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文档简介

1、    烟气脱硝改造在135mw机组上的应用    栗艮摘 要:该文对循环流化床锅炉脱硝改造的问题进行了研究,由于流化床锅炉燃烧温度较低,炉膛燃烧温度一般在800 1 100 ,本身具有低温脱硝优点,锅炉出口nox浓度较低,因此选用sncr脱硝技术对流化床锅炉进行脱硝是最佳技术路线。关键词:流化床锅炉 脱销 sncr:tm77 :a :1674-098x(2017)07(a)-0100-02山西兆丰铝电公司自备电厂装机容量为3×135 mw,配有3台480 t/h由哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的循环流化床锅炉,锅炉型号为hg-480/13.7-

2、l.mg21,该锅炉为超高压参数循环流化床锅炉、单气包、一次再热,高压绝热旋风分离器、平衡通风、回料阀给煤、固态排渣、半露天布置,锅炉采用循环流化床燃烧技术。每台锅炉配套一台布袋除尘器和一个湿法脱硫塔,主要建筑物为主厂房、锅炉、烟囱和冷却塔。目前,脱硫采用炉内喷钙加炉外大湿法脱硫,炉内将二氧化硫降到2 000 mg/nm3,炉外降到200 mg/nm3以下。脱硝指标依靠循环流化床低温燃烧的特点来控制,nox的控制排放标准是200 mg/nm3,为适应国家新的火电厂大气污染物排放标准,对3台锅炉进行脱硝(sncr)改造,改造后nox排放指标达到发电机组超低排放标准50 mg/nm3。1 改造前脱

3、硝设备情况改造前电厂没有独立脱硝系统,利用流化床锅炉低氮燃烧特性进行脱硝。一般情况下,锅炉燃烧%o2控制在2%左右,锅炉运行床温950 ,锅炉出口nox可控制150180 mg/nm3,如果适当减少二次风出力,%o2控制在1.5%左右,nox可控制100 mg/nm3以下,但长期稳定燃烧存在一定的困难,发电厂超低要求无法实现。目前锅炉运行参数:收到基氮0.79%,收到基硫2.0%,锅炉保证热效率88%,炉膛出口温度920 。2 改造方案具体方案改造采用选择性非催化还原法(sncr)脱硝工艺,还原剂为尿素。考虑现有炉内加炉外的脱硫方法、锅炉最大连续出力工况(bmcr)、处理100%烟气量(按照5

4、0万nm3/h进行设计)、脱硝效率不小于66.7%。即锅炉原始氮氧化物排放浓度在150 mg/nm3(6%o2,干烟气)条件下,满足nox排放低于50 mg/nm3(6%o2,干烟气)的限值要求。尿素溶液制备与供应存储系统在室内布置。尿素溶液喷射系统位于锅炉旋风分离器入口水平烟道。稀释模块、计量分配模块、喷射装置均沿炉膛(43 m)高度方向布置在各层平台处,主要利用炉本体原有构架和平台布置,脱硝装置的控制系统进入1#、2#、3#机组dcs系统,增设逃逸氨在线测量系统布置在空预器入口处。三台锅炉共设一套尿素溶液制备系统,每台锅炉有单独的投加和控制系统,所有控制系统接入9 m集控室的原有dcs系统

5、。设置溶解罐一座,采用316l的不锈钢制造,厚度不得小于8 mm,罐容积满足三台炉在bmcr工况下24 h用量,并设搅拌装置。尿素上料系统选用斗式提升机。为了保证尿素溶液结晶,采用辅助加热。稀释水罐设置一台,体积6 m3,材质采用304,壁厚4 mm,稀释水来自电厂除盐水,供50%尿素溶液稀释混合用;稀释水输送泵采用单元制设计,每台锅炉设置两台,一用一备,材质304,同时采用变频调节。尿素溶液的浓度根据喷入点的流速、烟温、nox浓度等参数确定,在确保高脱硝效率的前提下尽可能地减少喷水量。稀释比例和喷射量调整由控制系统来完成,溶液在混合器混合均匀后进入流量分配模块。喷射区计量模块用于精确计量和独

6、立控制到锅炉每个喷射区和喷嘴的尿素溶液流量。根据来自机组燃烧控制系统、在线nox、o2、逃逸氨的参数,实现自动调节,并对nox水平、锅炉负荷、逃逸氨浓度、燃料或燃烧方式的变化做出响应。允许隔离每个单个喷射系统进行维修时,不会严重影响工艺性能或总体的nox还原效果。改造喷枪采用斯普瑞雾化吹扫式,吹扫风量的调节与控制与喷嘴流量调节控制方式相同,气源可引自压缩空气系统。此次喷枪安装于旋风分离器出口补偿器后,煤台锅炉安装16支,分别位于两台旋风分离器左右侧及上部,这其中左右侧个3支,上部2支。泵采用格兰富进口产品。电气系统、控制仪表、厂房土建均按照规范设计,仪表采用先进主流仪表,此处不在赘述。2.1

7、改造考虑的主要措施(1)脱硝系统设计过程中应考虑二次污染的控制措施,脱硝改造中涉及到的水系统的处理接入到电厂原有电厂废水处理站。(2)应控制由sncr产生(nh4)hso4、(nh4)2so4的含量,不影响后续设备的安全运行。(3)脱硝系统采取控制氨气泄漏的措施,此次改造在锅炉正常工况范围内,脱硝装置的氨逃逸率不大于5 mg/nm3。在脱硝效率低于50%的运行条件下,脱硝装置的氨逃逸率不大于3 mg/nm3。(4)在鍋炉正常工况范围内,尾部排放烟气nox浓度不高于50 mg/nm3(6%o2,干基),对锅炉效率的影响不大于0.5%。2.2 设计数据在锅炉正常工况范围内(负荷大约70%),snc

8、r设计入口nox浓度150 mg/nm3(6%o2,干基);尾部排放烟气nox浓度不高于50 mg/nm3(6%o2,干基);脱硝装置的氨逃逸率不大于5 ppm。在脱硝效率低于50%的运行条件下,脱硝装置的氨逃逸率不大于3ppm;单台还原剂用量(干尿素):(145 kg/h/台);单台除盐水用量:(1.305 t/h/台)。3 改造后效果通过对3台机组进行72 h试运,3台机组均能达到设计值,数据如下,其中1#机组距离系统较近,效果最好(见表1)。4 系统运行不足(1)尿素投加需要人工装卸。(2)由于尿素容易容易结晶,投退吹扫及保温伴热是系统正常运行的关键。参考文献1 张磊,陈媛,由静.燃煤锅炉超低排放技术m.北京:化学工业出版社,2016.2 段传和,夏怀祥.选择性催化还原法(sncr)烟气脱硝m.北京:中国电力出版社,2012.endprint科技创新导报2017年19期科技创新导报的其它文章201

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