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文档简介

1、防止捣固装煤车托煤板碰撞焦侧炉门技术改造摘要:陕焦公司70万吨焦化使用的捣固装煤车,采用的 是plc控制系统,装煤控制由主令控制器、plc、变频器、 行程控制器及相关传感器配合共同完成。在托煤板装煤离终 点1米左右时,行程控制器设定减速米数到位后,向plc发 送一个减速信号,由plc控制变频器立刻由高速降为低速, 频率由40-45hz降为8-14hz,托煤板将缓慢前进,行程控制 器设定米数到位后停止。但是当行程控制器发生故障时,托 煤板将高速撞向焦侧炉门,造成事故。针对此情况,我们做 了一系列改造,防止了类似事故的发生,经过近两年的使用 观察,效果良好。关键词:托煤板行程控制器plc变频器减速

2、点 中图分类号:tb497文献标识码:a文章编号: 1007-9416 (2012) 11-0014-02经过仔细对捣固装煤车装煤系统plc梯形图,进行分析 研究后发现,如行程控制器发生故障,到位后托煤板无法停 止,终端还有一个前极限限位将动作,保证托煤板立即停止, 避免撞到焦侧炉门。但是,行程控制器是由外部传感器、齿 轮、链条、数字显示器和屏蔽电缆组成,当任一部分发生故 障时,数显米数和实际米数不符,到达减速点后没有向plc 发出减速信号,托煤板将继续高速向前,即使前极限起作用, 首先变频器由高频率高速度到停止有一个减速过程,不能马 上停止输出,再有托煤板由于质量重、惯性大不能马上停下 来,

3、这时将会撞坏或撞倒焦侧炉门,造成事故。在改造之前, 我公司每年都有此类事故的发生。1、控制原理(1) 主回路:车上有四台配电柜,分别是主电源柜、 plc控制柜和a、b两台变频器柜,两台变频器柜内各安装了 一台型号为:frn132g11s-4c的富士变频器,两台变频器柜 一开一备。通过操作台上的万能转换开关,控制电源柜内三台 cjx2-f265型的交流接触器,分别可切换到行走、推焦、装 煤状态。(2) 装煤系统控制回路:此车的所有控制均由一台 fx2n-128的可编程控制器完成。(3) 装煤控制流程为:首先把操作台上的万能转换开 关,选取到装煤位置x002,装煤主令控制器在零位,零位接 点通,p

4、lc上的x011有信号输入,推焦连锁y007、急停x016、 行走位连锁y002全部在闭合为,在x011和y015闭合后, y016输出带动300k吸合,为调速系统做好准备,这时y015 有输出,装煤主回路接触器吸合,为装煤做好准备。(4) 装煤:在y015、y016同时有输出后,推动装煤主 令控制器,x012有输入,前极限x033、前限m34在闭合位, 这时y017前装有输出,带动301k控制变频器fwd动作,向 前装煤。(5) 装煤后退:y015、y016有输出,装煤后极限x034 在闭合位,复位清零y037在开位,这时拉动主令控制器手 柄,接点x013闭合,y020有输出,302k吸合控

5、制变频器rev 动作,向后收回托煤板。(6) 先后半程:向后半程由行程控制器控制米数,到 达设定值后,x032打开,m36断开,托煤板停止。这时必须 打开前锁勾,让m50闭合,主令控制器复零位,x011闭合 y016才能闭合,再次拉动主令控制器,托煤板继续收回,同 时启动卷扬,后挡板与托煤板同步收回。(7) 减速点:在装煤和收回过程中,在距离终点1-1. 5m 处,都有一处减速点,由行程控制器根据设定的米数控制, 当装煤或收回到这一点位(前装减速点x030、收回减速点 x031)后,y022输出至变频器,变频器将以一个固定的频率 低速运行,确保设备低速运动,在终点限位动作后,设备能 及时停下,

6、保障设备和人员的安全。(图1, 2, 3)经过对梯形图分析我们可以看到,前装的减速点由行程 控制器控制的只有一个x030,当行程控制器发生故障,托煤 板没有减速时,将会发生碰撞事故。为了减少和杜绝70万吨焦化1#、2#捣固装煤车拖煤板 碰撞焦侧炉门事故的再次发生,经分厂和公司相关领导同 意,对1#、2#捣固装煤车装煤系统进行技术改造。2、改造方案(1) 对捣固装煤车上pic控制程序进行修改,增加一 条“or”指令。(2) 利用pic备用输入端子x076,作为信号的输入端 子。(3) 利用原前极限钢丝绳上的感应块,增加一套外部 传感器信号传输线路,以拖煤板在炉膛中的实际位置距离为 准,向pic传

7、送减速报警信号,使变频器进入减速状态。(4) 增加的信号与原行程控制器向pic发出的信号为 “或”关系,只要有一个信号到达pic, pic就会向变频器 发出减速报警信号,变频器将会减速运行。3、改造说明(1) 原装煤减速点x030和现在加装的x076为并联关 系,只要有一个点到位,就可以驱动y022向变频器发出减 速信号,减速过程开始。当装煤向前发生无高速、全程减速 时,就应该怀疑x030、x076这两处外部传感器是否发生短 路(x030的传感器在行程控制器内,x076的传感器为接近 开关,装在装煤限位钢丝绳处)、线路是否短路或接地、plc 输出点是否击穿、输出继电器接点是否粘连等。(2) 梯

8、形图的修改,在原减速点上并联一副常开点, 并与外部传感器相连。(3) plc与pc连接:首先打开电脑,用专用数据线连 接plc,打开编程软件,设置连接参数,将plc运行开关转 换至停止位,在软件上点击连接,下载程序至pc,用软件对 程序进行修改,编译程序,进行模拟测试,确认无误后上传 程序至plc,覆盖原程序,将开关转换至运行,在模拟平台 进行实际测试,完成修改过程。此项改造所要达到的目的是:在计数器、计数器链条、 行程控制器等发生故障、清零传感器误动作、数据显示错误 时,能够为pic另外提供一个减速信号,保证变频器能够减 速运行,低速停止。减少和杜绝事故的发生。通过小改造,解决大问题。改造前发生过多次焦侧炉门 撞坏撞倒事故,报废炉门多个,每次都要动用

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