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1、汽机专业事故汇编(一)enterlsb 转载|栏目:事故分析| 2006-07-06 13:19:34.403 | 阅读 250 次 3号机中差大停机保护动作
2、1991年8月30日 一故障现象: 3 号机安装后首次冲转参数:主汽压力2.5/2.5MPa,
3、主汽温度248/290。再热汽温度85/185,真空71Kpa,润滑油压0.124MPa,调速油压1.92MPa,润滑油温38,大轴弯曲:高压转子0.04mm,中压转子0.02mm,高外缸上下温差20,高内缸上下温差0,中外缸上下温差0,中内缸上下温差15,轴向位移-0.3mm,高差-0.2mm,中差-1.2mm,低I差+3.6mm,低II差+5.3mm,安全油压1.5MPa; 6时43分:主机冲转;
4、160; 7时24分:转速升至1400r/min,中速暖机; 8时45分:中速暖机过程中,高差+2.0mm,中差+1.8mm,“中差大停机” 信号发。因主汽门联锁未投,机组未跳闸;
5、0; 9时05分:中差大停机保护解除。维持转速1400r/min; 9时54分:主汽门联锁投入; 10时20分:中速暖机结束,开始升速;
6、 10时37分:转速升至3000r/min; 11时9分:“轴承回油温度>75”信号发,保护动作,机组跳闸,查3号支持轴承回油温度78.7; 11时25分:大轴静止,投入盘车运行,惰走16分钟。
7、160; 二原因分析: 我厂#3机安装后首次冷态启动在中速暖机时中差超限,保护动作,分析有以下原因: 1.
8、对再热机组启动中的中差变化规律认识不足,致使中差从冲转到保护动作变化绝对值达3mm; 2. 主蒸汽,再热蒸汽的升温速度控制不当; 3. 没有及时调整轴封供汽温度,且送轴封时间过早;
9、 4. 汽缸夹层,法兰螺栓加热装置使用不当; 5. 汽缸滑销系统不畅; 6. 对保护回路不十分清楚,冲机后主汽门联锁(相当于停机保护总联锁)
10、未投,以致造成中差保护动作后机未跳的后果。 三采取对策: 1. 冷态启动,冲动前30分钟送轴封;
11、;2. 汽加热装置应安排专人投入; 3. 主蒸汽、再热蒸汽升温升压速度严格按规定执行; 4. 机组停机保护认真检查后投入。 &
12、#160; 3号机中差大停机保护动作 1991年8月31日 一故障现象:
13、60;#3机安装后第二次启动,冲转参数:主汽压力3.5/3.5MPa,主汽温度327/328,再热汽温303/338,真空75Kpa,调速油压2.0MPa,润滑油压0.109MPa,润滑油温35。高差+0.4mm,中差+1.1mm,低I差+3.3mm,低II差+5.8mm,轴向位移-0.2mm,大轴弯曲:高压转子0.03mm,中压转子0.03mm,高缸温度D/E:238/230,中缸温度D/E:253/235; 1时0
14、0分:主机冲转,在升速过程中,7号支持瓦振动87m,转速升至2767r/min时,“润滑油压<0.08MPa”信号发,启动交流润滑油泵后,润滑油压上升至0.12MPa; 1时52分:转速3000r/min; 2时57分:中差+1.8mm,“中差大停机”信号发,汽轮机
15、跳闸; 3时18分:开启真空破坏门; 3时27分:大轴静止,投入盘车运行。 二原因分析:
16、60; 1. 由于机组在冲转前中差正值已经偏大,且汽加热系统不完善,加热联箱至汽缸之间加热管道长且无疏水管,致使汽加热投入后,冷汽进入,加剧中差正值增大,加之对中差变化趋势监视不周,导致中差大停机保护动作,汽轮机跳闸;
17、; 2. 润滑油压低是由于新机组在高转速大流量的情况下,油系统遗留多种杂质被冲击出后堵塞冷油器滤网所致。 三采取对策: 1. 在汽加热联箱至汽缸法兰螺栓
18、之间管道上加装疏水系统; 2. 高均箱温度应控制在150左右; 3. 联系检修及时清扫冷油器滤网。
19、; 3号机转冷箱水位低打闸停机 1991年10月18日 一 故障现象: 1时20分:
20、炉点火; 6时35分:汽机送轴封并记录冲转前参数:主汽压力3.5/3.8MPa,主汽温度356/358,真空58.7KPa,再热汽温度348/355,调速油压2.1MPa,润滑油压0.14MPa,润滑油温38,高内缸上下温差3,中内缸上下温差0,高差-0.2mm,中差+0.5mm,低I差+2.0mm,低II差+4.0mm,大轴弯曲:高压转子0.025mm,中压转子0.02mm;
21、 6时40分:主机冲转; 7时26分:升至1400r/min,中速暖机; 9时30分:中速暖机有关参数:主汽压力4.5/4.5MPa,主汽温度374/378,再热汽
22、温度388/388,真空72.5Kpa,排汽缸温度60,高差+0.5mm,中差+1.0mm,低I差+4.8mm,低II差+8.7mm,轴向位移-0.5mm,高内缸内下壁温235,中内缸内下壁温286,高压缸胀7.0mm,中压缸胀6.5mm。 10时0分:中速暖机结束,开始升速;
23、160;10时30分:升至3000r/min; 10时45分:全面检查后发电机做试验; 11时10分:发电机转子冷却水流量、压力下降且摆动,启动备用转冷泵甲; &
24、#160; 11时12分:转子冷却水流量降至0,手动打闸停机,甲,乙转冷泵停运;11时22分:转冷箱水位补正常后启动转冷泵乙向发电机转子通冷却水;11时24分:主机挂闸升速; 11时50分:升至3000r/min,发电机继续做试验;
25、;二 原因分析: 1. 这次发电机转冷水中断的原因是给转冷箱换水时监视不周,当时转冷箱放水门开启,补水门亦开启,但当凝汽器补水门开启时,除盐水母管压力大幅度下降,使转冷箱补不上水,而值班员由于进行其他操作,没有发现转冷箱水位低,未及时将放水门关闭
26、,致使转冷箱水位低引起转冷泵打不上水,造成发电机转冷水中断汽轮机打闸的后果; 2. 热工保护回路的声光报警装置也不完善,当转冷箱水位降低时没有发出声光报警信号,使运行人员失去了处理异常情况的宝贵时机。机组正常运行中,若发电机转子冷却水中断时,应果断打闸停机。
27、待转速降至600r/min以下时,再启动转冷泵,向发电机转子通水,重新挂闸启动机组,避免因转冷水中断时,发电机转子某组冷却水路进入空气,形成气塞,使转子冷却水量分布不均匀,造成高转速下汽轮发电机组振动增大。 三采取对策: 1. 热工转冷箱水位低声光报警装置应可
28、靠; 2. 转冷水换水时应专人负责,认真对待,严禁交叉操作; 3. 转冷箱换水期间,凝汽器应暂时停止补水; &
29、#160; 4. 若发电机转子冷却水中断时,应果断打闸停机,待转速降至600r/min以下时,再启动转冷泵,向发电机转子通水,重新挂闸启动机组,避免因转冷水中断时,发电机转子某组冷却水路进入空气,形成气塞,使转子冷却水量分布不均匀,造成高转速下汽轮发电机组振动增大。
30、160; 3号机高差负值大停机保护动作 1991年10月18日 一 故障现象: 22
31、时30分:电气试验完,带负荷25MW暖机; 10月19日2时36分:负荷降至0MW,发电机解列,维持机组3000r/min,根据安排,做高压调速汽门严密性试验; 3时05分:用负荷限制器将高调门全关,转速开始下降; &
32、#160; 3时08分:高差-0.7mm,停止高压缸夹层及法兰螺栓加热; 3时20分:转速下降至1000r/min,经查甲,乙高排逆止门未关,将甲,乙高排逆止门关闭; 3
33、160;时23分:准备升速时,甲,乙高排逆止门开不起来,将压差保护解除,开大低旁降压后将甲,乙高排逆止门开启; 3时36分:开始升速; 3时47分:升速至2900r/min,停调速油泵; &
34、#160; 3时49分:升速至3000r/min,锅炉汽温偏低,告知炉进行升温(当时高压缸内下壁温425,中压缸内下壁温420,主汽温度430/436); 4时31分:高差-1.3mm高差大停机保护动作,汽轮机跳闸,停汽加热; &
35、#160; 4时59分:大轴静止,投入盘车运行。 二 原因分析: 这次高差负值超限停机,分析有以下原因:
36、160; 1. 汽缸夹层加热停的时间太晚,应在做高压调门严密性试验前停用; 2. 挂闸重新恢复3000 r/min时,主汽温度降的太低,只比高压缸温高15,造成高压转子受冷收缩,高差负值增大; 3. 高调门严密性
37、试验中,高排逆止门未关,造成再热冷段蒸汽倒进高压汽缸冷却高压转子,致使高差负值增大。 三 采取对策: 1. 做高压调门严密性试验前应及时停运汽加热装置;
38、 2. 应及时联系锅炉调整汽温,保证进汽温度高于缸温5080; 3. 各段抽汽逆止门及高排逆止门应保持动作灵活、无卡涩; 4. 试验过程应及时检查各段抽汽逆止门及高排逆
39、止门关闭; 5. 汽轮机冲动升速过程应考虑到泊桑效应对差胀的影响。 3号机备汽压力低停机 199
40、1年10月25日 一 故障现象: 21时50分:机组负荷13.6MW运行中,备汽压力降至0 MPa,真空下降,接停机令; &
41、#160; 21时51分:电气减负荷至0MW,发电机解列,打闸停机; 22时15分:大轴静止,投入电动盘车运行。 二 原因分析:
42、0; 3号机单机低负荷运行中是由老厂供备汽,由于老厂备汽调门卡,无法调整。导致老厂备汽调门后安全门动作。老厂人员将备汽调门前隔离门关闭,造成3号机备汽压力降至0 MPa,轴封汽源中断,真空下降。机组被迫停运。
43、60;四 采取对策: 1. 单机运行时,应保证备汽可靠供给; 2. 备汽系统有缺陷时,和老厂运行人员紧密联系;
44、 3. 在尽可能的情况下,增加机组负荷,并采用适当开大高旁,利用本机二段抽汽供备汽。 3号机电动给水泵跳闸,机组停运 1991年10月31日
45、 一. 故障现象: 7时25分:3号机负荷100MW,机组正常运行,电动给水泵跳闸,无任何声光信号,电气减负荷至0 MW,机组停运; 7时50分:电气检查电动给水泵无
46、问题,得令,启动电动给水泵,检查正常,向锅炉上水; 7时54分:大轴静止,投入连续盘车; 7时55分:助手检查低II缸两个安全门动作。
47、 二. 原因分析: 1. 电动给水泵跳闸是由于液力偶合器内油质差,冷油器冷却面积小,导致偶合器瓦温高,引起电动给水泵跳闸; 2. 低II缸两个安全门动作原因,是由于停机后,部分疏水门未关,当真空到0后,引起低I
48、I缸两个安全门动作。 三. 采取对策: 1. 电动给水泵启动前,应检查润滑油压、液力偶合器箱油位正常,油质良好,若有异常,及时联系检修滤油及清扫滤网;
49、 2. 机组破坏真空后,应及时关闭有关疏水,防止凝汽器微正压, 安全门动作; 3. 由于锅炉断水引起的故障停机,采用不破坏真空停机方式; 4. 润滑、工作冷油
50、器改型,增大冷却面积; 5. 取消停机保护动作后联开电动真空破坏门联锁保护。 3号机#8轴承、#9轴承无回油
51、 1991年11月7日 一 故障现象: 4时41分:启动主机交流润滑油泵运行; 5时
52、05分:发现主机#8轴承,#9轴承无回油,原因为公司检修时8号瓦,9号瓦进油管所加临时堵板未拆除,停交流润滑油泵; 5时58分:将#8瓦、#9瓦堵板拆除,重新启动交流润滑油泵运行,8号瓦,9号瓦回油正常。 二 原因分析:
53、 由于在启动交流润滑油泵前没有认真检查油系统,致使临时加的堵板未拆除,重大隐患没发现,造成#8、#9瓦无回油,险些酿成大祸。 三 采取对策:
54、60;遇到检修过的系统应在投运前认真检查系统、设备,正常后,方可投入运行。 3号机旁路误开造成低I缸安全门爆破 1991年11月8日
55、 一 故障现象: 9时02分:3号机带负荷运行过程中,电动给水泵偶合器5号瓦温度高至95保护动作,电动给水泵跳闸,锅炉灭火; 9时05分:负荷减至0,发电机解列,机组停运;
56、0; 9时30分:大轴静止,投入连续盘车运行; 10时17分:保护复归后,启动电动给水泵; 11时13分:主机抽真空,锅炉点火;
57、60; 11时23分:旁路投自动时因真空低引起低I缸两个安全门爆破; 12时20分:低I缸安全门垫子更换好; 14时05分:主机冲转;
58、 14时44分:发电机并网发电。 二 原因分析: 1. 电动给水泵跳闸系偶合器5号瓦温度高保护动作所致;
59、0; 2. 由于真空低,旁路投自动前“真空低闭锁旁路开启”保护未投入,导致该自动投入后,低旁突然全开,大量蒸汽进入凝汽器,造成低I缸安全门爆破; 3.
60、; 在10月31日低II缸安全门爆破时,虽然当时低I缸安全门未爆,但已受到一定的冲击,安全门垫子强度已下降,所以这次因低旁误开,凝汽器呈正压状态时,低I缸的两个安全门首当其冲,爆破排汽泄压。 三 采取对策:
61、;1. 机组启动过程中,旁路自动投入时应严格按规定执行,严禁旁路闭锁保护未投入的情况下投入旁路自动; 2. 真空低于63KPa,严禁开启低压旁路; 3. 低旁减温水未开启,严禁开启低压旁路;
62、160; 4. 低旁未开,严禁开启高压旁路; 5. 严禁用高压旁路调整再热汽温; 6. 汽轮机挂闸冲动前,检查高压旁路确已关闭,再热蒸汽压力到零。 &
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