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文档简介
1、鄂尔多斯盆地定北区块定北8井钻井液.总结报告中国石油化工股份有限公司华北分公司2008年11月10日鄂尔多斯盆地定北区块定北8井完井钻井液.总结报告施工单位:五普70846hb井队施工队长:郭梁栋编写单位:五普钻井公司鄂北指挥部 编写人:张栋俊 审核人:梅永刚 技术负责人:梅永刚 单位负责人:席银申审批单位:中国石油化工股份有限公司华北分公司2008年11月10日定北8并是五普70846井队在鄂尔多斯盆地天环向斜屮段东翼十六堡自然村 鼻隆中部施工的一口探井,地理位置位于宁夏冋族自治区盐池县花马池镇红沟梁 行政村十六堡自然村旁。本井设计井深5035米,完钻井深4668.03米,于2008年 7月
2、5日7时40分开钻,10月26日6时20分完钻。二开井段(916米-3949米) 平均井径:26厘米,扩大率:7.75% ;目的层(1560米-3949米)平均井径26.04 厘米,扩大率7.92%;三开井段平均井径:16.51厘米,扩大率8.33%。一、导眼及一开井段(0917.7米)本井导眼为26”井眼,钻至50米,下入20”导管;一丌为17%”井眼,设计井 深900米,实际钻深917.70米,f入131/套管,下深916.31米。该井段主要为 新生界黄土层和砂土层,志丹群上部的砂泥岩互层,胶结性差,可钻性好,易漏, 易垮塌。针对以上情况,我们按要求采用普通聚合物钻井液,开钻之前配浆130
3、 方,配方为:清水+750公斤纯碱+13000公斤纳土,水化好f加入聚合物,将性能 调整好后再开钻。一开井眼大,井段长,钻井液主要以携带岩屑、稳定井壁为主。 钻进过程屮开动四级固控,把比重控制在1.05克/立方厘米以内,补充处理剂维持 粘度在50秒左右,维护稳定好钻井液性能,利用高粘切的钻井液保证了一开的顺 利快捷完工。一开完后打入高粘切钻井液清扫井底,保证了表套的顺利k入。表1: 一开钻井液处理剂消耗药品类型数量(吨)药品类型数量(吨)药品类型数量(吨)土粉16纯碱0.95大钾1.30钾盐0.60铵盐0.35高粘cmc0.55纤维素0. 10二、二开井段(917.7米一3949米)本井二开为
4、91/井眼,设计井深4007米,实际钻深3949米,下入7"套管, 下深3947.50米。二开hl收部分一开泥浆,经固控设备处理去除无用固相,添加 各种处理剂,使性能达到要求。采用低固相钾铵基聚合物钻井液,在笏棹块、笏 缩径的安定、直罗组和延安组增大聚合物处理剂加量,从ku有效地保护了该段井 壁;屮部井段保持足够的排量,及吋携岩,加大防塌剂和降失水剂的加量,防止 井壁坍塌和砂岩的缩径;在延安组油气层的钻进过程屮,添加k-pam胶液和预水 化坂土浆,调整好钻井液的流型,提高粘度以减少对井壁的冲刷,加大降失水剂 和防塌剂的用量,降低失水维护稳定好井壁,使用好固控设备,把比重和失水控 制在
5、设计范围之内,减少压差作用对油气层的损害。第1页共8页二开并段下部并温较高,自2700米开始添加部分抗温性好的处理剂,逐步提 高钻卯液的抗温性能;钻进至3300米左右卯段出现了地层异常高温段,钻jr液出 口温度达70度,二丌上部聚合物井浆受高温影响,性能波动很大,冇明显的增稠 效应,且伴随处理剂的高温降解,粘度、失水剧增,难以满足并下安全施工的需 要,因此,在3400米直接将聚合物钻外液转换为聚磺抗温钻外液,在地面按设计 配方处理好钻井液,用两个循环周分两次置换井浆120方。农2:转化前后的钻并液性能井深mfvsrg/cm5apimlkmmhthpmlpvmpa.syppa3316581.09
6、7.40.44218113400661.106.80.4382013.53480541.1150.3161473586521.115().315136.53800551.124.60.312159在抗高温钻外液的维护中,使用合理浓度的胶液维护钻外液的粘度,同时补 充各种抗高温处理剂,保证抗高温处理剂在钻卯液中的有效含量,使用好固控设 备控制低的固和含量,避免钻弁液在高温状态下出现稠化和胶凝现象。二开全卯段保证钻卯液性能的稳定性和合理性,避免波动过大,影响卯壁稳 定,以确保施工顺利,把四级固控贯穿始终,振动筛和离心机开动率为100%,除 砂器开动率为90%,除泥器开动率80%。通过固控设备的良好
7、使用,使比重维持 在一个较低的范围。二开完钻添加1%润滑剂,大排量循环两周,起钻顺利,技术 套管顺利下至预定井深。表3:二开钻井液处理剂消耗药品类型数量(吨)药品类型数量(吨)药品类型数量(吨)土粉33. 50烧碱2. 75纯碱2. 15加重材料34. 10大钾6. 70钾盐2.25铵盐2.45高粘cmc0.25低粘cmc4. 80纤维素2.50pac-1413.80防塌剂8.70润滑剂4. 50shc -16smp24.25spnh13pb-11.30spc-2209. 50cxp-25.60堵漏剂10xy271.40df40. 17三、三开井段(3949米一4668.03米)本井三开6&q
8、uot;井眼,设计井深5035米,实际钻深4668.03米,下入4%"套管,下 深4328.04米。三开为小井眼,环空返速高,利于携带岩屑,钻井液性能维护处理 以低粘切为主,控制好流变性,减少环空的压耗,利于钻速的提高。二开异常高 温井段已过,三幵井段出口温度在4560度,因此,该井段的钻井液直接在二幵 井浆的基础上调整为钾铵基聚磺非渗透钻井液体系。按以下配方处理地面钻井液: 0.1 0.3 % kpam + 0.5% nh4hpan + 2 % spnh + 2 3 % cxp-2+0.51 %spc-220 + 1 %pb-1 +0.51 %npl-2+1 2 % hft-301
9、。表4:调整u的钻并液性能fvsrg/cmapimlkmmhthpmlpvmpa-syppa441.0650.412116.5扫完二开段水泥塞后用地面处理过的钻井液置换井|aj受污染的钻井液,三幵 开钻;及时补充pb 1和npl-2,使其在地足表面形成非渗透保护膜,保护地 加大抗高温处理剂和聚阴离子纤维素、pac-141的加量,提高钻井液抗温、抗盐、 抗钙能力。三开奥陶系部分地层裂缝发育,风化壳较多,对压力比较敏感,极易 发生井漏。本井段在4147.09米发生裂缝性漏失,钻至4626米发生渗透性漏失, 釆用预水化坂土浆掺入复合堵漏剂静止堵漏,在起钻时将堵漏浆泵入井底,在井底静液柱压力的作用下,
10、利用起下钻十儿个小时的时间静止堵漏,起到了很好的 效果。在最后一个牙轮钻头出井前全井添加2%润滑剂,使得完钻取心、测井和不 套管顺利进行。表5:三开钻井液处理剂消耗药品类型数量(吨)药品类型数量(吨)药品类型数量(吨)土粉17烧碱2.45纯碱2.2大钾3钾盐0. 15铵盐0.2低粘cmc4.2纤维素4.4pac-1412.2防塌剂2. 1润滑剂1.5shc-14smp20. 75spnh2pb-13. 7spc-2200. 5cxp-24.4npl-26堵漏剂2.2单封6df40.47四、钻井液油气层保护措施木井在施工过程中钻遇多个汕气目的层。在进每一个汕气层之前,及时调整 好泥浆性能,开足固
11、控设备清除泥浆中的食害固相。在二开上部延安组油气m的 钻进过程屮,添加k-pam胶液和预水化坂土浆,调整好钻并液的流型,提高粘度 以减少对井壁的冲刷,加大降失水剂和防塌剂的用量,降低失水维护稳定好井壁, 使用好固控设备,把比重和失水控制在设计范阑之|aj,减少压差作用对油气层的 损害;在二开下部高温井段和三开井段的钻进过程中,钻井液施工按照设计要求 执行,及时添加抗高温处理剂、目的m屝蔽保护剂和非渗透剂,使其在地足表面 形成非渗透膜,有效封堵地层空隙,使用好阆控设备,保持钻并液的低比重,低 失水,及较好的携带效果,以满足深井段的井内安全要求及储集层保护要求。钻 井液性能参数严格按照钻井液设计进
12、行调控,减少钻井液对储集层的污染,从而 能够更好地保护汕气层。经测井显示,木井二幵0的层段井径扩大率为7.92%, 三开井段井径扩大率为8.33%,均在设计范围之内,油气层保护措施起到了一定 的效果。五、复杂情况1、二开井漏:定北8井于9月12日不技术套管,9月14日3:00套管下完, 下套管过程返浆正常;3:40接好循环尖幵泵,至4:40停泵,累计向套管a泵入泥 浆82.55方,井口一宵不返浆,井闪漏失速度约为80方/小吋。分析漏失原因为二 开完钻进入风化壳,开泵卯底压力大造成地足裂缝。6:0015:00向套管内泵浆4 次累计21.13方,井口未返浆;15:50配堵漏浆50余方,21:20向
13、套管内泵入堵漏 浆44.6方,替浆43.4方,套管内容积78方,井口不返浆。9月15日备水待堵漏 材料,15:00堵漏材料到井场,配堵漏浆45方:纯碱200公斤+烧碱50公斤+土粉 4000公斤+复合堵漏剂4000公斤+锯末60袋+海带500公斤+水泥500公斤;22:40 以小排量向套管内泵入堵漏浆41.5方,当泵入32方时,井u开始返浆,返出量由 小逐渐变大,0:15替完49.35方,累计泵入90.85方,返出72方,其后循环观察。 9月16日循环,漏速24方/小吋,18:30对地层进行承压试验,蹩压至7兆帕, 逐渐降至0兆帕,井下漏层不能承受高压;0:25固井,打水泥浆时井门返浆正常,
14、替浆约20方吋井u返浆量逐渐减少,大泵累计替浆68.7方,4:00 级固井完成。 9月17日间断循环,漏速3 4方/小时,为上部地m漏失,16:00二级固井,替浆 至28.4方时,井口返浆不正常,至32.2方时,出浆口完全断流,18:30固完井侯凝。本 次卜*完套管井漏共漏失泥浆345方。2、三开井漏:9月28日18:15钻至井深4147.09米,停钻循环处理泥浆准 备起钻取心,泥浆性能:粘度45秒,比重1.07克/立方厘米。18:45往循环浆中加 消泡剂170公斤,泥浆中气泡消失,循环浆量不降5方。继续循环,泥浆总量逐 渐减少;20:00泥浆量下降35方,分析井内漏失,漏失速度35方/小时,
15、测得比 重为1.09 (无气泡),粘度43秒,分析井漏原因为气泡消除比重上升压差漏失, 停泵10分钟观察井门,环空液面没有变化;循环时,泵压正常,循环浆量逐渐减 少,至22:00,测得漏速8.75方/小时,总漏失量57.5方;到23j0静止观察,环 空灌满浆两次共6.7方;23:0023:50起钻8柱至套管内并配堵漏浆,1:30-2:10 下钻堵漏,注入堵漏浆15.5方,当注入6.3方时并口幵始返浆,替浆10方将堵漏 浆推至井底封裸眼段,泵浆期闹计返出泥浆7方;3:004:10起钻至套管内静止 堵漏,起钻罐浆3.5方(漏失2.9方);9月29日静止堵漏,多次向环空内灌浆; 12:40下钻,下钻过程井口不返浆,13:45下钻到底循环,漏失速度约2方/小吋,基本能恢复施工,19:40起钻。本次井漏共漏失泥浆111方。六、认识与建议1、木井二幵上部使用钾铵基聚合物钻井液,维护简单,成木较低,抑制性强, 能冇
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