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文档简介

1、浅议xk715b数控铳床回转台产生故障维【摘 要】 本文对xk-715b数控铳床上,数控回 转工作台使用多年后,产生的抖动故障,经过细致的检查和 原因分析,制订了维修保养方法,通过修理、调整,解决了 数控回转工作台的抖动故障,并达到了加工工艺的要求。【关键词】 数控回转工作台 故障维修xk-715b数控铳床配置数控回转工作台后成为四坐标(四轴联动)数控铳床,它集计算机系统、机械系统、液压 系统和无级调速系统于一体,技术含量高,自动化程度完善, 是提高质量、改善劳动强度的理想设备。在机械制造与加工 中满足了新品试制和小批生产,有生产周期短、出效快、质 量好的特点,解决了高难度工件在通用机床上所无

2、法保证的 工艺要求。但是一旦产生故障,维修难度较大,如不及时排 除故障,所产生的问题会影响到机床的其它方面和设备的正 常运行。1问题的提出xk-715b数控铳床,在单位主要用于新品试制、凸轮槽 筒和增压气叶轮的加工,回转工作台的使用频率较高,它在 生产中保证了产质量的前提下,解决了大量的手工操作,几 年的频繁使用,发现所加工的零件表面逐渐有条纹形产生, 粗糙度值有所增加,质量不如从前,一些时间后,粗加工工 件有断刀现象,精加工铳削表面高低不平,质量明显下降, 机床工作台面有振动感,于是检查发现回转工作台往复抖动 较大且抖动频率较高,已不能正常加工生产,因此,必须停 车检查分析、找出故障产生原因

3、,制订故障维修方案,解决 问题。2产生故障的原因分析为解决故障,首先要了解故障产生的原因,通过操作者 对情况解释和工件检查,发现条纹痕迹比较严重,并伴有较 多细小扎刀痕迹,粗糙度质量明显下降,工件质量不符技术 要求。其次,观察机床的运行情况,单轴转动x、y、z轴的 直线往返运动都比较平稳,无异常现象,当检查回转工作台 旋转运动时,出现了抖动现象并引起工作台面有振动感。最 后,把工件的质量情况和回转台运行情况结合起来分析,所 产生的故障原因较为一致,故确定为数控回转台产生故障。通过查阅资料和相关书籍,对数控回转工作台的运行结 构进行了解分析,回转台工作直径为500,往复运动方式 由伺服电动机通过

4、联轴器联接蜗杆,由蜗杆带动蜗轮致工作 台,且蜗杆通过调整可恢复配合精度,因蜗杆采用了单螺距 渐厚形式,只要移动蜗杆的轴向距离,并微调右端轴承坐的 位置,即可调整配合要求。蜗杆的左右两侧面具有不同的螺 距,因此蜗杆从头到尾逐渐增厚,由于同一侧的螺距是相同 的,仍可保持着正常的啮合。根据原理,初步分析故障产生 的原因如下:2. 1控制回转工作台运动的直流伺服电机上,有六组 电刷,电机旋转时,电刷与换向器摩擦而逐渐磨损,电刷异 常或过度磨损使之吻合不紧密,接触不良,引起抖动。2.2电刷磨损的碳粉粘结在换向器的触点间绝缘槽 内,特别是雨季,湿度高易粘结,产生绕组断路,使之转动 不平稳,引起抖动。2.3

5、蜗杆轴上右端装有二只单列向心推力球轴承,因 长期受力传动,产生磨损间隙增大,导致传动不平稳引起抖 动。2.4回转工作台的频繁使用,使蜗轮、蜗杆的啮合面 因长期摩擦产生磨损,增大了配合间隙,使之超差引起抖动。3数控回转工作台的维修保养针对以上几点情况的分析,对数控回转工作台产生的抖 动故障因素,制订了分步检测、维修保养和调整方法。3. 1数控回转工作台直流伺服电动机。取出直流电动 机上的六组电刷,与完整电刷比较磨损量,磨损35%左右, 接触处有磨损丝条痕,四周有锋角,电刷表面有粉尘。拆开 联接线,卸下电动机罩壳,取出测速电机,检查换向器触点 绝缘槽内,有电刷粉尘粘结,针对原因,伺服电动机换向器

6、部分需要进行维修和清理保养。方法:用100%的无水乙醇对电刷和换向器进行擦洗, 用竹制成小片刮除所有触点槽内的粘结粉尘,使之无任何杂 质。用整形锂修锂电刷因磨损产生的锋角和磨痕丝条,并 用金相砂纸对接触面细心修磨,使之能正常接触。在确认 保养维修完成后再清洗一次,进行安装,最后安装罩壳时, 将不干密封胶均匀地涂在各固定联接处,确保工作中冷却润 滑油不易渗入换向器内,避免造成意外故障。3.2蜗轮、蜗杆。在静态情况下,用二次检测的方法, 测量蜗轮、蜗杆之间实际间隙和蜗杆的轴向窜动量,蜗轮副 正常的配合间隙0.01mm。用扛杆百分表安装在回转台面 上的t型槽侧面上,正向和反向扳动回转台,测得总的间隙

7、 为0. 06nimo调整,消除蜗杆轴的轴向窜动,再次正向和反 向扳动回转台,测得间隙为0.038mm,此数值为蜗轮、蜗杆 之间的实际啮合间隙。通过检测明确了二者之间产生间隙的 实际情况,所调整蜗杆轴向的窜动量为0. 06-0. 038 = 0.022mmo分析得出,实测数值己超出正常配合间隙数值,因此需 要维修调整。拆卸蜗杆轴,检查轴承情况,为46208单列向 心推力球轴承,内外跑道,情况基本正常,只有较小的线圈 型痕迹。因使用多年,为保证传动精度的稳定性,利于回转 工作台的长期使用,减少维修率,故决定更换轴承。蜗轮、蜗杆传动中的蜗轮是半浸在润滑油中运动,因摩 擦而产生的磨损较小,表面粗糙度

8、比较好,无明显磨损痕迹, 存在的问题是如何来调整这二者之间的配合间隙。由于此蜗 杆为高精度单头渐厚蜗杆,只要移动蜗杆的轴向位置,即可 调整配合间隙,达到正常传动效果。方法,计算出蜗杆上每 一毫米内渐增厚量,即可算出蜗杆轴向的移动距离,相应磨 去调整垫片的厚度值,就可达到基本配合要求,避免多次修 磨、安装调整。计算方法:已知和实际测量的数据。蜗杆左端面齿厚 最小13小=3. 5mm,右端面齿厚最大13大=5. 3mm,蜗杆长度 l=85mm;蜗轮、蜗杆实际间隙a1 = o. 038mm;蜗轮、蜗 杆正常配合间隙a2<0. olmmo求蜗轮、蜗杆配合的超差间隙 a、蜗杆齿厚每一毫米内的渐增量

9、ab增、调整垫片应磨去 的相应值 a=a1a2 = 0. 038-0. 01=0. 028mm ab 增= =0. 0212mm bu 1. 32mm通过计算调整垫片ab的数值1. 32mm,相应磨去垫片厚 度值1.4mm,通过安装和调整,最后检测蜗轮、蜗杆配合间 隙在0. 007左右。手转动蜗杆轴使蜗轮转动一周,无轻重不 匀感觉,进行空运转试车情况正常,传动比较平稳,最后试 削,加工增压气叶轮,观察情况正常,无抖动现象,工件符 合技术要求,无异常现象。通过对数控回转台的故障分析和维修,得出产生故障的 主要原因有二。一是电刷磨损的碳粉粘结在换向器的触点间 绝缘槽内,特别是当时梅雨季节、髙湿度的情况下易粘结, 引起绕组断路现象,致使工作电流不稳定,是产生抖动的主 要原因。二是回转工作台的频繁使用,蜗轮、蜗杆的吻合面 因长期摩擦有所磨损,加上蜗杆轴向窜动量,增大了实际间 隙,使之超差是粗糙度质量下降,是产生故障原因之二。而 两个原因合在一起时,加快了故障的产生并使之更严重。对回转台的故障分析到维修解决的过程,从中体会到,要解决自动化程度较高的机床故障,不仅要有过硬的技术水 平,还要有相应的理论专业知识,一个故障的产生,要分析 到相关的几个方面,必须遵循科学,才能正确有效的解决问 题。懂得了渐厚

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