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文档简介

1、某厂#4机跳闸事故分析 一、事故经过:2006年10月12日早7:30分4#机跳闸。当时无电气故障现象,机、电、炉各运行参数正常,事后调各运行参数曲线亦正常。经多方查找原因未有很合理的解释,机组于9:52并网。二、事故处理及分析:事故时,热控、电气二专业人员均在现场查找原因。调出报警记录为:7:29:51.914deh故障跳闸(小数点后单位为毫秒,下同)7:29:51.953发电机故障跳闸7:29:56.271非电量保护跳闸7:30:5.216 a侧主汽门关闭以下为跳机后的一些报警,如轴掁大跳闸等。从事故记录看应是deh故障跳闸引起发电机跳闸,但deh无直接跳发电机功能,只有deh先关主汽门才

2、能去跳发电机,违反了正常逻辑关系,断定是误跳。为证实热控动作记录的正确性,后将电气故障录波器打印信息调出,动作顺序为:7:30:01热工保护动作30:01.058 发电机跳闸开始30:01.077 发电机跳闸结束以下记录为厂用系统跳闸记录。 该记录与热控记录顺序相符。时间相差较多是因为电、热两个系统本身时间误差,后人工对时电比热控约快4.5秒。 电、热首出记录及顺序相同,可断定为热控保护首先动作引起。 为找到误跳原因,热控、电气二专业人员查找各种报警记录,将二专业所有报警信息全部集中,分析对照得出结论仍是deh先故障跳闸,再引起发电机跳。后又将电气至热控可引起跳闸的联系电缆折开测绝缘正常,引起

3、deh故障跳闸的报警没有,运行参数无异常,找不出任何可以跳闸的原因。后热控、电气两专业人员一起分析下一步做法,决定利用3#机正处于停役机会做试验。热工人员拟订了试验步骤、方法并在中午休息时拟好方案打印5份。下午一上班热控、电气两专业人员即开始试验。试验由值长联系中调,值长按方案布置运行操作。先模拟4#机运行方式,将3#发变组出口刀闸拉开、开关合上。试验分四种:1、机头手动打闸;2、在ets盘内短接发电机故障跳闸信号,即模拟发电机跳闸;检查机组动作情况。3、短接主汽门关闭接点模拟汽轮机跳闸检查发电机动作情况。4、发主汽门关闭信号同时去机、电检查汽机、电气动作情况。试验结果:第1个试验动作过程与4

4、#机故障记录一致,其余三个均不同。第1个试验动作过程为:14:22:34.627deh故障跳闸34.656发电机故障跳闸45.436非电量保护跳闸23:22.393a侧主汽门关闭其间隔时间分别为:4#机deh故障跳闸-发电机故障跳闸 0.039秒发电机故障跳闸-非电量保护跳闸4.318秒非电量保护跳闸-a侧主汽门关闭8.945秒3#机deh故障跳闸-发电机故障跳闸 0.029秒发电机故障跳闸-非电量保护跳闸 10.78秒非电量保护跳闸-a侧主汽门关闭 36.957秒 其间隔时间虽然相差很大,但递增关系相符。可能的原因是3#机处于停役状态,而4#机为滿负荷运行状态。 以上试验说明,可能是:某种原

5、因引起deh故障信号发出。同时引起机组跳闸。 再分析引起deh故障所有条件,再逐一排除。引起deh故障所有条件有:1、就地打闸 2、超速保护动作 3、转速故障 转速测量偏差大 4、阀位校验故障 校验偏差大 5、挂闸油压低 6、btg盘(手操盘、立盘)紧急停机 7、ets跳闸 机组保护跳闸 现逐一排除。2、超速保护不可能,因发电机跳与机组同时,不可能超速。转速曲线也无此显示,热控无超速保护动作。3、转速测量偏差大也不可能,无此报警,且三取二,不可能同时二个传感器故障。4、阀位校验故障也不可能,因无此报警,也无此显示,且此保护只在开机前试验起作用,工况不符。6、btg盘(手操盘、立盘)紧急停机需要

6、人员至手操盘上操作,会被别人发现也不可能。7、ets跳闸不太可能,一是无此报警,也无此现象,所调出的参数、曲线均无此记录。唯一有可能的即是1、就地打闸,但就地打闸装置需人为左旋再拉出才能跳闸,除非故意为之才有可能。至于人为误碰接点,因接点位于里面,人要伸长手臂才能触及,人为可能也是很小的。但不排除该接点电缆绝缘不好短路引起,这种短路为瞬时才有可能,因为未经处理事后掛闸开启正常。还有可怀疑的是5、掛闸油压即高压安全油压,该油压一无监视二无报警,若油压降低将导致主汽门关闭且同时跳发电机。事后检查过各电磁阀动作均正常。合肥厂运行人员反映合厂曾发生过遮断电磁阀微漏,导致安全油压下降关主汽门并跳发电机,

7、现象与这次一样。运行及热控检查进出油管,虽有3左右温差,但断定不了是否有泄漏。就地油压表目前指示值无明显变化。 另从故障记录发现,跳机后有一报警轴承振动大跳闸。其时间在发电机故障跳闸信号后12.9秒,但又在主汽门关前0.12秒。通过查看dcs系统历史趋势,在跳机发生时刻,#1-#5瓦均有不同程度的轴掁增大,其中#5轴x向轴振显示数值由8um突变为16um,1秒之后变为8um,同时发电机有功功率由136mw速降至零,说明此时#5轴x向轴振测量曾有过异常(如电磁干扰,电缆屏蔽接地、线路接触不良等),虽然监测到的5x轴振数值与轴振保护跳机值270um相差甚远,但由于记录系统采样时间周期为2秒,不排除

8、在此采样周期内#5轴x向轴振显示数值曾有达到保护跳机值,进而导致ets轴振大跳机保护动作的可能。考虑到报警时间误差较大,此点也是很值得怀疑。只是未经处理,开机后正常则无法解释。 可直接跳闸的有关元器件故障与人为误碰有共同的特征,即无任何报警、异常现象,突然跳闸且无法分析原因。以上分析总结这次跳机可怀疑的原因是:1、就地打闸接点电缆绝缘不好,待停机后检验。2、安全油压因电磁阀微漏降低跳机,而且电磁阀动作跳机后又正常不漏了。(zz厂发生过)3、人为动就地跳机接点。三、教训及改进:1、引发deh故障的条件因无报警首出记忆,给事故分析带来困难。应在deh逻辑中增加故障首出记忆逻辑。2、各报警之间时间相差太大,同样给分析带来了困难。如:发电机故障跳闸与主汽门关闭相差13秒,若时间正确,则汽轮机早已飞车。显然dcs系统soe记录时间有错,应予重新校对不同soe模块间的采集时间

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