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文档简介

1、风电场月度运行分析模板|月度工作总结ppt范文克山龙源风力发电有限公司曙光风电场 11月安全生产分析单位: 曙光风电场 编制: 魏志国 审核: 时间: 20XX年12月01日目 录一、本月概述 . 2 二、风资源情况 . 2、测风设备情况 . 2 、测风塔观测结果. 3 三、运行情况 . 7、发电量情况 . 7 、计划完成情况 . 11 、利用小时数情况. 14 、综合厂用电情况. 16 、线损情况 . 18 、机组可用系数情况 . 20 四、设备检修情况 . 24当月定检情况 . 24 、风电机组故障检修情况 . 24 、升压站设备检修情况 . 26 、线路检修情况 . 27 、损失影响 .

2、 27 五、安全管理情况 . 28、概述 . 28 、本月两票情况 . 28 、本月一类障碍情况 . 28 六、遗留的主要问题和下月计划 . 29、本月遗留的问题. 29 、下月计划工作 . 29一、 本月概述克山曙光风电场地处克山县中部北联乡北联林场区域,为典型丘陵地形,场区内的海拔在280380米之间。风电场坐标位于N481155481451、E12541171254716范围内。克山曙光风电场拟选用33台单机容量为1500kW的WTG1风力发电机组,总装机。综合考虑各种因素,本风电场年上网电量为万kWh,综合折减系数为%,年利用小时数,容量系数。本风电场建设一座升压站,建设50MVA主变

3、一台,升压站为后期项目预留间隔。110kV主接线采用线路-变压器组接线。变电站通过一回LGJ-150线路送入220kV克山变电站的110kV侧,距离25km。二、风资源情况 、测风设备情况 测风塔概述测风塔编号:6768 高度:75米 位置:位于4号风机北500米处。 测风塔管理测风塔每月巡视一次,自动读取数据。 测风塔设备健康情况 测风塔自投运开始,一切正常。、测风塔观测结果 本月风速情况 风频情况三、运行情况 、电量情况本月发电量有所降低,主要原因是本月风偏差,其次是由于限电比较严重,本月限电损失电量约222万千瓦时。 设备情况影响电量的因素 限电量情况当月限电222万千瓦时, 1-11月

4、累计限电量万千瓦时。本地区电网结构说明:本年限电量升高/降低的主要原因是:具体发电限电情况列表如下所示:)其它项目例图如上,需分别画图说明。 表格指标:1.发电量:风机监控系统中所有风机发电量之和;2.限电损失:遵照电网限出力条件下风电场运行管理意见以及关于上报电网限出力地区抽样机组的通知文件要求进行统计计算。具体方式为统计期内抽样机组发电量的平均值与调度限出力运行和调度停运机组的总台数的乘积减去调度限出力运行机组和调度停运机组实际累计发电量之和的差值。用公式表示:风电场限出力损失电量=抽样机组发电量的平均值-3.限电比例:用公式表示为:限电比例 = 限电量/注意:对风电场不同项目要按照一期、

5、二期等分开。) 电量预测曙光风电场预计全年可完成发电量9434万千瓦时,限电影响万千瓦时。未来11-12月发电形势:注意:预测全年电量应 = 1-xx月实际电量+ xx月-12月预计电量、计划完成情况 完成情况 完成情况原因说明 、利用小时数情况 实际利用小时数与可研小时数的比较 不同机型利用小时数的比较、综合厂用电情况或出线侧的正向有功电量。读取计量表应选取主变高压侧或出线侧计量表。风电场如进行多次升压,则选取一次主变的数值。3.购网电量:风电场主变高压侧或出线侧的反向有功电量。读取计量表应选取主变高压侧或出线侧计量表。风电场如进行多次升压,则选取一次主变的数值。 4.综合厂用电率:5.注意

6、:对风电场有多个项目要按照一期、二期等分开。 ) 、线损情况5.线损率:线损率=线损电量/全场发电量100%趋势分析包括:当月线损率与去年同期比较高/低原因;当年各月趋势变化原因以及未来变化趋势。) 、机组可用系数情况 机组可用系数完成情况=100% 其中。当月单机可用小时数=;2. 项目的可用系数:项目的可用系数指项目所属机型可利用率按照机型容量加权平均后的数值。3. 合计中的可用系数:对某个项目而言,合计可用系数即为年累计可用系数,为各月可用系数按照当月天数加权平均后的数值。例如:某风电项目1月可用系数为97%;2月可用系数为98%;则。当月此项目1-2月可用系数为=/原因说明包括两部分:

7、1. 当月可用系数高/低于去年的原因;2. 如果有多个项目,说明不同项目之间可用系数差异的原因。) 不同机型可用系数的比较四、设备检修情况 当月定检情况 曙光风电场11月无定检。 风电机组故障检修情况(内容包括:当月风电机组故障数目,不同机型占比,不同故障占比, 例如:20XX年11月,曙光风电场风电机组共发生故障7次,按照故障类别,变桨系统故障3次,偏航故障4次。具体如下:单位:次另外,就故障发生时间、故障描述、处理方式和恢复时间。要求按照项目、机型、故障类别三级列出。例如:故障明细如下: 金风机组:变流系统故障1次:、6月24日,#32风机报变流器故障,变流器监控故障,变流器反馈丢失;IG

8、BT OK信号丢失,网侧IGBT故障。现场更换IGBT1个后恢复正常。 变浆故障5次:、6月11日,#23风机报#42子站故障,到现场重启#2变桨柜电源。、6月11日,#09风机报变桨安全链故障,经维护人员到现场检查AC2并紧线后恢复正常运行。、6月12日,#09风机报变桨系统故障,经维护人员到现场检查变桨逆变器紧线后恢复正常运行。、6月14日,#09风机报变桨安全链故障,经维护人员到现场处理#3变桨逆变器后恢复正常运行。、6月19日,#25风机报变桨电容高电压故障,到现场发现NG5损坏、DC-DC模块损坏,更换后恢复正常运行。 通讯故障1次:、11月23日,#14风机通讯故障,现场重启PLC

9、后恢复正常。风机叶片情况:、11月30日,#25风机叶片有划痕,已联系设备检修部和厂家正在鉴定中。 、升压站设备检修情况6月9日8:15,奥星代维人员对#1主变高压侧B相避雷器进行更换。11:00,对#2电容器三相避雷器进行更换。 6月25日,澳星对升压站内设备的操作机构加润滑脂。 6月26日,供电局对升压站内二期设备做预试。发现的问题有:、301-4刀闸母线侧导线线夹裂纹,约50mm.、#2主变夹件绝缘为零,出厂6000兆欧,带电前报告5000兆欧。、接地网R=欧不合格,应为欧,带电前为欧。6月29日,#1消弧消谐装置通讯中断,经检查发现#1消弧柜内C相高压熔断保险熔断。更换#1消弧消谐装置高压熔断器。) 、线路检修情况、损失影响和场内线路及输变电设施引起的受累影响造成的电量损失进行估算,列表说明。损失电量的计算根据停机期间,抽样机组的电量平均值进行估算。)单位:万kWh五、安全管理情况 、概述、本月两票情况 (例如:本月公司所属各风电场累计发生倒闸操作票0张,线路一

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