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文档简介

1、130 吨燃气性锅炉自控系统控制功能【摘要】介绍了莱钢 1080m3 高炉动力生产线中 130 吨 燃气性锅炉自控系统的组成、控制原理、技术方案和解决 方法。通过运用新创的控制方式,大幅度提高了锅炉自控 系统日常生产的稳定性,提高了控制质量,达到了客户满 意的效果。【关键词】自动调节;自动控制;串级调节1 锅炉汽包水位的自动调节 汽包水位主要考虑汽包内部的物料平衡,使给水量适 应锅炉的蒸发量,维持汽包中水位在工艺允许范围之内, 这是保证锅炉、汽轮机安全运行的必要条件之一,是锅炉 正常运行的重要指标。该回路调节中受控变量是汽包水 位,操纵变量是给水流量。采用三冲量调节,即根据给水 流量、汽包液位

2、和蒸汽流量调节主给水阀,保证锅炉汽包 水位的稳定,是前馈一反馈串级调节回路,框图如下:锅 炉给水系统中,由锅炉提供两个给水调节阀,其中 DNl50 调节阀是主调节阀,在正常负荷和高负荷运行时使用;旁 通管设一个 DNl00 的调节阀,在低负荷时使用,同时也作 为主调节阀的备用阀。在自动给水状态下,只允许其中之一自动调节给水,此时,另一调节阀可画面手动给水;在程序投入之前,操作人员需要事先选定哪一个调节阀自动 投入。如果此次未能设定,将按照上一次的设定执行。1.1 汽包水位的动态特性1.1.1 蒸汽负荷 蒸汽流量)对水位的影响,即干扰通道的动态特性。主要是在蒸汽量突然增加时,产生假水位 现象。1

3、.1.2 给水流量对水位的影响,即控制通道的动态特性。当给水时,给水温度和汽包内的水温相差很大,所以给水量增加后,使汽包中汽泡含量减少,导致水位下降。1.1.3 锅炉排污、吹灰等对水位也有影响。1.2 控制方法 基于汽包水位的特性,我们采用串级控制系统。因本 系统受控对象有较大滞后,主控制器采用 PID 控制。1.2.1 减少干扰对主回路的影响,可由副回路控制器予 以校正。1.2.2 由于副回路的存在减少了相位滞后,从而改善了 主回路的响应速度。1.2.3 对控制阀特性的变化具有较好的鲁棒性。1.2.4 副回路可以按照主回路的需求对对象实施精确控 制。实际 PLC 的控制程序采用主副回路进行串

4、级控制,即 主回路的输出做为副回路的设定值,经副回路输出作用于 被控对象。也可以不用副回路只用主回路形成单回路调 解,或手动操作完成。2 锅炉燃烧系统的自动控制: 主要分为对主蒸汽压力、炉膛内含氧量、炉膛负压进 行控制组成的燃烧系统满足燃烧所产生的热量,适应蒸汽 符合的需要,使燃料与空气量之间保持一定的比值,保证 燃烧的经济性和锅炉的安全运行,使引风量与送风量相适 应,保持炉膛负压在一定范围内。具体控制如下:2.1 主蒸汽压力的控制: 主要通过调节输入的燃料量和送风量的多少来实现。 当“负荷流量”增加时,压力会下降,为了保证流量的供 应,必须提高压力使其返回到额定值,因此调节手段主要 是增加燃

5、料输入量和送风量;当“负荷流量”下降时,压 力会上升,为了保证流量供应,须降低压力使其返回额定 值,这时的调节手段主要是减少燃料输入量和送风量;当 “负荷流量”恒定时,保持压力为额定值不变。2.2 炉膛内含氧量的控制:主要通过调节空气 即送风量)和燃料的输入成一定的 比例来实现。一般情况下,燃料增加时,燃料耗氧量要增 加,为了保证含氧量不致于过低,调节手段是必须相应地 增加一定比例的空气量 送风量);燃料减少时,燃料耗氧 量会减少,为了保证含氧量不致于过高,这时的调节手段 应该是成比例地减少一定的空气量 送风量)。2.3 炉膛负压的控制:主要通过调节引风机的引风量来实现。当燃料和送风 需要增加

6、时,炉膛负压势必会向正压的方向减小,为了保 证负压,调节手段应该是先增加引风量;当燃料和送风需 要减少时,炉膛负压势必会向负的方向增大,这时的调节 手段应该是先减少引风量。具体自动控制方案如下:2.3.1 高炉煤气与空气的比值控制系统:高炉煤气的流 量随蒸汽的负荷而变化,作为主流量与空气流量组成比值 控制系统,使高炉煤气与热风保持一定的比例,获得良好 的燃烧。为了使高炉煤气完全燃烧,在提高负荷时,要求 先增空气量,后增加高炉煤气量;而在降低负荷时,要求 先降高气量,后降热风量。以下是具有两个选择器组成的 具有逻辑提量功能的燃烧过程控制系统示意图。2.3.2 烟气氧含量闭环控制:高炉煤气与热风的

7、比值控 制系统存在不足之处,一是不能保证两者的最优比,这是 因为流量测量的误差以及高炉煤气的质量变化所造成的, 另外锅炉负荷不同,两者最优比也有所不同。为此,要有 一个检验高炉煤气与热风适量配合的指标,作为送风量的 校正信号。通常用烟气中的氧含量作为送风量的校正信号。在锅炉的实际运行中,蒸汽负荷经常变动,要使不同 负荷运行时锅炉总是处于最佳燃烧过程,则需要对上面的 闭环控制系统加以完善。根据图1,可以在系统中加一折线函数发生器,对空气过剩量进行修正,构成下列如图 3 控 制方案。在这个方案中,当负荷发生变化时,蒸汽负荷信 号经函数发生器修正氧量成分控制器的给定值,然后由氧 量控制器校正过剩空气

8、量,使锅炉在不同负荷下始终处于 最佳过剩空气量下运行。达到了最优过程控制的目的。3 减温水自动调节:锅炉过热蒸汽温度调节采用自制冷凝水喷水减温装 置,锅炉过热蒸汽温度自动调节是根据集器集箱和减温器 出口蒸汽温度自动调节减温水调节阀开度,控制减温水 量,以保证集汽集箱中蒸汽温度控制在430 450C范围内。当集汽集箱出口蒸汽温度降低时,汽温自动调节系统 自动减少减温水量,随着汽温升高,减温水量增加,保证 集汽集箱出口蒸汽温度稳定,反之则减小减温水量,避免 汽温产生较大波动。喷水减温系统中,由锅炉提供两个给 水调节阀,其中 DN50 调节阀是主调节阀,在正常运行时使 用;旁通管设一个 DN50 的

9、调节阀,作为主调节阀的备用 阀。在自动给水状态下,只允许其中之一自动调节给水, 另一调节阀备用;在程序投入之前,操作人员需要事先选 定哪一个调节阀自动投入。如果此次未能设定,将按照上 一次的设定执行。在主给水调节阀后设 DNl50 的调节阀, 根据所需要的冷凝水量调节该调节阀的开度。当有扰动时 主要扰动有烟气流量和温度的变化引起的 扰动,减温器入口蒸汽流量和温度引起的扰动,减温水压 力变化引起的扰动)首先反映在减温器出口的蒸汽温度变 化,温度一高,则要求增加减温水量,调节就比较迅速, 而对集汽集箱出口的蒸汽温度的影响就比较小,提高了调 节品质。4 结束语通过对莱钢 1080m3 高炉动力生产线中

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