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文档简介
1、在好杯公司产品质量及装置长周期 运行攻关现场会上的发言 乙烯厂 (2019 年 10 月 16 日) 尊敬的各位领导、同志们: 高密度聚乙烯装置自建成开车以来,装置运行频繁波动,不 断切换牌号,产品质量不稳定,2019年后一直处于严重亏损状 态。一段时间以来,我们针对存在的问题,详细分析了原因,开 展了高密装置稳走运行和产品质量攻关。在公司领导的关怀和各 部门的大力支持下,我们走向市场,了解用户需求,加大精细管 理力度”经过三年的时间,使装置连续运行周期由不足2个月延 长至6个月以上,产品质量逐步提升,先后通过了国内认证和国 外认证”产品由用户拒绝使用到实现质的突破,由亏损大户到成 为市场价格
2、最高公司最挣钱的产品。2019年,吉化管材产品市 场占有率达到40% ,品牌化率达到49.49% ,管材专用料年产量 位居中杯和全国第一,产品供不应求。硏究院用100S产品开发 的混配料经用户测试性能还达到了 PE100+水平(当今世界管材 最高水平)O 总结高密度聚乙烯管材料生产,我们主要做了以下工作: 第一,凝心聚力,解决难题,开稳装置 高密装置投产后”由于没有完全消化外方的专技术,装置 运行不稳走成为最大的生产瓶颈。为此,我们组织开展攻关,查 找分析了影响装置平稳运行的五类问题,切中要害,精准发力, 逐一解决难题。 一是解决反应器多次结块造成装置停车问题。自装置开车以 来反应器频繁结块,
3、处理过程既影响平稳运行和产品质量”也存 在重大安全风险。经摸索分析,终于查清是催化剂进料波动、二 反液位低、原料含杂质、操作幅度大等四大因素造成结块。我们 通过实施催化剂单元改造和优化生产控制等12项措施,解决了 难题。2019年至今,没有发生一次因结块造成装置波动的事件。 二是解决造成反应异常的系统杂质问题。系统杂质的影响一 直困扰着装置的平稳运行。我们从原料、助剂、催化剂、操作、 设备等五方 IEI 进行细致硏讨,从分析历次波动原因入手,通过增 设一套新的母液分离罐、合理缩短己烷吸附塔使用周期等措施, 解决了系统带水影响反应状态甚至导致装置波动停车的难题。 三是解决回收丁烯影响反应和不能连
4、续回收问题。丁烯回收 系统操作温度在0c以下,系统微量水会结冰堵塞,且一旦融化 进入反应系统”就会造成波动。通过反复论证,我们制订了系统 定期复热操作法,实施了吸收系统改造,使回收丁烯年投用时间 由不足3个月提高到10个月以上,消除了影响反应的风险,大 幅降低了丁烯单耗。 !1! 是解决干燥床流化状态不好导致加热板堵塞问题。2019 年大检修前,干燥床经常因堵塞导致装置全线停车。我们通过攻关模索”采取了定期清洗加热板、调整离心机溢流堰等措施”同 时,加强床层及分布板压差监控,及时调整氮灯循环风量,保证 了干燥床正常运行。经过攻关,干燥床运行周期由3个月延长至 8个月。 五是解决己烷精制系统能力
5、不足的问题。针对装置瓶颈,我 们采取提高精制进料预热器蒸汽等级、增加己烷精制到蜡回收排 放控制等措施”同时,树立排放就是损失的理念,杜绝己烷落地, 采取一系列措施回收已烷,使装置在35t/h高负荷下可连续生产 6个月以上,已烷单耗下降了 45怨由18 kg/t下降至到10kg/t 第二,走向市场,找准定位,提升质量 装置运行稳定了,产品质量还没有稳走,还得不到用户认可。 从2019年起,工厂组织专业技术人员走访了 14家用户,技术 服务解决问题11条,收集意见36条。主要问题是内壁麻点多、 鲨鱼皮状、小口径管熔胀比大、加工性不好和模口有析出物。为此, 我们采取了四軀施: 一是围绕催化別查原因。
6、与硏究院密切配合,通过数据对比 和研究发现,催化剂进料波动导致丁烯共聚不均及共聚量不足, 是造成产品耐压性波动大和对加工设备要求高的主要原因。为此, 我们提出为催化剂储罐加电伴热、管线加过滤器等措施,实施后 解决了催化剂进料波动问题,大幅降低了反应参数波动频次。 二是优化工艺参数。车间主任、技术人员不分昼夜,坚守岗 温度、氢灯乙烯比等45个主要工艺参数进行调整,累计对指数、 密度等15个关键指标加样分析3200余次”保证了产品的结晶 度、强度和分子量分布;同时,通过对造粒机组节流阀开度等6 个参数的优化,最终实现了产品力学性能和加工性能的平衡。随 着管材产品生产经验的增加,工厂对30个参数进行
7、固化,确定 了产品质量控制原则。 位、跟班收集麹居、总结经验”经过 !1! 个多月时间,逐步对反应 三是降低产品中蜡含量。通过调整一反熔融指数控制范围、 二反温度和丁烯进料量,并优化离心机进料温度,彻底解决了用 !1! 户反映的模头析出物多、易产生积料的问题。 是改善添加別状态。通过将易产生架桥现象的粉末添加剂, 改为复配颗粒添加剂,消除了添加剂加料不均现象,使产品的氧 化诱导期指标得到大幅提升。 第三,精细管理,创新发展,实现飞跃 按照精细化管理出最大效益的理念,我们强化装置提质 降耗工作,围绕关键指标开展对标。通过提高自控率,杜绝火炬 排放,大幅降低了单体消耗,同比2019年下降了 33%
8、e盯住竞 争对手,创新产品开发。目前,主要竞争产品是国内灯杯的041, 国夕卜北欧化工的3490、巴塞尔的CRP100等,我们的大口径管 材料已开发成功并投放市场。下一步”还要积极开发混配料,进 入燃好管领域;瞄准高端用户,开发RC、RT产品;打造品牌效 应,开展PE100+认证,获取进入世界高端管材领域的机会。 通过高密度聚乙烯装置长周期运行和产品质量攻关,我们有 四点认识和体会: 一是必须保证平稳生产。 只有保证装置安全平稳生产,滤 为提高产品质量、降低生产成本、实现装置高效运行奠定坚实基 础,创造良好条件。 二是必须市场导向。只有瞄准市场发展方向”准确把握 产品走位,生产市场有销路的产品,才能占领市场,赢得效益。 !1! 三是必须坚持质量至上。质量是企业的生命和灵魂。只有高 质量的产品,才能获得用户认可,提升市场品牌化率。 是必须坚持创新发展。创新是企业发展的动力,也是企业 的生命力。高品质大口径管材专用料开发成功,为进一步赢得市 场抢占了先机,培育了新的创效增长点。 各位领导、同志们
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