2021年工作总结 车间生产事故报告免费例文_第1页
2021年工作总结 车间生产事故报告免费例文_第2页
2021年工作总结 车间生产事故报告免费例文_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、车间生产事故报告免费范文车间生产事故报告免费范文不管是企业还是公司,在车间发生较大的事故后一般都需要作一份事故报告。本文是为大家整理的车间生产事故报告参考范文,仅供参考。车间生产事故报告范文篇一装配车间事故报告xx 年4月1日傍晚16点40 分左右,装配车间发生一起事故,造成一名员工受伤。一、事情经过4月2日星期二下午16点40 分左右,涂装线挂机的操作工张敏星要关门,人走出门外关好右边的半扇门时,转身关左边半扇门时,有一张梯子砸在他的身上,当时整个人当时就翻倒在地,同事朗叔明听到声音后看,到马上过去把他从地上抱起来,并上报班组长。造成张敏星头上和肩上受伤,经人民医院医生鉴定还好骨头没伤。二、

2、后续整改措施希望领导调查梯子是谁放在门上的,(以前也发生过类似的情况,当时人没伤到),要对他进行安全教育培训,防止类似的情况再次发生。下面是事故发生前梯子摆放的位置陶小兵xx年x月x日车间生产事故报告范文篇二冷轧车间生产事故报告事故描述车间生产事故报告免费范文xx年8月18日16:30,单机架机旁操作员突然听到有异响,马上减速,当时速度300m/min,还未完全停机就发生了断带。原料zx615157000 规格0x1006,目标规格0.405x1006,正在轧制第四个道次26mm0.94mm,断带之前主轧机的速度,前后张力,两侧的轧制力,弯辊力,中间辊窜辊等参数正常,高低压供油系统,测厚仪也无

3、任何报警或故障。据机旁操作员反映当时的板型正常,已处于监视状态,不再需要人为调节。事故程度断带造成机架内严重堆钢,安全销断裂8根,工作辊粘钢,上中间辊爆辊,上支承辊局部粘钢,事故从16:30开始至19:50完全处理好共计200min。原因调查根据记录上中间辊下中间辊辊号13ci1001 13ci1002辊径40424 40857粗糙度3 2上机时间1015 21:00,共上机3990min,轧制8461 t。爆辊之前无大的断带记录,上imr辊下机后用超声波探伤发现辊内20mm 处可能有积聚碳化物存在,但受限于磨辊车间的超声波探伤仪只能明确检测3-5mm范围内的质量问题,所以暂不能明确碳化物的具

4、体形态,需联系卖方诊断。事故总结单机架当班负责人应根据实际轧制量和生产技术室下发的辊车间生产事故报告免费范文子使用工艺要求适时换辊,控制乳化液各项指标。因单机架系统不能累计计算上机时间,轧制公里数,所以需要主操自行计算。单机架当班负责人对出现的小断带情况(比如第一道次跑偏断带),除对wr检查外,也应仔细检查imr辊面情况;另外对成品表面仔细检查有时候也能发现辊面异常。磨辊车间做好事故辊的磨削和探伤记录,对不确定的辊身内部夹杂委托厂家复检,伤辊重新上机后应做好跟踪。xx年x月x日车间生产事故报告范文篇三汽机车间事故报告一、事故现象、原因2、原因由于发电机甩负荷导致汽轮机超速,危急保安器动作,主汽门关闭。二、现场事故处理三、正确处理方案四、事故教训1、联系、协调不到位,没有确定发电机出口断路器是否在断开的情况下,强行挂闸冲转。2、处理事故考虑不全面,在没有退出同步器的情况下挂闸冲转可能造成再次超速。五、取得的事故经验1、正确判断事故性质是正确处理事故的先决条件。2、正确判断设备状态是确保设备安全的重要依据。车间生产事故报告免费范文3、在防止事故不扩大的前提下,积极协调、配合是缩断事故处理的有效途经。4、全面分

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论