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文档简介

1、    浅析高压瓦斯、低压瓦斯管网改造过程    摘 要:介绍2019年8至9月,高低瓦管网的工艺处理及改造过程。关键词:高瓦;低瓦;酸性气;改造;带液;车间管辖的外管网包括高压瓦斯管网、低压瓦斯管网、酸性气管网。高压瓦斯管网主要接收各装置产生的高压瓦斯,用作各装置加热炉、动力锅炉的燃料气,成分为甲烷、乙烷、h2、等组分,当管网压力不足时,可外引天然气作为补充。低压瓦斯管网与装置、罐区配套建设、投产,现有管线1.6万米,管径从dn50至dn1200不等,其中两根dn1200管线作为管网重要的组成部分,北侧低压排放系统管线于1999年建成投用,管网控制压力

2、在035kpa之间,南侧高瓦排放系统管线为润滑油配套工程设施,于1996年建成投用,从argg原料罐区北侧铺至120m火炬,单根长度2000米。管网控制压力在035kpa之间。1.改造原因1.1高压瓦斯管网1、由于高压瓦斯管网建成时间较早,在运行了多年之后,经过了多次改造,存在较多的盲头,如至聚合物厂dn250管线;润滑油厂引出至空四盲头管线; argg至高瓦管线等;2、车间回收的低压瓦斯经压缩机压缩、脱液后进入瓦斯系统,柴油加氢装置的高瓦是在瓦斯压缩机出口管线引出,当车间频繁启停压缩机时,由于管线压力波动,导致柴油加氢装置瓦斯带液严重,多次造成柴油加氢加热炉停炉。3、高压瓦斯管网切断阀较少,

3、一旦发生管线泄漏,管网面临全部停工的危险。4、配合新建尿素脱蜡装置,常减压装置扩能项目施工。5、小气分至常减压装置高瓦管线腐蚀严重,需更换管线。1.2低压瓦斯管网1、小气分东北角低瓦线腐蚀严重,已打钢带多次,需更换管线。2、配合新建改扩建装置施工。3、炼油一厂低瓦系统管线一旦泄漏,无法单独切除,需在一厂低瓦主管线至公司主管线前加切断阀。2.高瓦系统工艺处理2.1氮气置换1、置换流程低瓦火炬燃放,高压瓦斯管网各给气点给气,向火炬置换,如图1,置换流程包括以下部分:线路一:动力瓦斯氮气给气点二套常减压一套常减压(包括汽油加氢)气柜院内放低瓦火炬。线路二:(动力脱液罐至气柜院内放低瓦)。动力脱液罐柴

4、油加氢北侧高瓦气柜院内放低瓦。线路三(丙烯腈焚烧炉氮气至气柜院内,包括新线、老线)。丙烯腈焚烧炉氮气气柜院内放低瓦。线路四(润滑油蜡加氢、酮苯、异构经二套argg、重整加氢至气柜院内)。蜡加氢气柜院内放低瓦。线路五(乙苯经二套argg、重整加氢至气柜院内)。乙苯车间二套argg气柜院内放低瓦。线路六:(动力临时给气点至气柜院内放低瓦)。动力临时给气点二套常减压气柜院内放低瓦。2、置换过程乙苯装置给氮气,流量为200标立/小时,半小时后,蜡加氢装置给氮气,200标立/小时,再过半小时后,生化装置给氮气300标立/小时,依次间隔半小时,动力、二套常减压装置、汽油加氢装置给氮气,系统置换18小时后,

5、在气柜院内高瓦末端采样,氮气含量为99%,停氮气,置换完毕,关闭高瓦串低瓦阀门,系统加盲板。2.2蒸汽吹扫1、吹扫流程高压瓦斯管网各给气点给气,在瓦斯车间压缩机出口流量计处解法兰,连接软管接至带有除臭剂的槽子,作为高瓦蒸汽放空点,如图二,蒸汽吹扫流程包括以下部分:a线路一:动力瓦斯氮气给汽点二套常减压一套常减压(包括汽油加氢)瓦斯压缩机出口流量计放空。b线路二:(动力脱液罐至气柜院内放低瓦)。动力脱液罐柴油加氢北侧高瓦瓦斯压缩机出口流量计放空。c线路三(丙烯腈焚烧炉氮气至气柜院内,包括新线、老线)。丙烯腈焚烧炉氮气瓦斯压缩机出口流量计放空。d线路四(润滑油蜡加氢、酮苯、异构经二套argg、重整

6、加氢至气柜院内)。蜡加氢瓦斯压缩机出口流量计放空。e线路五(乙苯经二套argg、重整加氢至气柜院内)。乙苯车间二套argg瓦斯压缩机出口流量计放空。线路六:(动力临时给气点至气柜院内放低瓦)。动力临时给气点二套常减压气柜院内放低瓦;2、吹扫过程乙苯装置给蒸汽,大小为dn40阀门开1/3,20分钟后,在一套argg北侧高瓦放空点见蒸汽, 20分钟后,气柜流量计放空点见蒸汽;蜡加氢装置、异构脱蜡装置给蒸汽,大小为dn40阀门开1/4,30分钟后,生化装置给蒸汽,大小为dn40阀门开1/4,30分钟后,动力给蒸汽,大小为dn40阀门开1/4,二套常减压给蒸汽,汽油加氢给蒸汽。车间安排专人对各个流程的

7、管线进行测温,温度均达到100以上,各管线均实现蒸汽贯通,系统蒸汽吹扫36小时。3、气相钝化除臭在蒸汽吹扫过程中,依次在生化装置、异构脱蜡装置、乙苯装置、动力、二套常减压装置注入气相钝化剂4.8吨,對系统进行气相钝化除臭。2.3工艺处理效果工艺处理效果较好,高瓦管线中基本没有杂质,无异味,改造施工过程中,施工单位进行动火割除管线,没有发生一起着火事件。3.低瓦系统工艺处理3.3氮气置换1、置换流程低瓦火炬燃放,低压瓦斯管网各给气点给氮气,向火炬置换,如图1,置换流程包括以下部分:线路一:酮苯1.2米低瓦主线火炬;线路二:丙烷1.2米低瓦主线火炬;线路三:乙苯1.2米低瓦主线火炬;线路四:二套气

8、分1.2米低瓦主线火炬;线路五:一套聚丙烯1.2米低瓦主线火炬;线路六:二套聚丙烯1.2米低瓦主线火炬;线路七:储运球罐区1.2米低瓦主线火炬;线路八:一套argg1.2米低瓦主线火炬;线路九:柴油加氢1.2米低瓦主线火炬;线路十:汽油加氢1.2米低瓦主线火炬;线路十一:二套常减压1.2米低瓦主线火炬;线路十二:一套气分1.2米低瓦主线火炬;2、置换过程以上各给氮气点给氮气,各点控制量为100-200标立/小时,系统置换18小时后,在火炬筒体前采样,氮气含量为99%,停氮气,置换完毕。在一厂低瓦线与低瓦系统主线连接处加盲板,将一厂低瓦线隔离。3.2蒸汽吹扫1、吹扫流程炼油一厂低压瓦斯管网各给汽

9、点给蒸汽,在炼油一厂低瓦主线至1.2米低瓦主线盲板处法兰嵌缝,作为第一蒸汽放空点,瓦斯车间墙外脱液罐放空连接软管至带有除臭剂的槽子,作为低瓦蒸汽第二放空点,如图二,蒸汽吹扫流程包括以下部分:线路一:二套常减压脱液罐d504盲板缝隙处:线路二:一套气分脱液罐d504盲板缝隙处:线路三:一套argg脱液罐d504盲板缝隙处:2、吹扫过程一套argg装置给蒸汽,大小为dn50阀门开1/4,40分钟后,脱液罐d504放空见蒸汽,10分钟后,盲板缝隙处见蒸汽;二套常减压、一套气分装置给蒸汽,大小为dn40阀门开1/4。车间安排专人对各个流程的管线进行测温,温度均达到100以上,各管线均实现蒸汽贯通,系统蒸汽吹扫36小时。3、气相钝化除臭在蒸汽吹扫过程中,在一套argg装置注入气相钝化剂0.8吨,对系统进行气相钝化除臭。3.3工艺处理效果工艺处理效果较好,低瓦管线中基本没有杂质,无异味,改造

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