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文档简介

1、主变差动保护误动停机 一、事件经过2009年6月12日,2燃机负荷184mw,3汽机负荷95.4mw,总负荷280mw,热网供热负荷80gj/h,#1燃机备用,机组agc投运。00时23分,#2发电机励磁电压263v,励磁电流906a,无功28mvar, 发电机出口电压15.4kv,功率因数0.98,励磁温度40.7度,网频50.01hz。00时24分,#2发电机突然解列,发电机出口802开关跳闸,汽机运行正常。运行人员就地检查发现,#2燃机markvi报警:“ex2k trip”(励磁系统跳闸)“ex and gen breaker trip via 86g-2b”(b套保护动作励磁和发电机

2、断路器跳闸)“ex and gen breaker trip via 86g-2a”(a套保护动作励磁和发电机断路器跳闸)“generator breaker triped”(发电机出口断路器跳闸);ncs报警:agc退出;dcs光字牌报警:“#2发电机出口开关802跳闸”;励磁小间面板报警:44 trip trip via lockout(86.(发电机保护联跳);187 alarm extra alarm(特殊告警);110 trip abort trip(放弃跳闸);85 trip not running 52 closed(跳闸发电机出口开关未闭合)。00时25分汽机调门关,快减负荷,

3、值长联系热调退出热网,00时33分,经调度同意后#3机停机,汽机转速下降,油系统联启正常,01时17分汽机转速至0rpm,盘车投入正常。二、原因分析1.对上述励磁系统及保护装置告警及动作记录分析,排除了此次停机由励磁系统故障引起的因素,确认是由b套g60过激磁反时限保护动作出口所致。2.经对#2发电机一次设备进行摇绝缘等检查,一次设备正常,排除一次设备故障导致机组跳闸的可能性。3.经电气专业人员及ge公司现场工程师对b套g60保护二次回路检查,未见任何异常,排除保护二次回路误接线导致保护动作的可能性。4.将b套g60保护用pt送电科院进行pt检查试验,各项试验数据均正常,排除了pt故障导致保护

4、动作的可能性。5.对同样设计和配置的a、b两套g60保护进行对比分析,同样波形加入保护装置均引起保护动作。因我厂(含同类型电厂)发电机出口pt采用中性点不接地方式,从原理上不能避免谐波分量的出现。6.通过对保护装置原理的试验,确认过激磁保护采用未经滤波的相电压为判断量。通过对b套保护动作时录波的谐波分析,含有大量的二、三次谐波,是导致波形畸变、进而引起保护动作的主要原因。若保护装置采用线电压,从原理上就可以有效抑制谐波分量,则不会引起保护动作。综上所述,此次保护动作出口是由于g60保护装置中的过激磁保护原理不完善,存在设备固有缺陷造成的。三、防范措施1.向ge公司提出要求,修改g60过激磁保护所采用的电压源,由单一选择相电压输入改为可供选择的相电压、线电压输入。从原理上避免谐波对保护装置的影响。2.进一步分析燃机发电机机端pt一次侧中性点不接地运行方式对公司机组安全运行的影响,更换一组备用发电机出口pt(已送电科院试验,结果优良)。3.在保护逻辑未修改完成前,按照ge公司建议,采取临时措施,在发电机出口pt二次侧增加一组消谐辅助pt。4.更换b套g60保护装置电源、采样卡件(dsp卡),并进行采样、传动试验正常。5.加大对电气设备的排查力度,找出设备存在的安全隐患,特别是检查现场所用保护各卡件运行状态,并补充必要

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