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丹东金山热电厂(2300MW)新建工程烟气脱硝工程SCR脱硝系统氨区调试报告编制年月日审核年月日批准年月日目录1前言12系统说明及设备的主要技术规范221系统说明222主要设备规范和技术参数33调试程序与内容331调试程序图332设备单体调试试运433氨储存与制备系统联锁保护及报警试验434箱罐、管路冲洗和吹扫535氮气吹扫与置换试验536严密性试验537氨气紧急释放吸收试验64调试所用仪器和仪表65调试过程中遇到的问题及建议61前言丹东金山热电厂2X300MW新建工程SCR法烟气脱硝工程是由中国华电工程公司公司成套提供。该系统采用选择性催化还原法(SCR)脱硝方案,系统布置于省煤器之后,空预器之前,属于高尘布置方式。还原剂为液氨经过热水加热蒸发而成的氨气。液氨卸载和存储系统主要作用是把液氨从槽车上卸载下来,然后输送进液氨存储罐进行存储。系统主要的设备包括两个液氨存储罐、两台卸料压缩机、一个废氨稀释槽及一些安全辅助设施。烟气脱硝工程整套氨区调试是检验氨区主要及其配套的附属设备制造、设计、施工、调试、生产准备情况质量的重要环节,是保证氨区设备能安全、可靠、经济、文明地投入生产、发挥投资效益的关键性程序,是一项复杂而细致的系统工程。氨区设备的调试是整个脱硝工程调试的一个重要阶段,为了优质高效、有条不紊地做好氨区设备调试的各项工作,特编制本措施。氨储存与制备系统调试从单体调试等项目交接验收完成后开始,分无氨调试和有氨调试两步进行。待氨系统主要设备和管路安装结束后,首先进行对氨系统的箱罐和管路冲洗和吹扫,之后进行卸料压缩机、氨蒸发器、废水泵等设备的单体试转,确保这些设备能够满足运行要求,然后完成相关联锁保护试验。由于氨气是易燃有毒气体,在氨系统加氨之前,需要对氨系统进行严密性试验和氮气置换。在喷淋系统和氮气吹扫系统等安保系统调试结束后,就可以开始向液氨储罐内加氨。为了确保在紧急情况下,能够把氨气安全地释放到氨稀释槽,在开始氨气制备和供应之前,需要进行一个低负荷的氨气释放试验。之后就可以开始制备氨气待用,确保能向SCR脱硝系统提拱源源不断的合格氨气。11调试依据及标准111调试依据氨储存与制备系统调试应严格遵循以下有关规程氨储存与制备系统调试应严格遵循以下有关规程火力发电建设工程启动试运及验收规程(DL/T54372009);火电工程启动调试工作规定;火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版);火电施工质量检验及评定标准锅炉篇(1996年版);GB5023597工业金属管道施工及验收规范;GB5023597工业金属管道施工及验收规范;SH35012002石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范;技术供应商调试大纲、运行维护手册、培训手册;液氨储存与制备系统PID图纸;烟气脱硝系统其它制造商有关系统及设备资料。112SCR法烟气脱硝工程调试质量标准参考原部颁火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)中相关的质量标准要求,全部检验项目合格率100,优良率90以上。2系统说明及设备的主要技术规范21系统说明丹东金山热电厂新建工程烟气脱硝工程采用选择性催化还原法(SCR)工艺,采用液态纯氨作为脱硝还原剂。脱硝用液氨的卸料和储存以及氨气的制备和供应通过一个独立的氨储存与制备系统来实现。氨系统包括卸氨机、储氨箱、氨蒸发器、氨气缓冲箱、氨气吸收箱、废水泵、污水池等。液氨的供应由液氨槽车运送,利用卸氨机将液氨由槽车输入储氨箱内。储氨箱中的液氨流至液氨蒸发槽内蒸发为氨气,经氨气缓冲箱来控制一定的压力及其流量,然后与稀释空气在氨气/空气混合器中混合均匀后,经氨气喷射格栅(AIG)喷入烟道。其工艺流程如下图所示液氨罐车稀释风机稀释空气卸氨机储氨箱氨蒸发器氨气缓冲箱氨气/空气混合器氨气吸收箱污水池化学污水处理系统AIG由于氨是一种可燃性气体,与空气混合时易发生爆炸,其与空气混合的爆炸下限为157,爆炸上限为274,同时氨气是恶臭毒性气体。为了防止因氨气泄漏危害作业人员的健康,氨储存和制备系统还设计了氮气吹扫系统和水喷淋系统。吹扫置换氮气能够把储罐和管道中的残余氨气吹入氨气吸收箱中,并用水喷淋吸收。来自卸氨机、储氨箱、氨气缓冲箱及相应连接液氨、氨气管道中的超压紧急排放氨气经管道收集后,集中送至氨气吸收箱用水吸收稀释。在氨气吸收箱中吸收了氨气的污水被疏放至污水池,然后通过废水泵输送至化学污水处理系统进行处理。22主要设备规范和技术参数序号设备名称设备规格单位数量生产厂家1储氨罐容积28M3设计压力232MPA外形尺寸ID2500H5000只2常州德尔松压力容器有限公司2卸氨机流量1M3/MIN吸气压力16MPA排气压力24MPA电机功率185KW台2蚌埠市联合压缩机制造有限公司3液氨蒸发器蒸发能力250KG/H设计压力25MPA个2天津市奥利达设备工程技术有限公司5氨气吸收罐容积40M3设计温度50工作压力常压个1常州德尔松压力容器有限公司10催化剂平板式、氧化钒/氧化钛催化剂套2成都东方凯特瑞环保催化剂有限公司13氨气/空气混合器混合单元型式文丘里式DN300,L1600MM只2天津市奥利达设备工程技术有限公司14CEMS分析仪套4北京中电兴业技术开发有限公司3调试程序与内容31调试程序图主设备安装结束调试技术方案交底仪控设备安装结束电气设备安装结束调试须满足的条件确认安全条件满足附属设施安装结束设备单体调试卸料压缩机试转氨蒸发器无氨试运行联锁保护及报警试验废水泵试转氨泄漏检测仪调试箱罐、管路冲洗和吹扫氮气吹扫与置换试验氨气紧急排放吸收试验32设备单体调试试运氨系统中需首先进行单体试转的设备主要有卸氨机、氨蒸发器、废水泵和氨泄漏检测仪。321卸氨机调试。9月9日上午,两台卸氨机进行空气单机试运。两台卸氨机开机运行了30分钟,进出口压差调整到06MPA,出口气温上升到26时停止,在试运期间,卸氨泵的振动、声音、出口压力、电机温度都比较正常,单机试运合格。由于卸氨泵是根据氨气介质设计的,所以在单机试运时没有连续运行8小时。322氨蒸发器调试9月7日,用蒸汽加热2台蒸发器试验正常,只对蒸发器AB2台蒸发器的电器系统和温控系统进行了调试试验正常。具备投运条件,都能根据设计值,温度到90自动停止加热,利用加水将温度降至75蒸发器自动开始加热。通过3次模拟试验,加热器动作正常,试验合格。323废水泵调试9月23日上午开始对辅机进行了试运调试工作,废水泵A、B试运时从启动到建立稳定的水压,时间为10秒钟左右,水泵的振动,电流,声音,温度,出口水压均一切正常达到设计,调试和运行要求,压力是025MPA左右。324氨泄漏检测仪调试9月4日使用配制的氨水对氨泄漏检测仪进行校验,当浓度达到25PPM以上时都能发出报警信号达到良好的实验效果,DCS显示正常,消防喷淋联动正常。测点位置显示数据(PPM)报警值(PPM)备注蒸发器区域50425压缩机区域50525液氨储罐A50425液氨储罐B50625液氨储罐区域50425槽车区域5052533氨储存与制备系统联锁保护及报警试验根据系统安全运行要求,9月20日开始对氨区、SCR区的气动和气动阀门进行对点,对联锁保护和报警进行了试验,详见附录联锁保护清单,先采用就地模拟,然后对设备进行实际动作试验。34箱罐、管路冲洗和吹扫为了确保氨系统的清洁和氨气的品质,避免AIG喷嘴堵塞,8月6日水压试验完成后,要求安装公司用仪用压缩空气对氨系统中的箱罐和管路进行冲洗和吹扫,把残余在系统中的水、焊渣、灰尘等杂物颗粒物彻底清除干净(冲扫四次)。35氮气吹扫与置换试验由于氨气与空气混合时易发生爆炸,其与空气混合的爆炸下限为157,爆炸上限为274。为了规避爆炸危险及现场安全出现异常,在工作前我们提前制定了事故应急预案,做好了反事故演练和要求各工作人员必须按章操作,严格执行安全规程,做到调试工作中万无一失,安全工作人人有责,并要求安全专工时刻坚守在工作现场,使大家从思想上始终倡导警钟长鸣的原则。在向液氨罐中加注液氨之前,需用氮气把氨系统箱罐和管路中的空气置换出来。9月4日9月28日氨区系统进行了氮气置换,置换流程是氮气从气氨、液氨管路分别充入两台储氨箱、开启储氨箱上各出口氨阀、经过蒸发器到缓冲箱,从底部排放阀进行分别调节排放。在置换期间氨区系统中各个大小排放阀均逐个开启排放,包括各设备上液位计,水位计,底部排放阀、卸氨机疏水阀,各旁路阀门及各路管道上排放阀门。具体操作是先进行气密试验,然后将设备内气体放掉同时进行含氧量测试,测试结果75不符合卸氨要求(含氧量小于2)根据测试的结果要求施工单位9月22日下午开始进行氮气置换,用氮70瓶,先用24瓶氮气进行无压吹扫,氨箱底部排氨取样测定,含氧量在75,关闭氨箱底部排放,开启缓冲箱底部排放,1800停止置换;9月24日上午继续开始氮置换,用氮70瓶,测缓冲箱含氧量7,下午130来氮气30瓶,开始置换发现B罐下部气相管出口连接法兰处有小量漏气,经及时加固螺丝,并用洗衣粉水泡测试正常无泄漏。9月26日上午830测定含氧55、54、56、52、52共用氮气170瓶,1000测定含氧量41、41、42、42、40、40共用氮气70瓶,下午200测定含氧29、29、27、27、26共用氮气240瓶,压力在007MPA,查漏发现储氨箱A液位计B上部放空阀及B液入口调节阀门杆盘根有漏气现象,及时调整后加固螺丝并实验正常无泄漏,氨气缓冲箱排放有漏气现象,关严后不漏。9月27日上午830测定含氧量16,,压力012MPA,置换合格。共用氮气240瓶。36严密性试验由于氨气是一种恶臭有毒气体,为了避免氨气从氨系统中的法兰等连接处泄漏出来,危害工作人员的身体健康,在加注液氨之前,需进行严密性试验。9月28日氨区系统内用氮气充压到12MPA,保持到10月2日,氨区氨气缓冲箱压力12MP,没有发现泄漏现象,各项指标均在测试正常范围内。37氨气紧急释放吸收试验为了确保在紧急情况下,储存在氨气缓冲箱等设置中的氨气能够安全地释放到氨稀释槽中,在大量制备氨气之前,需要进行一个低负荷的氨气紧急排放试验。10月5日上午检查氨区设备,将储氨箱A处于进氨状态,900开始卸氨操作,开启补水阀对氨气吸收罐进行补水,1000开启储氨箱A放氨阀进行了紧急放氨吸收试验,排放氨量约50公斤左右,排放过程中未发现排放吸收系统有漏氨现象,储氨箱A压力从035MPA下降到02MPA。4调试所用仪器和仪表调试中所使用的仪器包括测振仪、转速测量仪表以及测温仪等。具体如下序号仪器名称型号精度厂家数量1红外线测温仪12袖珍型测振仪13O2分析仪14氨气测量仪15调试过程中遇到的问题及建议51卸氨机裸露布置,在运行期间本体和出氨管道温度在100左右,很容易对人体造成烫伤的危险,在调试期间,加强了对参与调试人员的培训教育和管理,没有发生烫伤事故,但是隐患还是存在的,建议对卸氨机加装防护罩,对出口管道进行保温隔热已消除安全隐患。52蒸发器为水浴加热,蒸汽使用主厂辅汽联箱来汽,加热蒸汽压力大于06MPA。试运过程中发现,由于蒸汽量较小,水浴温度偏低,采取打开调节阀的旁路阀,能够保证水浴温度到设计温度范围。建议将蒸汽管道加粗,以保证蒸汽供应正常。53消防喷淋手动试验

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