申报技师技术总结[1]_第1页
申报技师技术总结[1]_第2页
申报技师技术总结[1]_第3页
申报技师技术总结[1]_第4页
申报技师技术总结[1]_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、申报技师技术总结1 申报技师技术总结1 技术总结 我自xxxx年进入龙桥发电厂参加工作,一直从事电厂化学运行工作至今。参加工作以来,我思想上积极要求进步,工作上业业兢兢、勤勤恳恳,在化学运行这个岗位上勤奋好学,积存了丰富的工作经验。回忆这些年的工作,概括地总结如下: 一努力学习电厂化学理论知识,积极参加技术革新活动。进厂后,通过自我认真勤奋的学习,以及参加单位组织的电厂化学初级工和中级工教材的培训,逐步掌握了电厂化学的相关理论知识,并充分利用学过的理论知识结合实际工作改善工艺操作。 二勤奋钻研技术业务,不断提升自身素养。从进厂从事这项工作,通过师傅的帮传带,以及自己的摸索和钻研,很快就达到了独

2、立上岗的水平。随着操作不断熟练以及技术业务的逐步提升,我积存了丰富的工作经验,不断提升自身的操作技能和技术业务素养。 三努力学习新知识、新技术,解决生产中碰到的新问题 近几年,电厂化学技术不断推陈出新,新技术、新设备的应用层出不穷,我们单位的水处理系统也经历了由软化系统向25t全手动操作的除盐系统,再向150tplc自动控制除盐系统的转变。在每一次的系统改善中,我总是勤奋学习和钻研,查阅资料,将新设备操作及新技术透彻地掌握。同时活学活用,把学到的知识运用到实际中来。 四努力解决生产中的技术疑难问题,提出合理化建议。工作中,我严格把关,尽职尽责,对工作中发现的技术缺陷总是及时向技术员提出合理改善

3、建议。近几年,我们除盐系统的阳床周期制水量不断下降,我提出了严格控制进水浊度,再生剂质量把关,改善和严格控制再生操作等建议,收到了好的效果。 五技术培训和指导、传授技艺工作。最近几年,我作为技术师傅先后参加了几批次的来我公司学习的外单位人员的培训,锻炼了自己,也达到了授艺于人的目的。 我们公司正向30w大机组迈进,今后我只有不断的强化业务学习,与时俱进,才干适应设备及技术的更新。 扩大阅读:申报锻工技师个人技术总结01 近五年来主要技术工作总结 *股份公司锻造分公司张* 我自1986年参加工作以来,一直从事锻工工作,先后在自由锻班和模锻班担任炉头(锻工小组长),201*年考取高级锻造工,201

4、*年担任了锻工二班班长。在各级领导和同志们的帮助指导下,自己爱岗敬业勤奋好学,不断提升自身的操作技能和技术业务素养,从业多年的日益积存,为自己打下了比较深厚的理论和施行基础,使自己锻炼成分公司的技能骨干。201*年荣获晋机集团“先进班组长称号,201*年被评为晋机集团“优秀员工。 一、一专多能,保质保量按时完成各项生产任务。 我所带领的班组主要承当铁路车辆零部件下侧门折页的生产任务,也担任其它车辆零部件、军品锻件和外销锻件的生产任务。从201*年c70系列新型货车投入生产,我们先后担负了c70、c70c、c70e、c70t、c80b、km70、kz70等车型12种零部件的生产任务。其中下侧门折

5、页是班组的主要产品。 下侧门折页,是敞车中单车用量较多(24件/辆)的零件之一,产品重10.3kg,从加热到成型要经过卷制头部、弯曲尾部等十余道工序。产品的一致性、互换性和表面外观质量都要求比较高,是分公司车辆产品中数量多、工序多、生产难度大的产品之一。我参加了c70系列各种车型下侧门折页的试制鉴定,近五年来带领班组完成各种车型下侧门折页20多万件。在生产中千方百计克服困难,不断改善工艺、改善工具、改善操作,产品一次交验合格率由85%提升到98%,班产由400件提升到600件,每个月都保质保量完成任务,从来没有影响过整车总装,多次受到分公司的表扬和奖励。 几年中,在完成下侧门折页任务的同时,我

6、带领班组还完成其它5种车辆 零件和13种军品锻件3万多件;参加了外销民品钛合金医疗器械模锻件的试制和生产,完成制坯和模锻件1万多件。多样化的产品生产丰富了自己的锻造知识,提到了自己的专业技能,使自己成为一个生产的多面手,班组也成为能承当各种生产任务一专多能的团队。 二、立足岗位革新创效,解决工艺难题 我们生产的下侧门折页,产品全长1203±4mm,坯料采纳厚16mm宽60mm长1360mm的板材,生产完成不再进行切削加工,直接进总装线。生产设备主要是空气锤,产品成形主要靠可移动的简易组合模具胎模和工人的操作技能。头部热卷圆、压角度,尾部冷弯曲、切圆头,锤上校平面、校旁弯,人工打磨清毛

7、刺,可以说是锻造与冲压交替进行、热锻与冷锻复合成型,批量大、工序多,流程长。c70系列新型货车生产后,产品的质量标准提升和公司每次接到订单后合同期都比较紧,影响产品质量和生产效率的几个特别问题迫切需要解决。 首先是头部热卷圆后,圆筒部位出现的椭圆、喇叭口和圆周表面的毛刺和缺肉现象。头部热卷圆预成型是将板料卡在水平卷圆模芯轴上,靠人工推磨360卷成,由于模具上不能加定位块,长度不好控制,圆筒的闭合部位有时多出一块,有时间隙太大;人工推磨转柄角度掌握不好容易形成喇叭口,这些缺陷都为成型造成困难,有的只能展开重卷。整形是在空气锤上胎模里完成,一是操作上的不规范,二是模具结构上的一些问题,圆周表面出现

8、毛刺和缺肉缺陷的产品能占到10%15%,这些缺陷在c64车生产是可以用气焊割、电焊补的方法补救,但c70车不同意。为了有效地解决这些问题,从07年开始,我认真研究每一个工部,仔细察看工件在模具中的变形过程和金属流动的状况,在操作上反复的推敲,组织工友们一起进行多次改善。一是在于成型卷圆模上设置了 一个定位标志,控制了头部的长度;二是在推磨时把转柄与模具的水平面坚持一个15°的倾角;三是对整形上扣模进行了改善,上扣模的型腔是一个r31的半圆,口部是r5的圆角,这样的结构要求预弯曲必须规矩我在模具的半圆口部两侧分别磨出15°的斜度,前角减成r2的圆弧,后角增大为r15圆弧,这样

9、坯料在模具内变形时,前角扣住了料使它不能上窜,避免了圆周表面“缺肉或闭合处间隙过大,后角圆弧有利于金属向逆时针方向径向流动,避免了金属在分模面形成折叠或挤出“耳朵,而且改善后的模具还能较好的消除预成型的一些不够。通过改善,在近两三年的折页生产中基本上消除了过去的质量缺陷,产品的表面外观质量、目测形位尺寸达到了工艺要求,卷圆的一次合格率达到99%,过去头部清理打磨一个班次才百十件,现在能达到五六百件,生产效率大大提升,还节省了大量的角磨片。 在下侧门折页生产中第二个大的改善是检验工具的改善。折页是100%检验。以往无论是我们自检还是交检验专检,都是逐件先用样柱量销孔,再用样板量平面度和长度,然后

10、再用平尺抽检侧弯。仅验活时十公斤重的一件产品就要搬动三四次,不仅效率低,而且劳作强度大。由于不能检验形位尺寸,常常出现检验合格的产品,结果在总装时上不了车,影响到总装生产。 为此,我多次到总装线上了解下侧门的结构形式和技术特点,经过反复琢磨,先是依据折页座和下侧门板的相关尺寸改制了一个简易的检测工具,折页放在上面,贯上销子就能看出头部的角度、偏斜及孔径是否合格,边生产,边自检,不合适的立即在锤上修理,使产品的一次交验合格率大大提升,从总装线退回的产品大大减少。在分公司领导的大力支持和技术、检验人员的全力配合下,08年我在原有的基础上又改善出一个折页的移动式综合检验平台,折页放在这个平台上就如同

11、安装在车辆的折页座上,各部关键尺寸、形位偏差和是 否有旁弯一目了然。以往交验产品要三个检验同时进行一人拿样柱、两人拿样板,现在有一个检验在场就行,过去一个班次才干验完的产品,现在两个小时就可完成。有了这个检验工具也方便了我们自检,产品在自检中不合适的部位马上就知道出在那个环节上,随时整改,避免出现批量返修。产品一次交验合格率由85%提升到98%,班产由400件提升到600件,发往总装线的产品合格率达到了99%以上,质量稳定了,生产效率提升了,锻工和检验的重复劳作减少了,搬运过程中的安全隐患消除了,受到了铁代表的好评,得到了分公司的奖励。此项改善经技术科规范制定后,已纳进正式工装 三、努力学习掌

12、握新技术,拓展自己专业技能。 201*年分公司为山西捷力康医疗器械公司带料加工tc4钛合金医疗器械模锻件。因为钛的变形抗力高,tc4钛合金的锻造温度范围只有150980800,其变形的特点是比钢更难流入模槽。锻件尺寸精度包括平面和厚度尺寸精度、平面尺寸公差和错移量都要求比较高。我们采纳的模锻设备是400t摩擦压力机。摩擦压力机的打击性能近似于模锻锤,冲击力较大,而且行程不固定,属于开式模锻。工艺和操作不当都会影响到产品的进度和内在质量。在开始生产时,质量不稳定,产量也上不去,厂家十分着急。这种有色金属锻件过去从来没有接触过。为了解决这些问题,我查阅了很多相关的技术资料并与厂家的技术人员和工友们

13、在现场进行反复的实验,终于取得了突破。主要在以下几方面进行了改善: 一是控制好压力机行程,使压力机每一锻造行程都打击能量基本相同,从而提升变形的均匀性,模锻件的组织均匀性提升,力学性能一致性也随之提升。二是为改善钛合金的流动性和提升模具寿命,加大了模锻斜度由3°变为5°和圆角半径由5r变为r7,适当加大了锻模上的毛边桥部高度1mm, 为了使型槽容易充满,采纳桥部尺寸非均匀的毛边槽来限制或加速金属向型槽某部分的流动。三是提升模具的预热温度,把模具预热温度控制在200300。四是为了坚持模具的硬度和精度,每锻完一件间隔半分钟,防止模具过热变形。 通过tc4钛合金医疗器械模锻件的

14、试制和生产,拓宽了自己的知识面,提升了自己的专业技能。 五、言传身教,作好职工技术培训和指导,提升团队的战斗力。我们班一共有7名员工,有5名是06年以后陆续来的劳务派遣工,都没有受过专业培训,而我们锻造生产又是集体操作,为了尽快提升他们的专业技能,一方面组织他们参加分公司的各种培训,一方面在班组内做好传帮带,组织他们学习工艺,消化图纸,提升专业理论,在班组开展岗位练兵,提升操作技能。生产中每次生产各道工序都要亲自第一操作,作出示范,进行首件自检,确认设备、工装正常,再交给其他人操作。组织员工开展技术革新和工艺改善,提升了员工的职业素养,提升了班组革新能力。现在班组的青工都能在工作中独挡一面适应各道工序的操作,加强了团队的战斗力,为班组的各项生产任务完成和各项

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论