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1、汽机专业事故汇编(一)enterlsb 转载|栏目:事故分析| 2006-07-06 13:19:34.403 | 阅读 250 次                        3号机中差大停机保护动作                       

2、1991年8月30日                       一故障现象:                       3                         号机安装后首次冲转参数:主汽压力2.5/2.5MPa,

3、主汽温度248/290。再热汽温度85/185,真空71Kpa,润滑油压0.124MPa,调速油压1.92MPa,润滑油温38,大轴弯曲:高压转子0.04mm,中压转子0.02mm,高外缸上下温差20,高内缸上下温差0,中外缸上下温差0,中内缸上下温差15,轴向位移-0.3mm,高差-0.2mm,中差-1.2mm,低I差+3.6mm,低II差+5.3mm,安全油压1.5MPa;                       6时43分:主机冲转;    &#

4、160;                  7时24分:转速升至1400r/min,中速暖机;                       8时45分:中速暖机过程中,高差+2.0mm,中差+1.8mm,“中差大停机”  信号发。因主汽门联锁未投,机组未跳闸;                

5、0;      9时05分:中差大停机保护解除。维持转速1400r/min;                       9时54分:主汽门联锁投入;                       10时20分:中速暖机结束,开始升速;             

6、          10时37分:转速升至3000r/min;                       11时9分:“轴承回油温度>75”信号发,保护动作,机组跳闸,查3号支持轴承回油温度78.7;                       11时25分:大轴静止,投入盘车运行,惰走16分钟。&#

7、160;                      二原因分析:                       我厂#3机安装后首次冷态启动在中速暖机时中差超限,保护动作,分析有以下原因:                       1.  

8、对再热机组启动中的中差变化规律认识不足,致使中差从冲转到保护动作变化绝对值达3mm;                       2.  主蒸汽,再热蒸汽的升温速度控制不当;                       3.  没有及时调整轴封供汽温度,且送轴封时间过早;         

9、              4.  汽缸夹层,法兰螺栓加热装置使用不当;                       5.  汽缸滑销系统不畅;                       6.  对保护回路不十分清楚,冲机后主汽门联锁(相当于停机保护总联锁)

10、未投,以致造成中差保护动作后机未跳的后果。                       三采取对策:                       1.  冷态启动,冲动前30分钟送轴封;                       

11、;2.  汽加热装置应安排专人投入;                       3.  主蒸汽、再热蒸汽升温升压速度严格按规定执行;                       4.  机组停机保护认真检查后投入。                &

12、#160;      3号机中差大停机保护动作                       1991年8月31日                       一故障现象:                      

13、60;#3机安装后第二次启动,冲转参数:主汽压力3.5/3.5MPa,主汽温度327/328,再热汽温303/338,真空75Kpa,调速油压2.0MPa,润滑油压0.109MPa,润滑油温35。高差+0.4mm,中差+1.1mm,低I差+3.3mm,低II差+5.8mm,轴向位移-0.2mm,大轴弯曲:高压转子0.03mm,中压转子0.03mm,高缸温度D/E:238/230,中缸温度D/E:253/235;                         1时0

14、0分:主机冲转,在升速过程中,7号支持瓦振动87m,转速升至2767r/min时,“润滑油压<0.08MPa”信号发,启动交流润滑油泵后,润滑油压上升至0.12MPa;                       1时52分:转速3000r/min;                       2时57分:中差+1.8mm,“中差大停机”信号发,汽轮机

15、跳闸;                       3时18分:开启真空破坏门;                       3时27分:大轴静止,投入盘车运行。                       二原因分析:  

16、60;                    1.                         由于机组在冲转前中差正值已经偏大,且汽加热系统不完善,加热联箱至汽缸之间加热管道长且无疏水管,致使汽加热投入后,冷汽进入,加剧中差正值增大,加之对中差变化趋势监视不周,导致中差大停机保护动作,汽轮机跳闸;         

17、;              2.  润滑油压低是由于新机组在高转速大流量的情况下,油系统遗留多种杂质被冲击出后堵塞冷油器滤网所致。                       三采取对策:                       1.  在汽加热联箱至汽缸法兰螺栓

18、之间管道上加装疏水系统;                       2.  高均箱温度应控制在150左右;                       3.  联系检修及时清扫冷油器滤网。                     

19、;  3号机转冷箱水位低打闸停机                       1991年10月18日                       一  故障现象:                       1时20分:

20、炉点火;                       6时35分:汽机送轴封并记录冲转前参数:主汽压力3.5/3.8MPa,主汽温度356/358,真空58.7KPa,再热汽温度348/355,调速油压2.1MPa,润滑油压0.14MPa,润滑油温38,高内缸上下温差3,中内缸上下温差0,高差-0.2mm,中差+0.5mm,低I差+2.0mm,低II差+4.0mm,大轴弯曲:高压转子0.025mm,中压转子0.02mm;       

21、               6时40分:主机冲转;                       7时26分:升至1400r/min,中速暖机;                       9时30分:中速暖机有关参数:主汽压力4.5/4.5MPa,主汽温度374/378,再热汽

22、温度388/388,真空72.5Kpa,排汽缸温度60,高差+0.5mm,中差+1.0mm,低I差+4.8mm,低II差+8.7mm,轴向位移-0.5mm,高内缸内下壁温235,中内缸内下壁温286,高压缸胀7.0mm,中压缸胀6.5mm。                       10时0分:中速暖机结束,开始升速;                      &#

23、160;10时30分:升至3000r/min;                       10时45分:全面检查后发电机做试验;                       11时10分:发电机转子冷却水流量、压力下降且摆动,启动备用转冷泵甲;                &

24、#160;      11时12分:转子冷却水流量降至0,手动打闸停机,甲,乙转冷泵停运;11时22分:转冷箱水位补正常后启动转冷泵乙向发电机转子通冷却水;11时24分:主机挂闸升速;                       11时50分:升至3000r/min,发电机继续做试验;                       

25、;二  原因分析:                       1.                         这次发电机转冷水中断的原因是给转冷箱换水时监视不周,当时转冷箱放水门开启,补水门亦开启,但当凝汽器补水门开启时,除盐水母管压力大幅度下降,使转冷箱补不上水,而值班员由于进行其他操作,没有发现转冷箱水位低,未及时将放水门关闭

26、,致使转冷箱水位低引起转冷泵打不上水,造成发电机转冷水中断汽轮机打闸的后果;                       2.                         热工保护回路的声光报警装置也不完善,当转冷箱水位降低时没有发出声光报警信号,使运行人员失去了处理异常情况的宝贵时机。机组正常运行中,若发电机转子冷却水中断时,应果断打闸停机。

27、待转速降至600r/min以下时,再启动转冷泵,向发电机转子通水,重新挂闸启动机组,避免因转冷水中断时,发电机转子某组冷却水路进入空气,形成气塞,使转子冷却水量分布不均匀,造成高转速下汽轮发电机组振动增大。                       三采取对策:                       1.  热工转冷箱水位低声光报警装置应可

28、靠;                       2.  转冷水换水时应专人负责,认真对待,严禁交叉操作;                       3.  转冷箱换水期间,凝汽器应暂时停止补水;                    &

29、#160;  4.                         若发电机转子冷却水中断时,应果断打闸停机,待转速降至600r/min以下时,再启动转冷泵,向发电机转子通水,重新挂闸启动机组,避免因转冷水中断时,发电机转子某组冷却水路进入空气,形成气塞,使转子冷却水量分布不均匀,造成高转速下汽轮发电机组振动增大。                    &#

30、160;  3号机高差负值大停机保护动作                       1991年10月18日                       一  故障现象:                       22

31、时30分:电气试验完,带负荷25MW暖机;                       10月19日2时36分:负荷降至0MW,发电机解列,维持机组3000r/min,根据安排,做高压调速汽门严密性试验;                       3时05分:用负荷限制器将高调门全关,转速开始下降;        &

32、#160;              3时08分:高差-0.7mm,停止高压缸夹层及法兰螺栓加热;                       3时20分:转速下降至1000r/min,经查甲,乙高排逆止门未关,将甲,乙高排逆止门关闭;                       3 &#

33、160;时23分:准备升速时,甲,乙高排逆止门开不起来,将压差保护解除,开大低旁降压后将甲,乙高排逆止门开启;                       3时36分:开始升速;                       3时47分:升速至2900r/min,停调速油泵;            &

34、#160;          3时49分:升速至3000r/min,锅炉汽温偏低,告知炉进行升温(当时高压缸内下壁温425,中压缸内下壁温420,主汽温度430/436);                       4时31分:高差-1.3mm高差大停机保护动作,汽轮机跳闸,停汽加热;                    &

35、#160;  4时59分:大轴静止,投入盘车运行。                       二  原因分析:                       这次高差负值超限停机,分析有以下原因:                    &#

36、160;  1.  汽缸夹层加热停的时间太晚,应在做高压调门严密性试验前停用;                       2.  挂闸重新恢复3000  r/min时,主汽温度降的太低,只比高压缸温高15,造成高压转子受冷收缩,高差负值增大;                       3.  高调门严密性

37、试验中,高排逆止门未关,造成再热冷段蒸汽倒进高压汽缸冷却高压转子,致使高差负值增大。                       三  采取对策:                       1.  做高压调门严密性试验前应及时停运汽加热装置;             

38、          2.  应及时联系锅炉调整汽温,保证进汽温度高于缸温5080;                       3.  各段抽汽逆止门及高排逆止门应保持动作灵活、无卡涩;                       4.  试验过程应及时检查各段抽汽逆止门及高排逆

39、止门关闭;                       5.  汽轮机冲动升速过程应考虑到泊桑效应对差胀的影响。                       3号机备汽压力低停机                       199

40、1年10月25日                       一  故障现象:                       21时50分:机组负荷13.6MW运行中,备汽压力降至0  MPa,真空下降,接停机令;                  &

41、#160;    21时51分:电气减负荷至0MW,发电机解列,打闸停机;                       22时15分:大轴静止,投入电动盘车运行。                       二  原因分析:              

42、0;        3号机单机低负荷运行中是由老厂供备汽,由于老厂备汽调门卡,无法调整。导致老厂备汽调门后安全门动作。老厂人员将备汽调门前隔离门关闭,造成3号机备汽压力降至0                         MPa,轴封汽源中断,真空下降。机组被迫停运。                      

43、60;四  采取对策:                       1.  单机运行时,应保证备汽可靠供给;                       2.  备汽系统有缺陷时,和老厂运行人员紧密联系;                 

44、     3.  在尽可能的情况下,增加机组负荷,并采用适当开大高旁,利用本机二段抽汽供备汽。                       3号机电动给水泵跳闸,机组停运                       1991年10月31日           

45、            一.  故障现象:                       7时25分:3号机负荷100MW,机组正常运行,电动给水泵跳闸,无任何声光信号,电气减负荷至0  MW,机组停运;                       7时50分:电气检查电动给水泵无

46、问题,得令,启动电动给水泵,检查正常,向锅炉上水;                       7时54分:大轴静止,投入连续盘车;                       7时55分:助手检查低II缸两个安全门动作。                   

47、    二.  原因分析:                       1.  电动给水泵跳闸是由于液力偶合器内油质差,冷油器冷却面积小,导致偶合器瓦温高,引起电动给水泵跳闸;                       2.  低II缸两个安全门动作原因,是由于停机后,部分疏水门未关,当真空到0后,引起低I

48、I缸两个安全门动作。                       三.  采取对策:                       1.  电动给水泵启动前,应检查润滑油压、液力偶合器箱油位正常,油质良好,若有异常,及时联系检修滤油及清扫滤网;             

49、         2.  机组破坏真空后,应及时关闭有关疏水,防止凝汽器微正压,  安全门动作;                       3.  由于锅炉断水引起的故障停机,采用不破坏真空停机方式;                       4.  润滑、工作冷油

50、器改型,增大冷却面积;                       5.  取消停机保护动作后联开电动真空破坏门联锁保护。                       3号机#8轴承、#9轴承无回油                     

51、  1991年11月7日                       一  故障现象:                       4时41分:启动主机交流润滑油泵运行;                       5时

52、05分:发现主机#8轴承,#9轴承无回油,原因为公司检修时8号瓦,9号瓦进油管所加临时堵板未拆除,停交流润滑油泵;                       5时58分:将#8瓦、#9瓦堵板拆除,重新启动交流润滑油泵运行,8号瓦,9号瓦回油正常。                       二  原因分析:     

53、                  由于在启动交流润滑油泵前没有认真检查油系统,致使临时加的堵板未拆除,重大隐患没发现,造成#8、#9瓦无回油,险些酿成大祸。                       三  采取对策:                      

54、60;遇到检修过的系统应在投运前认真检查系统、设备,正常后,方可投入运行。                       3号机旁路误开造成低I缸安全门爆破                       1991年11月8日                   

55、   一  故障现象:                       9时02分:3号机带负荷运行过程中,电动给水泵偶合器5号瓦温度高至95保护动作,电动给水泵跳闸,锅炉灭火;                       9时05分:负荷减至0,发电机解列,机组停运;        

56、0;              9时30分:大轴静止,投入连续盘车运行;                       10时17分:保护复归后,启动电动给水泵;                       11时13分:主机抽真空,锅炉点火;      

57、60;                11时23分:旁路投自动时因真空低引起低I缸两个安全门爆破;                       12时20分:低I缸安全门垫子更换好;                       14时05分:主机冲转;   

58、                   14时44分:发电机并网发电。                       二  原因分析:                       1.  电动给水泵跳闸系偶合器5号瓦温度高保护动作所致;

59、0;                      2.  由于真空低,旁路投自动前“真空低闭锁旁路开启”保护未投入,导致该自动投入后,低旁突然全开,大量蒸汽进入凝汽器,造成低I缸安全门爆破;                       3.                 

60、;        在10月31日低II缸安全门爆破时,虽然当时低I缸安全门未爆,但已受到一定的冲击,安全门垫子强度已下降,所以这次因低旁误开,凝汽器呈正压状态时,低I缸的两个安全门首当其冲,爆破排汽泄压。                       三  采取对策:                       

61、;1.  机组启动过程中,旁路自动投入时应严格按规定执行,严禁旁路闭锁保护未投入的情况下投入旁路自动;                       2.  真空低于63KPa,严禁开启低压旁路;                       3.  低旁减温水未开启,严禁开启低压旁路;      &#

62、160;                4.  低旁未开,严禁开启高压旁路;                       5.  严禁用高压旁路调整再热汽温;                       6.  汽轮机挂闸冲动前,检查高压旁路确已关闭,再热蒸汽压力到零。            &

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