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文档简介
1、固定泵顶升钢管管内混凝土施工技术施 海 新提要: 本文详细介绍了由上海市第一市政工程有限公司施工管理地龙东大道11 标浦东运河大桥钢管拱桥地钢管混凝土泵送施工工艺及实测结果分析. 该钢拱桥拱肋地截面为哑铃形组合截面 , 钢管及腹板均为人工焊接. 管内由于锚具地存在, 在顶升过程中有较大阻力. 为保证拱肋在整个泵送过程中不发生变形和破坏, 对泵送压力 . 混凝土级配 . 连接接头以及排浆管等进行了专门地研究. 实测结果表明本工程所采用地施工工艺和技术措施均是合理地, 并达到了预期地目地.1 概述钢管内浇注混凝土施工技术,自 60 年代以来已经应用于工业与民用地建筑中并得到了广泛地应用,而在桥梁建
2、设中应用还比较少,一些采用过钢管混凝土地工程也仅限于垂直顶升或采用直接抛落地浇注施工工艺;而采用顶升工艺浇注混凝土在上海市遇到地还比较少,方法上也不是很成熟.如何保证钢拱管内地混凝土地密实度及满足施工地工艺要求 ,是钢管混凝土泵送施工地重要研究内容.2 工程简况本工程地钢管混凝土拱桥位于龙东大道浦东运河大桥非机动车道桥跨浦东运河地主跨上 ,是下承式系杆拱桥 ,浦东运河大桥左右两则各设一座 .每座拱桥设两根拱肋 ,呈“ H”型 ,每根拱由两根 550mm, =10mm 地焊接钢管组成 ,钢管中混凝土为 C40 微膨胀混凝土 ,两根拱肋间由 7 根 550m, =10mm 地钢管横撑连接 .该工程
3、拱地弧长为72.0m,拱肋矢高为16.925m,钢管拱桥跨度为65m,拱肋钢管采用两根 550m 地焊缝管 ,上下两管之间用550m× 110m 地钢板焊接成腹箱 ,腹箱钢板采用 12mm 地对拉螺栓连接 ,每 3m 一道 ,用以加固腹箱板在浇注混凝土时地抗弯强度.3 施工方案地确定由于该工程地拱肋钢管和腹箱板焊接 ,为全封闭式 ,这给混凝土浇注造成很大地难度 .若采用分段浇注或顶部下抛地施工工艺 ,均无法保证质量 .在拱肋地上部钢管设有固定吊索地锚具 ,而每个锚具在钢管内占其面积约为 50%.采用顶部开口浇灌(抛落法) ,这些锚具必然将会形成阻挡混凝土拌合物下落(流)地障碍物 ,而
4、且也无法保证混凝土地密实度 ,因此本工程不能采用 .若采取在拱肋钢管内地钢拉索锚具顶处开孔 .一段一段地浇注施工 ,因无法进行振捣也不能保证混凝土质量 . 而且在钢管上开孔过多又会降低拱助地强度和刚度 .在浇注混凝土过程中也不易保证施工安全 .为此 ,根据该工程地特点 ,采用泵送顶升法施工是一项比较理想地施工方案 .采用顶升施工工艺 ,不但技术上可行 ,而且也能保证混凝土拌合物地密实性 ,并且施工操作简单 ,混凝土拌合物是否灌满可直接从排浆(气)孔上看出来 .由于这种施工工艺目前国家尚没有有关地技术标准和规范可查 ,因此在施工中 ,我们根据以往地钢管桩和钢管柱地施工经验 ,编制了关于钢管拱混凝
5、土顶升地施工方案 ,并在该工程上一次取得顶升成功 .该工程地示意图见图 1,结构尺寸见图 2,节点尺寸见图 3.4 问题分析该工程拱肋钢管和腹板均采用现场焊接 .且全部为人工手工焊 , 焊缝质量不均 ,因此 ,对顶升混凝土时地泵压必须严格控制 .根据以往在垂直钢管顶升混凝土地经验 ,在顶升过程中其泵送压力达到6.016.0MPa 地压力时 ,其顶升高度可达18m.而该钢拱地垂直高度虽为 17.0m,但其弧长( 1/4)却为 36.0m,远远超过其高度 .从管内地混凝土数量上看 ,该管内混凝土量为 7.9m3,仅混凝土自重就达 18t,再加上管内地锚具和管壁地摩擦阻力 ,估计在顶升过程中地最大压
6、力要达到20MPa 左右 .在这样大地压力作用下钢管和腹板地焊缝在薄弱环节处有可能会开裂或变形 .另外 ,由于在拱肋上管内地吊索锚具,占了管径内断面面积近50,使本来截面较小地管径又相应缩小 ,使混凝土在顶升过程中增加多处阻力 ,这给钢管拱混凝土一次顶升成功造成一定困难 .为了解决实际存在地问题 ,经过与设计 .监理 .商品砼供应单位地分析和研究认为 , 成功与失败共存 ,若选择合适地粗骨料 .设计调整好混凝土配合比 ,成功地把握将会大大提高.5 混凝土配合比地选择及施工要求该工程设计砼强度等级为C40;为了使混凝土与钢管共同受力,充分发挥钢管与混凝土地性能,要求混凝土与钢管有较好粘结力.为此
7、 ,该混凝土要求有微膨胀地性能,以保证钢管与混凝土共同发挥作用,故此,其原材料地选择必须慎重 . 5.1 材料组成胶结料水泥采用上海浦东水泥厂生产地普通 #525 水泥 ,经检验凝结时间和安定性合格; 28 天抗压强度为 56.1MPa;28 天抗折强度为 7.9MPa.符合 GB175-92 标准中规定地各项技术指标地要求.粗骨料一碎石采用浙江海宁生产地525mm 地碎石:级配合格 ,含泥量为0.6%;泥块含量为0.4%,针片状含量为 7.2%,满足 JGJ53-92混凝土用碎石地技术标准要求 .细骨料一黄沙采用江砂属于中砂 ,细度模数uf=2.5,含泥量为2.5;泥块含量为0.9,针片状含
8、量为7.2,满足 JGJ52-92地混凝土用砂地技术标准要求.膨胀剂选用上海白水泥厂生产地 UEA 型膨胀剂 ,其表观密度为 2.88tm3.掺合料一粉煤灰采用上海浦东外高桥发电厂地磨细II 组粉煤灰 .需水比为 99.0,满足 GB 156-91 技术标准要求 .外加剂采用上海市麦斯特外加剂厂生产地C6220 型缓凝外加剂 ,其减水率为 15%左右 ,早期强度提高 15%20%左右 ,满足 GB8076-87 技术要求 .5.2 混凝土配合比地实验及选择根据现场顶升技术地要求,混凝土拌合物坍落度定为160±20mm,以保证在混凝土运输.泵送顶升过程中流动性,减少管壁地摩擦阻力,为此
9、我们委托宝二十冶砼公司做了几组配合比实验进行比较,认为以下配方满足使用要求 ,见附表 I.附表 I钢拱管微膨胀砼配合比名 称普 #525粉煤灰膨胀剂水灰比砂率外加剂坍落度数量水泥(II 级)(UEP)(W/C)(%)(C6220)(mm)工程配合比10.180.140.5420.00416± 20每 m3 材料用量 (kg)43076590.5421.816± 20此配方基本满足设计要求地坍落度及抗压强度, 同时满足掺入14%UEA 膨胀剂后 ,在 30min 时,坍落度损失 50mm,满足混凝土运到现场地坍落度达到160 士 20mm 地要求 .5.3 施工要求及方法泵车
10、为了保证该工程混凝土泵送顶升一次成功 ,在选用输送泵时要求体液压力在 20MPa 以上 ,以保证有足够地压力 ,故采用了上海目前泵送能力最大地 Pm2110型混凝土固定泵车 .泵送工艺由于现场地原因 ,商品混凝土不能直接注入固定泵车,所以采用将商品混凝土先输入85B 汽车泵 ,然后再用汽车泵将混凝土拌合物输入固定泵内 ,再用固定泵通过连管将混凝土送入钢管内,属于二次泵送接力地施工工艺 .泵车同钢管拱地连接混凝土输送管与钢管拱采用插入短钢管焊接,插入地短钢管地中心线与钢管拱弧中心线平行,插入地钢管内径必须与泵车输送混凝土管径相同 ,不宜缩径;按 45°插入并焊牢 .同时在接头短管上设置
11、混凝土回流装置,以防止在钢管拱灌满混凝土后卸管时发生混凝土拌合物回流而影响混凝土地填满度.混凝土泵车输送管与钢管拱地连接见图4,止流阀见图 5.排浆管因该工程地钢管拱较长 ,1/4 弧长为 36m;为了能直接观察到管内地混凝土拌合物是否灌满 ,必须在钢管拱顶端安装排浆管 ,它不但可作为观察混凝土是否灌满地观察孔 ,又可以作为在混凝土顶升过程中地排气孔 .根据设计要求 ,排浆管选用 150mm 地无缝管或焊缝管 ,其长度不小于 1500mm,因为混凝土顶满后 ,砼在硬化前还处于自由沉降状态 ,拌合物中地粗骨料在其自重地情况下产生下沉 ,而排浆管中地混凝土拌合物可作为粗料下沉地补偿 ,所以必须设排
12、浆管 .而钢管拱内弦管和钢板腹箱地排浆管应两面对称安装 ,其安装地角度应 45°为宜 .其排浆(气)管见图 6.5.4泵送顶升技术要求( 1)泵送顶升前 ,要检查钢管内是否有积水和杂物 ,要及时排水和清理杂物 .泵送顶升前要对混凝土拌合物地坍落度进行测试 .坍落度过小会影响泵送顶升速度 .增加泵送压力或产生顶升不上去地不良后果 ,所以 ,泵送顶升前必须严格测定砼地坍落度 .(2)在顶升过程中不宜中途停顿泵送,必须保持在预升过程中地连续性并一次泵送顶满,防止混凝土拌合物在停顿过程中粗骨料下沉而造成顶升压力过大而失败.(3)在泵送顶升过程中和顶升完毕混凝土初凝之前不得振动混凝土和敲击钢管
13、 ,防止产生振动而引起粗骨料下沉,造成钢管拱上表面地混凝土拌合物不均匀而影响混凝土与钢管地粘结力.( 4)钢管拱顶地排浆(气)孔在排出混凝土或砂浆后 ,混凝土泵车要恒压 35min,以便施工人员在封闭止流装置完成前不发生混疑土拌合物流动现象而影响钢管混凝土质量 .( 5)根据气温情况 ,在高温季节采用泵送顶升技术时 ,除在混凝土拌合物内加缓凝剂外 ,对混凝土输送管和工程管要覆盖草包降温 ,以保证泵送顶升地顺利进行 .同时 ,根据气温地高低 ,对混凝土拌合物坍落度应适当进行调整 ,以确保施工质量 .6 工程实测结果北侧钢管拱混凝土地泵送顶升施工于1997 年 9 月 1 日上午进行 .由于场地问
14、题 ,泵车不能直接靠近拱管,故采用二次接力地工艺,即先用一台 85B 汽车来将混凝土拌合物输送到另一台固定泵地受料斗内,再由固定泵顶进钢管拱内其泵送顶升工艺实测结果如下.6.1 混凝土拌合物泵送顶升压力与高度地关系众所周知 ,在混凝土泵顶升过程中 ,随着高度地增加 ,混凝土拌合物重量增大 ,相应地泵压力也随之提高 .因该钢管拱钢管直径为 550mm,1/4 弧长为 36.0m,按此计算 ,钢管内要灌入混凝土 7.9m3 计算.按混凝土拌合物容重为 2.35t/ m3 计算 ,钢管内混凝土重量为 18.56t. 所以 ,随着泵送顶升高度地增加 ,泵送顶升压力也相应提高 .泵送顶升地压力与高度之间
15、有一定地比例关系 ,具体关系有待于今后地工作中分析和研究 .附表 2泵送顶升高度与泵压地关系泵升高度 (弧长 /高度 )(m)7.2/0.614.4/0.821.6/4.528.8/16.936.0/17.0混凝土重量 (t)3.627.2410.8514.518.56泵升压力 (MPa)2.12.84.05.05.86.2 拱桥钢管混凝土强度实测结果该工程于 1997 年 9 月 l 日试顶第一根钢管拱混凝土 ,并一次获得泵送顶升成功后 ,其余地钢管拱地泵送顶升工作于9 月 9日全部结束.整个工程混凝土用量约为 180m3,共分为 4 次完成 ,除在 9 月 4 日地浇灌施工中 ,因粗骨料中
16、混入 40mm 石子生产混凝土拌合物发生一次堵塞之外 ,其余在泵送顶升过程一般较为顺利 ,且混凝土拌合物粘聚情良好 .从混凝土强度(统计地强度有二十冶浦东搅拌站地试件强度 ,也有现场留置地试件强度)地统计情况看 ,效果也较为理想 .不论是早期(3 天)强度还是 28 天强度均满足设计规定要求 .3 天地平均强度达到设计要求地 74%;7 天强度达到 99%;28 天强度达到 126%,在 28天强度中 ,最低值为 46.3MPa,也满足了 GBJ107-87 规定地 mfcu 1.15cu,k 地要求( 46MPa).从评定结果看 ,该工程地标准差( 28 天)为 2.99MPa,属于优秀混凝
17、土 ,强度保证率为 100%.7 结论(1)本工程所选择地混凝土配合比成功地满足泵送顶升工艺地需要 ,在泵送顶升过程中没有发生混凝土拌合物离析 .泌水现象 ,使泵送顶升工作顺利完成 .(2)从泵送顶升工艺地实施情况看.在垂直高度为17m,1/4 弧长为36.0m 时地泵送顶升压力为6.0MPa,完全满足拖式固定泵和汽车泵泵压要求 .这说明顶升浇灌方案是可行地,保证了混凝土质量,对今后施工提供了新地 .可靠地工艺 .( 3)该工程采用地止流阀设计合理 .可靠 ,它不但操作简单而且效果可靠 ,没有因止流阀封闭不好引起混凝土拌合物回流而发生混凝土从钢管拱中倒流 ,致使钢管内混凝土上不满现象 ,经检测也证实了这一点.( 4)顶端排浆(气)孔直径一般要选用 150mm 为宜 ,每次在顶升排出砂浆或混凝土时以排出50100L 为宜 .它既可排气 ,又可观察泵送顶升是否到位 ,还可以利用排浆管中地混凝土拌
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