,每千克混炼胶耗能0.1173 kW- ho因此,每加工1000 kg混炼胶,至少比老式密炼机要少消耗100kW- h电能.国内过去大量生产的低压低速密炼机如果不进行改造,就应该淘汰,推广采用高效节能密炼机,以减少电能消耗.1.2 利用智能密炼机限制系统节能青岛高校软控和浙江大学共同开发的两栖智能密炼机上辅机系列利用统计学理论、人工智能和专家系统,解决混炼质量的波动.智能密炼软体由混炼生产过
4、程延模、门尼预报与排胶限制、炼胶工艺优化和混炼专家系统组成.密炼机安装使用该系统后,在正常工作和混炼规程不变,原材料质量稳定条件下,同种胶料门尼值波动± 2(Mi0°H)实现的概率在95蛆上,±3(Mi0°H)实现的概率在97%以上,± 5(Mi00H4)实现的概率在99%Z上,炭黑分散度提升 1个等级以上,混炼时间和能耗分别减少约7喷口 11%左右.华南理工大学MLJ-300型密炼机微机智能限制系统用于F270密炼机时,可提升炼胶效率 20%,并提升胶料合格率.1.3 变速混炼工艺节能将密炼机混炼工艺调整到最正确点,充分利用输入的能量同样可以
5、节能.山东威海三角轮胎公司有 3台GK400 5台GK255密炼机,其中4台为串轴式ZZ2转子直流无级调速密炼机,在智能限制仪自动限制下进行变速混炼,在排胶温度、门尼黏度相当的情况下, 可以提升综合效率22%左右,节能8%变速混炼对硫化胶的物理机械性能和硫化性能根本没有影响.因此,采用直流电机变速混炼 工艺混炼胶料时,胶料质量稳定,效率高,节能.1.4 采用新型转子提升混炼效率不同结构的转子对混炼效率、混炼质量具有重要影响.目前有一种以分布混炼功能为主设计的凸棱功能型NS瑶专子,可使胶料在混炼室内快速轴向变换,增强混炼功能.F270密炼机使用NST转子后,可以提升混炼均匀性,如以合成胶为主及以
6、天然胶为主的胎面混炼胶的ODR直标准偏差分别降低 28喷口 69%左右,生产水平分别提升 14喷口 10吐右.另一种新结构6WI型转子具有6条凸棱、3条长棱、3条短棱,在3条长棱的前、中、后部位交替开有缺口, 使胶料流动复杂化,可减少炼焦时间12%增加填充量1.2%,提升生产效率13%2 高效节能新设备2.1 销钉机筒冷喂料挤出机作热炼供胶橡胶挤出机从普通热喂料挤出机和冷喂料挤出机开展到销钉机筒冷喂料挤出机是橡胶挤出机开展史上的一项重大成就.由于销 钉机筒冷喂料挤出机具有节能、产量高、胶温低、总体投资省等诸多优点,目前已在许多挤出生产工艺中取代了热喂料挤出机和一 般冷喂料挤出机,并取代开炼机热
7、炼焦料用作压延机供胶方向推广应用.根据山东泰山轮胎公司改造 610X 1730压延机供胶系统的经验,当用2台150X 12D销钉机筒冷喂料挤出机加一台 560开炼机取代5台560开炼机时,每班可减少 5名操作人员,每班可节电 800 kW- h,年可节约人工费和电费 40余万元.传统的钢丝帘布压延机供胶系统用4台660X2130开炼机供胶.2003年青岛黄海橡胶集团和安徽合肥佳通公司采用内蒙古富特橡塑机械公司的销钉冷喂料挤出机取代开炼机作为钢丝压延机的供胶系统.该系统由混炼胶片供料系统和2台200销钉冷喂料挤出机等组成,必要时可另加1台660X2130开炼机出片供胶.2种不同供料方式的比照数据
8、如表1所示.表1用销钉冷喂料挤出机和开炼机向钢丝压延机供胶时的比较工程200销钉冷喂料挤出机660X 2130开炼机台数24单台设备功率/kW280280合计总功率/kW5601120单机外形尺寸/mm5800X 1600X 18207240 X 3400X21602 台销钉冷喂料挤出机可由 1人操作,而4台开炼机那么要6-8人操作,占地面积大,投资费用高出30%-40%二者相比,采用销钉冷喂料挤出机可减少装机功率560 kW,假设添加1台开炼机,仍可减少装机功率 280 kWo根据德国Berstorfs 公司资料,用2台200销钉冷喂料挤出机取代 4台660X 2130开炼机向700X 18
9、00S型四辐纤维帘布 压延机供胶时,彳I出了可节能40喷口减少占地面积75%勺结论.由此可以看出,用销钉冷喂料挤出机取代开炼机向压延机供胶具有明显节能的优点,但目前国内由于存在工艺方面的分歧,推 广使用有限,应予研究解决.2.2 高效工程胎胎面挤出缠绕成型机如有你有帮助,请购置下载,谢谢!在成型工程轮胎时采用传统方式贴合胎面时是一项繁重而复杂的操作,不但劳动强度大,效率低,且贴合质量差.采用工程胎 胎面计算机仿型挤出缠绕生产线挤出缠贴胎面节能高效.以山东泰山轮胎公司为例,在成型23.5-25工程胎时,假设用整条胎面贴合成型,每班4人成型7-8条胎,而用仿型挤出缠绕成型胎面时,每班 3人成型,1
10、2-14条胎,劳动效率提升1倍以上,能耗少,人 员少,产品合格率提升 2.5%,降低了产品生产本钱.2.3 高效六角形钢丝挤出缠绕生产线传统的子午胎六角形钢丝圈挤出缠绕生产线一次只能缠卷成型1个六角形钢丝圈,效率较低.天津赛象和上海康旭公司在吸取引进技术的根底上生产了可同时缠卷成型2个六角形钢丝圈的双工位六角形钢丝圈挤出缠卷生产线,生产效率提升了70% 2006年年初,无锡第一橡塑与普利司通合作,生产了可以同时成型6个钢丝圈的6工位六角形钢丝圈挤出缠卷生产线,其生产效率至少是单工位的 4倍.轮胎企业在到达相同产量条件下,高效生产线可节约设备投资,减少占地面积,节能.6工位生产线目前仅用于普利司
11、通惠州工厂.2.4 子午胎高效多鼓成型机为提升子午胎成型效率,子午胎一次法成型机从两鼓机开展到三鼓机和四鼓机.天津赛象、桂林橡机、北京航空制造工程所、青岛高校软控和沈阳蓝英等企业的三鼓成型机的台班产量可从两鼓机的50-60条胎提升到120条胎,但价格是两鼓机的 1.7-2倍.四鼓机的成形效率为130条胎左右.国产全钢载重子午胎四鼓成型机由于观点和技术等原因,开展缓慢,目前国内轮胎企业使用的 主要从VMI公司进口的四鼓机.VMI公司的轿车子午胎四鼓成型机 35 s即可成型1条单层帘布、冠包侧结构的轿车胎,台班产量可到达700多条胎.2.5 新型高效内胎接头机绍兴精诚橡塑机械公司在生产传统内胎接头
12、机的根底上开发了新型LNJ-D320内胎接头机,改良了切割方式和模口结构.机器切刀从前向后呈水平切割,切割后切刀下降,内胎胎体进行对接,在对接过程中切刀复位,节省了切割和接头的时间,保证切割面新 鲜,提升接头强度.经过改良的模口使内胎胎坯在模口内有一定的舒展空间,保证足够的接头压力.新型接头机可使产品合格率达 到99.2%以上,班产量从普通接头机的400条左右提升到6-00条,生产效率提升了 50%2.6 纸塑再生利用平板机由于纸塑包装材料的大量应用,给环保工作提出了如何再生利用废纸塑材料的问题.上海迪胜橡塑机械研究成功了可将废纸塑生产成取代木材的包装、家具及装潢用材料的成套生产设备,其中10
13、-15层、800-1600t的油压热平板机和冷压机是关键设备.该设备的研发成功,可推进废纸塑包装材料的回收利用,有利于环保和节能.下橡胶行业节能技术和设备介绍3轮胎硫化系统的节能硫化轮胎是轮胎生产过程中消耗蒸汽能源的主要工序.轮胎硫化机蒸汽能源的消耗受硫化机结构及硫化工艺的制约,且轮胎硫 化机是定型产品,因此硫化机本身的节能潜力有限,但硫化机在轮胎企业的使用中,通过不断摸索,积累了不少节能经验.3.1 新硫化工艺3.1.1 氮气硫化所谓氮气硫化是蒸汽加氮气硫化,蒸汽加热提供热能,氮气保压节能.因此,氮气硫化高效节能,降低生产本钱,提升胶囊使 用寿命,减少设备维护修理费用.采用氮气硫化轿车子午胎
14、时,先用 0.13-0.3 MPa蒸汽定型,而后充入1.4-1.8 MPa高压蒸汽提供热量进行硫化,数分钟后充入 2-2.5 MPa高压氮气,在正硫化期间保持压力至硫化结束.北京首创轮胎公司20台硫化机采用氮气硫化 1年以来,多产轮胎16万条,新增产值3400万元.四川川橡公司在子午胎充氮硫化的根底上,在轻载斜交胎的硫化中也使用了氮气硫化,但根据子午胎与斜交胎胎圈宽度和冠厚 的差异,需调整硫化工艺参数.采用该工艺硫化7.50-1616PR轻载斜交胎时,在不回收氮气的情况下,硫化每条胎至少可以节约 1.79 元.氮气硫化技术日趋成熟,桂林橡机厂和北京合众创业技术公司等可提供适用氮气硫化的轮胎硫化
15、机和供氮系统,并可提供老机 改造效劳.目前,氮气硫化虽具有节能等诸多优点,但主要用于胎体较薄的轿车子午胎的硫化.在载重子午胎硫化中如何推广使用 尚需继续摸索和研究.3.1.2 等压变温硫化工艺由桂林橡机厂提出的等压变温硫化工艺与上述氮气硫化具有异曲同工之处,其工艺是在轮胎用定型蒸汽定型后,在1min内缓慢充入1.4-1.6 MPa高压蒸汽,保持假设干分钟后充入一次过热水,将热水与高温蒸汽混合,热水循环假设干分钟,内温和内压到达过热 水的温度和压力,开始硫化.此时关闭热水回水阀,热水停止循环,轮胎逐渐到达正硫化,保压至硫化结束.关闭热水循环后,内 温渐降.由于在轮胎硫化过程中大量减少过热水循环运
16、用时间,通过节约热水而节约热能和电能,降低生产本钱.用该工艺硫化 10.00R20轮胎时,消耗过热水由原来 5.25 m3/锅降为2.5m3/锅,电能消耗仅为原来的 30%止匕外,由于调整了硫化工艺,从而可提 高产品硫化质量.据统计,行驶里程可提升5%-10%生产水平提升10%-15%该工艺在上海载重轮胎厂等单位推广使用.3.2 B型轮胎硫化机改用真空泵抽真空通常B型轮胎硫化机的胶囊用 0.8-0.9 MPa 200 c过热蒸汽通过喷射器抽真空,根据河南风神轮胎公司对161363.5 硫化机的测定,每台硫化机用于抽真空的蒸汽消耗量约为0.03 t/h , 36台硫化机共消耗1.08 t/h ,
17、年抽真空耗汽量达 9000多吨.每吨蒸汽按55元计算,年耗蒸汽费用 50多万元.为节约蒸汽,公司对该车间硫化机胶囊蒸汽抽真空系统进行了改造,在热水除氧站增 设1套由1台37 kW水环式真空泵一台备用,1台3 m3真空罐和1台自吸式真空罐排水泵组成的抽真空系统,以取代原胶囊蒸汽 喷射抽真空系统.新的抽真空系统可将表压抽至0.4-0.7 MPa ,将胶囊中抽除的汽、水送至真空罐经排水泵送到锅炉除氧器.工程改造费用27.5万元,年需电费10万元.改造后每台硫化机日耗蒸汽从110.35 t减至73.46 t , 36台硫化机年节约蒸汽16000 t ,计88万元.减去10万元电费,年降本钱 78万元.
18、3.3 改造硫化机外压蒸汽冷凝水外派方式和冷汽利用如有你有帮助,请购置下载,谢谢!目前轮胎硫化机外压蒸汽冷凝水排放有针形阀排放、传统输水器排放、节流孔板排放和PLC定时排放等多种方式.根据重庆佳通轮胎公司资料,该公司63.5老硫化机用阿姆斯壮疏水器排放冷凝水,一些 65新硫化机用有无节流孔板由PLC无定时常通排放冷凝水.根据公司的计算和实测,利用有孔板无定时排放冷凝水比无孔板定时排放冷凝水更浪费蒸汽.当无孔板作常通排放时,浪费蒸汽更多.通过摸索确定排放时间,最后统一为AV 3#电磁阀排12 s停5 s的程序,满足工艺要求.通过对公司B区18台硫化机冷凝水排放系统的统一改造,可节约约30%勺蒸汽
19、.根据广州华南橡胶轮胎公司的经验,在生产规模扩大后,将数量庞大的轮胎硫化机群外排冷汽用作溟化锂吸收式制冷机的能源.该公司大胎硫化机外温蒸汽排放量为8-10 t/h,压力0.3-0.35 MPa用于单效溟化锂制冷机. 小胎硫化机外温蒸汽排放量为 6-8 t/h ,压力0.6-0.7 MPa用于双效溟化锂制冷机. 制冷机的冷凝水回收利用. 2台溟化锂制冷机每年可节电 535万kW -h,节约电费约300 万元,改造投资回收期约为1.5年.3.4 新型节能轮胎硫化设备3.4.1 电动螺旋式轮胎硫化机青岛科技大学一改传统轮胎硫化机的结构形式,提出了电动螺旋式轮胎硫化机设计方案,通过42工业中式样机后开
20、发了63.5电动螺旋轮胎硫化机,经生产考核满足生产要求.硫化的子午胎经山东橡胶轮胎质量检验测试中央检验测试,各项指标符合 要求.电动螺旋轮胎硫化机的钢材消耗和生产本钱分别比曲柄连杆式硫化机降低65喷口 35%比液压硫化机降低 25骑口 65%机器运转平稳,对中度高,维护检验方便.3.4.2 轮胎硫化机组轮胎硫化机组具有许多技术经济优越性, 原苏联BIIM-2-200硫化机组与55,轮胎硫化机相比,设备投资减少 24.5%,节约钢 材66.2%,减少占地面积40%电机总功率减少80%操作人员减少50%,节能50%目前,上海精元机械公司正在开发 63.5 轮胎 硫化机组,假设能投产成功,将为轮胎硫
21、化闯出一条书能新路子.3.4.3 节能轮胎硫化机目前轮胎硫化机外温加热有热板加热和蒸锅加热2种形式,而设计良好的热板加热的轮胎硫化机,在开模时可减少热能损耗.因此,轮胎硫化机有向采用热板加热的方向开展的趋势.最近桂林橡机厂为普利司通生产的117大型轮胎硫化机也采用了热板加热的形式,打破了热板加热只适用于小胎硫化机的传统观念.据介绍,采用热板加热可节约热能50%止匕外,在硫化轿车子年胎时,建议采用液压硫化机,在提升轮胎硫化机质量的同时,也可节约、提效10减上.3.5 热电联产橡胶工厂将每吨生胶制成成品轮胎,需消耗电能1400-2200 kW h,消耗蒸汽4-12 t.对于规模相当的轮胎企业经分析
22、,可以采用热电联产技术节能.热电联产是热能梯形利用技术,将锅炉产生的高压蒸汽通过汽轮发电机发电,发电后的蒸汽变成适合硫化轮胎所需的低压蒸汽 供轮胎硫化机使用.目前已有局部轮胎企业采用了热电联产技术,安徽佳通轮胎公司在5年前安装了 1台6000 kW背压式发电机组和1台6 000 kW抽汽凝汽式发电机机组,每天发电17.5万kWV- h,按当时情况每天可减少 7万元生产本钱,全年减少 2450万元左有,而发电机投资仅为2000万元,可见效益明显,节约能源.目前,南京、青岛等地产热电联产汽轮机可供选用.根据轮胎硫化机供汽锅炉供汽量的变化,河南风神轮胎公司对1台20 t/h链条锅炉的限制系统进行了改
23、造.改造方案采用了上、下位机限制模式,通过工业以太网相连.鼓风量、引风量、给煤量通过变频器限制.燃烧限制系统分为鼓风限制、蒸汽压力限制、 炉膛负压限制3个局部.锅炉机组限制系统经过改造后,年节电节煤费用约50万元,假设全部改造节能更可观.采用变频器限制给煤机、炉排电机速度可有效提升燃烧性能而节能.4 高效节水平车胎设备我国是一个力车胎生产大国,2005年生产自行车外胎5亿条,内胎约6亿条,摩托车外胎1亿条,摩托车内胎1.2亿条.因此, 研究生产高效节水平车胎设备满足市场需要具有重要意义.近些年来,无锡第一橡塑机械等单位做了大量工作,开发了一 套高效节能型换代力车胎设备,其中主要是成型和内胎生产
24、设备.4.1 力车胎摩托车胎弹簧反包成型机这种成型机利用设在成型鼓左右两侧的弹簧反包机构可在2-3 s时间内交叉完成帘布反包操作, 速度快,帘布反包平整无褶皱,成型质量好,劳动强度低.当成型 26X 1.95车胎时,台班产量可达 800条.成型2层帘布摩托车胎时台班产量约达500条.4.2 丁基内胎接头机经过改良设计的丁基内胎接头机采用水平走刀切割方式和新型模口结构,增大接头压力,从而可提升接头强度30%-50% 一次可接头4条自行车内胎,与一次接头 2条自行车内胎的机器相比,提升效率1倍,降低能耗50%一种新型三工位旋转式内胎接头机,3个工位程序工作.1条内胎的综合接头时间为 6-7 s ,
25、其间约有4 s的对接时间,使接头处橡胶彼此进一步溶合而提升接头质量.4.3 液压框式双层内胎硫化机组力车内胎的硫化历来采用电动蚌壳式单接电动硫化机,噪音大,能耗高,维修量大.而后来开发的气动单模硫化机也无明显优 越性.液压框式双层内胎硫化机组具有节能高效的明显优点.机组由6台双层硫化机和1个液压站组成,共有12副模具,可同时硫化12条内胎.内外压均用 0.6-0.8 MPa蒸汽,以提升硫化速度.该机组是蚌壳式电动硫化机和气动式硫化机的节能替代产品,与蚌壳式电动硫化机相比具有无可比较的优点:减少耗能63%减少占地面积50%年维修工作量小,可节约维修费用90%节蒸汽30%;减少操作人员17%减少设
26、备材料消耗 60%止匕外,由于机组硫化工艺采用机内定型,硫化内压以蒸汽取代压缩空气,一个硫化周期可减少到105 s ,提升了效率.5 导热油加热技术的应用导热油取代蒸汽、电加热硫化橡胶制品具有明显的节能效果.导热油的最正确应用温度为100-380 C,完全可以满足橡胶制品的硫化要求,目前已在少数橡胶制品生产企业应用,双得了良好的效果.根据青岛橡胶工业设计院资料,当导热油用于中型平板硫化机加热硫化时,与蒸汽加热相比,可节能60%左右,生产效率可提高20%止匕外,由于导热油在低压下运行,运行本钱低,平安可靠.用导热油加热平板硫化机加热时,可控温差为土2C,温度比较稳定.如有你有帮助,请购置下载,谢
27、谢!最近内蒙古立诚橡塑机械公司生产的12000X 240桥式橡胶水坝接幅平板硫化机采用了3条热油加热,其热运行本钱比蒸汽或电加热降低约1/3.导热油加热技术比较适用于平板硫化机热板的加热.6 橡胶驱动系统节能举措6.1 节电器的运用橡胶加工中大功率炼胶设备属变载运行的设备,驱动电机在变载条件运行时容易造成瞬流而产生谐波,造成瞬态高电压高电流,降低功率因素,增加损耗,降低效率.目前解决这一问题的主要方法是在驱动电机限制系统中采用节电器.杭州朝阳橡胶公司在 F270密炼机上电机型号YROSB1000/500-6/12, 1000-500kW, 6 kV使用HS-6K节电器后,抑制了瞬流,消除了谐波
28、,净化了电源,产生 了良好节电效果.该公司 F270密炼机在末用节电器时,每吨终炼胶的平均耗电量为66.21 kW- h,而在使用节电器后每吨终炼胶的平均耗电量为60.16 kW h,减少电量消耗 6.05 kW - h,节电约10%6.2 交流变频调速的运用国内橡胶企业中仍有大量热喂料挤出机在使用,这类挤出机大都采用整流子电机驱动,这种电机在使用中当机器有余胶重新启 动时会产生大电流而烧坏电器.止匕外,整流子电机调速精度差,维修复杂.贵州前进橡胶内胎公司为了改造旧设备,利用交流变频 调速技术改造整流子电机调速,在电机功率为200 kW的XJ-200挤出机上应用成功,可节约电能消耗30叱右,运
29、行稳定,几乎无维修费用.7 小结本文内容大都为有关企业实施节能举措的经验之谈,可供参考.目前我国整体能源利用率是很低的,根据?参考消息?的报导, 我国每1000美元GDP的能源消耗量是日本的 9倍,劳动效率仅为美国的 1/29.因此,我们尽管采取了许多节能举措,-但要到达国际先进水平,任重而道远.作为国民经济中能源消耗大户之一的橡胶行业,有责任继续开发和推广应用节能技术和节能设备,进一 步降低能耗,为开展国民经济作出应有的奉献.轮胎行业气动节能技术随着我国经济的快速开展和世界范围能源危机的不断加剧,一方面,我国将进一步增强能源消耗治理,采取一系列举措限制高能耗 产业,这无疑会增加轮胎企业的生产
30、本钱;另一方面,国内轮胎行业为了在剧烈的市场竞争中获胜,需要进一步降低生产本钱.气 动节能技术不仅可以有效缓解目前企业能耗与产品本钱之间的矛盾,还顺应了国家的节能政策,有着深远的经济和社会意义.1 压缩空气本钱计算压缩空气本钱可以采用空气压缩机的比能量来衡量.空气压缩机的比能量为输出单位体积标准状态下压缩空气所需的平均耗电量,其随输出压力变化而改变.空气压缩机输出压力表压为0.70MPa时,其比能量为 0.08-0.12kW h - m-3,约占压缩空气成本的81%此外,空气压缩机运行期间还需要润滑油 约占压缩空气本钱的1%、保养维护约占压缩空气本钱的6%和折旧等费用约 占压缩空气本钱的12%
31、.空气压缩机的输出压力越高,耗电量越大.不同输出压力下,空气压缩机消耗的能量可以用气动功率P来衡量:P=PaQa1nP/Pa1式中Pa 标准大气压力;Qa 标准状态下的空气体积流量;P 工况压力或空气压缩机输出压力.气动功率是将常温常压下的气体压缩到一定压力时所需要的功率.同一台空气压缩机输出压力不同时所消耗的能量E可由式2计算:E=?PaQa1nP/Padt=PnlnP/Pa?Qndt=PaVnlnP/Pn2式中Va 标准状态下的空气体积;t 时间.由式2可得,当输出压力分别为 0.63和0.83MPa时,空气压缩机压缩相同体积的气体所消耗的能量之比为0.875,也就是说当压缩空气的输出压力
32、由 0.83MPa减小到,0.63MPa时,能量消耗减小12.5%.由此可见,降低空气压缩机输出压力可以大大降低能 耗.输出压力越高,通过降低压力实现节能的效果越明显.2 国内轮胎行业压缩空气使用现状目前国内轮胎行业压缩空气的使用存在空气压缩机输出压力偏高,输气管道泄漏严重、用气时间分配不合理和工作人员节能意 识不强等问题.2.1 空气压缩机运行状态与设备使用压力空气压缩机的输出压力是根据轮胎生产各工艺阶段用气设备所需压力确定的,用气设备所需压力决定了空气压缩机的最大输出 压力.目前,国内几乎所有轮胎企业空气压缩机的输出压力都县根据用气设备中所需压力最高的设备确定的,而对于其它所需较低 压力的
33、用气设备,那么先采用减压阀减压,然后再将气体供给用气设备.以国内某轮胎厂为例,该轮胎厂生产水平为 60万套全钢子午线轮胎,有 4台空气压缩机,每台功率为 250kW额定排气压力为 1.0MPa,实际输出压力为0.85MPa,其中2台工作、2台备用.据统计,2台空气压缩机平均每天耗电约 11000kW- h.现场调查该轮 胎厂各车间用气设备用气压力情况如表 1所示.表1某轮胎厂各车间用气设备压力表压MPa设备名称所需最高用气点压力最高用气点气量占总气量的比例最高用气点压力实测值其它用气点压力成型机0.82很小0.82<0.50硫化机< 0.50较小0.75-0.80<0.50上
34、辅机0.60较大0.80动平衡检测机0.82一般0.82密炼机0.64较小0.64-0.70开炼机0.40较小0.40-0.82帘布裁断机0.50很小0.70-0.82压延机0.50很小0.60-0.74从表1可以看出,该轮胎厂用气设备的用气点最大压力为0.82MPa.虽然这些高压用气点的用气量占总用气量的比例非常小,但相对于其它低压用气点而言,这个高压力点的存在造成了大量浪费.2.2 压缩空气泄漏在实际生产过程中,压缩空气泄漏是不可预防的.一般轮胎企业在治理较好的情况下,泄漏量可以到达20%-30%平均为30%-50% 泄漏主要发生点为橡胶软管接头、三联件、螺纹连接、各种快换接头、尼龙管、减
35、压阀排气口、过滤器排污口和管网等,特别是当 通往硫化车间的空气管道与蒸汽管道并行时,管道在温度高、湿度大的环境下很容易受腐蚀产生泄漏小孔.管道上不同孔径的泄漏 小孔在0.7MPa压力下的泄漏量以及压缩机年耗电量折算(每日按16h、每年按251d计)如表2所示.表2不同泄漏孔径的空气泄漏量及其相应耗电量泄漏孔径/mm泄漏量/(L min-1)气动功率损失/W压缩机年耗电/(kW - h)0.517607351.O6823929382.O272955117504.01088382047000现场调查发现,该轮胎厂各车间的空气总消耗量(包含泄漏量)大约为53.7m3 - min-1 ,其中一台空气压
36、缩机满负荷运行,产气量为37m3 min-1 ,另一台空气压缩机约 50项载运行,产气量大约为 18.5m3 - min-1 ,产气量和耗气量根本吻合;总泄漏量为 22.17m3 - min-1 ,占总气量的41.2%.各车间具体气体泄漏情况如表 3所示.表3各车间的空气管道及设备漏气量车间泄漏量 /(m3 min-1)占总耗气量的比例/%成型7.3013.59硫化13.0024.20密炼1.703.17动平衡检测0.170.323 节能技术通过对该轮胎厂用气压力和泄漏情况进行调查,在不影响生产设备正常运行和生产效率以及产品质量的前提下,采取了一系列 节能举措,使该企业的空气压缩机节能约40%
37、-50%3.1 改善空气压缩机运行状态(1) 降低空气压缩机的输出压力降低空气压缩机的输出压力是节能的有效方法,降低压力的幅度取决于轮胎企业各车间设备的用气压力和用气量.对于高压用 气点,在用气量不大的情况下可以通过增压泵增压满足设备需求.因此降低压力的前提是对各车间每台设备每个用气点作详细的调 查,以保证降低压力不会影响正常生产和产品质量.由表 1可以看出,该轮胎企业的空气压缩机的输出压力完全可以从0.83MPa调节到0.63MPa,大约可以节省 12.5%的电费.空气压缩机额定输出压力越小,设备投资越少,生产效率越高.轮胎厂空气压缩机额定排气压力一般选择0.80MPa.空气压缩机与用气点距
38、离应尽可能短,输气管直径比计算值略大一些,管内气速以 15-20m-s-1为宜.根据不同设备用气量的大小和特点安 装适当的储气罐以稳定压力,同时可以减少空气压缩机的启动次数.为了降低空气压缩机的输出压力,必须限制用气设备的最高压力.轮胎厂最高用气压力点一般在动平衡设备(轮胎充气压力),载重轮胎要求压力不低于 0.7MPa,可以采用增压泵实现.对于成型机,压紧贴合气缸所需压力最高,在设计时可以选择大直径气缸, 用户可以对供给商提出要求,保证最大使用压力不超过0.65MPa.对于已有设备,可以采用增压泵满足压力要求.(2) 合理分配空气压缩机开关机状态空气压缩机有3种工作状态:停机状态、待机状态和
39、正常运行状态.由于泄漏的存在,空气压缩机在停机状态时仍然存在能量 消耗,但此时的能耗很小;当空气压缩机处于待机状态时,其进气口关闭,设备空转,需要消耗局部能量;当空气压缩机处于正常 工作状态时,其消耗的能量和生产产量成正比.目前轮胎企业的空气压缩机一般 24h开机,根本上处于正常工作状态和待机状态.提升空气压缩机处于正常工作状态的比例可 以降低产品的单位能耗.在休息期间,空气压缩机根本上都在空转,浪费大量能源,因此在休息时间可以将空气压缩机关掉,以降 低能耗.另外,如果能减少空气压缩机的运行台数,那么可以节省空气压缩机由于处于待机状态而消耗的大量能量.3.2 检查管道泄漏检查泄漏是堵漏的前提.
40、轮胎企业由于用气点比较零散且数量多,因此检查泄漏并非易事.可以通过接入相关的仪表架测量泄 漏量以及泄漏点大体所在的位置,但这样需要车间停止运转至少半小时;也可以通过计算估计泄漏量,即在设备不运转状态下,通 过压力容器放气,根据气体状态方程推导出管道气体泄漏量(V):V=(P1-P2/Pat)V1(3)式中P1 管路内的起始压力;P2 管路内放气后的压力;V1 管路和与管路相连的储气罐的体积之和.通过计算可以估计出泄漏量,但泄漏位置需要人工查找.查找出71漏点以后,一般情况下可以成功堵住总泄漏气量的50%-70%堵漏之后要对泄漏点进行定期检查,以防管道或接头老化等出现新的泄漏.3.3 降低空气压
41、缩机的待机能耗传统空气压缩机的启动电流是其额定电流的5-7倍,一台132kW电动机的启动电流能到达 968A.在如此大的电流冲击下,接触器和电动机的使用寿命大大降低,同时启动时的机械冲击容易对机械零件、轴承、阀门和管道等造成破坏,从而增加维修量和备件 费用.传统空气压缩机靠储气罐对系统压力进行缓冲,用气量减少时机组自动停机,用气量增加时机组自动启动,因此为了预防机 组频繁启动,只能增大储气罐的容量.变频空气压缩机的变频器具有软启动的作用,启动比较平稳,电流冲击大大减小,系统接线简化.另外,启动平稳可减小启动 时的冷油粘滞阻力,对整个系统特别是螺杆压缩机的冲击大大减小.空气压缩机配备的电动机一般
42、是标准三相鼠笼式交流电动机.当电动机连接工频电源时,其转速是不能改变的,空气压缩机只 能工作在电动机的全速状态下,而生产用气量往往是波动的,用户必须按最大用气量配置空气压缩机.当用气量不是最大时,空气 压缩机依然是按额定的排气量排气,系统压力就会升高,空气压缩机就会卸载,持续空载运行一段时间后就会处于待机(停机自动启动)状态.而在变频调速系统中,电动机的转速与电源的频率成正比,改变电源的频率就可改变电动机的转速,从而改变空气压缩机的排气量.限制排气量能预防固定转速带来的大量浪费.变频节能原理如图1(略)所示.从图1可以看出,采用变频调速方式比传统的吸气阀调节方式节能约40%(耗能与曲线以下的面
43、积相等).同时由图1还可以看出,采用吸气阀调节方式,即使吸气阀全部关闭、排气量为零时,动力消耗仍达72%在多台空气压缩机运行时,不必每台空气压缩机都配一台变频器,可以在其它空气压缩机尽量满负荷运行的情况下,采用一台变频器进行辅助调速,变频器处于平衡补偿状态,其原理如图2(略)所示.4 结语通过对轮胎企业压缩空气使用现状进行分析,提出降低空气压缩机输出压力等节能举措,可以降低能耗40%-50%目前,我公司正在进行这方面的理论研究,并通过轮胎厂进行实际节能效果检验.高温硫化半钢子午线轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决举措半钢子午线轮胎在高温硫化过程中常见的外观质量缺陷主要有缺胶、气泡、胎圈宽窄不一、胎里露线和欠硫等.本工作对此进行原 因分析,并提出相应解决举措,取得了良好效果,现简介如下.1 缺胶1.1 原因分析(1) 部件胶料焦烧时间不匹配,硫化过程中胶料难以填满模腔.(2) 胎侧形状设计不合理,胎侧与胎面结合部位厚度过大.(3) 三角胶
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 教育培训投融资居间合同
- 精细器械包装规范
- 2024浙江省永康市职业技术学校工作人员招聘考试及答案
- 环境保护监测服务合同模板
- 2024济宁科技职业中等专业学校工作人员招聘考试及答案
- 2024河北省曲阳县职业技术教育中心工作人员招聘考试及答案
- 基础化学考试题含参考答案
- 植物试题与答案
- 内科护理课程课件
- 汽车美容店技术服务合同合作纲要
- 建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程
- 《梅岭三章》教学实录
- 环境艺术与室内设计专业室内设计手绘表现技法教学课件(图文)
- TSG11-2020 锅炉安全技术规程
- DB50∕T 906-2019 殡葬服务标志和设置规范
- 警察查缉战术讲义
- 安全生产管理和国内外先进管理经验讲义PPT通用课件
- 人教版八年级物理下册 第八章 运动和力 练习题(含答案)
- 核电厂发变组继电保护系统讲座
- 部编版道德与法治小学六年级下册第二单元 《爱护地球 共同责任》单元练习试题(共六套).docx
- 陕西省道路货物运输车辆审验登记表
评论
0/150
提交评论