RP800自动摊铺机的常见故障及排除方法_第1页
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文档简介

1、RP800自动摊铺机的常见故障及排除方法摘 要:摊铺机是集回转、 冲击钻进工艺于一体 的多功能复合型摊铺机,用转盘回转钻进时可用于第 四世纪覆盖层,冲击钻进时可用于卵石、灰岩、花岗 岩等硬岩地层。RP800自动摊铺机的特点是结构简单, 紧凑,而且各种操作手柄布置合理,操作简单,便于 使用与维护。探讨了自动摊铺机主要装置的调整方法, 并提出其常见故障和解决对策。关键词:摊铺机;调整;故障RP800自动摊铺机采用了全液压传动、行驶及输 分料左右全部独立驱动,微电脑恒速控制,数字式控 制超声波控制,双振捣及脉冲振动压实,电加热等当 今世界最新先进技术, 具有摊铺速度稳定、 自动转向、 输分料供料均匀

2、、预压密实度高、摊铺平整度好、操 作简单方便等优点,尤其在电子控制技术上采用了 CAN总线技术,实现了多CPU多任务实时控制;采 用了无线/有线通讯技术, 实现了远程在线检测。 该机 是摊铺基础稳定材料和路面沥青混凝土材料的理想设 备。为了提高摊铺质量, 该机可以进入无人驾驶状态, 在进行弯道摊铺作业时尤为必须。这一功能充分显示 了它的“机器人”特色。自动摊铺机采用的技术属当 今世界工程机械前沿技术,将对我国修筑高等级公路 起到促进作用。一、主要装置的调整1. 振捣棒的布置和调整(1) 振捣棒的间距振捣棒的间距应保证机器在摊铺过程中两棒间的 有效振捣力有一定的重叠。一般棒与棒之间的距离为4 5

3、 05 0 0mm,两边棒与侧滑动模板间距应为 2 0 02 5 0 mm。为保证水泥混凝土路面的质量, 提高路面的密实度,振捣棒的间距不宜过大。(2) 振捣棒振动频率的调整 振捣棒振动频率对水泥混凝土路面的强度和平整度都有很大的影响。振动频率越高,提浆、密实效果 越好;但频率过高会使弓陷提浆过度,砂石料离析, 影响路面的强度和边缘的稳定。振捣棒频率的大小是 通过节流阀供给振捣棒的油量来确定的,每根振捣棒 可单独调节。(3) 振捣棒位置的调整一般来说,振捣棒插入混凝土越深振捣效果越好。 但由于在摊铺过程中,振捣棒始终沿一条直线前进, 粗骨料被推开后只能由砂浆来填充,而砂浆的收缩率 比水泥混凝土

4、的大,故初凝剂会沿振捣棒方向出现开 裂,进而因混凝土的平缩拉大了这些裂纹,造成混凝 土纵向断板。2. 自动找平系统的有关事项2.1 某一传感器均跟踪其对应的履带支腿高度的 变化,故支腿的升降情况必须能及时反映至该传感器, 为此,传感器的安装位置应尽可能地靠近其对应的支 腿;传感器与支腿的最大距离(纵向或横向)必须在 规定的范围内,不能随意加长传感器安装悬臂的长度; 传感器的灵敏度由其上节流阀的开度来决定,各传感 器的灵敏度设定应相同。2.2 摊铺机在待料状态时,应关闭自动找平系统, 锁住找平缸,使混凝土板面标高锁定在某个状态。2.3 若传感器阀芯、锁阀或电磁阀被卡, 则找平动 作无法进行,影响

5、路面的平整度,因此必须保持液压 油的清洁度。2.4 应避免支腿找平缸及液压锁长时间处于高压 状态,停工期间应在履带处用铁筒支撑起整机机架。3. 自动抹平板压力的调整 大型滑模摊铺机一般配置可调整压力的自动抹平 板,该抹平板标准长度为3.66m、宽度为20c m。它有利于消除表面上的小气泡及熨平板拖动石子 带来的缺陷,并能起到部分提浆作用,保证路面有优 良的纵向平整度;施工时,要随时根据路面纵坡的变 化调整抹平板的压力,其压力宜小不宜大,过大会使 纵、横向平整度变差。二、常见故障1. 螺旋分料器故障螺旋分料器在使用过程中若出现油压过高、不转 动的现象,原因可能来自4个方面。1.1螺旋分料器两端轴

6、承损坏。 一般是因轴承外面 的油封和尘封套损坏所致。混凝土砂浆进入其内导致 螺旋分料器卡死或阻力过大,严重时使轴承损坏。此 时只需更换轴承、油封和尘封套,加注新的润滑油即 可。1.2 链条过长。当链条被拉长到一定程度时,链 齿会被链齿箱壳体卡死,此时需换新并加注润滑油。1.3 行星减速器损坏。将螺旋分料器和链齿箱盖 拆下,转动主动链轮,若不能转动,只需拆下主动轮 观察到行星减速器的损坏情况。损坏原因一般是因个 别齿轮、齿圈加工质量差所致,需更换总成。1.4 液压泵、液压马达故障。若液压泵损坏,则 液压表指示值偏低;若液压马达损坏,则液压表指示 值也偏低,且损坏的一边无动作。出现上述情况均须更换

7、总成2. 振捣系统故障(1) 振捣棒不振表现为机器在空载时起振良好,但工作1 Omi n甚至更长时间后振捣棒即停止振动。可能的原因是 轴承卡死;马达从动齿轮轴承卡死;马达从动齿轮轴 的连接叉断裂;连接马达与偏心器的连接轴内的钢丝 轴断裂。排除方法是,先检查马达壳体是否损坏, 若没有, 可更换齿轮副、密封圈,重新装上钢丝轴,并更换所 有的轴承,故障即可排除。(2) 振捣棒的振动力不足振捣棒的工作频率一般为6OOO11OOO r/min。在施工过程中,有时出现振捣棒振动无 力,即使调整调频旋钮也无济于事,这时应更换振捣 棒。方法是,旋下已损坏振捣棒的离心器壳体,抽出 离心器,并检查离心器两端的轴承

8、、振动马达输出轴 的支承轴承及密封圈,更新、装复即可。上述故障一般是由于轴承未及时加注润滑脂而引 起,应根据润滑脂使用寿命及时更换;对于振动无力 的振捣棒,应及早检查、维修,这样可保护振动马达 不受损坏。遇到振捣无力时不要加大振动频率,那样做会加速振捣棒的损坏。3. 液压系统故障主要表现为:侧模板、虚方控制板和振捣棒横梁 液压缸提升不到位或不能提升。主要原因是电磁阀不 工作或操纵杆线路有故障;泵出油压力不正常,油液 变质;溢流阀损坏;液压缸漏油或油管损坏。若液压 缸已坏,应检查活塞、缸体和油封并进行维修。油路 阻力过大原因可能是活塞杆被残留的混凝土块卡死, 此时应立即清除干净,并在液压缸口处涂

9、少量的润滑 脂,并让活塞杆移动几次,使之恢复正常工作。三、故障排除方法1. 解除制动。 首先将分动箱上起制动作用的二位 四通阀的黑色旋钮推入并顺时针转动,使摊铺机处于 初操作状态,此时右行走泵的压力油到达制动缸,打 开制动器,机器的制动被解除,出现了如下现象:左 侧履带不动,右侧履带迅速前行,机器向左急转向。 此现象说明故障不是由制动系统引起的。2. 运用应急措施。 将总控台配电箱后的紧急转换 开关S70扳到向上的位置,使机器处于初操作状态, 结果出现如下现象:左侧履带向前行走缓慢,右侧履 带向前行走迅速,导致向左急转弯,故障未能解除。 由此说明故障不是由行走电脑引起的。3. 将左右行走泵电磁

10、阀线圈的插头进行调换, 使 机器处于初操作状态。此时,左侧履带不动,右侧履 带急速前行,导致机器向左猛转弯。4. 将右行走泵电磁阀线圈插头拔下, 使机器处于 初操作状态。此时,左侧履带不动,右侧履带迅速前 行,导致机器向左急转弯;将开关S70扳到向上的 位置并使机器处于初操作状态,结果左侧履带缓慢前 行,右侧履带迅速前行,导致机器向左急转弯。5. 将左行走泵电磁阀线圈插头拔下,使机器处 于初操作状态,结果左侧履带不动,右侧履带迅速前 行,导致机器向左急转弯;将开关S70扳到向上的 位置并使机器处于初操作状态, 此时,左侧履带不动, 右侧履带迅速前行,导致机器向左急转弯。6. 为了进一步验证故障判断的正确性, 我们又执 行了以下操作:当紧急转换开关置于正常位置(开关 S70扳到向下位置)时,启动发动机并将油

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