资料-基于LMSTest.lab的破壁机振动噪声研究_第1页
资料-基于LMSTest.lab的破壁机振动噪声研究_第2页
资料-基于LMSTest.lab的破壁机振动噪声研究_第3页
资料-基于LMSTest.lab的破壁机振动噪声研究_第4页
资料-基于LMSTest.lab的破壁机振动噪声研究_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1引言随着豆浆机使用的日益普及,作为豆浆机升级产品的破壁机因转速高破碎效 果好等因素而受到市场的青睐,而噪声问题成为影响破壁机性能体验的关键因素。 而振动噪声问题的解决不仅需要信号的采集,同时需要对信号处理分析等要求。LMS Test.Lab是一整套的振动噪声试验解决方案,是高速多通道数据采集与 试验、分析、电子报告工具的完美结合,包括数据采集、数字信号处理、结构试 验、旋转机械分析、声学和环境试验。通过LMS Test.Lab勺采集分析系统可以获得破壁机实际的模态振型和ODS振型,与CAE振动响应仿真结合,从而为得出了有益的结论。为破壁机的振动噪声 研究提供了一个新的思路和方法。2传递路径分

2、析与声源识别2.1破壁机噪声传递路径分析破壁机主要由机头(含电机,控制板,刀架等)、机壳(盛装食材)、底座(支 撑机身)三部分构成,工作时电机超高速运转(14900rpm ),带动不锈钢刀片, 在杯体内对食材进行超高速切割和粉碎,从而打破食材中细胞的细胞壁,将细胞中的营养物质充分释放出来。破壁机工作时的噪声主要来源和传递路径分析如图1所示:2.2破壁机噪声声源识别声压全息法测试:对破壁机采用近场声压测试,用麦克风测试距离被测物体 表面10mm处的声压,获得各个点的频谱,然后按照频段将各个点的值画成等 高线,数值大小用颜色表示。m z9085801 2 3 4 5 6 7 33 / 5图2声压全

3、息法声源识别(250HQ声压全息法测试结果显示:转速基频250Hz异音为主要异音频率,主要集中 在杯座和底座,其中底座主要是3个侧面辐射出去,基座底部基频噪声较高,靠 近后排风口处最高。3仿真模型与测试的对比及分析3.1建立结构有限元模型和模态几何模型仿真边界条件设置:整个破壁机采用重力作用下的预应力分析,底座胶垫底面和地面采用固定支撑,转子表面添加频率为250Hz的旋转离心力2.167N,杯 中的水用质量点等效,绑定在杯子中部。将偏心力加载到电机结构有限元模型中,进行振动响应分析,获得各倍频下的振动响应(重点为基频)|j |In#-MliJiif M.RlIg2 /图3整机有限元3D模型图4

4、整机模态测点几何模型3.2 ODS和模态测试分析利用LMS Test.Lab勺Modal模块和ODS模块对整机的模态和ODS进行测试, 重点关注基频附近的模态振型。通过 ODS振型与谐响应仿真对比,可验证仿真 的准确性。(igep - ij PliaiE! 180l llnilg mn/sJ1365.3 Max ia3J 1M2.19LC4E了 56射 60? 2E4曲肥1543OJH712 MihF;就航爭 Harrwrik Total-图5整机ODS基频 238-270HZ图6整机谐响应仿真 250Hzyps: Tota Fr&ueriCyi 234. Hs.对比结果显示:电机基频250H

5、z激励下杯座振动谐响应振型和 ODS测试结 果符合,推测激励源为电机的不平衡力。 降噪方法是降低电机的不平衡力, 或通 过隔振设计,降低传递到底座和杯座上的振动。同时通过对比238-270HZ的ODS振型和结构模态,发现杯座无 250Hz附近模态频率,而在基座上存在多个局部模态,基座模态测试如下图所示:图7基座模态测试图8基座模态240Hz底座上存在250Hz附近局部模态以变形为主,而整机基频的振动为刚体振动, 也有一定的变形量,固可通过改进基座结构,增加刚度,减少基座变形量,可以 减少基座振动,从而减少声辐射,但这不是主要影响因素。5最终降噪方案图9减震垫实物箱氏襪量静毒7,73.2推耗因子

6、0,20.5两种减振垫的材料愛數(2FU基频250Hz)通过上述LMS Test.Lak软件里ODS振型与CAE振动响应仿真结果对比,可知 250Hz激励源为电机的不平衡力引起,而由于破壁机实际工作状态导致电机不平 衡力不可避免,无法直接降低电机的不平衡力,最终确定250Hz基频噪声的解决 方案为采用隔振结构的方案,降低传递到底座和杯座上的振动,最终方案及效果 对比如下:7060A 50(40 d 3020100原机采用高阻尼减振垫频率/Hz图10减震垫参数对比80图11阻尼垫前后噪声测试值对比采用高阻尼减振垫对比原橡胶垫相比,声压级在250Hz基频段降噪8dB(A)左右。表1最终方案声功率优化结果对比方案原型机減振结构 (减撮墊*工字垫)平均 JBWdB(A)99 2595.49T(SS/dB(A)3.76 |采用减振垫+工字垫方案的平均声功率相比原方案可降低3.76dB(A),该方案作为最终优化方案。6结论本文主要是解决破壁机高速工作时噪声大问题,从噪声机理和振动传递路径 分析入手,通过LMS Test.lab软件与CAE分析软件相结合,对破壁机系统的模态, ODS和振动响应进行分析,通过 CAE振动响应仿真与ODS测试结果对比,验证 了仿真的准确性,同时明确了噪声的激励源和传递放大位置,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论