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文档简介

1、提高油田注水系统效率途径的探讨 提高油田注水系统效率途径的探讨 【摘 要】本文概述了注水系统现状及存在的问题,详细分析了影响注水系统效率的诸因素,从注水泵电机、注水泵及注水管网三个方面提出了提高注水系统效率的技术措施。 【关键词】注水系统;效率;单耗;合理匹配 1 注水系统现状及存在的问题 胜利油田自投入开发,经历了初期建产能和高速上产阶段。目前油田综合含水率上升到80%以上,油田开发逐渐由主力油层向中低渗、低渗油层转移,注水压力不断升高,注水系统耗电及注水本钱高的矛盾日益突出。由于油田属于复杂断块油田,储层非均质严重,注水井压力差异大。开发初期采用滚动方式,造成了一些注水设备选型和管网布局不

2、够合理,设备利用率低、局部注水管网负荷过重等现象,致使油田注水系统效率低、注水单耗高。随着油田进入高含水开发期,注水量大幅度增加,注水耗电大幅度增加,采油本钱日趋上升。因此,如何提高注水系统效率,降低注水单耗,意义十分重大。 2 提高注水系统效率的措施 依据注水地面系统效率与注水泵电机平均运行效率、注水泵平均运行效率和注水管网的关系【1】,对提高油田注水系统效率提出如下措施。 2.1 提高电机效率 1优先选用节能型高效电机。在设计选型上,应注意选择新型高效电机。例如注水泵配用YK2500-2/990型电机,比原来使用的JKZ21600型电机提高效率l%。 2结合油田实际,选用全封闭式水冷电机。

3、注水站内由于设备、管线腐蚀穿孔等原因,污水经常泄漏。因污水温度高,蒸发快,使空气中含有大量盐份,易侵入电机内使线圈受潮增大电阻,加大了无功损耗,使电机效率降低。因此,设计时应尽量选用全封闭式上水冷电机【2】。 3功率与负荷合理匹配,防止“大马拉小车现象出现。注水泵厂家一般出于平安考虑,所配电机功率偏大,造成“大马拉小车,电机出力缺乏,无功功率损失大。因此,应根据注水泵运行中所需的最大轴功率,选配适宜功率的电动机。 2.2 提高注水泵运行效率 油田注水泵泵效低,平均为65.3%,而国内平均水平为72,先进水平为78%,国外水平为80%85%【3】。泵效低的原因有以下几个方面:1注水泵厂家产品规格

4、不齐全,采油厂很难选到满足生产实际需要的注水泵。又由于油田属于复杂小断块油田,油层注入压力和地质配注量经常处于变化之中,使注水泵排出量与配注量不匹配,注水泵时常在节流控制下运行,偏离了泵运行的高效区;同时又因阀门节流,增加了能量损耗。老型号水泵泵效低,如6D100-150的泵效只有60%左右。有些注水泵没能及时检修或检修质量差,排量扬程达不到额定数值。根据以上实际情况,提出以下几项提高泵效的措施。 1增加泵的品种,与生产厂家及有关科研部门合作开发新型泵。例如DFJ260-160x13型超高压离心注水泵,不但解决了原注水泵扬程低无法满足生产需要的问题,而且新型泵泵效高达75%。该泵在注水站安装投

5、产后,日开泵台数比原来减少一台,年节约用电量9.86×106 kh,年节约电费479万元。 2如果资金条件允许,应尽可能淘汰低效泵。在满足流量、压力要求的情况下,应优先选用高效大排量离心注水泵。DF300、DF400、DF500型泵,由于大排量离心泵过流面积大、阻力小,使容积漏损和水力能变换损失小,泵效较小排量泵有显著提高。2006年经局技术检测中心节能检测,这些泵平均运行效率为72%74%,比6D100150型高出12%左右。 3对低效泵进行技术改造。全油田现有一局部注水泵还是老式低效泵,因受资金限制,不能很快全部更换。可根据采油区块的注水实际需要,改造旧泵。其主要方法如下。打光泵

6、流道,提高叶轮和导叶流道的外表光洁度,减少磨擦损失;在大修时,采用风砂轮打光、水力抛光等方法,可明显提高泵效。将叶轮换成不锈钢的新型叶轮,修改原来叶轮和导叶的几何尺寸,提高泵的水力性能。 4离心注水泵的运行特性要与管网状态相匹配,使泵在高效区运行。当泵压高于注水干线的压力时将泵适当拆级使用,从而降低泵内漏损和泵管压差控制损失。采用变频调速技术,实现离心注水泵恒压变量供水,满足油田注水开发需要。泵电机转速由变频器控制,采用泵控泵技术,实现了根据干线的压力自动调节水泵的工作点,到达恒压变量供水,使泵排量与需水量匹配,减少节流能耗,提高注水泵运行效率。该工程投产后,注水泵运行效率平均为74%,比改造

7、前提高了7个百分点。注水站泵管压差由2MPa降为0.5MPa,注水单耗比改造前降低了0.78kh/m3,年节电230×104kwh,当年收回投资,节能效果显著。 5对注水量小、注水压力高的小采油区,宜选用高效柱塞泵。如3H-8/450型柱塞泵,泵效达85%以上。柱塞泵与离心泵相比不仅泵效高,而且运行灵活,节能效果明显。 2.3 提高注水管网效率分析油田注水管网效率,发现管网能量损失主要有以下几个方面 泵出口阀的节流损失。这主要是由于配注量与泵排量不匹配造成的。管线阻力损失。早期投产的老油区,随着油田滚动开发,管线敷设不断延长,管线结垢、腐蚀严重,摩阻增加。注水管线长6.6km,管径为

8、U245mm,平均流速1.8m/s,管线沿程损失就达2.0MPa。配水间的节流损失,经统计油田内配水间节流损失平均在24MPa之间。为提高注水管网效率,降低管网能耗,可采取以下措施。根据注水需要,合理选择注水泵,使注水泵与管网运行特性相匹配,防止节流控制;也可采用变频调速技术,实现注水站微机巡控,将泵管压差控制在0.5MPa以内。注水站应尽量布置在所辖注水区块的中心位置,缩小注水半径,将注水站出口至最远点注水井口的管网阻力损失控制在1MPa内,一般辖井范围半径不应超过5km。对现有不合理的注水管网进行调整改造,调整局部注水井与注水站的隶属关系,使之负荷均匀,减少配水控制点。1/4假设系统内注水

9、井吸水压力差大于1.5MPa,可采用分压注水方式,以减小配水间节流损失。对于区块中个别高压注水井可采用局部增压注水方式。20052006年对文南和卫城油田实施注水系统分压注水改造,经节能检测,配水间节流损失平均降至0.4MPa。1/2对注水管网及注水井应定期及时清洗,以减少管网阻力损失。例如,采油四厂南二注水干线2003年3月经化学酸洗后,管损由原2.0MPa降为1.0MPa,同时水质也得到了较大改善。3/4降低管道内摩阻。注水管线可采用高压注水玻璃钢管,根据濮城油田的应用情况,在相同的流速下,其摩损可降低10%20%。 3 结束语 实际应用证明,本文所述的提高油田注水系统效率的措施是十分有效的,具有投资相对较少、节能显著、容易实施的优点。这些措施在油田正在陆续实施,并取得了较好的效果。此外,这些措施具有较强的适用性,对其他油田也有借鉴作用。 【

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