包装车间年终总结报告_第1页
包装车间年终总结报告_第2页
包装车间年终总结报告_第3页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2008 年包装车间年终总结报告时光荏苒, 2008 年已经过去,回首一年来的车间作业,内心不禁感慨万千,在公司领导的 指导和各部门的协助配合下, 通过全体员工的共同努力, 克服种种困难在工作中锻炼和提升 了我们的生产队伍, 取得了可喜的成绩, 总结过去、展望未来,为来年的工作做好充分的准 备和规划。2008 年的生产情况汇报如下:一、 人员与产量2008 年 1 到 12 月份车间共生产产量合计 :1953.82 万只 , 月平均产量为 412.81 万只 . 相比 2007 年的月平均产量 474.08 万只下降了 61.27 万只 .但是除去受金融危机影响最严 重的 11 月与 12 月

2、与 07 年同期 (1-10 月份)相比,总产能增加了 53.6 万只 .通过对上述 07 年与 08 年的产能及人员对比,我们可以看出: 08 年的产能变化较 07 年的产能较平稳有 着明显不同,08年产能变化呈现一种 入”的趋势。产能上升的也快,回落的也非常的明显。 受此影响, 车间在 2008 年在人员管理上下了很大的功夫, 主要表现在随产能的情况合理的 配置相应的人员,因此出现了人员数量的波动性。二效率指标分析与总结2008 年工时利用率平均每月 61.04% ,比基线 59.12% 提升 1.92% ,离目标提升 25%. 相差 13% 。 2008 年各月工时利用率(见下表),从

3、2008 年 3 月份公司确定效率提升的目标之后,车间与生产管控部就工时利用率的核算 与统计方法进行了沟通。 本着公平公正的原则对一些不合理的现象进行了改正,以利更好的体现车间每个班组的绩效。 比如某些班组因为做了大量的加工单, 但未计入理论工时, 导致 其工时利用率相当的低。 而无法合理评估其绩效。 故在核算工时利用率的时候要求将加工单 计入理论工时; 将点焊作为独立工站管理,提升了点焊员工的利用率。以往某个班组点焊 完成后,点焊员工会到后面工序担任打杂或帮手。现在只要有电池,他们就全力点焊;实施工时利用率考核, 将目标分解到班组。 此措施在很大程度上改变了领班只注意产量和品质 的工作方式。

4、 开始将关注点转移到效率上来。 领班采取了多种的方式来提高工时利用率,主要表现在以下几个方面:A、严格考勤管理,消除考勤泡沫。B 、实施定额管理,任务细分到个人。某些领班会要求员工在规定的时间内必须完成定额, 否则加班不计工时。C、变被动接受新员工,新员工上线后少闻寡问为主动筛选员工,主动培训和鼓励新员工。以上措施的采用, 在一定程度上使工时利用率在短期得到了提升。 随着改善的进一步深 入,我们取得成绩将越来越困难,并出现反复和倒退,产生了 “高原效应 ”。为了持续提高工作效率, 08 年 9 月份制造二部成立了 IE 组,负责制造二部产品生产标准 工时的制定和维护、车间生产效率的统计核算、车

5、间 IE 改善的推行等工作, IE 组暂由 IE 工程师和 IE 技术员组成。 IE 组在 08 年按计划开展了以下几点工作:1. 数据统计及分析 要想进行改善, 首先必须知道现状。 以前虽然也在统计核算车间的工时利用率, 但基础数据 标准工时和统计方法都不完善和准确,也不统一。 IE 组决定工作的入手点从制定一套 详细准确的包装生产产品标准工时数据和建立一个统一权威的效率统计核算平台系统开始。产品生产标准工时的测定以 K3 系统里的产品代码为单位, 做到每个代码都有一套对应的标 准工时数据, 到目前为止 IE 组共测定了 426 个产品型号的标准工时数据, 后续不断进行补 充,直到建立起一套

6、完整的包装产品生产标准工时数据;以前生产管控部核算制造二部总的工时利用率, 制造二部又要统计车间各生产线的工时利用 率,生产管控部使用的是 IE 组提供的标准工时数据,但由于两者没有联网,数据不能及时 同步更新,所以经常导致两个部门核算出来的数据差异很大。针对此情况 IE 组用 Access 程序建立了一个通用的工时利用率核算系统, 测定的产品标准工时数据全部保存在系统中由 IE 组维护、由生产管控部输入每日车间的生产订单和出勤工时、生产线上报生产责任外损 失工时并经生产管控部确认后录入系统, 系统根据基础数据自动生产车间、 生产线的时间段 内的工时利用率数据。 目前该系统已正常使用并完善增加

7、了员工个人效率核算、 车间人员配 置、离职人员查询、工时利用率走势图、订单排产查询、产能及负荷评估等功能模块,该系 统实现了权威、准确、通用的包装效率核算系统。2. 标准作业表测定出产品的标准工时后, IE 组开始制定产品的生产标准作业表对生产线生产该产品时人 员、机器模具的配置提供参考,方便生产线领班布线、对员工进行考核。该生产标准作业 表以产品代码为单位,采用文件受控发放到车间,领班使用时借用的形式进行管理。 08 年 12 月份车间试行流动性生产模式后, IE 组及时推出了单件流生产模式工序排置表, 根据订单的产量计算生产节拍, 安排工位人员配置, 计算线平衡率, 图标显示生产瓶颈工序,

8、 该配置表直观准确,易操作,对流动性生产模式的推行起到了积极作用。目前为止共制 作受控生产标准作业表 100 份,制作使用单件流生产模式工序排置表 18 份。3. 员工效率考核通过标准工时的制定和核算平台的建立, IE 组能准确的统计到车间、生产线甚至员工个人 的工时利用率。统计数据出来后, IE 组考虑应该建立效率考核及奖励机制,以促进车间整 体生产效率的提高。 08 年 10 月份,公司调整员工薪资核算办法,取消计件工资全部采用 计时工资。 记时工资下员工的作业积极性出现明显下降, 员工中产生 “干多干少一个样 ”的想 法。如何激励员工的工作效率,避免出现 “吃大锅饭 ”的情况, IE 组

9、根据车间实际生产情况, 及时制定了 包装组装材料准备线工资核算标准 ,在记时工资的基础上设立效率奖, 对员 工工时利用率超过效率标准的进行奖励。 此核算标准 的实施, 极大的调动了员工的积极 性, 10 月份车间组装准备线只有 13 位员工超过效率奖励标准拿到绩效奖,到 11 月份受 奖的人数上升到 18 人, 12 月份为 17 人,特别是 1-1 线在 11 月份没有一个员工受奖, 但在 11 、12 月份 1-1 线分别有 5 、7 人受奖。在此基础上, IE 组在 12 月份编制了包装组装流水线工资核算标准,针对车间组装生 产为单件流动生产模式, 设定生产线员工整体记时, 订单生产应耗

10、工时包干, 实际工时低于 应耗工时的部分进行奖励。目前此办法正在试行并完善中。4. 流动性生产 在标准工时制定、核算系统运行、效率考核机制实施等工作步入正规后, IE 组在 08 年 11 月下旬将工作重点转移到生产现场开展制程改善。分析了生产现状后 IE 组决定开始导入流 动性生产模式改变车间以往的工站式作业。流动性生产模式以前在公司也没有试行过, IE 组一边找资料一边结合车间生产进行设计, 决定首先从 7# 线作为试点然后在车间推行。 12 月 10 日对车间领班组长和 7# 线员工开展了流动生产的培训, 12 月 11 日开始上线试行。 试行的型号为 H061 客户 LH055-3A4

11、4C4BT 烫孔电池组,该型号工序复杂,不良率高, 一直是生产线的老大难:排产 3000 组 25 人至少需要 10-11 小时。 IE 组在前期观测时发 现生产线的工序配置存在不合理的情况,工序间作业等待造成时间浪费 , 根据标准工时计算 人员排布应该 3000 组电池在 8 小时内 20 员工完成的。 我们就以此作为改善的目标。 通过 IE 组在前期的培训和现场的指导, 7# 线经过 2 天的适应和调整期就达成了 20 人 8 小时完 成 3000 组的目标,效率达成 96.78% 。产品不良率有改善前的 8% 下降到 4% 。相当于 每天节省工时 30h, 节省费用 =30*7.15*1

12、.5=320 元。流动性生产在 7# 线的成功,让车间其他生产线看到了甜头,实实在在的感受到现金生产模 式对生产效率的提升。 员工对流动生产模式的实施十分配合, 因为计划早做完他们就可以早 下班休息, 生产线领班通过实施流动性生产可以减轻管理工作, 因为所有的员工都按照生产 节拍在作业, 产品按计划出成品, 线上没有半成品, 领班只要关注品质和处理异常就可以了。IE 组相续在包装车间全部组装生产线推行流动性生产模式,对车间生产效率的提升起到极 大的推动作用。 08 年 12 月份车间的工时利用率为 72.88% ,相对与 11 月份 62.55% 的 利用率提升了 10.33 个百分点,上升率

13、为 16.5% , 12 月份包装车间生产的理论工时为 20071 小时,效率的提升相当于节省了出勤工时 4548h, 按加点工价计算当月节省费用 =4548*5.17*1.5=35269 元。三:产品品质2008 年全年 OQC 抽检合格率平均 93.48% 。离目标 99% 相差 5.5%. 特别是 2008 年 下半年以来 , OQC 抽检合格率呈直线式下降 . 原因分析为 OQC 在检验时判定标准发生转变 的因素,但更重要的是车间在产能提升的情况下相因的领班及员工的培训工作没有及时跟上 导致出现员工品质意识下降,生产线管控不力的局面产生 ;2008 年下半年由于公司工资体 制改革 ,

14、车间原有的相关全检工位的激励机制未及时调整, 导致全检工位员工的品质意识下降使 OQC 抽检合格率呈直线式下降 , 车间已认识到问题的严重性并已制定实施了新的管控 措施,车间的品质状况开始扭转提升,车间计划在 2009 年 3 月份将车间的出货检验合格 率提升到 96% 以上。四:制程不良管控:2008 年全年平均不良率高达 7.27%.2008 年制程不良的数据是在生产管控部的监控下统 计出来的 .2008 年各月制程不良情况(见下表)真实的数据为日后的生产改善指明了方向 , 通过对所生产的各种类型产品的不良数据进行分析, 在 2008 年车间开展了酌有成效的改善活动 :1 、车间通过对 H

15、-061 2B 的整理由以前的有胶纸整理改为现在的有透明套整理 ;定位以前 凭经验现在用专用治具定位 ; 还有就是针对移印的生产方式的改善及点焊治具的应用 .通过 这些改善 ,该型号的不良率有最高的 16.58% 下降到目前的 5.99%;2、车间通过对 H-061 4B 的外套尺寸的标准化的改善及该型号所用的治具的完善 使该型号的不良率有最高的 26.19% 下将到目前的 8.88%.3 、 本年度车间通过对光身连接治具的改善 ,降低了光身连接的不良率及避免了光身连 接过程中出现的壳身凹陷的不良现象 ;通过试验的方法彻底解决了生产 H-062 8X 及 8H 出 现的锡焊不良的现象 ; 通过

16、对点焊参数的标准化及调试治具的使用 ,把点焊不良率有以前的 2% 改善并维持在现在的 0.5% 左右通过对其主要产品的不良改善,车间的整体不良由最高的 13.6% 下降到 12 月份的 4.73%.五、现场改善1 、设备改善08 年车间不断开展车间设备改善活动,使设备的性能更稳定、员工的操作更简单:针对自 动套缩机的铁传送链容易烫伤电池的问题在链条上贴上了一层铁弗龙防止了电池烫伤; 针对 自动放面垫机涂胶不均匀的问题对胶水盒的位置进行了调整、对涂胶毛刷的材质进行了更 换,采用了本厂使用的隔膜边料, 不仅涂胶效果好而且节省; 针对卷铝箔机电池进料采用一 把一把手抓, 员工作业累效率低的问题对进料

17、槽进行了改进实现了整盒电池进料。经过以上工作的实施, 08 年包装车间没有出现严重的设备故障影响生产的情况,车间设备使用、运 行正常。新设备的使用提高了生产效率、降低了生产能耗:自动套管机的产能为7200 只 / 小时*人,人工热缩的产能 2000 只/小时* 人,以往热缩使用的红外线热缩机的功率为24KW ,自动套缩机的能耗为 3KW ,即自动套缩相对于人工热缩作业效率提高了 260% , 作业能耗下降了 7 倍;自动放面垫机的产能为 3500 只/小时 * 人,手工放面垫的产能为 2700 只/小时* 人,机器相对人工的作业效率提高了30% 。2 、 治具模具的改善:08 年度车间对使用的

18、治具模具进行了大范围的改善更新,使治具在使用中更有效、好用。H060 客户订单生产使用的气动粘胶治具、 测内阻治具、点焊治具、贴标治具全部进行了更 新; H061 客户 3A4B 电池组的整理治具、 H069 客户 3A3B 电池组的贴白纸板治具、测 击穿导通治具进行了改进;设计制作了万用贴标治具、粘胶尺、流水线防呆条、 2A2L 光身 连接治具、 PVC 外套定位治具、外观全检测试工作台等。以上治具模具的改善,提高了产 品质量、缩短了工序作业时间。针对生产使用的治具种类和数量越来越多的现状,车间对的模具存放进行了重新规划和改 进,改变以往全部治具对方在货架上,需要用时到处翻,有时找不到甚至用

19、错治具的情况, 对货架进行了区域划分并隔断, 将治具分类存放在不同的区域格内, 这样摆放整齐美观而且 方便寻找;3 、在车间里进行现场定置管理,设置了现场管理看板 ;4 、为规范生产管理制度,实行离岗证制度,在没有得到当班领班的同意且没有取的离岗证的情况下,不得随意离岗;年底车间更是规定的统一时间集体离岗 . 从根本上杜绝了 以前车间员工乱走乱窜的现象 .5 、 为了节约能源, 强化物料的领用规定, 部分原材料实行以旧换新的领用原则 ,制程 不良损耗的物料需填写不良品报表换领的原则。6 、为提高新员工的工作效率 , 车间制定了 << 新员工的入职筛选办法 >> 及<

20、;< 新员工培训期 的考核办法 >>, 从一开始就把不符合车间规定的基本要求的员工筛选出去 , 从而避免了长时 间的培训带来的浪费 ,为了使新员工在培训期有一定的压力 , 车间根据相关的资料制定了 << 新员工考核表 >>, 要求培训期新员工在规定的时间里在品质及产能方面必须达到一定的要 求, 否则就会按试用不合格处理 .这样一来使新员工的培训周期大大的缩短了.六:生产过程中所遇到及发生的事件:1. 生产的产品外观标准品管及生产把握的不一致, 会给生产造成困扰 .2. 车间 2008 年底的组织的精益生产推行的不彻底 ,车间大部分生产线未严格按标准实

21、行精益生产方式 .3. 不良率过高 ,重工次数多 : 特别是成品送检后不合格造成的重工次数多 ,导致大量的工时 被浪费 , 还影响员工的工作积极性 .4. 计划不能按时完成 ,不能做到当天计划当天清尾 .影响出货的事情时有发生 .不管怎样,过去一年的生产情况有喜有忧;从中我们可以在明显的问题中找出我们 明年的工作改进方向,展望 2009 年工作目标和计划如下:1. 如何去克服多品种少批量在生产现场中存在的困难 , 如何避免相同外观不同容 量在生产现场中同时存在且不相互混料的问题发生 .2. 坚持 5S 和目视管理在车间里的有效推进;3. 建立员工的培训计划,挖掘和培养一专多能的人才;4. 积极

22、配合工艺将生产现场现有的工装夹具得到有效的改进:(1 )防错法(2)尺寸准(3)操作方便(4)效率快5. 降低成本从生产现场中的不必要浪费开始,严格执行及有效控制生产4大指标(产量.质量.消耗.安全);6. 加强团队建设,发挥团队凝聚力,让各部门互相协调,互相合作,互相分工。7 计划性的开展设备保养,降低设备故障率;8 培养领班自主配置生产线的能力,开展瓶颈工序的改善,稳步提高车间生产效率。2009年是危机并存的一年,在新的一年里意味着新的起点新的机遇新的挑战,希望配合各部门顺利完成公司新一年的目标,为实现我们的共同目标而努力奋斗!5771001803090012095 579036822859633082

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论