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文档简介

1、预分解窑结圈原因分析与预防预分解窑结圈原因分析与预防 姓 名:* 班 级:* 学 号:* 指导老师:* 日 期:2011年12月18 预分解窑结圈问题 截止到2001年末,我国已投产的1000t/d生产线有57条, 熟料设计生产能力总计为1762万t/年,这些干法生产 线投产后,几乎都遇到过窑2834m段结圈问题,圈 一旦形成,使该处的横断面积显著减少,对窑的热工 制度破坏较大,轻则影响窑内通风,熟料产质量下降, 重则阻碍物料运动,窑尾出现漏料,导致窑尾密封装 置变形损坏,不得不止料处理,频繁结后圈,使窑的 运转率降低,煤耗、电耗、砖耗大幅度上升,造成较 大的经济损失。 结圈的危害 结圈后窑内

2、气流倒返,窑头看火孔处气温较高,经 常将看火镜片烤裂,窑内气流浑浊不清,窑头正压 较重。 结圈后尽管转全窑速,但烧成带物料粒粒可数,圈 后物料很难通过。 结圈后窑尾物料厚度增大,窑尾返料及其严重,如 未能及时停料,窑尾密封装置磨损加大,甚至磨坏。 结圈的危害 结圈后入锅炉温度骤降,余热锅炉无法工作,锅炉 生产的蒸汽白白耗掉。 结圈后烧出的熟料质地疏松,外观呈黄褐色,C3S含 量不足30%。 结圈后如未能及时处理掉,圈后面的物料极易结成 大球,大球直径可达2m左右,被后圈卡住无法转出, 窑内通风几乎没有,煤粉从煤嘴刚喷出即着火。故 喷煤嘴(耐热铸钢)经常被烧裂变形,更换频繁。 结圈原因分析 由于

3、预分解窑生料的预热分解在预热器和分解炉内进 行,生料入窑时,已有90%95%的碳酸盐分解。回 转窑的功能之一是将剩余的碳酸钙迅速分解的同时, 石灰石质同粘土质组分间,通过质点的相互扩散,进 行固相反应,形成C3A、C4AF、C2S。因2834m段正 是固相反应带和烧成带交界的过渡带,这个区域内, 物料一方面接受火焰辐射对流传给的热量,另一方面 由于熟料矿物固相反应是放热反应,固相反应放出的 热量约为420500J/g,理论上放热量达420J/g时,就 足以使物料温度升高300以上,物料从900升到 1250K的时间约为56min。 结圈原因分析 通常情况下,硅酸盐水泥生料在1250开始出现液相

4、, 因此在2834m这个区域本应不存在液相的产生和固 化过程,也就不可能结圈,但是由于原材料形成地质 年代和岩相结构上的差异,物料组分中MgO、R2O、 SO3、TiO2、P2O5等次要氧化物含量的不合理,生料成 分波动大,窑内热工制度不稳定,燃料燃烧特性和燃 烧状况差等方面原因,致使液相开始出现的温度降低, 液相在固相反应带提前出现, 为结圈创造了条件。 结圈的处理 热烧法 由于挥发性组分循环富集而结成的硫碱圈,一般采 用此法,处理时,将燃烧器往里推,减料,适当加 大外流风用量,关小旋流风,适当拉大排风量,使 火焰延长,提高尾温,加强预烧,逐渐加快窑速, 保持窑快转,卸出部分圈后积料,待圈后

5、积料减少 时,适当抬高燃烧器使火焰高温部分调整到结圈处, 使结圈处的温度超过950,圈处的挥发性组分得以 气化,结圈即可消失;在处理硫碱圈时,要适当提 高熟料和,减少物料中的液相量。 结圈的处理 对于由于煤的燃烧特性差和操作不当而结成的圈常 采用此法。具体操作如下: a.改变煤的配合,采用挥发分25%,灰分25%的煤, 煤细度控制在5%左右,适当提高入窑生料n值,P值 保持不变。 b.燃烧器退到较后位置,加大旋流风量,一方面在喷 嘴周围产生较强的回流区能稳定燃料着火;另一方 面为煤粉提供更多的空气,使火焰中心供氧充分, 强化了煤粉燃烧,从而提高火焰的热力强度。 结圈的处理 c.适当降低尾温,提

6、高窑的快转率,保持窑速在 3.0r/min以上,以利煤粉均匀掺入熟料中,使圈处的 温度比正常低50100。 d.在处理结圈时,适当提高物料n值,KH维持不变, 一般12个班,圈即可以垮落。 冷热交替法 a.对于因MgO高或者配料方案不当以及MgO、R2O同 时高而结成的后圈常采用此法。 b.调整配料方案,大幅度同时提高n和KH值,降低Fe2O3 含量,以减少液相量。 c.先减料50t/h,同时向窑内推进燃烧器,适当加大外 流风的开度,使火焰高温点后移,提高圈处的温度, 烧 12h,窑速仍控制在3.0r/min以上。 结圈的处理 d.退出燃烧器,并加大旋流风的开度,强化煤粉燃烧, 缩短火焰长度,

7、改变煤灰的沉落点,降低结圈处温 度,同时提高喂料量(80t/h),冲料15min,这样冷烧 12h,在冷烧过程中,fCaO适当放宽到2.5%。 e.再次减料50t/h,进行热烧,这样反复34次(有时 23次),使圈受显著的冷热交替作用,造成开裂而 垮落。 f.如果结圈较严重,可先热烧,再停料止火冷13h, 待分解炉温度降到400600,即可快速升温,至 尾温达1050左右,冲料、快速转窑。 结圈的处理 结圈的处理 冷转法 对于结圈原因不明或者经过34个班前述3种方法处 理无效则采用此方法,在止料烧空窑后: a.止火,将高温风机进口压力降到-800Pa左右; b. 用0.6r/min慢转窑,停篦

8、冷机篦床堆料; c. 待窑尾烟室温度降到250左右,即将窑转速提高到 3.0r/min以上甩圈,一直到圈垮为止。 结圈的处理 窑炮轰击法 对于质地较硬的熟料后圈采用此法,此方法处理速 度快,但对于质地疏松的圈无效,具体做法为: a.在距窑门1.52.0m处架好窑炮,止料止火停排风机, 打开窑门,瞄准圈体射击; b.射击位置以第一象限的圈根为最佳,先把圈根击穿, 然后射击圈体,铅制弹头射入圈体后立即汽化,体 积膨胀,使圈体松动、垮落。 对硅质、钙质原料超前控制 a.对不同品位、不同成岩时代的钙质和硅质矿山开采 区进行合理搭配开采,以控制其原料的CaO和硅质 原料的SiO2,质量控制指标为:目标值

9、1%。 b.避免同时使用高碱高镁原料。 强化燃烧器的操作,确保火焰的合适形状和热 优化配料方案 建立以中控室为核心的生产指挥系统,从系统角度 将后圈消灭在萌芽状态 预防措施 预防措施 a.加强生料均化链的管理,确保入窑生料成分稳定, 并控制窑灰均匀入窑。 b.搞好预热器及窑尾烟室的密闭堵漏,改善窑内的通 风状况和稳定入窑生料的碳酸盐分解率。 c.加强对窑系统的工艺热工等有关参数的综合分析和 诊断,在煅烧过程中借助先进的自控技术精心操作 与控制。严格控制分解炉的温度,适当提高二、三 次风温,确保燃料的完全燃烧,控制窑尾废气CO含 量在0.04%左右,防止还原气氛。 预防措施 d.避免使用高灰分及灰分熔点低的煤,若必须使用, 必须粉磨细些。 e.在窑2545m采用新型耐火材料(如含ZrO2的耐火 砖),减少衬料与物料的温差。 f.坚持“满负荷”、“快窑速”的操作方法。 g.应根据原燃材料变化,及时调整配料方案。 h.依靠现代化管理手段,加强设备状态监测和管理, 提高维修质量,提高窑系统的运转率。 结论 导致预分解窑2834m段结圈的原因是多方面的,只 要找出结圈的主要原因,本着“预防

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