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文档简介

1、高压给水主调节阀故障 一、事件经过2008年6月10日7时32分,#3机负荷120mw,发现高压给水主路调节阀在5开度卡住,不能开关,此时高压给水流量39t/h,高压主蒸汽流量1109t/h并持续增大,立即派人去就地检查阀门气源、电源正常,就地开度与dcs上开度相符,紧急通知检修人员处理。7:45高压汽包水位下降至600mm时,向中调申请紧急停机。2008年11日18时58分,#3机组负荷270mw,发现#3机组高压汽包水位较低,为-296mm,此时高压给水主调门开度为72,出现卡涩无法继续开大,此时高压给水流量仅为192t/h,明显低于该开度下的正常给水量(此开度下给水流量正常值应为300t

2、/h以上),而高压汽包蒸发量此时为230t/h,高压汽包水位有继续下降趋势,立即至现场检查发现#3机组高压给水主调门开度在70左右时声音和振动较大,但该阀门开度减小后声音和振动现象逐渐消失;17时00分退出#3机组agc和一次调频,#3机组降负荷至170mw,高压给水主调门切至手动,维持开度为66,声音和振动现象消失,稳定后高压给水流量和高压汽包蒸发量平衡(同为170t/h),高压汽包水位稳定在-300mm左右。21时50分停机后发现,#3机高压给水主调门在关闭到35时,也出现卡涩现象,无法继续关闭。2008年6月12日,#3机启动过程中,高压给水调节系统管道振动大,现场观察发现高压调阀开度较

3、大(高压给水流量在约220吨以上)时整个管道系统振动很大,后按要求将机组负荷维持在240mw,悉心操作,认真监视管道振动情况,确保了机组安全运行。2008年7月7日7时15,在启机过程中,机组负荷120mw,#1机高压给水主调门卡涩,卡在5.9%开度附近,给水流量只有37t/h左右。切至手动调节只能关小,不能开大。立即退出alr控制,降低机组负荷至84mw。就地检查该阀几乎没有开度,立即手动关闭b给水泵高压出口电动阀,并断开高压给水调阀的气源,高压给水调阀还是不动。之后开启该高压给水调阀气源,并开启b给水泵高压出口电动阀,高压给水调阀立即动作,此时该阀重新动作正常。重新升负荷至120mw,投入

4、alr,机组顺利进汽。2008年7月30日7时30分,#3机组启动过程中发现,高压给水主调门开度指令60时,高压给水流量仅有30t/h,现场检查确认其阀杆已断裂,机组维持3000rpm空负荷运转。通知检修人员处理,检修人员检查后告知需停机更换高压给水主调阀。6.2008年9月22日,19时26分#2机负荷311.5mw,高压主汽流量269.9t/h,#2机高压给水调阀开度突然由67.5异常升至92.4,而高压给水流量却由263.4t/h降至52.6t/h,高压汽包水位迅速下降,立即向中调申请退出agc,手动减负荷,同时切手动调节高压给水主路调门,发现高压给水流量始终很小,无法增大。至现场检查发

5、现#2机高压给水调阀就地阀位指示已在全开位置,但给水流量仍然异常的小;19时27分09秒,高压汽包水位降至300mm,dcs上发“高压汽包水位低”报警;19时32分,#2机负荷288mw,高压汽包水位降至630mm,dcs上发“高压汽包水位低低跳机”报警,#2机跳机。2009年7月23日8时00分,#3机组启动过程中,#3炉高压给水主、旁路调阀切换过程中,主路调阀略有卡涩,导致高压汽包水位较大波动。次日检修更换控制器后工作正常。2010年3月25日21时37分,#1机高压主调门阀位指示信号异常,机组在停运过程中高压汽包水位低故障停运。后经现场人员检查发现阀门位置反馈装置阀门定位器中,与阀杆连接

6、的磁条(可以在定位器感应槽中上下移动,定位器根据磁条的位置确定发门开度)发生移位,相对于连杆向上异动。同时,阀门解体后发现阀芯密封圈磨损。2010年10月18日20时00分,巡检发现#3机组高压给水调门在开度指令一定时,阀杆有小范围波动,19日01时13分检修更换密封圈后动作正常。二、原因分析经检查分析,大部分事件是由于高压给水主调节阀密封组件破损,堵塞阀门活动通道所致,另外还有阀杆弯曲、控制器故障、定位器故障等原因。三、防范措施1.要求在启机前活动一下高压汽包给水调门,检查其动作正常后再起机。2.在机组未并网前出现此类现象,应选择维持机组3000rpm或停机并通知检修处理。3.若机组已并网,应立即退出agc,手动降负荷尽量维持高压汽包水位,通知检修,并采取断气源、关闭给水泵高压出口电动阀、活动高压给水主调阀的处理方法,看给水调门是否能恢复正常。4.若高压给水调门卡涩严重或阀芯脱落,主路几乎没有流量,可将给水开度给定值维持为20%,保证旁路开度最大(旁路最大开度只能是30%,dcs中已经设定,建

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