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文档简介
1、故故障障处处理理参参考考手手册册序序号号PLCPLC故故障障代代码码 变变桨桨故故障障代代码码变变频频器器故故障障代代码码 故故障障现现象象故故障障原原因因17无无偏航版本不匹配,软件参数设置故障参数设置不当212无无急停回路断开,风机紧急停止,制动器报死线路虚接 313无无风机运行至1300rpm发电机编码器故障413,24无104风机运行至1300rpm,在并网瞬间报此故障发电机编码器故障516无无安全链无法复位,PLC主站E62.09指示灯不亮 电气元件损坏(浪涌保护器)616,27/28无无安全链无法复位,PLC主站E62.09指示灯不亮WTDI92/WTAI91上插头松动,或硬件损坏
2、716,40/43/46无无 安全链无法复位,PLC主站E62.09指示灯不亮电气元件损坏(浪涌保护器)/线路松动817无无 制动器报死线路原因918无无 超越工作位置电气元件损坏(滑环)1019无无19为伴生故障,不应该单独出现电气元件质量问题(滑环)1123无无PLC主站EA63.06指示灯不闪烁电气元件损坏(PM1000变频器)1223,24无61PLC主站EA63.06指示灯不闪烁。变频器加载不到网侧电气元件损坏(PM1000变频器)1324无001变频器运行几十秒后直流母线电压突升至1080vDC电气元件损坏(PM1000变频器)1424无038预充电电阻烧毁电气元件损坏(PM100
3、0变频器)1524无100发电机转速正常,在有转速的情况下,启动变频器,故障产生电气元件损坏(PM1000变频器)1624无104叶片顺桨,风机停机直流母排电压高于1200VDC1724无105电网电压缺相熔丝烧断/电气元件损坏(PM1000变频器)1824无111预充电接触器不吸和光纤接错1924无112风机无法运行变频器至电机侧电气元件损坏(PM1000变频器电机侧)2024无113,114IGBT温度搞水循环问题211、24无119风机故障停机电网电能质量问题2224无121变频器运行到满发时,报过流故障。电气元件损坏(PM1000变频器电机侧)发电机损坏2324,29无122网侧变频器
4、无法启动;网侧350A熔烧坏电气元件损坏(PM1000变频器)2424无123电机侧变频器无法启动;电气元件损坏(PM1000变频器)2524无125控制面板converter菜单下,GscCur的值为350或700A电气元件损坏(PM1000变频器)2624无128变频器左下角电路板指示灯虚亮电气元件损坏(PM1000变频器)2724无132并网发电时,到网侧不成功线路问题2824无136电机侧变频器过流,故障停机发电机损坏2924无165ConErr165故障无法复位电气元件损坏(PM1000变频器)3025无无功率波动大,时正时负元件安装问题313160004无 变桨变频器1通讯指示灯不
5、闪烁线路连接错误323260004无 变桨变频器2通讯指示灯不闪烁线路连接错误333360004无 变桨变频器3通讯指示灯不闪烁线路连接错误3431,32,3360004无 变桨通讯故障代码随机变化,不固定电气元件质量问题(滑环)3534无无 制动器超速电气元件损坏(滑环)/滑环固定不好3635无无安全链断开,无法复位。直译,所有叶片均故障电气元件损坏(浪涌保护器)3736无无制动器抱死滑环固定不或元件问题3836,129无无自检时报线路短接3938/41/44无 无叶片卡死在84至-1度之间,安全链断开机械原因4039/42/45无 无叶片卡死在86至84度之间,安全链断开机械原因4140/
6、43/46无 安全链无法复位 电气元件损坏(浪涌保护器)4249/52/5442032无叶片刹车不能打开线路或电器元件故障4349/52/5542020无安全链断开,风机停机需对风机进行维护4449/52/5545001/45002无安全链断开,风机停机电气元件损坏(接近开关)4549/52/5545002无故障叶片在十点位置,无法启动变桨系统设计原因,待解决4659无叶片顺桨,风机停机电气元件质量问题(滑环)4765无安全链断开,风机停机电气元件损坏(浪涌保护器/继电器)4866无安全链断开,风机停机电气元件损坏(浪涌保护器/继电器)4967无安全链断开,风机停机电气元件损坏(浪涌保护器/继
7、电器)5068无安全链断开,风机停机电气元件损坏(浪涌保护器/继电器)5169无安全链断开,风机停机电气元件损坏(浪涌保护器/继电器)5270无安全链断开,风机停机电气元件损坏(浪涌保护器/继电器)537045002叶片3在70度位置没有顺桨。叶片轴承卡死5478GSC currentmeasurement 5580或151无无发电机无转速元件损坏或线路问题5682无无叶片顺桨,风机停机元件安装问题/电气元件质量问题(滑环)5795无无偏航超时元器件损坏5896无无轮毂速度信号差异元器件损坏59107无无箱变温度过高元器件损坏60120无无偏航功率达到13kW机械问题61124无无油温高于80
8、度,故障停机油冷风扇坏件62128无无叶片顺桨,风机停机电气元件损坏(制动器压力传感器)63133无无叶片顺桨,风机停机线路问题64135无无风机无法启动,电池得不到电压检测值电气元件损坏(电池电压检测电阻)65140无无风机偏航凸轮开关断开,无法复位风机偏航传感器设置有误66142无无空开跳开电网问题或线路问题67144无无齿轮泵高速断路器断开元件或线路问题68151,150无无滑环编码器与发电机编码器测量速度差大于200rpm超速继电器设置有误/滑环编码器故障69154无无高速泵运行时,油压传感器LCD乱码/油泵运行时,油压值为0.0Pa电气元件损坏(油压传感器/油泵)70156无无机舱位
9、置改变小元器件损坏71159无无风机自动运行时,无法并网线路虚接/变频器程序需刷新/发电机故障/机侧变频器损坏72160/163无无有风情况下,风速恒为0m/s电气元件元件损坏(风速风向仪)73161无无功率正常,网侧电流正常/功率忽高忽低,忽正忽负/网侧电流不对称,L2相过低PLC程序/发电机编码器固定/网侧变频器故障74165无无电池低温风机设计合理性75169无无发电机功率为负值线路连接错误/发电机编码器故障76171无无偏航时,控制面板上偏航角度无变化。电气元件元件损坏(偏航传感器)77172无无偏航刹车打不开(-F122断开)电气元件元件损坏78175无无F206.4开关断开电缆固定
10、不牢/电气元件损坏(接触器)79205无104/001自动运行时,风机crowbar测试时,时好时坏电气元件损坏(玻璃光纤)80222无无滤波板温度大于100度水循环不畅/滤波板质量问题/电气元件问题81241无无风机机舱振动大发电机编码器固定不牢82244无无油压传感器压力不正确油压传感器问题/程序问题83254无无偏航功率小于4kW安装问题故障分类(按功能)C变频类 P变桨类 Y偏航类 O油冷循环 G发电机及水冷 B制动器 M风速仪等测量设备 Z其他 停机方式1快速停机:制动器不启动。叶片顺桨速度为9/s或2.6/s。当发电机脱网,并发电机速度高于1750rpm时,顺桨速度为9/s,否则,
11、顺桨速度为2.6/s。风机转速低于1200rpm功率低于30kW,或转速低于1000rpm时,风机脱网。2全速停机:制动器不启动。叶片顺桨速度为9/s。风机转速低于1200rpm、功率低于30kW,或转速低于1000rpm时,风机脱网。3安全链停机:制动器不启动。叶片顺桨速度为9/s。风机转速低于1200rpm、功率低于30kW,或转速低于1000rpm时,风机脱网。4制动链停机:制动器启动。叶片顺桨速度为9/s。风机转速低于1200rpm、功率低于30kW,或转速低于1000rpm时,风机脱网。5紧急停机:制动器启动。叶片顺桨速度为9/s。风机瞬时脱网。无法自动复位。停停机机方方式式解解决决
12、方方案案快速停止方案1:修改PLC程序中参数DemYawVer为控制面板上显示的偏航版本号。结论:修改以后,重新启动控制柜,故障消除紧急停止方案1:若故障无法复位,则检查整个急停回路,寻找断点。方案2:若故障能够复位,且时常发生,则采用排查的方法,将急停回路逐一短接,用排除法确定故障点。结论:塔筒急停线路损坏,使用备用线。方案3 :检查-K230.3是否对地,以及线路是否虚接。安全链停止方案1:作crowbar测试,看超速回路是否工作正常结论:超速回路正常,更换编码器,风机运行正常方案2:查看-K340.7继电器线圈是否正常。结论:线圈插头损坏,更换后正常。方案3:检查发电机编码器固定安全链停
13、止方案1:变频器及crowbar测试均正常,自动模式下,当运转至1300左右,变频器状态在s6-arm,s7-syn,s60之间跳转。后报故障结论:编码器测速不准,更换编码器后正常。安全链停止方案1:检查滑环上-X4通道6线路上的电线连接及线路上的所有浪涌保护器结论:浪涌保护器-F238.4的不通,该器件损坏安全链停止方案1:检查WTDI92/WTAI91上插头及线路方案2:更换硬件安全链停止方案1:检查滑环上-X4通道6线路上的电线连接及线路上的所有浪涌保护器结论:浪涌保护器-F238.4的不通,该器件损坏方案2:检查X4插头上6点线路是否松动,7点是否正常接地 制动链停止方案1:检查制动器
14、开/关传感器线路及液压油位是否正常。方案2:风机紧急停机、制动停机、制动器故障均会出现该故障号,复位即可。方案3:检查制动器液压系统是否往外泄压。方案4:将压力开关的高压值和低压值适当调高,但高压不应超过200) 安全链停止方案1:叶片的工作位置应大于-1度,当叶片到达-4度时,限位开关激活,故障产生。检查限位开关回路。方案2:滑环传输信号故障结论:更换滑环,故障消除方案3:打开滑环,检查滑环导电刷是否压紧。结论:将导电刷重新轻轻压紧后,恢复正常。故故障障处处理理参参考考手手册册安全链停止方案1:检查滑环上-X4通道3和4线路上的电线连接及线路上的所有浪涌保护器结论:线路正常,更换滑环,恢复正
15、常方案2:打开滑环,检查滑环导电刷是否压紧。结论:将导电刷重新轻轻压紧后,恢复正常。安全链停止方案1:检查-A293.2上线路连接,包括24V供电及与PLC的通讯线。方案2:检查-A293.2上通讯光纤是否有光信号,没有光信号的光纤所连变频器为故障变频器。结论:线路正常,网侧变频器损坏,没有光信号输出安全链停止方案1:检查-A293.2上线路连接,包括24V供电及与PLC的通讯线.方案2:检查加载时机侧变频器是否给网侧以信号。结论:更换机侧变频器,故障消除安全链停止方案1:连接PLC,AC1311内变频器故障代码为6(LSA:Loss of Inter DSP Sync SignalFault
16、)、242/243(电机侧连带故障),再测量网侧IGBT导通性,阻值小于100K结论:更换网侧变频器安全链停止方案1:更换预充电电阻。测量充电回路电流值为24A,远远高于额定电流3A,判断变频器直流母排绝缘损坏 结论:更换机侧变频器 方案2:检查预充电回路是否有接地点。 安全链停止方案1:未启动变频器时,转速正常,说明速度测量回路正常,判断故障原因为机侧变频器结论:更换机侧变频器外部测量板,故障排除。安全链停止方案1:若风机是并网瞬间报故障,则需更改程序中参数MagCurSet为1000-1800之间数值(默认值为1400)结论:MagCurSet为1000时,并网发电方案2:若在运行中报故障
17、,则是对变频器的保护,复位后可继续运行结论:复位即可方案3:做crowbar测试时,可以接收变频器信号,但机侧中没有作用的声音。结论:更换机侧变频器,正常并网安全链停止方案1:检查-F104.3的熔丝,是否熔断。结论:V相熔丝熔断。测量此相线路对地绝缘后,更换熔丝,电压测量值正常方案2:变频器网压测量板处电压正常,控制面板显示值不正常,变频器电压测量板故障。结论:更换网侧变频器,电压测量值正常方案3:检查预充电线路。结论:回路中整流桥烧毁,更换后正常安全链停止方案1:检查发电机变频器上所有光纤的连接结论:光纤连接错误安全链停止方案1:检查电机侧变频器J8插头2号端子到K150.1接触器的线路连
18、接,以及K150.1接触器反馈线路。方案2:断开电机侧J8插头,运行变频器,仍无法启动电机侧变频器,判断变频器损坏。结论:更换电机侧变频器,故障排除。安全链停止方案1:检查水循环,包括水阀水阀是否畅通,排气是否彻底。结论:排气以后,温度恢复正常方案2:检查水泵电磁阀能否启动结论:电磁阀不能启动,更换电磁阀后正常安全链停止方案1:此故障通常是由于电网波动、电压不平衡等引起。结论:只需复位故障即可安全链停止方案1:在没有备件的情况下,可以限功率运行。方案2:更换变频器结论:机侧变频器损坏方案3:检查发电机三相绕组电阻是否正常。结论:发电机绕组损坏,更换发电机安全链停止方案1:更换变频器。结论:更换
19、变频器后,故障消除安全链停止方案1:更换变频器。结论:更换变频器后,故障消除安全链停止方案1:更换变频器。结论:更换变频器后,电流值恢复正常,20A左右安全链停止方案1:更换变频器。结论:更换变频器后,故障消除安全链停止方案1:检查网侧变频器上电流互感器处的接线。结论:电流互感器处线路接错,重新校正后正常发电。安全链停止方案1:检查发电机滑环,碳粉是否堆积,相是否对地方案2:启动制动器,在转子静止的情况下,启动变频到电机侧同步,如果可以顺利通过,则变频器正常。转子转动时启动到电机侧同步,如果报故障,则短路点在发电机结论:更换发电机后,故障消除方案3:检查发电机集电环是否击穿结论:集电环损坏,更
20、换集电环后正常安全链停止方案1:检查变频器,发现内部开关器件损坏,损坏原因为外部J8反馈线路引入电流结论:更换网侧变频器,将外部反馈线及触点全部更换,故障消除安全链停止方案1:检查编码器的安装是否紧固结论:编码器松动。紧固以后,恢复正常安全链停止方案1:检查偏航及三个变桨变频器通讯开关是否设置为Yaw(off),Pitch1(off),Pitch2(off),Pitch3(on)。方案2:检查PLC从站到各个变桨变频器的通讯电缆。结论:通讯开关设置正确,通讯电缆连接错误安全链停止方案1:检查偏航及三个变桨变频器通讯开关是否设置为Yaw(off),Pitch1(off),Pitch2(off),
21、Pitch3(on)。方案2:检查PLC从站到各个变桨变频器的通讯电缆。结论:通讯开关设置正确,通讯电缆连接错误安全链停止方案1:检查偏航及三个变桨变频器通讯开关是否设置为Yaw(off),Pitch1(off),Pitch2(off),Pitch3(on)。方案2:检查PLC从站到各个变桨变频器的通讯电缆。结论:通讯开关设置正确,通讯电缆连接错误安全链停止方案1:检查偏航及三个变桨变频器通讯开关是否设置为Yaw(off),Pitch1(off),Pitch2(off),Pitch3(on)。方案2:检查PLC从站到各个变桨变频器的通讯电缆。结论:若线路正常可判断,滑环损坏,传输信号失真方案3
22、:如果刚更换滑环,检查滑环内部通讯线是否接错。结论:更换滑环内部备用通讯线后正常 制动链停止方案1:检查滑环是否固定完好。结论:滑环固定不好,导致编码器信号波动方案2:滑环编码器故障结论:更换滑环,故障消除方案3:检查TURCK继电器5号端子是否虚接或该继电器灯是否正常方案4:检查发电机编码器支架固定结论:发电机编码器支架固定不好,更换支架后正常。制动链停止方案1:检查滑环上-X4通道8和9线路上的电线连接及线路上的所有浪涌保护器结论:浪涌保护器-F238.7的不通,该器件损坏方案2:检查变桨程序是否传错。结论:变桨程序叶片1与2程序传错,重新传输后正常制动链停止方案1:检查滑环固定结论:滑环
23、固定不好,紧固后正常 停止安全链方案1:检查滑环-X4端子的3,4接线端子是否有短接,或者检查-F238.2的3与4端子是否短接,以及该线路上是否短接。快速停止方案1:手动变桨脱离卡死位置方案2:加注润滑油方案3:拆下变桨电机,手动盘变桨轴。快速停止方案1:手动变桨脱离卡死位置方案2:加注润滑油方案3:拆下变桨电机,手动盘变桨轴。安全链停止方案1:检查滑环上-X4通道6线路上的电线连接及线路上的所有浪涌保护器结论:浪涌保护器-F238.4的不通,该器件损坏安全链停止方案1:检查变桨电机编码器线路结论:变桨电机编码器线路内部虚接,更换变桨电机后正常安全链停止方案1:检查变桨变频器三相对地绝缘电阻
24、,绝缘阻值应足够大。方案2:运行变桨系统,观察各个叶片的力矩值,力矩值应小于30Nm。结论:力矩值过大,需加注变桨轴承润滑剂。P.S.:凡是无法复位的变桨驱动故障,检查柜内接线之前,应先检查轮毂内所有外接电缆是否紧固。安全链停止方案1:检查接近开关线路。结论:接近开关供电及反馈信号线路正常,接近开关故障,无反馈信号。P.S.:凡是无法复位的变桨驱动故障,检查柜内接线之前,应先检查轮毂内所有外接电缆是否紧固。安全链停止方案1:叶片在十点钟位置,到达顺桨位置以后,制动器启动存在延迟,叶片重力方向使叶片相工作位置移动,叶片再次启动时,很快脱离接近开关激活位置,故障产生。将故障叶片离开十点位置结论:需
25、向Windtec咨询,彻底解决该故障。快速停止方案1:进行静态测试,反复手动变桨,通过控制面板观察三个叶片的变化角度,各个叶片的角度差是否大于0.5度。结论:静态测试通过,更换动态器件滑环,故障排除安全链停止方案1:检查叶片1限位开关所在线路的电线连接及浪涌保护器,结论:浪涌保护器-F238.4的不通,该器件损坏方案2:检查发现在无风时,叶片1在9点方向报此故障,顺浆时变浆1刹车未关闭,检查发现继电器K25.8灯未亮,但刹车仍打开。 结论:更换继电器后,叶片1在顺浆时刹车关闭,工作正常,风机运行。 安全链停止方案1:检查叶片1限位开关所在线路的电线连接及浪涌保护器,结论:浪涌保护器-F238.
26、4的不通,该器件损坏方案2:检查发现在无风时,叶片2在9点方向报此故障,顺浆时变浆1刹车未关闭,检查发现继电器K35.8灯未亮,但刹车仍打开。 结论:更换继电器后,叶片2在顺浆时刹车关闭,工作正常,风机运行。安全链停止方案1:检查叶片1限位开关所在线路的电线连接及浪涌保护器,结论:浪涌保护器-F238.4的不通,该器件损坏方案2:检查发现在无风时,叶片3在9点方向报此故障,顺浆时变浆1刹车未关闭,检查发现继电器K45.8灯未亮,但刹车仍打开。 结论:更换继电器后,叶片3在顺浆时刹车关闭,工作正常,风机运行。安全链停止方案1:检查叶片1限位开关所在线路的电线连接及浪涌保护器,结论:浪涌保护器-F
27、238.4的不通,该器件损坏方案2:检查发现在无风时,叶片1在9点方向报此故障,顺浆时变浆1刹车未关闭,检查发现继电器K25.8灯未亮,但刹车仍打开。 结论:更换继电器后,叶片1在顺浆时刹车关闭,工作正常,风机运行。 安全链停止方案1:检查叶片1限位开关所在线路的电线连接及浪涌保护器,结论:浪涌保护器-F238.4的不通,该器件损坏方案2:检查发现在无风时,叶片2在9点方向报此故障,顺浆时变浆1刹车未关闭,检查发现继电器K35.8灯未亮,但刹车仍打开。 结论:更换继电器后,叶片2在顺浆时刹车关闭,工作正常,风机运行。安全链停止方案1:检查叶片1限位开关所在线路的电线连接及浪涌保护器,结论:浪涌
28、保护器-F238.4的不通,该器件损坏方案2:检查发现在无风时,叶片3在9点方向报此故障,顺浆时变浆1刹车未关闭,检查发现继电器K45.8灯未亮,但刹车仍打开。 结论:更换继电器后,叶片3在顺浆时刹车关闭,工作正常,风机运行。安全链停止方案1:手动变桨回到顺桨位置,并检查轴承,必要的话加注润滑剂结论:重启风机工作正常直流母排需要放电安全链停止方案1:检查发电机编码器线路是否有误结论:发电机编码器线的接头损坏,更换编码器线后正常方案2;检查发电机编码器线路无误后,更换GSC测速电源板结论:更换电源板后正常安全链停止方案1:检查滑环的固定,支撑杆应紧固,滑环在旋转方向上应能够轻微旋动。结论:滑环没
29、固定好,重新固定,风机运转正常方案2:确定轮毂编码器线路无误,通过AC1311采样RotSpe1和RotSpe2信号,如有一路失真,则为滑环编码故障 (如更换滑环故障依旧,更换有失真信号的TURCK继电器)结论:更换滑环,故障消除快速停止方案1:检查偏航传感器线路。结论:线路正常方案2:更换偏航传感器结论:更换偏航传感器,故障消除快速停止方案1:轮毂速度信号1s内波动100rpm时,报此故障。结论:TRUCK超速继电器损坏。方案2:检查滑环结论:更换滑环后正常快速停止方案1:检查TBC100柜内,箱变测温电阻。结论:电阻损坏快速停止方案1:调整偏航力矩方案2:电热吹风加热偏航减速机结论:低温整
30、改后,该故障能根本解决快速停止方案1:检查油冷部分,包括油冷风扇、管路、散热片,可通过手动启动风扇的方法判断其是否运行,手摸油管判断油是否流经散热片,如果油没有流经大循环,散热片接入油管温度会不高,可能是油冷泵的温控阀损坏,需更换油冷泵。结论:油冷风扇故障,更换以后运行正常快速停止方案1:检查制动器液压油位、压力传感器供电及反馈信号回路。方案2:将+NCC310柜门上开关打到手动,手动反复启动制动器,同时测量制动器反馈24VDC信号。制动器打开时,应有反馈24VDC信号。结论:线路无误,手动启动制动器,始终无反馈信号,更换制动器压力传感器后,恢复正常快速停止方案1:检查NCC300到NCC32
31、0中电流互感器线路接线。结论:-T100.6线路虚接,紧固后正常快速停止方案1:检查电池电压测试电阻R202.4和R202.5。结论:R202.5阻值无穷大,该电阻损坏,更换后,恢复正常方案2:检查电池检测电阻排阻值。结论:电阻排中220K欧的电阻烧毁,更换后,检测通过正常。快速停止方案1:偏航左和右凸轮的触发位置应大于700度,小于720度。结论:重新调整偏航传感器,故障排除快速停止方案1:检查-F200.2空开是否跳开。结论:合上空开后正常方案2:检查-F200.2以及电池,变桨的直流电源接线线路。结论: 变桨变频器线路有烧毁现象,更换变桨变频器后正常快速停止方案1:检查油泵电机三相电阻。
32、结论:油泵电机三相电阻烧毁,更换后正常全速停止方案1:检查超速继电器设置,正确值为1000MHz,4,6,90,0.5(77)。5.3.90.0.5 (70)结论:更新设置以后,速度正常。方案2:服务模式下,启动变桨观察Pitch及Converter菜单下轮毂及发电机转速值是否平稳。结论:滑环编码器速度信号失真,更换滑环,故障排除 全速停止方案1:检查油压传感器及线路,油压传感器显示乱码。结论:油冷电机与泵联轴处故障,更换油泵,正常。方案2:运行泵看油压传感器是否有油压,若无油压则是油泵工作不正常,需检查泵及电机。结论:油冷电机与泵联轴处故障,更换油泵,正常。方案3:检查油冷滤芯处,油质是否正
33、常。结论:油样中伴有铁削,齿轮箱故障快速停止方案1:检查偏航传感器线路。结论:线路正常方案2:更换偏航传感器结论:更换偏航传感器,故障消除快速停止方案1:使用示波器,检查同步时定子侧电压结论:定子侧电压波形相位不稳,更换机侧变频器方案2:检查发电机定转子绕组结论:发电机损坏方案3:检查定子接触器-K150.1线圈供电线路,是否有虚接现象结论:定子接触器230VAC线圈供电电线虚接方案4:由外方重新下载发电机变频器程序,如无外方在现场,则更换电机侧和网侧变频器。结论:更新程序后,运转正常 快速停止方案1:检查风速风向仪供电及反馈信号回路,若正常,关闭控制柜供电,待2分钟后,重新供电。 方案2:风
34、速风向仪没有检测方法,若重启后,仍无风速,需更换风速风向仪。快速停止方案1:下载16版PLC程序。结论:软件原因,更新后正常方案2:功率不稳,检查发电机编码器的固定。结论:发电机编码器固定松动,紧固后,运行正常方案3:网侧电流L2很小,此电流是网侧变频器通过测量L1L3电流计算所得。结论:网侧变频器损坏 快速停止方案1:将电池柜PT100放置到电池附近。后期已整改此问题。快速停止方案1:检查-V308.2_J2端子上电流测量回路的接线顺序。结论:电线顺序接反方案2:确定发电机编码器线路无误,通过AC1311采样ConSpe信号,如信号失真,有短时跳跃,则为发电机编码故障结论:发电机编码器与发电
35、机转子间联轴器脱落,导致高速时速度信号有误,更换编码器,故障排除快速停止方案1:偏航时机舱角度不变化,偏航传感器内部的编码器件坏。结论:更换后,故障消除。快速停止方案1:检查偏航电机内部整流桥是否损坏结论:偏航电机整流桥正负极击穿,更换整流桥后正常(或更换偏航电机)快速停止方案1:检查轮毂内变桨电机制动线路。结论:变桨电机制动器电缆未固定好,电缆甩断,修复后正常工作方案2:检查变桨柜内接触器-K21.3、-K31.3、-K41.3线圈阻值,正确阻值为600欧姆左右。结论:-K41.3阻值12欧姆,更换后,风机正常工作。方案3:检查-T26.3,-T36.3,-T46.3整流桥是否击穿结论:整流
36、桥击穿,更换后恢复正常快速停止方案1:服务模式下,手动检测crowbar,时好时坏。结论:更换crowbar到电机侧变频器的通讯光纤,crowbar测试正常,风机能够自动运行快速停止方案1:检查水循环,包括水阀水阀是否畅通,排气是否彻底。结论:排气以后,温度恢复正常方案2:水循环没有问题的情况下,更换滤波板。结论:更换滤波板以后,温度恢复正常方案3:用红外测温仪测试,看滤波底板上发热的地方结论:-R304.3,-R304.3.1电阻发热,更换滤波电阻,兵涂导热硅胶后正常。方案4:更换滤波电阻方位,使其散热面积增大。全速停止方案1:速度信号非常规波动,会引起功率波动,引起风机摆动,遂检查发电机编码器及线路。结论:发电机编码器的两个固定用顶丝松动,导致接触不良。固定好顶丝将编码器安装好,故障消除快速停止方案1:如果为模拟油压传感器,传感器处是否为FULSE结论:将TURE改为FULSE,重新传输程序后正常。方案2:如果为数字油压传感器,检查其参数设置是否错误或更换之。结论:更换数字油压传感器,重新设置参数后正常。快速停止方案1:调整偏航齿圈固定力矩,直到偏航功率大于4kW。结论:加大力矩后,功率值大于4kW,故障消除故障分类(按功能)C变频类 P变桨类 Y偏航类 O油冷循环
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