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文档简介
1、某化 机厂吊装脱 钩事故分析事故经过2002 年 3 月 18 日早上 8 时,某化机厂三车间主任谢某召 开车间会议,安 排当天工作,大约 8 时 30 分会议结束 。 此时,运来一车不锈钢板,汽车进入三 车间后,因下货处距汽车 20m,需用行车起吊。当时,行车操作工王某 操作行 车,贺某负责指挥,赵某在汽车东边挂钩,伊某在西边挂钩。当时贺某站在 汽 车东边。抵某当时在闪蒸器南边打扫卫生。大约 8 时 40 分左右,第三次起吊钢 板(每次起吊 6 块,前面已起吊过 2 次)。当钢板吊起离开 汽车后,距地面大约 2.5m 左右,横向西 2m 左右,起吊钢板快接近切割转台 时,王某发现不锈钢板 南
2、北上下出现晃动,此时吊车未停,向南点打。大约 9 时左右,贺某发现有 人 在闪蒸器北边站立 ( 危险区 ),立即向王某打手势,并大声 呼 喊。王某看见贺某 用手挥动,并大声喊“唉 ”,按惯例,她意识到要紧急停车,于是王某立即 紧急停车。此时钢板脱离吊钩,由南向下坠落,刹时,车间尘土飞扬。在场的贺某、赵某等人已意识到出事了。当他们赶到出事地点时,发现抵某仰躺在闪蒸器南边,脚在闪蒸器下面。贺某、赵某等人赶紧找车将抵某送往医院,经医院抢救,因抵某脑部严重受损,抢救无效,于 11时左右死亡。事故原因:(1)行车操作工王某违章操作, 在行车西行 2m 后,当她已发现钢板南北 上下晃动时,应立即停车弄清原
3、因,消除晃动因素后,再往南行。但王某违犯操作规程,点打吊车往南运行,导致钢板脱离吊钩,造成抵某死亡。这是事故发生的一个直接原因 。(2)贺某现场违章指挥。一是 起吊前贺某未对现场进 行 检查;二是物体离地面高度较高,贺某未特别加强安全警戒;三是指挥失误,当行车西行发现晃动时,应立即出示停车手势,但贺某未做;四是贺某站的位置不符合指挥者要求,应站在吊车的西边,便于检查和阻止其他人员进入危险区,但贺某却站在汽车东边一直未离开。因而对吊车西边抵某的出现不能及时发现。贺某违章指挥是造成本次事故发生的主要原因。(3)抵某本应在闪蒸器南边清扫卫生,但抵某违犯劳动纪律,站到闪蒸器的北边(危险区 ),也是导致
4、事故发生的直接原因。起重 机翻倒事故 案例分析一、事故经过:2004 年 1 月 2 日下午 6 时左右,大连 YL 公司(以下简称 YL 公司)港务公司调度张 , 安排在该公司从 事劳务输出的大连 TT 建筑工程公司(以下简称建筑公 司)的劳务队 的劳务 工进行从厂内 火车专用线到码头倒运原木和工字钢的装 卸作业。其中厂内车辆驾驶 员梁 AA 负责将原木、 工字钢从火车专用线拉到码头,杨 操作 15T 门座起重 机(设计最 大载荷为 15 吨 ),杨、赵负责起重作业的挂钩、摘钩。 20 时左右倒运完原木,开始进 行工字钢(工字钢的 型号36B, 12m/根,65.6kg/m)的倒运,先后两次
5、分别拉来 13根、16根工字钢, 都是一钩 起吊。20时 50 分左右,梁拉来第三车工 字钢( 28根,约 22 吨重), 杨、赵 爬上汽车 准备捆绑工字钢进行挂钩作业,发现此次 拉来的工字钢太多,欲分两 次起吊,而门 座起重 机操作工杨 AA 则示意一钩起吊,杨、赵没再坚持,就将 28 根工 字钢捆绑在一 起,并 将绳扣挂到起重机的钩头上后跳下汽车。 20 时 55分左右,门座 起重 机操作工杨 AA 开始在 19米幅度(此处最大载重量为 10 吨)起吊,因吊物严重 超载,加 之无力矩限位器, 致使门座起重机发生倾倒,操作工杨 AA 随门座起重机一同摔到 地面受 伤,后立即送往医院 抢救无效
6、死亡。二、事故原因分析(一)直接原因:1. YL 公司用于码头装卸货物的自制 15T 门座起重机存在严重设 备缺陷,无力矩限位 器。当门座起重机操 作工杨公领超载吊运工字钢时,设备无自 我保护装置,吊物将门座起 重机拉倒,导致门座 起重机倾斜而倒塌,操作工杨 AA 随倒塌的门座起重机一 起摔倒地面 受伤致死。是造成此 起事故发生的直接主要原因。2. 门座起重机操作工杨 AA 安全意识淡薄,违反 YL 公司起重机操作规程 ,在吊运 工字钢时,没有确认 其重量,就盲目起吊,导致超载运行将门 座起重机拉倒,其本人随倒 塌的门座起重机一起 摔倒地面受伤致死。是造成此起事故发生 的直接原因。(二)间接原
7、因 :1 YL 公司下属 港务公司对码头装卸的安全管理存在漏洞, 安全规章制度落实不够, 缺 乏对作业现场安全 的监督检查,对起重作业缺乏必要的安全 交底,对在港务公司码头从 事装 卸的劳务人员的 安全教育不落实,允许未经起重专业知识 培训的劳务工从事起重作业。 是造 成此起事故发生 的间接原因。2YL 公司对在 用起重设备安全管理不善,缺乏对起重设备 定期的保养与检修,使15T 门座起重机长期 处于不安全状态下带病运行。同时违 反了特种设备必须经法定检验部 门进行定期检验合格 后方可使用规定, 15T 门座起重机 超过法定检验周期未申请检验, 致 使 15T 门座起重机存 在无力矩限位器的安
8、全隐 患没有及时进行整改。是造成此起事故发生 的间接原因,也是造 成此起事故发生的重要原因。吊,发现钢丝绳脱落 全起吊,在未经确认 故的直接原因和主要绑,刘伟在机架靠近大门一行指挥。王新挂好后问刘伟挥信号为打“口哨”和“手见所吊机架,只能听信 号起吊。齐就看到王新快速后退并摔,而机架已被提升,并被拉,将机架迅速吊起。王新经和手势,而是打口哨指挥起 抱以侥幸心理,认为还未完 的违章操作,是造成本次事钢丝绳绷紧后再听指挥起吊,起重 脱钩 砸死操作 工一、事故经过2000年 4月 25日 8:30,某冷轧厂 准备车间轴承班班长张林召开 班前会,对当天工作 进 行安排。当天的主 要工作任务是安装机架,
9、分 2 组进行,一 组为李明、王新、刘伟 3 人, 负 责安装 2台机架;另 4 人为一组,负责安装 3台机架。行车工 张齐配合 2组进行吊装作业。10:30,李明 这一组第一台机架安装完毕,准 备将机架吊离安装平台。李明打手势让张 齐将行车开到安装平 台上方来,刘伟和王新对机架进行兜吊捆 侧挂钢丝绳,王新在 刘伟对面挂钢丝绳,李明站在刘伟同侧进 挂好没有,刘伟回答 说挂好了。王新即开始指挥张齐起吊,指 势”。行车驾驶位置位于机架安装平台斜上方,行车工看不 张齐听到指挥信号后 ,即打铃警示并提升卷扬。刚一提升,张 倒在地,便赶快停止 起升。此时,王新这一侧的钢丝绳已脱落 倒砸在王新身上。现场作
10、业人员闻 讯后,急忙用脱落的钢丝绳重新捆好机架 抢救无效死亡。、原因分析(1) 侥幸作业在起重操作中, 王新挂好钢丝绳后,未执行规范指挥信号 后,没及时给信号示意停吊和落绳,而是 的情况下就上前准备重新挂绳,这是严重 原因。(2) 操作不当行车工张齐起吊 机架时,未严格执行安全操作规程,未待 是造成此次事故的直 接原因和主要原因。(3) 无证上岗王新本岗位工龄 不到 1 年,且无司索、指挥 人员操作证。行车工张齐有操作证 ,但行 车 作业时间不足 1 年 ,经验不足,识险、避险及自我防护能力 差,是本次事故的间接原因。起重 机失控 钢水包撞倒 他人事故经过:某钢铁公司炼钢 车间徐某操作起重机吊运重 1.8t 的钢水包,准备将 其放到平车上。 当吊车开到平车上方时,由于钢水包未对正平车不 能下落。地面指 挥人员要徐某稍动大车,徐某稍一转动大车操纵手 柄,接触器头跳 火,大车失控吊着离地 1m 高的钢水包向前疾驶, 驶到4.9m处一名员工躲避不及被撞倒,又继续前走 5.7m,直到挂 住电炉支架,操 作者才醒悟,将电源
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