版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、氮气回收并液化循环流程的比较摘要:一种氮气回收并液化装置,循环利用减少运行成本。阐述几 种氮气回收液化系统的流程组织,并比较相互的优劣势,合理选择 最佳的流程。1、概述某化工科技公司有一套电子产品用高纯新材料生产装置,该装置在运行中,需要用到低温液氮做为冷源在装置中起到冷却作用。液氮用量1350Nm(h,折合液氮约2.1m3/h,进装置压力0.4Mpa,液氮冷 却介质后汽化复热至-30 C,出装置后排入大气。整套装置在连续运 行中,每天都需要消耗掉约40吨液氮,装置配套有2台50m低温真 空贮槽,业主每天都需要采购液氮进行补充, 液氮冷能被利用后排入 大气,不利于环保节能,若将排放的氮气回收并
2、加以液化,重复循环 使用,不仅减少了浪费又节省了大量的资金。方案是否可行?按业主提供的参数,开封空分模拟了几种方案的 流程计算,给出了氮气回收液化装置的理论消耗值(见表一),各种 方案的配置选择在本文后面会做详细的阐述。表一液化装置能耗投资比较方案二心方案二方索二卩循流量 Nir3/h9500"120028300进岀压力KgQ0.11/1.0. 335/1, &0.11/1.1轴功率KIP1074*9血935,运行电耗嶠/天卩25776-2260822442费用(电歿按0-65 Ttit)元/天存16754.314695. %14586心整套装置投瓷万兀*460*1400如0
3、莎知离注:整套装置运行电耗主要来自循环氮压机,其它设备相对电耗可忽略不计。按照目前业主的运行参数,每天消耗 40吨液氮,业主采购价为650元/吨,每天需26000元运行成本。采用氮气回收液化装置运行, 对比表中费用每天可节省11300元,一年可节省373万(按330天计)。 装置增加投资约400万,一年即可收回一次投资成本。每年运行设备 维护费用约5万元,人工投入费用20万(按4人计,每人5万/年), 所以增设一套氮气回收液化装置,回报远远大于投资,当然若液氮的 采购价格低于400元/吨,装置则无投资或运行价值。2、设计方案比较使用液氮冷能的生产装置流路大致如下:液氮来自低温贮槽,贮槽内压力保
4、持在0.4Mpa以上,温度饱和状态进生产装置,在装置中 经液化器、第一冷却器及第二冷却器被复热到-30 C出装置,排放压 力约 0.25Mpa。我们要做的是将这股气态氮再进一步冷却并使之液化。我们知道,只有当气态物质的温度降低到其临界温度以下才能液化,氮气的临界温度远比环境温度低,要使其液化必须应用人工制冷的方法。目前最普遍的方法就是节流液化循环与带膨胀机的液化循环,而压缩气体进入膨胀机膨胀并对外做功,可获得大的温降及冷量,采用气体输 出外功绝热膨胀的循环,是目前在气体液化和分离设备中应用最广泛 的流程形式。这种流程有多种组织形式,最简单的流程形式见氮气回 收液化系统示意图一:2.1采用单级增
5、压单级膨胀的氮制冷循环。从冷箱复热出来的0.11MPa(A)氮气进入循环氮压机压缩至 0.9MPa(A),经膨胀机增压端增压后又分为两部分,一部分经主换热 器冷却后从主换热器中部抽出进入膨胀机,膨胀后返回主换热器,复热后进入循环氮压机,完成循环。另一部分经主换热器冷却液化为液 氮,液氮经阀门节流为后返回主换热器,复热后进入循环氮压机,完成循环。原料氮气(0.35MPa(A), -30 C)经主换热器冷却后液化,进入液体量筒,经低温液氮泵加压到 0.5MPa(A),送入贮槽循环利用。也可采用有预冷的液化循环组织,主换热器中抽出 -16 C氮气进 冷冻机组冷却到-28 C再进主换热器,经过 ASP
6、EN模拟后,虽然可减 少些循环氮气量,但投资上增加了一台低温冷冻机组, 且冷冻机也消 耗一部分电能,总的来说,并没有太明显的优势。这种流程组织相对简单,运行可靠,但能耗不占优势,最主要的 是必须配置两台加压泵(一用一备),否则液化后的氮气无法进入带 压的贮槽中,所以这种流程组织并不是最完善的。2.2我们再设计一种流程组织,形式见氮气回收液化系统示意图*.仍采用单级增压单级膨胀的氮制冷循环。从冷箱复热出来的 0.335MPa(A)氮气进入循环氮压机压缩至1.6MPa(A),经膨胀机增压 端增压后又分为两部分,一部分经主换热器冷却后从主换热器中部抽 出进入膨胀机,膨胀后返回主换热器,复热后进入循环
7、氮压机,完成循环。另一部分(1350Nmh )经主换热器冷却液化为液氮,液氮经 阀门节流后作为产品(0.6MPa(A), -181 C)送入贮槽。原料氮气(0.35MPa(A), -30 C)经主换热器复热至常温后进入 循环氮压机进行循环。这里把流路改动了一下,原料氮气不再作为单独的一路进行液 化,而是做为循环气参与整套流程的循环, 膨胀机膨胀后压力与原料 气保持一致,增压后的氮气抽取一股与原料气同量的气量作为液化产 品,保证压力可顺利进入贮槽,并配置一台过冷器,抽取一小部分液 氮节流至0.35MPa(A),使液化后的产品具有一定的过冷度,防止进 入贮槽后汽化量过大,保证装置的平稳运行。这种流
8、程组织相对简单,运行可靠,能耗也占优势,省去了低温在上述流程组织中,压缩后的循环氮气在膨胀机中膨胀到 0.335MPa(A),是为了与原料氮气保持一致的压力,再进循环氮压机 压缩循环。现在可将原料氮气压力先降到常压, 再与膨胀后的循环氮 气汇合后压缩,在原料氮气流路上设置一台膨胀机, 将这股氮气膨胀 做功回收冷量,因原料氮气流量较少,膨胀机采用气体轴承,效率高, 运行简便。其它流路组织不变,需要调整循环氮压机的循环流量和出口压 力:流量小,压力高,循环氮压机不好选型;流量大,压力低,相对 能耗增高,且为使主换热器能够设计制造,必须保证主换热器的最小 温差,同时还需考虑主换热器的对数温差等影响换热效率的各种因 素。通过模拟对比,选择一组最匹配的压缩机参数(参数见表一)。这种流程组织与前述方案无太大区别,只是增设了一台气轴膨胀 机,从理论上应比前述方案更节省能耗, 但通过两种方案的主换热器 参数调整对比,后者因膨胀比过大,膨胀后温度较低,为防止机后带 液,膨胀前温度不能太低,则膨胀机机前温度调整范围较小,无论怎 么调整主换热器的换热温差损失都较大,相对来说并没有明显的降低3、结束语通过以上对氮气回收并液化循环流程方案的对比, 采用第二方案 是最经济合理的,不仅操作简便、投资最少,且运行能耗低、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工装壁纸合同范本
- 房管所网签合同范本
- 化工企业秋季安全生产检查表格
- 人教版物理九年级全册比热容
- 砍树承揽合同范本
- 父母担保合同范本
- 2024年粒度分析仪行业政策分析:粒度分析仪行业标准加大企业研发投入
- 仓储物流2024装卸协议条款汇编
- 出租汽车短期租赁协议2024详案
- 生态农业产业化基地建设暨木材加工项目谋划建议书
- 临床医学职业生涯规划
- 《电力建设施工技术规范 第3部分:汽轮发电机组》DLT 5190.3
- 重大版小学英语六年级上册全册教案
- 跌倒坠床护理个案分析
- 火力发电厂施工图设计内容深度规定
- 酒店经理管理酒店运营
- 园长进班指导制度方案及流程
- 装修垃圾清运处置方案
- JC-T 2536-2019水泥-水玻璃灌浆材料
- 品牌授权协议书
- 艺术设计就业职业生涯规划
评论
0/150
提交评论