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文档简介
1、eh油系统事故案例剖析 、 一、#1 机组#3 高调门油动机伺服阀漏油停机事件 1、事件经过 2021 年 9 月 2 日#1 机组协调方式运行,负荷 410mw,a、b、d、e、f 制粉系统运行,总煤量 173t/h,给水流量 1270t/h。9:00, 运行值班员监盘发现 1b eh 油泵电流摆动大,由 34a 摆至 51a,最大至 55a,就地检查#3 高调门开度摆动,并伴有 eh 油管道振动; 10:34 #3 高调门开度剧烈摆动,从 42%突然关至 0%,又摆回到39%再关至 0%,反复发出开指令,#3 高调门始终为 0%,初步判断#3 高调门油动机伺服阀故障所致。 11:30 #1
2、 机#3 高调门油动机伺服阀更换工作票许可开工(工作票编号为 w176rw2021090006);热机安全措施为:关闭#1 机#3 高调门(1dehgv3dmd)油动机进油门,并在门杆上挂"禁止操作,有人工作'牌。热控安全措施为:1、拔出#1 机组 deh 控制柜#3 高调门(1dehgv3dmd)液压伺服子模件;2、拆除#1 机组#3 高调门(1dehgv3dmd)油动机伺服阀信号线。 汽机检修人员根据以往多次更换油动机伺服阀的经验:在油动机下腔测压接头接上测压表,测定油动机下腔压力为 0mpa 时,判断opc 逆止门以及油动机供油门是严密的,便依次松动#3 高调门油动机伺
3、服阀 4 条固定的内六角螺钉,4 条螺钉周向均松动了 180 度, #3 高调门伺服阀有 eh 油呲出,检修人员立即对伺服阀 4 条螺钉进行紧固并对#3 高调门油动机供油门进行复校,但漏油量不见减小。 12:30 eh 油箱油位由原来的 634mm 降至 530mm。 13:05 eh 油箱补油由 465mm 补至 568mm,仍以每 30 分钟 90mm 速度下降。 13:25 降机组负荷至 260mw,手动 mft。 14:30 检修更换了#3 高调门伺服阀,恢复安措,传动#3 高调门动作正常。 其后,检修人员对#1 机#3 高调门油动机进油门和逆止门进行检查,发现进油门存在缺陷,进行了修
4、复。 2、事件原因 根据现场处理和事后对油动机供油门检查情况,分析为:#1机 #3高调门油动机伺服阀内部滑阀卡涩至 0 位或 0 偏位,造成油动机下腔与回油管接通,来油与油动机下腔隔绝,故对油动机下腔测压显示为 0mpa,实际上油动机供油门并不严密,eh 高压油未被可靠切断,伺服阀前仍有压力油,导致拆解伺服阀时出现大量漏油。 3、暴露问题 (1)检修人员对在线更换油动机伺服阀危险点辨识分析不全面,采取的预控措施不到位,对可能造成的后果估计不足。 (2)检修人员的技能水平仍需提高,对设备系统的掌握存在不足,依赖油动机下腔有无压力来判断 opc 逆止门以及油动机供油门是否严密的方法存在漏洞,之前多
5、次更换成功的经验掩盖了存在的问题。 (3)设备结构设计考虑不周,伺服阀与供油门之间的压力无法测量(未设计测压接头),对在线更换油动机伺服阀构成了威胁和不便。 4、防范措施 (1)利用检修机会在油动机伺服阀与供油门之间加装压力测点,以此来判断 opc 逆止门以及油动机供油门是否严密。 (2)扎实开展技能培训工作,增强员工风险意识和辨识能力,提高员工技能水平,对各项工作存在的风险认真进行分析和辨识,采取有效措施,防止类似事件重复发生。 (3)加强设备检修、维护管理力度,对各台机组油动机易损密封件状态进行分析及时更换,利用检修机会对油动机伺服阀、opc逆止门以及油动机供油门进行细致检修及检测,提高设
6、备健康水平。 二、#4 机组 eh 油泄漏事件 1、事件经过 2021 年 8 月 22 日#4 机组负荷 590mw,agc、协调投入,4a、4b、4c、4d、4e 磨运行,4a、4b 汽泵运行,烟风系统运行正常,总煤量 228 t/h,给水流量 1657t/h。eh 油箱油位 575mm,4b eh 油泵运行,4a eh 油泵备用。15:01 巡检发现主机高调门处漏油,检查确认#3 高调门 eh 供油管路漏油严重,系统无隔离手门。dcs 画面显示 eh 油箱油位由 575mm 下降至 421mm,4b eh 油泵电流由 36a 涨至 66a,联系检修加油。 15:06 来 eh 油箱油位低
7、报警(400mm)。 15:07 来 eh 油箱油位低低报警(366mm)。 15:10 解除机组协调,开始降负荷。 15:10 eh 油压由 12.85mpa 开始下降,此时 eh 油箱油位 231mm。 15:11 eh 油压降至 12.48mpa,4a eh 油泵联启。 15:12 机组负荷降至 573mw, eh 油压 7.5mpa、油箱油位 220mm,汽轮机跳闸,首出为 deh 跳闸,锅炉、发电机联动正常;检查辅机设备联动正常。2.事件原因 #4 机组跳闸原因为#3 高调门供油手门前管道漏油严重且无法隔绝,eh 油箱油位下降过快,eh 油压低,汽轮机 deh 保护动作跳闸。根据厂家
8、哈尔滨汽轮机厂汽轮机设计要求,deh 判断汽机是否挂闸只有通过对 ast 母管压力状态的监视来实现,ast 母管油压低于设计值即认为该汽机实际已跳闸,因此送出挂闸油压低(asl)报警信号到 deh,通过 deh 跳闸保护回路触发相应信号连锁相关设备动作保护汽轮机。当 eh 油箱液位低于 231mm,eh 油压开始降低,导致挂闸油压降低,eh 油压低于 7.29mpa 时,ast 母管油压力开关动作(低于 7.0mpa 动作),三个 asl 信号通过三取二判断后,触发deh 跳闸保护动作信号 1 秒脉冲,deh 跳闸保护信号通过三根硬接线送至 ets 系统,跳闸汽轮机,汽轮机 ets 跳闸联跳锅
9、炉 mft。 经检查发现在#4 机组#3 高调门油动机 eh 油供油管路活结"蘑菇头'变径处有穿透性环形裂纹,该接头为制造厂家设备自带,检查蘑菇头变径处没有过渡倒角,变径处存在应力集中,机组长期运行中管路有小幅低频振动产生,应力集中区疲劳导致细微裂纹,裂纹逐渐扩展,最终断裂引起 eh 油管路泄漏,造成 eh 油箱油位下降过快 eh 油压维持不住导致#4 汽轮机跳闸。(详见附件 1 环形裂纹图片) 3、暴露问题 (1) #4 机组#3 高调门 eh 油供管道蘑菇头处存在设计和质量问题,长时间运行出现裂纹。 (2)机组检修期间,由于蘑菇接头较短,焊缝阻碍紧固螺母,蘑菇头变径处隐藏
10、在紧固螺母内部,无法进行探伤检查,造成裂纹隐患没有及时发现。 4、防范措施 (1)加强对全厂油动机接头和管道的漏油检查,及时采取处理措施,消除漏油隐患。 (2)与液压控制设备专业厂家进行沟通,落实蘑菇头设计规范和技术图纸,确认蘑菇头变径处是否应有过渡倒角。 (3)按照活接头设计规范和加工制作工艺要求,加工活接头备件,利用机组检修机会对活接头进行整体更换改造。 (4)利用机组检修机会,对蘑菇头变径处进行探伤检查,目前由于蘑菇接头较短,焊缝阻碍紧固螺母,蘑菇头变径处隐藏在紧固螺母内部,无法进行检查。待对活接头进行改造更换后,定期开展探伤检查工作。 (5)对油系统管道支架进行全面检查,消除管道碰磨;
11、加强油系统管道振动的监测,做好跟踪和记录,分析振动变化,对出现的异常振动及时采取措施进行处理。 三、#4 机#1 高主门伺服阀故障跳机事件 1、事件经过 2021 年 04 月 02 日,#4 机组协调控制方式,负荷 450mw,主蒸汽压力 18.43mpa,给水流量 1348t/h, a、b、c、e 四台制粉系统运行,4a、4b 汽泵运行。11:34:07 #1 高压主汽门 tv1 突关至 0,主蒸汽压力一分钟内快速上涨至 23.76mpa,给水流量下降至 993 t/h。 11:35:25 给水流量低至 934t/h,主汽压至 25mpa,解除两台汽泵自动,手动增加给水流量,给水流量未见上
12、涨。 11:35:38 给水流量低低动作,锅炉 mft,汽轮机联锁跳闸,发电机逆功率保护动作,发电机解列,其他主辅设备联动正常。 2、事件原因 事件发生后,检修部对控制元件和线路、伺服阀线圈等进行检查,未发现异常,更换#1 高主阀伺服阀后阀门开关正常,初步分析确定#1高压主汽门伺服阀故障是造成此次跳机的主要原因,因现场不具备伺服阀解体检查的条件,计划将故障伺服阀送 moog 检验中心进行专业的检测,进一步确定伺服阀故障原因。 3、暴露问题 (1)eh 油系统设备维护管理工作不到位,专业技术管理不到位,设备可靠性水平不高。 (2)日常油质管理及监督工作重视不够,定期工作需要加强。 (3)检修人员
13、技术能力存在不足,对设备状态掌握不清楚。 4、防范措施 (1)汽机专业统计近 5 年来 eh 油系统发生的主要缺陷、异常和故障,进行全面的分析和总结,举一反三,开展有针对性的隐患排查治理工作。 (2)研究制定 eh 油系统设备寿命管理规定,确定停机必检项目,编制 eh 油系统管理细则,分清各级人员责任,明确定期工作,审批后严格执行。 (3)加强油质监督及管理工作。成立滤油队,设置油质专责(正式员工),加强管理,专人负责;制定滤油制度,并严格落实执行;盘点现有滤油机设备状况,及时修复故障滤油机;每月开展一次油质技术分析,形成分析报告,并作为定期工作长期开展。 (4)加强 eh 油系统设备检修质量管理,规范检修
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