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文档简介

1、全国火电100-200mw级机组技术协作会2008年年会论文集 汽轮机n100-90/535汽轮机异常振动及处理靳保庆 (河北马头发电有限责任公司河北邯郸056044 ) 摘要:河北马头发电有限责任公司#3机组通流部分改造后,机组启动在临界转速和3000rpm时,#3、#4、#5、#6瓦振动超标,通过现场动平衡,在发电机转子上加装平衡块,基本解决了各瓦的振动超标问题。关键词:汽轮机;振动;高速动平衡 1机组概况和通流部分改造:河北马头发电有限责任公司#3机组是北京重型机械厂生产n100-90/535型的双缸双排汽高压凝汽式机组,配备北重生产的qfs100-2型发电机,轴系由高压、低压和发电机转

2、子构成,每个转子由两个轴承支撑。其中4、5轴承共一个轴承座,该轴承座位于低压排汽缸上,机组轴系布置如图1所示。2003年12月,#3机组进行了通流部分改造,改造后机组共有25级:高压缸1双列调节级+14压力级,低压缸25压力级,改造取得良好的效果,机组效率提高,煤耗下降,燃煤量减少,具有较好的经济效益和社会效益。 2机组改造后启动时的动平衡 机组改造后在制造厂对高压转子和低压转子分别进行高速动平衡,但由于动平衡机的支撑条件与现场的支撑条件差别较大,且在动平衡机上平衡时是单根转子,而实际运行时是整个轴系,因此机组的运行条件与动平衡机的运行条件有较大区别,机组改造后第一次启动时,机组个别瓦振较大,

3、超过了有关标准,需要进行现场动平衡。 2.1高压后汽封碰磨:#3机组改造后第一次冲车时,在500rpm升至1000rpm的过程中,当转速升至850rpm时,#2瓦振达到50m,追忆升速过程的#1、#2轴振曲线,发现在升速过程中,#1轴振最大达250m,且在打闸后盘车电流较以前增大2a,#1瓦处的轴径晃度由冲车前的0.03mm 增大到0.13mm,说明#2瓦汽封发生碰磨造成#2瓦振增大,经充分盘车后,再次冲车,#2瓦振动未见异常。2.2临界转速时的振动:通过盘车消除高压缸后汽封碰磨后,机组第二次冲车,当转速升至1400rpm时,#5瓦垂直振动迅速升至160m,#6瓦垂直振动达到78m ,通过对有

4、关数据分析,发电机转子存在一阶不平衡,需进行加重,降低不平衡量,消除机组超标振动。在发电机两侧分别加重910g320,重新启动升速,通过临界转速时,#5垂直振动为106m,振动明显下降。2.3工作转速3000rpm时的振动:第一次加重后,机组顺利通过临界转速,在工作转速3000rpm稳定后,各瓦振动如下表:轴瓦位置#1#2#3#4#5#6#7#813426184624501782511845493422941231424398051从上表数据可以看出,#2、#5、#6、#7和#8振动偏大,说明发电机转子存在一定的一阶和二阶不平衡,与低压转子和高压转子相比,发电机转子质量较重,对整个轴系的影响较

5、大,通过对振动数据的分析,在发电机上加重比较合适。在发电机两侧加重,#5瓦侧加重2100g320,#6瓦侧加重900g320,再次冲车至3000rpm各瓦振动见下表:轴瓦位置#1#2#3#4#5#6#7#881015323522321913211330142441271128221111155539通过第二次加重,各瓦振动基本达到标准,可以保证机组安全运行。2.4机组振动随时间的变化:随着机组运行时间的延长,#2、3#4、#5瓦振动显著增大,特北是#5瓦垂直振动达到60m,说明轴系的热稳定性不良。根据采集到的振动数据,确定了加重方案:第一次在发电机两侧各加重1450g345平衡转子的一阶不平衡

6、重量,使转子在临界转速时振动符合要求;第二次发电机两侧分别加重540g255和366g135,平衡二阶不平衡,保证转子在工作转速时振动达标。加重后3000rpm时各轴瓦振动如表:轴瓦位置#1#2#3#4#5#6#7#81126111128213519923241532312933935181727224531动平衡取得了较好的效果。3处理过程分析:3.1机组第一次冲转至850rpm,#1、#2振动突增,是由于高压后汽封碰磨造成的。由于转轴与汽封发生碰磨,转轴局部发热产生热弯曲,这也可从盘车电流的增加和晃度变化得到引证。3.2通过两次加重有效地消除了轴系存在的一、二阶不平衡重量,使机组顺利通过临

7、界转速,并且在工作转速(3000rpm)时,各瓦振动达到了一个较好的水平。在发电机上加重的同时,为了有效降低#7、#8瓦的振动,在励磁机两侧分别加重88g300,但效果不明显。主要是影响#7、#8瓦振动的原因复杂,基础局部存在共振并受到发电机振动的影响。3.3#4、#5为联合轴承箱,放置在低压排汽缸上,轴瓦支撑刚度不足,且机组通流部分改造后,低压转子的晃度和瓢偏超标,造成轴系的热稳定性不良,机组运行一段时间后,#4、#5瓦振动不稳定,导致平衡状态破坏,致使#2、#4、#5瓦振动增加。#2、#4、#5瓦振动增加,表明轴系的平衡状态已发生了改变,所采集的数据已不能很好的说明轴系的平衡。为了保证机组

8、在临界转速时振动小,同时也为了减少冲车次数,将前次所加平衡块全部去除,重新选择加重方案。通过两次加重,各瓦振动基本达到了满意。4结论4.1汽轮发电机轴系的各转子在制造厂都进行了动平衡,但由于动平衡机的支撑条件与现场的支撑条件不尽相同,且轴系与单根转子之间也存在一定的差别,因此,在制造厂进行过动平衡的转子,在现场仍可能出现振动超标的情况,需要进行动平衡。4.2发电机转子与高压转子、低压转子相比,重量大,对各瓦的振动影响显著,并且发电机转子加重方便,节省启动时间,节省启动费用。4.3通过现场动平衡,可以有效地降低机组各瓦的振动,保证机组的安全运行。4.4励磁机两侧瓦(#7、#8瓦)振动受影响因素较多

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