LNG加气站降低供销差率管控实践_第1页
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文档简介

1、LNG加气站降低供销差率管控实践摘 要:如何解决加气站 BOG损耗问题已成为节约成本、 提高效益关键问题之一,通过采用冷凝降压卸车的工艺操作 方法,可以达到合理处理和回收 BOG勺目标,经过我司兰叶加 气站的实际运行试验,取得效果良好。1、概述LNG的主要组分是甲烷,其体积约为同量气态天然气体积的1/600。它具有体积小、便于运输、热值高等特点,是特别优质的汽车燃料。燃气供销差率高导致气量损失大,一直是影响公司经济 效益的主要原因之一,也是困扰燃气企业的难题之一,由于 LNG加气站的特点,在卸车、储存、运行时不可避免地会产 生一定数量的LNG蒸气,即BOG据统计,通过冷凝降压改 进工艺处理和回

2、收 BOG将放散率降至3%以下的合理水平, 显著的降低了运行成本。2、产生气损原因分析1、LNG真空绝热储罐、真空泵池等设备在目前工艺水平下无法达到绝对的真空绝热状态,因此这些设备会与外部会 发生缓慢的热交换,形成 BOG气体;加气站流量计多数质量 流量计,质量流量计有零点漂移,在零以上时便会造成加气 时实际加气量比计量加气量多,而造成加气站的隐性损耗。2、人员操作主要体现在来那个方面,一是卸车操作不 得当,卸车需要将槽车压力增压到高于储罐压力时才能进 行,但储罐经过一段运行时一般压力较高。3、加气完成的系统处理,加气完成后,泵会停止运行, 这时候,泵池及管道中会有许多残留液体,这部分液体气化

3、 速度相当快,基本通过泵后回流管回到储罐的气相空间,造 成储罐压力快速上升。加气频率过高,储罐压力又比较高时 会造成加液压力过高,导致加液安全阀起跳从而造成气损。4、防控管理不严格。储罐压力达到排放压力需进行放 空时,操作人员不严格监控,压力降到正常值时不及时关闭 放空阀,造成浪费。3、气损控制点解决方式3.1设备方面由于目前的真空设备制造技术条件,设备无法达到绝对 真空状态,只有尽量的采取措施来控制,主要有以下几个途 径:首先,设备尽量采用绝热效果好的设备,如用真空缠绕 储罐代替珠光砂填充的 LNG储罐。要定期检验真空设备及真空管道的真空度,不合格时重新抽真空,使设备处于最佳工 作状态。3.

4、2 人员操作方面1、规范加气站各项工艺流程相应的操作规程,加强加 气工作人员的培训,提高人员操作水平和技术能力。2、合理安排进液计划,杜绝出现两个站及以上数量的 加气站合卸一车的情况出现。3、卸车后期根据泵池进液情况,将潜液泵频率调整到 80HZ左右,降低潜液泵出液流量, 来保持泵池的进出液流量 平衡(。潜液泵频率最高不的高于95HZ)4、在液温较低(-140 C以下)而储罐压力又较高时进 行“液 - 泵- 上进液”的打循环操作,使气相空间部分气体降 温再液化,以此达到降低储罐压力的目的,减少排放次数。5、定期检查加液控制阀是否内漏,检查方法为空枪加 液如显示屏显示有加液量可判定为阀门内漏需更

5、换阀门主 垫片或阀芯。加液时如果加气控制阀在未起跳时加气软管会 有吱吱的声音,也可判定为内漏。6、在放空时,放空阀需缓慢开启,现场必须留人看守, 压力降至正常值时及时关闭放空阀。4、气损控制主要方式为卸车方法的改进 传统卸车问题分析:采用卸车增压器卸液,先要排放储罐内BOM降低压力,然后通过卸车增压器给槽车增压。利用卸车增压器卸液, 每次可增加BOG生量。这种 操作方法不仅没有处理和回收加气站内的 BOG反而人为 地将槽车里LNG加热气化,增加了 BOG的量。这样不仅造 成环境污染和极大的安全隐患, 而且给LNG加气站运行造 成一定的经济损失。5、冷凝降压卸车5.1原理冷凝降压卸车法的工作原理

6、如下:LNG槽车经长途运输到站后的LNG槽车运行压力w O.IMPa,而LNG加气站内储罐 的实际运行压力一般高达 iMPa两者之间的压力差约 0.9MPa。在冷凝降压工艺中,LNG加气站储罐内压力较高的 BOG通过气一液相连接管从槽车底部进入,BOG因密度小而向槽车顶部上浮,在上浮过程中大部分冷凝为液态,使储罐 压力不断降低,直至储罐压力与槽车压力达到平衡,再通过 卸车增压或卸车泵进行卸车,卸车结束后,也可利用该原理,将槽车内BOG导入站内储罐,过磅时降低槽车压力,降低与 槽车出厂磅单的净重的误差,最大化降低供销差。5. 2改进工艺的优越性此改进工艺的特点就是用冷凝方法回收和处理BOG冷凝就

7、是让储罐内的 BOG!过LNG槽车内的低温液体,使 BOG再液化,合理有效地回收和处理了储罐BOG如果处理得当,可以实现3%以下的放散率。因此,冷凝降压卸车法减少了 BOG非放量,减少了不必要的经济损失。6、注意事项6.1采用冷凝降压法时,每辆槽车宜处理一台储罐的 BOG若几台储罐均使用此方法,按照能量守恒原理,会使 槽车里LNG温度整体提高,等于提高了储罐卸液后LNG的温度,缩短了 LNG储存时间,加大了运行时 BOG勺产生量。6.2储罐与卸车台之间的工艺管道未做保冷和保冷效果 不佳的,建议做好保冷,避免BOG吸收工艺管道的热量,使槽车LNG温升加快而效果欠佳。6.3卸车台未设置气液相连通阀

8、的LNG加气站应进行改造。6.4在液源的选择上,尽可能采用常压液体,常压液体 压力一般为0.02MPa,温度为一 162 C。7、结语自昌南公司管理经营兰叶站来,15年卸液65次,每次卸液,LNG储罐平均压力为1MPa,需要降低压力0.7MPa,每 次卸液前需放散 BOG平均400Nm,卸液完成后,需降低槽车 压力0.3MPa约150Nm,每次共减少 BOG非放550Nml共计减 少排放约为3.5万Nm3!,每方按3.8元计算,共计13.85万 丿元。16年1月至17年6月卸液50次,每次卸液LNG储罐压 力平均为I.OMPa,需要降低压力0.7MPa,每次卸液需平均放 散BOG500Nm(更换新设备,储罐容积更大)每次卸液完 成后,降低槽车压力 0.2MPa约200Nm,每次减少BOG非放 约700Nnl共计减少排放约为 3.5万Nr3,每

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