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文档简介

1、全膜法水处理技术在电厂的应用(黄陵矿业煤肝石发电公司陕西延安72730刀摘要:在电厂的牛产过程中,锅炉补给水系统运行的稳定性和水质的质 量,直接关系着电厂机组运行的安全性,木文对我厂mffufro-edi全膜法 水处理技术工艺特性及运行情况,并就各系统的运行操作、进出水水质,流量、 电导率进行了阐述,实践经验表明,采用uf-ro-edi工艺出水水质完成符合 电厂锅炉补给水处理系统水质标准,edi系统运行稳定,能够保障机组供水的稳 定可靠。关键词:全膜法水处理技术;预处理、反渗透、edi装置1全膜法水处理技术认知及其系统工艺流程将超滤、反渗透及edi电除盐等膜分离技术有机结合并应用于锅炉补给 水

2、系统中,以实现高效去除污染物与脱盐目的,即全膜法水处理技术。它将成为 全膜水处理膜技术应用的视觉亮点,具备技术的优点:不需要停运酸碱再生,无 需废液排放,操作过程方便,出水电导可达18兆欧,出水品质优良,性能稳定, 水的利用率高;同时系统占地面积小,系统构造简单,便于安装及保养,是较小 的一次性投资,edi技术在生产中这些突出的优势,将越来越多成为电厂生产过 程中的首选技术。其工艺流程采用了 “预处理+ 级反渗透+二级反渗透+电除盐” 的流程:原水沉淀池&rarr件水泵→双介质过滤器→超滤装置→超 滤水箱→ 级反渗

3、透升压泵→保安过滤器→ 级反渗透装置 → 一级反渗透产水箱→二级反渗透升压泵→保安过滤器→ 二级反渗透装置→二级反渗透产水箱→ edi升压泵→保安过滤器 → edi装置→除盐水箱→除盐水泵→锅炉用水2、全膜法处理技术在锅炉补给水系统中的应用2.1全膜法处理技术的预处理系统地下深井水进入工业蓄水池,在生水泵出口进入母管加入naclo,已去 除水中的有机物,双介质过滤

4、器产水量为75m3/h,过滤器选择程控自动运行方 式,自上而下将通过滤料将水中的悬浮物,胶体物截留到滤料表面,达到过滤效 果,随着过滤周期的增加,一产水量就会降低,满足反洗参数设定后自动进入反 洗过程,反洗会因滤料压实的程度达不到反洗预期的效果,通过压缩空气进行空 气或汽水混合反洗,将其截留污染物通过反排出水排除,完成反洗作业开始正洗 程序。经过滤后的水进入3套超滤的自清洗过滤器,过滤精度50um,运行周 期由进出口的压差和进水流量控制。我厂超滤系统采取并联母管连接,错流过滤 方式,选用加拿大塞维尔(saveyor )svu-1060c内压超滤中空纤维膜,膜孔径 0.03um,材质为pvd单套

5、30支膜组件,处理水量90m3/h,冋收率不低于90%釆 用plc实现启动、停运、反洗、加药自动控制。原水进入中空纤维膜内部,由内 壁逐渐向外壁渗透形成产水,并通过产水管流出,被截留的浓水经过错流管排出。 正常运行膜过滤压差要求在0.08-0.1mpa范围内,避免压差设定的不当引起膜表 面形成无法反洗掉的污垢,随着运行周期的增加,膜纤维表面被截留的悬浮物、 胶体、细菌、有机物等,导致进水侧和浓水段间压差值增加,随之进入水反洗作 业程序。超滤系统设定每隔30分钟的进行一次反洗流程,反洗流量在150m3/h, 膜过滤压力不低于0.2mpa,反洗时间30s,气擦洗压力设定为o.impa,擦洗时 间为

6、10s。,考虑到水洗、擦洗存在污染物无法祛除,因此,要求在超滤水反洗 25个周期后,采取一次化学加药反洗,通过酸碱清洗祛除膜表面的金属氧化物 及有机物,达到彻底的清洗效果。2.3全膜法处理技术的反渗透系统反渗透系统由二级脱盐单元构成,均采用美国陶氏膜,一级抗污染膜型 号为:bw30-400fr;二级为:le440i,属于两个不同系列,但保安过滤器的过 滤精度均可达到5um, 一级r0冋收达到75%,脫盐率不低于98%,膜组件由126 个膜筒按照14:7组合排列;二级r0冋收率85%,脱盐率不低于97%,膜组件由 126个膜筒按照5:2组合排列。该系统通过plc实现自动启停操作、监控,为避免污染

7、物的沉积,在启 停之前设置自动冲洗系统,确保了膜元件表面的清洁度,r0入口设定高低压保护, 确保高压泵的稳定运行,正常运行时进水压力在1.2mpa,要求保安过滤器的进 出口压差不得超过0.15mpa,超出标准需进行滤芯更换。一级r0的进水ph为 7.5-8.5,在一级r0入水母管上投加4mg/l阻垢剂量,以防止反渗透膜结垢,投 加2-3mg/l还原剂量,控制氧化还原电位orp小于200mv,防止氧化物对反渗 透膜的破坏;二级r0入口管上投加naoh,故为了调整ph在8.5左右,通过此 加药方式提高反渗透的脱盐率,使得水中的c02基本转化为hcho3而被去除, 同吋也可以保证产水p h大于6.5

8、。在运行过程中控制入水ph是一项关键性指 标,若ph过低,r0脱盐率就会降低,出水电导会增大,使得edi运行负担加重; ph过高,造成二级r0岀水屯导增大,同吋出水二氧化硅,钠含量增高,导致 edi出水水质变差,严重吋甚至不合格。2.4全膜法处理技术的edi除盐系统e d i是一种将电渗析与离子交换有机结合的新型膜分离技术,构造类 似于点森系,所不同的是在淡水室填充有阴阳离子交换树脂。在高纯水中,离子 交换树脂的导电性能比与之相接触的水要高出2 3个等量级,所以几乎全部从 溶液中到树脂面的离子迁移都是通过树脂来完成的,水中的离子首先因交换作用 吸附于树脂颗粒上,再在电厂的作用下,经由树脂颗粒构

9、成的“离子传播通道” 迁移到膜表面并透过离子选择性膜进入浓水室。同吋在树脂、膜与水相接触的界 面处,界面扩散中的极化使水解离0h和h+。它们除部分参与负载电流外,大 多数又起到了对树脂再生作用,从而使得离子交换,离子迁移、电子再生3个过 程想办法生、相互促进、达到连续去除离子的目的。本系统edi装置选用加拿人坎普尔(e-ceil)模块,型号为:cp-3600s,每套 edi装置用20个模块,每个模块额定制水量2.8m3/h,最大制水量为3.0m3/h, 单套出力60m3/h,回收率不低于95% ,阴阳离子材质为苯乙烯季氨,阳离子交 换膜材质为苯乙烯磺酸,浓水室隔板材采用硅橡胶,淡水隔材质采用a

10、bsoedi系统模块采用浓水循环方式运行,将进水一分为二,大部分水由模 块下上部进入淡水室进行脱盐,少量作为浓水循环冋路的补充水,浓水从模块的 浓水室岀来后,进入浓水循环泵入口,经升压后送至模块下部,控制浓水压力比 淡水低0.04-0.07mpa,为避免膜两侧压力不平衡发生渗漏现象,导致浓水串入产 水中,需要对浓水和极水的进水流量控制,浓水在120-140lpm,极水在20-40lpm, 其中大部分的水送至浓水室内,继续参与浓水循环,小部分水送入极水室作为电 解液,电解后携带电极反应的产物和热量而排放,整个系统无单独浓水排放途径。 edi装置通过进出口的压力差控制,以确保系统运行的可靠性。ed

11、i的投用使得产 水水质更加稳定可靠,其岀水水质可到达硬度:钠低于10ugl/l,二氧化硅 ≤15ug/l,电导率达到0.05us/cm,由此可见,应用全膜法水处理技术,其出 水水质完全满足锅炉补给水出水水质要求。3结语本文献出了全膜水处理技术在锅炉补给水系统应用,以保障锅炉运行的 稳定性和可靠性。在类似原水水质条件下,采用反渗透代替阳床阴床一级除盐、 采用电除盐(edi)替代换床离子交换的膜法工艺,与传统的离子交换相比,全膜水 处理技术具备操作便捷、连续制水,无需酸碱再生的突出特点,同吋水利用率高, 运行成本大大降低,经济可行。这些特点在全膜水处理技术领域已被广泛认知, 其岀水水质完全能够满足高压锅炉用水水质要求,技术应用产生的经济效益明显。 参考文献施焚钧,王蒙豪,肖作善,热力发电水处理,第三版.北京:中国电力出版社 岀版社,1996.2

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