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文档简介

1、衢州市飞立活性炭有限公司资源综合利用企业申 报 材 料一、申报企业概况衢州市飞立活性炭有限公司前身为衢江区活性炭厂,企业创办于2001年。2003年通过改制,转让(附转让协议)重新注册登记为衢州市飞立活性炭有限公司衢州市飞立活性炭有限公司注册资金50万元,占地5亩,企业拥有平板炭化炉、机械活化炉各1台,年设计生产能力为500吨。公司现有员工20人,2005年共生产活性炭482.29吨,销售471.95吨,销售收入208.85万元,上交税金13.32万元,利润0.69。2006年1-8月份共生产活性炭272.35吨,销售322.27吨(其中外购59.76吨),实现销售收入152.6万元,已交增值

2、税14.3万元,实现利润7.8万元。我公司生产的活性炭全部利用木材加工的剩余物锯末为原料,锯末大部分来自江山贺村木材加工企业。2005年我公司共收购锯末170888袋,折1708.8吨,耗用锯末189172袋,折1891.7吨。2006年1-8月份共收购锯末108001袋,折1080吨,耗用锯末107830袋,折1078.3吨。2006年1-8月份活性炭生产、经营状况汇总表月份锯末耗量用(吨)活性炭产量(吨)销售数量(吨)销售收入(万元)已交增值税(万元)利润(万元)195.811.524.6411.8272.51131.6414.61.02315633.0548.7223.21.834215

3、5151.624.13.49516157.857.6527.53.1361264127.7413.40.2371203858.0527.74.0381322922.2310.50.57合计1078.3272.35322.27152.614.37.82005年收购、耗用、库存锯末汇总表月份锯末收购量锯末耗用量锯末库存量袋数重量(吨)袋数重量(吨)袋数重量(吨)上年结存20119201.19116860168.62160021615379153.792318380183.815370153.718389183.89411738117.3818350183.511777117.77514049140

4、.491320013212626126.26615454154.541520015212880128.871325432.5417890178.9824482.44816135161.3517560175.6681968.19916938169.3823802238.02001020810208.115950159.5486048.611821882.18126001264784.781219005190.0517650176.5183318.33合计1708881708.881891721891.72183318.332006年1-8月份收购、耗用、库存锯末汇总表月份锯末收购量锯末耗用量锯末

5、库存量袋数重量(吨)袋数重量(吨)袋数重量(吨)上年结存183318.33114255142.55958095.8650865.082951195.11725072.5876987.69317288172.881560015610457104.57414154141.5421500215311131.11513013130.1316100161240.24616246162.4612600126367036.77934293.4212000120101210.12814192141.9213200132200420.04合计1080011080.011078301078.3200420.04二

6、、企业开展资源综合利用工作总结我公司是一家专业从事活性炭生产、经营的小企业,由于规模小、起步晚,加上近几年来原材料的价格逐年攀升(锯末的收购价已从前年的1.5元/袋,涨价到今年的3.0-3.4元/袋),企业几乎无利可图,尽管这几年国内、国际市场对活性炭的需求量越来越大,但活性炭市场的竞争也越来越激烈。在这种情况下,企业要生存、要发展,就只有依靠挖潜改造、节能降耗和资源综合利用。我公司自2003年4月重新组建以来,首先是投入60余万资金对生产线进行技术改造,一方面在原来只能生产半成品的生产线上增加了浸料、回收等设施,同时新增了一台不锈钢机械活化炉和一台雷蒙磨,使活性炭的产量达到设计的生产能力,生

7、产设备也达到国内先进水平。另一方面利用炭化炉的余热(热风)作为烘干炉的热源,直接接入烘干炉内,避免了能源的浪费,节约了大量的燃料。二是结合本企业的实际情况对生产工艺进行改造,采用活性炭废液封闭循环使用技术,解决了活性炭生产企业历来感到头痛的含酸废水排放污染环境的难题,同时还节省了磷酸的消耗。三是改造炭化炉、活化炉的燃烧系统,改烧原煤为烧木柴,以此来降低生产成本,减少烟尘排放。四是收购锯末燃烧后的废渣(有部分企业利用锯末作为工业锅炉的燃料),经过处理后掺在活化炉内活化可替代部分锯末的消耗,减少锯末的用量。五是加强企业内部管理,建立以总经理为组长的企业资源综合利用领导小组,制订资源综合利用管理细则

8、,使企业开展资源综合利用工作有章可循,与此同时,对各工序、班组实行岗位考核,尽最大努力来降低资源和能源消耗。经过两年多时间的不断努力,我公司已从一个濒临倒闭的破产企业逐渐改造成为上方镇的骨干企业。实践证明开展资源综合利用是促进企业可持续发展的必由之路。三、生产工艺我公司目前采用磷酸法活性炭生产工艺,产品为糖用活性炭。筛选锯末1、工艺流程:混合浸料炭化、活化加水调配磷酸混合粉碎烘干回收调ph包装出厂2、原料单耗我公司生产一吨活性炭约需消耗锯末4.5吨,磷酸0.15吨,燃料2吨。3、主要生产设备及设施设备名称数 量规 格使用日期设备状态炭化炉1212m2001年正常机械活化炉11.53.8m200

9、5年正常浸料池31.53m2004年正常回收池(高浓度)21.52m2004年正常回收池(低浓度)51.21.5m2005年正常耐酸泵12005年正常烘干炉12005年正常球磨机13r83272004年正常4、产品执行标准我公司生产的活性炭为糖液脱色用活性炭,执行gb/t13803.3-1999标准,我公司生产的糖用活性炭已委托国家林业局林化产品质量监督检验站检验,各项指标均达到国家标准中一级品质量要求(附产品检验报告)。四、环境保护环境保护和三废治理一直以来是活性炭生产企业的焦点和难点,我公司从重新组建开始就十分重视环境保护工作。一方面千方百计尽量减少污染物的排放,从源头上杜绝污染;另外,尽

10、可能做好污染治理,把三废排放降到最低的程度。具体措施,一是改进窑炉的燃烧系统,改烧烟煤为柴火、竹屑。二是采用废水回收闭路循环工艺使含酸废水达到零排放。三是加强企业内部管理,做好厂区范围内的清洁卫生工作,防止原料、燃料、产成品的无组织排放,目前我公司的环境保护工作已通过衢江区环境保护监测站验收,各项排放指标均在国家允许的范围内。五、效益评估开展三废的综合治理和资源的再生利用是件利国利民的大好事。首先木材加工的三剩物本身就是废物,利用锯末生产活性炭既能防止锯末腐烂造成的污染,又可变废为宝,为国家创造财产,同时还保护了森林资源,防止生态被破坏。其次,利用当地的废弃资源加工成林化产品,可推进当地经济的发展,解决部分富余劳动力的出路,给当地老百姓创收。第三,每年为企业创造十几万元

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