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文档简介

1、品质检讨品质检讨 2015.7.1-2015.9.6 2015年8月已结束,通过各位公司领导和全体员 工的努力,品质有一定的提升,但还是存在 诸多品质客诉、异常,公司高层也下决心要 把品质搞好。今天趁这个例会作个简短的品 质检讨报告。希望通过这次会议检讨,能够 让大家都来重视大威公司的产品品质问题, 提高产品质量。真真正正做到大威人人关心 品质。 一一.货架客诉:货架客诉: 异常描述异常简图原因分析改善措施责任部门责任主管 围栏套管-40焊道 难看、丑陋,造 成1400pcs的客诉 补货,损失严重 1、氩焊技术焊工水平较差; 2、19不锈钢圆棒配合 45圆管焊接,圆棒未切弧 口配合R22.5存

2、在间隙较大, 完全靠氩焊加焊丝填补焊道 较丑陋 1. 19不锈钢棒增 加冲R工艺; 2.焊接氩焊技术过硬 的焊工专岗 3.QC严格按业务提供 样品执行首检、巡检、 终检,并作完整记录 焊接 品管 技术 吴意林 刘作斌 罗涛 3.0C型架-A版客 户反馈组装后台 阶过大、存在刮 手安全隐患,造 成2000PCS退货返 工整形 1、C型件圆弧现工艺无法与 图纸一样(现有下料成型工 艺两端会有直线段); 2、C型件开口尺寸比图纸大 56mm(符合客户签样); 3、客户塑胶件圆弧两端过 浅无法与C型件完全配合导 致台阶; 1、C型件系列现有工 艺保证开口尺寸仍然 有台阶,存在客诉争 议隐患; 2、建议

3、客户评估更 改塑胶件两端台阶下 沉; 3、制作检具全检开 口手工整形; 冲压 品管 技术 业务 刘步兵 刘作斌 罗涛 张高清 4”6”支撑立柱 客诉反馈松动, 增加固定后5吨叉 车撞击不晃动 1、弹簧钢棒与底板孔非过 赢配合导致松动; 2、无治具检测松动异常; 1、弹簧钢棒、底板 尺寸作过赢配合尺寸 加工管控; 2、增加治具全检晃 动工艺; 3、库存全检出货; 采购 品管 技术 包装 梁平英 刘作斌 周世伟 邢学全 松动松动 焊道丑陋焊道丑陋 组装后台阶组装后台阶 二健身器材近期客诉:二健身器材近期客诉: 1.全心购物(大威全心购物(大威BIK)退货)退货32台台 异常描述异常简图原因分析改善

4、措施 责任 部门 责任主管 轴承座轴承跑位导 致异音、磁铁摩擦、 微调无调节功能、 踩不动(实际拆箱 检查统计24台) 1、轴承座新结构 (财溢鑫)塑胶件 厚度太薄、配合轴 承间隙太大易松动; 2、轴承座塑胶材 质玻纤较少; 3、物流运输摔击 导致轴承跑位后导 致异音、磁铁摩擦、 微调无调节功能、 踩不动等 1、联络厂商改善轴承座结 构及模具; 2、改善材质并请厂商提供 尼龙+波纤比例材质报告; 3、模拟物流运输作摔箱测 试; 技术/ 采购/ 品管 周世伟/ 梁平英/ 刘作斌 右曲柄无牙(实际 拆箱检查1台) 1、厂商漏攻牙; 2、IQC未抽检出来; 3、包装全检工序 不彻底,流出; 1、联络

5、厂商改善并全检螺 牙; 2、 IQC加大比例按10%验货,发 现一例整批拒收; 3、包 装专人专岗加工并全检螺牙; 采购/ 品管/ 包装 梁平英/ 刘作斌/ 邢学全 轴承脱落轴承脱落 无螺牙无螺牙 2.环球购物(北京环球购物(北京995014BIK)客诉退货:)客诉退货: 异常描述异常简图原因分析改善措施 责任部 门 责任主 管 主架表面污 点、漆花, 中保护罩腐 蚀脏污 1、表面掉漆; 2、擦拭液体酒精 质量差,无法挥 发、腐蚀烤漆表 面; 1、库存酒精封存 退货; 2、联络行政通知 厂商改善,并承担 客诉费用; 3、建议行政购买 的辅材(生产相关 用的酒精、螺纹胶、 胶水等)质量好的, 并

6、增加进料检验程 序; 4.包装领用酒精后 QC测试后使用; 行政/ 品管/ 包装 刘素兰/ 刘作斌/ 邢学全 3.出韩国磁控车出韩国磁控车(YA-230)皮带盘破裂皮带盘破裂3台客诉:台客诉: 异常描 述 数 量 异常简图原因分析改善措施 责任 部门 责任主 管 磁控车 皮带盘 破裂 3 1、皮带盘设计为 ABS+pc材质,ABS 材质属不耐磨材 料,作为传动盘 本事使用寿命较 短缺陷; 2、ABS塑胶材料 遇到润滑油类液 体发生化学变化 (已实际做测试 遇润滑油24小时 即破裂) 3、2014年12月有 联络单建议技术 评估更改为尼龙+ 玻纤材质,一直 未作更改; 1、建议库存皮带 盘立即停

7、止使用; 2、请技术再次评 估更改为尼龙+玻 纤33%材质; 技术/ 采购/ 品管 周世伟/ 梁平英/ 刘作斌 遇油类测试遇油类测试 24H即破裂即破裂 破裂破裂 原因分析: 员工对产品品牌意识 不强造成混用 改善措施: 生产主管加强宣导培 训 专人专岗加工,并自 检、互检 三、余总健身器材客诉:三、余总健身器材客诉: 1.七月份客诉快递明细:七月份客诉快递明细: 7月份余总客诉明细 客诉日 期 客诉产品 品名客诉问题原因分析责任部门防止再次发生改善方案责任人 快递 费用 7月2日倒立机护肘破损 护肘材质差,纸箱尺寸紧凑导致 物流运输破损 技术/采购改善纸箱包装设计尺寸物流 10 7月2日倒立

8、机堵头破损 护肘材质差,纸箱尺寸紧凑导致 物流运输破损 技术/采购改善纸箱包装设计尺寸物流 15 7月2日 单人站训 练器 海绵套破损客户组装不当,人为破损。客户售后服务提供组装培训或CD物流 8 7月3日倒立机 堵头、螺母盖 破损 包装结果紧凑胀箱,物流运输破 损 技术/客户变更纸箱尺寸,加高加长物流 8 7月4日倒立机 缓冲垫凸起、 断裂破损 受运动冲击断裂,结构设计缺陷技术/客户变更结构,取消缓冲垫周世伟/余总 8 7月6日倒立机 配件变形、底 管色差 三个配件物料运输损坏,底管补 漆色差 涂装/余总加强物流运输防护唐钢/物流 114 7月6日倒立机缓冲垫破损受运动冲击断裂,结构设计缺陷

9、技术/余总变更结构,取消缓冲垫周世伟/余总12 7月6日单人站海绵套破损客户组装不当,人为破损。余总售后服务提供组装培训或CD余总8 7月8日大飞鸟左滑轮架歪了 焊接变形焊接/品管 加强全检,提高员工品质意 识 吴意林/林荣旭 12 7月9日倒立机堵头破损堵头材质差,物流运输破损采购/技术 改善堵头厂商新开模具,改 善纸箱尺寸 物流 8 7月8日倒立机滑轮破损滑轮轴承质量差采购/供应商 供应商改善轴承质量,定期 加润滑油 供应商 7 7月10日倒立机 焊接不同心, 螺栓孔挡住 焊接插销未插到位,全检不仔细焊接/品管 对焊工加强教导提高产品品 质意识 吴意林/林荣旭 23 7月11日大飞鸟 漏放

10、滑轮及螺 栓 1.加工漏放,2.螺栓配件过锈不 彻底 包装/品管 1.专人专岗加工零配件并过 称 林清龙 8 7月11日单人站 漏放坐垫管、 限位管、泡棉 连接管 1.半成品流出,2.过磅不彻底包装/品管 2.专人专岗加工零配件并过 称 邢学全/钟久华 15 7月11日倒立机堵头破损 1.堵头材质差;1.包装涨箱物流 易破损 技术/采购 1.材质改善已经更换供应商, 2.更改纸箱尺寸 物流 8 1.包装防护不彻底,2.物流运输 损坏 1.改善包装方式,2.加强物 流运输防护 8月份客诉快递明细 客诉日 期客诉产品品名客诉问题原因分析责任部门责任人 快递费 用 8月3日 单人站训练器前斜管摔坏变

11、形物流运输损坏,人为损坏 物流 物流 50 8月3日豪华双杠泡棉损坏物流运输破裂,包装防护方式不彻底客户物流 8 8月3日大飞鸟滑轨管氧化生锈 供应商电镀质量差,包装前表面OK,使用后 生锈 客户/技术黎琴/供应商 14 8月5日 单人站训练器 少锁双杠结构的小 手垫螺丝 包装员工不细心导致漏锁采购林清龙 12 8月5日倒立机塑料盖子破损包装纸箱防护不到位,材质差包装物流 8 8月6日倒立机漏放零备件 1.抽检不到位;2.包装员工不细心导致漏放 配件 采购/技术林清龙/李小兰 18 8月7日倒立机堵头破损 物流运输损坏,材质差纸箱包装后涨箱导致 破损 包装/品管 物流 10 8月7日 单人站训

12、练器钢丝绳及滑轮破损 客户组装督导导致破损技术/采购供应商 10 8月10 日 倒立机 靠垫、管塞脚垫破 损,螺栓氧化生锈 螺栓氧化,物流运输损坏余总胡纯/物流 10 8月10 日 单人站训练器漏泡棉管漏放及过磅不彻底物流/采购林清龙 12 8月10 日 大飞鸟导轨管氧化生锈导轨管电镀效果差包装供应商 14 8月10 日 三人站双杠漏双杠下支撑管漏放、全检过磅不彻底采购林清龙/杨春华 26 8月12 日 老款倒立机背垫破损 1.物流运输损坏,2.包装纸箱设计紧凑、涨 箱 包装/品管余总/周世伟 10 8月14 日 单人站综合训 练器 少螺丝1.漏放,2.过称全检不彻底余总/技术林清龙 8 8月

13、15 日 倒立机 右扶手孔位无法组 装 1.焊接U型座装夹不到位,2.夹具未以孔定 位,3.U型座孔位底部存在设计尺寸过小缺 陷 包装吴意林/黄猛泉 20 8月15 日 大飞鸟 上支撑架滑轮孔方 向焊反 1.焊接装夹方向装反导致焊反,2.治具无防 呆 焊接/技术吴意林 11 8月16 日 单人站综合训 练器 少管塞漏加工管塞焊接林清龙 余总健身器材客诉汇总分析:余总健身器材客诉汇总分析: 客诉快递费责任 物流/余总包装焊接涂装采购/厂商品管技术 异常描述异常简图原因分析改善措施责任部门责任主管 大飞鸟上支撑架滑 轮孔焊反(累计4 台客诉) 1、焊接未注意方向 至焊反; 2、焊接工装无防呆 措施

14、易焊反; 3、敲渣工序未检查 淘汰出 1、焊接工装立即增加防 呆,防止焊反; 2、敲渣工序全检转后道 工序; 3、QC严格按图纸工艺规 范检验、记录; 焊接/ 品管/ 技术/ 吴意林/ 刘作斌/ 周世伟 倒立机少神缩管组 件、护脚组件 1、包装漏放; 2、过称检查不仔细, 未淘汰出来; 1、专人专岗加工,并自 检,前后道工序互检; 2、严格过称全检重量后 打包; 3、QC严格按工艺规范, 不定时抽检各工序,并记 录,发现异常立即纠正; 包装/ 品管/ 邢学全 刘作斌 单人站前斜管变形 1、物流运输摔至变 形; 2、人为不小心摔至 变形 1、联络客户余总物流责 任分担 余总/ 业务/ 品管 余总

15、 蔡小晴 刘作斌 余总健身器材客诉案例分析:余总健身器材客诉案例分析: 滑轮孔焊反滑轮孔焊反 漏放漏放 变形变形 三、近期制程的重大品质异常:三、近期制程的重大品质异常: 异常描述异常简图原因分析改善措施责任部门责任主管 子弹头赛车档 位支撑管组装 困难,图纸要 求锁5孔=100MM, 查钻孔距离 130mm,6孔 =125均无法组 装(5月份) 1、冲压按旧版 图纸钻孔130mm 导致; 2、QC失误确认; 1、本批应急与客户沟通返修 多钻一个正确的孔多配一个 隔套出货; 2、受控图纸换版复查,确保 使用最新版图纸检验; 3、QC对有实配组装功能的进 行组装检验确认 冲压 品管 刘步兵 刘作

16、斌 音响架激光漏割2 个孔,总100pcs 有58ps漏割孔(5 月份) 1、激光分两批次割孔, 其中一批激光编程误 删除割孔程序导致漏 割孔; 1、加强编程工作责任心,仔 细核对图纸并自检; 2、PQC严格按工艺规范进行 首检、巡检,记录,转序时 再次确认 钣金 品管 李聃 刘作斌 漏割孔漏割孔 1.回顾检讨回顾检讨5月份子弹头赛车问题点:月份子弹头赛车问题点: 孔位不符孔位不符 2.近期制程货架问题点:近期制程货架问题点: 异常描述异常简图原因分析改善措施责任部门责任主管 新款架子护罩-电 镀不良率30% 供应商创业电镀件, 表面氧化、生锈、电 镀不良 1、本批次挑选出货,联 络厂商改善电

17、镀工艺; 2、IQC针对委外电镀件外 观进行10%比例的抽检, 发现不良立即要求厂商挑 选返镀; 3、IQC对每批次抽1pcs作 盐雾测试,并对测试记录, 采购 品管 梁平英 刘作斌 护栏组立系列打磨 痕迹经电镀后30% 丑陋 焊接打磨痕迹过深造 成 1、针对焊接件要电镀的 工件特别要求焊道平整、 饱满,尽量上机械手焊接, 减少打磨; 2、QC针对迈客外观件加 严检验、记录; 焊接 品管 吴意林 刘作斌 架子护罩开口尺寸 偏大58mm,客户 验货不接受,批量 返工整形 1、成型尺寸即有偏大 2.03mm; 2.焊接后变形至偏大 58mm; 3.前批次均是焊后专冲 压整形,因工艺未为更 改,焊接新物料员按任 务单转外协导致; 1、立即更改工艺,改为 焊后整形,具体体现到任 务单; 2、焊接按新工艺转序; 3、QC严格按工艺规范检 验并追踪到位; 冲压 焊接 品管 技术 刘步兵 吴意林 刘作斌 罗涛 电镀不良电镀不良 打磨痕迹丑陋打磨痕迹丑陋 电镀不良电镀不良 开口偏大开口偏大 以上是近期的品质客诉、较大的制程品质异以上是近期的品质客诉、较大的制程品质异

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