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文档简介
1、百万千瓦机组锅炉大筏板基础大体积砼温度裂缝 控制大体积混凝土施工难度比较大, 关键在于降低水化热, 控制 混凝土内外温差, 如果内外温差过大, 将会在结构中产生贯穿性 裂缝,严重影响结构的耐久性,对结构产生致命性的损害,认真 科学地分析混凝土内部温度变化规律,采取可靠措施降低水化 热,控制内外温差,消除温度裂缝,对结构安全使用具有重要的 意义。灵武电厂二期工程 #4 锅炉大筏板基础施工采取优化配合 比,混凝土浇筑完成后对其内部温度变化实施跟踪监测, 采取相 应措施,成功的控制了裂缝的产生。一、概况宁夏灵武电厂二期工程设计为 2X 1000MW超超临界燃煤机 组,为世界首台百万千瓦空冷机组。 2
2、 个锅炉大筏板基础的截面 尺寸均为46000 mmK 32800 mmK 3200mm基础支承于 234根入 土深度达58m直径800mm勺钢筋混凝土灌注桩上。每根桩的竖 向承载力特征值为3900kN。锅炉大筏板基础埋深为-6.0m,厚度 为3.2m。基础设计HRB400级36双层钢筋网片,内部设置 12600的温度钢筋。基础采用 C45混凝土,一次性浇筑方量为 4828.16m3,创西北地区火电大体积混凝土施工之最。基础结构特点:(1 )尺寸大,钢筋密集,直径大。(2)工程量大,基础共用钢筋 212t 。(3)混凝土一次性浇筑量大:一次性浇筑量为 4828.16m3。 基础混凝土采用现场全自
3、动拌和站集中搅拌, 采用搅拌车运 输,运距约300m施工采取汽车泵和地泵配合浇筑的施工方案。 在基础南北两侧各采用1台36m和42m的汽车泵同时浇筑。基础 东部布置1台HBT60的地泵配合汽车泵同时浇筑。 另外配备1台 汽车泵作为应急。 基础采取斜面分层法浇筑, 每层浇筑厚度控制 在50cm以内。二、大体积混凝土温控措施 大体积混凝土定义为“混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导 致裂缝的混凝土”。 大体积混凝土还与所选用的水泥品种、 混凝 土强度等级、每立方米水泥用量有关。在施工中对大体积混凝土进行温度控制, 主要是控制混凝土 的水化热等因素,
4、避免由于温度应力产生过大的裂缝, 导致结构 耐久性降低甚至破坏。 施工通过合理设计配合比, 采用高效减水 剂,掺加矿粉和粉煤灰,大大减少水泥用量,降低水化热。浇筑 过程中通过实测混凝土内部温度, 根据温度变化情况, 及时采取 相应的措施,减小混凝土内外温差,达到控制温度裂缝的目的, 从而确保混凝土的施工质量。 现以灵武电厂二期百万千瓦机组北 侧锅炉大筏板基础为例,论述大体积混凝土温度裂缝的控制。三、混凝土配合比优化设计和浇筑温度的控制1 混凝土配合比的优化设计 混凝土配合比设计在满足泵送混凝土施工工艺的特定条件 下,掺加粉煤灰,减少水泥用量,降低水化热;采用低水胶比, 减小混凝土的收缩,提高混
5、凝土的极限抗拉强度。(1)水泥锅炉大筏板基础采用 P.O 42.5 普通硅酸盐水泥,配合比中 掺加粉煤灰,充分利用水泥的后期强度,大大减少水泥用量,降 低了水化热。(2)骨料石子选用粒径525mm勺碎石,含泥量控制在 0.5%以下,砂选用细度模数为 2.9 的中砂,含泥量控制在 3%以内。(2)外加剂采用M5-AST型聚羧酸高效减水剂,减水率达到 32% 减少了水泥用量,降低了混凝土温升,提高了混凝土勺强度,减缓了 混凝土勺初凝,有利于混凝土浇筑。配合比见表1。根据锅炉大筏板基础配合比,水胶比为 0.34,与C45普通 混凝土(水胶比平均为 0.365)相比,水胶比减小了 7%。大大减 小了混
6、凝土勺收缩,提高了混凝土勺强度。2 混凝土浇筑温度勺控制锅炉大筏板基础于 5 月份施工, 气温较高, 首先采取降低原 材料勺温度来降低混凝土拌合物勺温度, 以此控制混凝土勺入模 温度,原材料中首选降低拌合水温度的方法。施工采用 12C的 地下水, 有效降低了混凝土拌合物的温度。 原材料中石子的比例 较大,浇筑前 2 天对石子喷水、采用帐篷覆盖降温,更进一步降 低了混凝土拌合物的温度, 大大降低了混凝土的浇筑温度。 浇筑 期间安排专人每隔 2h 对混凝土原材料、出机温度、入模温度进 行测量,根据混凝土热工计算,应保证混凝土入模温度不高于18C。施工中实测混凝土拌合物的入模温度为15.617.3
7、C,符合要求。四、混凝土保温养护、跟踪测温1 混凝土养护方法混凝土采取保温法养护,保温材料选用厚塑料布、棉被、毛 毡,覆盖层厚度根据内外温差决定, 浇筑混凝土前在模板内布置 5 个测温点,跟踪测试混凝土内部温度变化情况,通过测试结果 分析混凝土内部温度变化规律, 确定相应的养护措施, 以控制混 凝土内外温差以及降温速率。 在内外温差允许的范围内调整保温 养护时间和保温覆盖层的厚度, 具体概括为早期保湿, 后期保温, 保温层掀起或覆盖由测温决定。2 混凝土养护措施(1 )顶面覆盖大筏板基础混凝土浇筑结束, 12h 后盖厚塑料布,充分保持 水分,顶面覆盖一层棉被保温。 当混凝土表面干燥时, 喷洒热
8、水, 保证混凝土表面湿润。(2)侧面保温大筏板基础侧模板保温采用外包两层棉被的措施, 在基础浇 筑结束,棉被紧贴竹胶模板挂起来,上、中、下部位均采用铅丝 箍紧,减小空气对流带走热量。 3 混凝土内温度变化跟 踪测试(1)测试方法 浇筑前在模板内预埋电子测温线,采用 J08414 型电子测温 仪测温。测点沿高度分别布置在上、中、下三处,上、下埋点距 混凝土上下表面各200mm中部埋点在混凝土中心。测温点布置 见图 1、图 2。混凝土浇筑阶段,在测温点被混凝土覆盖2h 后就开始测温。基础浇筑完后,前 6 天混凝土内部温度持续上升,每 2h测温一次,最高温度达到62.3 C,第7天以后温度开始下降,
9、 每 4h 测温一次,升温阶段随时检查混凝土表面的湿度,及时洒 水,然后棉被要覆盖严实。(2)测试分析根据图 3 混凝土内部温度变化曲线看出, 大筏板基础内部温 度在第6天达到最高,为62.3 C,前6天内升温44.3 C, 7天 后降温速度比较平缓,第 11天后,降温速度较快, 第 15 天降 至47.3 C,混凝土外表面温度为 25.3 C,外部环境温度18C, 混凝土内外温差8.3 C,符合规范要求。从表2看,锅炉大筏板基础养护期间,棉被内外温差17.248.9 C,混凝土内外温差 0.414.7 C,均满足规范要求,混凝 土内外温差均控制在 25 C以内。根据大体积混凝土热工计算公式,
10、混凝土绝热温升 Th =WQ(1-e-mt ) /C p,计算得出混凝土绝热温升及混凝土内部温度, 见表 3。实测混凝土内部温度见表 4从表 4 看出,实测温度实际大于计算温度,因此,在棉被上 面再覆盖一层毛毡, 减少混凝土热量散失, 确保内外温差控制在 25C以内。( 3)测试分析结论 从实测降温记录看,混凝土降温速度最初达到0.73.2 C/天,速度稍快,经检查,混凝土质量没有受到影响。 从温度记录看,混凝土内外温差均没有超过25C,经过对混凝土仔细检查, 未发现有贯穿性裂缝产生。 表面局部有微小、 间断的细裂纹, 属于干缩裂缝, 不影响混凝土结构的耐久性和正 常使用。未见有宽度大于 0.05m m的裂缝。 根据测试结果, 混凝土上表面和侧面的保温效果均能满足 要求。表面采用塑料布加棉被、 毛毡覆盖, 塑料布起到保湿作用, 棉被、毛毡起到保温作用, 总体上能够满足混凝土温度控制的要 求。4 混凝土强度 根据文献的规定, 北侧锅炉大筏板基础共留置混凝土标准养护试块33组,平均强度为53.72Mpa,达到设计强度
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