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文档简介

1、一、工程概况二、工程施工情况:1、施工过程控制:2、原材料及半成品质量的把关情况:严把原材料进料关,选择正规的、有较高质量信誉的供货商,签定供 货合同,约定质量要求。材料进场前,先提供材料质保书,由质量员先对 材料的外观质量按质保书、行业标准进行验收,拒收外观质量检验不合格 的材料进场;材料进场后,及吋组织监理检查验收材料的数量、外观质量 及是否适用于本工程,并在监理的见证下严格按规范规定取样送检,合格 后方可投入使用。确保了原材料的质量。、主体结构所使用的钢筋由杭州忠祥物资有限公司供货;所有进场 的钢筋经取样检验均符合要求。(2)、主体平台梁板、柱墙商品殓由万艺混凝土公司提供,构造柱等零 星

2、殓采用自拌栓,目前殓标准试块强度除屋面构架及女儿墙九层以上构造 柱由于龄期未到,其余报告均已出具,经统计评定,其各项指标均符合要 求。、砌筑及零星桧用的水泥主要由浙江桐乡笫二水泥厂出厂,经取样 检验,符合要求。、标准砖由桐乡市方正建材有限公司提供,经取样检验21批,各 项指标符合要求。、砂、石材料经抽样检查,质量满足砌筑、及殓用料。3、工程质量过程控制情况:、重视工序质量的控制,严格执行“三检”制度,对重要工序严格 把关,并经现场监理检查验收合格后,在进行下道工序施工,如钢筋工程 的隐检制度、模板工程的复核制度。在施工过程中,采取定人定岗的做法,增强作业人员的质量意识。通过这些方法和制度的建立

3、和实施,工序质量 得到控制,最终实现质量冃标。、重视国家强制性标准的执行,如柱梁钢筋的保护层的控制,我们 专门购买了定型塑料保护块,塑料保护块厚度准确、强度高、操作过程中 不易被碰掉,具有较强的可控制性;并在钢筋分项完工时按要求检查,在 碇浇捣过程中采取专人检查负责,以确保受力钢筋的位置准确。、技术手段对质量的控制:在施工过程中,项目部通过提高技术含 量,采取新技术来对质量冃标进行控制。如高温天气平台一次性栓方量大, 浇筑吋殓容易产生冷缝及表面伸缩裂缝,我项目部针对木工程特点,结合 以往大面积平台磴的施工经验,专门制定了夏季栓防裂专项措施,检搅拌 吋采用双掺技术,全程利用商品泵送栓浇,加快了殓

4、浇的进程,减轻工人 劳动强度,确保了殓的浇筑质量。、细化分工,提高操作熟练程度,加强技术交底,重视专业人才对 质量的促进作用。在施工过程中,采取定人定岗的做法,方便提高职工的 操作熟练程度和增强作业人员的质量意识。如根据工程的特点木工在施工 过程,细分为专门负责柱子支模、楼梯支模、平台梁板板支模,甚至柱梁 收头处派由专人负责,可大提高施工速度及质量水平。通过这些方法和制 度的建立和实施,工序质量得到控制,最终实现质量目标。、主要分项工程质量控制情况: 、模板分项:为提高栓外表观感质量,基础模板采用18厚新型复 合板大模板,编制了专项施工方案,为模板施工提供了详细完整的作业指 导书。模板的支撑、

5、螺栓的间距、规格都经过严格地计算,防止跑模、炸 模。立模前要严格按图纸尺寸进行放样弹线、支模后再复核垂直度,确保 浇筑后构件垂直。模板分项施工完毕后均按检验标准进行实测,符合要求 后方可进行扎筋或浇確。大模板技术为新建设部推广的十顶新技术之一, 我公司有着相当成熟的施工经验,其改善了传统模板漏浆、平整度差等通 病。具有自重轻、工效快、施工简便等特点,施工中同吋进行了自检互检 一系列质量监督控制,提高了栓的外表观感质量。 、殓分项:殓必须有监理及工地工程负责人签发的殓浇灌令方可浇 捣。施工过程中,严格执行三检制度、隐蔽验收制度,上道工序没通过验 收,绝对不允许进行下道工序施工。根据工程的合同及成

6、熟的施工经验, 我们采用了泵送商品桧施tt艺制作混凝土,层间的梁板柱墙碇采用一次 性浇筑,减少结构施工缝的设置,保证了桧的施工质量和经济效益,也加 快了栓施工进度。主体梁板柱墙栓共有c40、c30、c25三种级配,后浇 带碇采用相应楼层碇高级的微膨胀殓;构造柱零星殓采用c20自抖殓。 其中四层以下c40殓现场共制作试块33组,试块强度最小值为39.4mpa, 最大值为86.7mpa,强度平均值48.4 mpa,经数理统计评定合格,四至 八层c30碇现场共制作试块32组,试块强度最小值为32.6mpa,最大值 为41.9 mpa,强度平均值37.7 mpa;八至屋顶层c25殓试块共24组已到 期

7、,还有屋顶层栓试块未到期,其中最小值为28.9 mpa,最大值为38.6 mpa,强度平均值32.4 mpa;经数理统计评定合格。构造柱、过梁c20零 星桧试块共制作8组,试块强度最小值为235mpa,最大值为27 mpa, 强度平均值25.8 mpa;碇均方差较小,质量稳定。后浇带殓共制作三组龄 期未到而不能试压。 、砖砌体工程:在砌体工程施工前,先按砌体验收规范和图纸设计 进行交底,砌筑时严格按岀墙身中心线及皮数杆砌筑,边砌边检查,做到 了上下错缝,互和搭砌,灰缝饱满密实。试块按规范在监理的见证下进行 了留置,按每层一组制作了试块,共13组。其中9组已有试验报告,最 小值为6.1 mpa,

8、最大值为82mpa,强度平均值7.3mpa;评定合格。九层 以上龄期未到所以试验报告未出具。 、钢筋分项:钢筋原材料进场后均按is09001控制体系作好标识, 使之具有可追溯性。钢筋在施工制作前,先按严格按施工图进行翻样、编 制下料单,并经过技术部门复核,无误后,发放到班组。然后班组根据翻 样图或下料单进行施工,加工制作后按料单进行编号,绑扎时对号入座, 质量员、施工员在绑扎过程中按图纸全过程检查控制,发现错误随吋纠正, 避免了返工现象。浇筑磴吋,派二名以上的钢筋工跟踪值班,确保钢筋在 栓内部位置符合设计图纸要求。 、安装各分部、分项工程:主体施工阶段安装工程在“土建施工为主、安装从中穿插配合

9、预埋施 工”的原则下进行,所以预埋工作为主体施工阶段的主要工作,工作的要 领就是见缝插针,保证不影响土建施工进度,而且还要保证设计及施 工验收规范要求。预埋工作虽然只是较简单的配合工作,但却是以后整 个安装工作质量的基础和顺利保证,所以项目部也于以了足够重视。管线 的敷设预埋施工具有隐蔽性的特点,我们在施工过程中严格把好质量 关,重视自检工作的基础下,并经监理确认后方可进行下一道工序的 施工。插座、灯头盒的预埋尺寸严格按图纸要求并兼顾分中达到美观 的目的。卫生间套管及天棚灯头盒的预埋其里面都加细砂予以填充, 浇筑栓时并派专人负责全程值班,以防被人为造成的管子破裂而灌入 殓,而影响以后的穿线、安

10、装工作。本工程消防报警配管及应急照明 配管特采用了 kbg钢导管,为保证预埋质量,确保管子连接处的密 封性与导电性,导管在水平敷设时,扣压点在管路上、下方分别扣压; 导管在垂直敷时,扣压点在管路的左、右侧分别扣压,且每端扣压点 不少于四处。管理上的重视、工作中的仔细、措施上的有力防止了预 埋工作的遗漏,避免了日后返工、凿洞。三、工程沉降观测:根据设计要求设置沉降观测点,并按规范进行了严格的测量工作。测 量工作在监理见证下进行。目前共测了 13次,最大沉降量为4 mm,最小 沉降量为1 mm。沉降较小且均匀满足规范要求。u!、工程资料收集整理情况:根据工程进度及时收集各项质保及技术资料,按照公司

11、质保程序文件 资料管理原则进行控制,严格工程监理报检制度,做到了真实、同步、齐 全、确实反映工程实际施工情况,真正具备了 is09001国际质量管理体系 所要求的施丁过程和产品的可追溯性。主体施丁中质量保证资料收集情况 如下:、钢筋出厂合格证、试验报告66份、焊接试验报告、焊条合格证103份、水泥出厂合格证、试验报告份117份(4)、砖出厂合格证、试验报告23份、殓试块强度试验报告80份(6)、砂浆试块试验报告10份、桧施工日记56份、钢筋隐检记录99份(9)、安装隐蔽工程检查记录85份(1叭 技术复核记录38份(11) 、沉降观测记录1份(12) > 土建分项t程检验批质量验收记录共447批(13) 、安装分项工程检验批质量验收记录共33批五、分项质量评定情况:、模板分项:共检查114批,评定合格。、钢筋分项:共检查251批,评定合格。、殓分项:共检查72项,强度符合设计要求,构件外形尺寸、轴线、 标高符合设计及规范要求,内实外光,无严重缺陷。评定合格。、砌体分项:横平竖直,灰缝饱满,符合设计及

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