中国重汽国IV发动机1500小时台架试验.doc_第1页
中国重汽国IV发动机1500小时台架试验.doc_第2页
中国重汽国IV发动机1500小时台架试验.doc_第3页
中国重汽国IV发动机1500小时台架试验.doc_第4页
中国重汽国IV发动机1500小时台架试验.doc_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

中国重汽国IV发动机1500小时台架试验柴油机油试验报告参加单位:中国重型汽车集团有限公司技术发展中心(盖章)福建莱克石化有限公司技术中心(盖章)试验时间:2009年2月至2009年7月试验地点:中国重型汽车集团有限公司技术发展中心1、概况:2009年2月至2009年7月,中国重汽使用莱克石化提供的莱克牌CI4+ 15W40(满足API CI4性能级别)对中国重汽自主研发的满足国IV排放的发动机(EGR+DPF)进行三个换油期,发动机总运行时间达1500个小时的发动机试验,并对试验进行全程油品性能检测。2、试验条件:在中国重汽技术中心发动机试验室复强试验室,发动机功率336HP,试验运行工况见表1。表1 D10国发动机台架试验运行工况工况序号转速负荷%运转时间min1怠速022最大扭矩转速10103最大扭矩转速100204怠速025额定转速25106额定转速50107额定转速75108额定转速1002091/2(最大扭矩转速+额定转速)2510101/2(最大扭矩转速+额定转速)5010111/2(最大扭矩转速+额定转速)7510121/2(最大扭矩转速+额定转速)1002013最大扭矩转速251014最大扭矩转速501015最大扭矩转速751016最大扭矩转速1002017怠速02181/2(最大扭矩转速+额定转速)2510191/2(最大扭矩转速+额定转速)5010201/2(最大扭矩转速+额定转速)7510211/2(最大扭矩转速+额定转速)1002022额定转速251023额定转速501024额定转速751025额定转速1002026怠速0227停车0121、 一个循环所用时间为5h。2、本台架耐久性运行试验一个循环(5h),换算为整车道路耐久性行驶里程数800Km(推荐)。3、试验目的:考核福建莱克石化有限公司专门为中国重汽开发的CI4+ 15W40重负荷柴油发动机油在中国重汽国IV发动机上的实际使用性能。4、判定标准结合国外同行业内长换油期润滑油认证规范,及部分试验结果,判定标准如表2所示。表2 判定标准序号项目指标试验标准1100运动粘度变化率,%25ASTM D4452碱值变化率,%下降50ASTM D28963酸值增值,mg/g2ASTM D664 、ASTM D9744烟炱含量,%55元素含量,ppmFe正常300,超过500为危险ASTM D6595ASTM E2412FTIRCu正常40,超过80为危险Al正常40,超过100为危险Cr正常20,超过80为危险Pb正常40,超过100为危险Si正常25,超过100为危险5、试验发动机:中国重汽自主研发的满足国IV排放的发动机,使用燃料为国IV柴油(据分析柴油硫含量为72ppm)。6、试验油品及试验内容:1、福建莱克石化有限公司提供的莱克牌CI-4+ 15W-40重负荷柴油发动机油。2、试验开始时间为2009年2月,共进行三个换油期,发动机运行时间分别为300小时、500小时、700小时,发动机总运行时间达1500小时的发动机台架试验。7、油品检测单位:中国重汽委托上海润凯油液检测中心检测。8、试验结果汇总: 表3 0-300小时试验结果汇总Target Odometer km排放前)磨合后50小时100小时150小时200小时240小时269小时300小时后清洗300小时取样日期02-2302-2304-03实验编号100运动粘度mm/s215.2614.6515.1715.0814.7314.8414.7115.1414.8214.8840运动粘度mm/s2116.8114.20114.80113.20113.20112.3113.2114112.8116.7总碱值(以KOH计)mg/g10.369.9610.3410.3110.1810.1110.0910.2110.0510.17总酸值(以KOH计)mg/g2.342.52.242.372.482.382.252.262.222.32烟炱含量,%0.000.00.000.120.220.270.360.410.410.05氧化度312.044747763硝化度02.003535550燃油稀释 %3.562.23.382.842.2000000水含量%w/w0.050.00.000.00.100000光谱元素含量ppm(ICP)Fe5.416.011.022.035.05366769117Cu2.815.0152122232324234Pb1.76.63.75.66.26.45.97.56.81.4Cr0.10.60.50.90.71.21.51.68.91.4Mo1.11.10.20.80.30.90.81.20.51.2Al1.44.71.82.53.24.43.94.35.52.1Sn0.00.00.00.0000000Si6.95.84.45.25.97.46.77.298.2添加剂元素含量ppm(ICP)Zn15181300.014381565141714651515154114221333P14591310.013981488146314741548155815821392Ca25332971.023212522245525772619267524342182Mg30455.028932132345344357323336B0.90.90.90.80.70.810.90.80.8表4 300-800小时试验结果汇总Target Odometer km400小时450小时500小时570小时650小时700小时740小时770小时800小时800小时清洗后取样日期5-145-175-19实验编号100运动粘度mm/s214.9415.1614.8814.9615.0814.914.9414.7615.2415.1640运动粘度mm/s2114.2113.1113.2112.3111.7111.6111.2112.2112.4117.2总碱值(以KOH计)mg/g10.1810.2210.239.939.899.819.899.599.4810.25总酸值(以KOH计)mg/g2.52.352.322.462.392.432.32.662.532.27烟炱含量,%0.260.340.380.530.530.520.460.530.60氧化度4436565560硝化度3336669660燃油稀释 %0000000000水含量%w/w0000000000.05光谱元素含量ppm(ICP)Fe23324414817618019318419913Cu2.63.34.21012131723302Pb1.22.324.54.74.14.65.45.40.4Cr1.21.81.956.666.36.36.80Mo0.50.80.51.11.111.31.51.31.2Al2.63.43.76.16.66.46.677.91.5Sn0000000000Si4.75.26.48.61.18.88.88.61.37.9添加剂元素含量ppm(ICP)Zn1366131213821431143614101424140714191339P1421152514631575135814861500146214221364Ca2345225723102551251925252538251825522262Mg365334343395363381383372372343B0.70.60.6110.910.910.5表5 800-1500小时试验结果汇总Target Odometer km900小时1000小时1100小时1200小时1300小时1400小时1500小时取样日期2009-6-23实验编号QT09070600QT09070601100运动粘度mm/s215.0215.0215.114.715.2715.4716.7640运动粘度mm/s2114.4113.8113.8114.2114.8116.8118.8总碱值(以KOH计)mg/g10.119.969.799.58.958.988.41总酸值(以KOH计)mg/g2.152.242.342.451.892.432.31烟炱含量,%0.190.480.570.560.740.340.4氧化度0455789硝化度046711910燃油稀释 %0000000水含量%w/w00.0500.050.050.050.05光谱元素含量ppm(ICP)Fe174868116122135167Cu3.76.71116202630Pb1.22.14.35.34.755.2Cr0.51.42.43.23.43.84.3Mo0.30.31.61.510.70.4Al1.94.55.777.89.811Sn0000000Si4.455.7107.89.311添加剂元素含量ppm(ICP)Zn1381136712941383132712951340P1618145013191486148012911277Ca2398249823702596244824092472Mg411385351403384347355B0.50.50.60.72.40.60.59、试验结果分析9.1图1 油品100运动粘度分析趋势图从图1的变化趋势曲线可以看出,整个过程中油品粘度变化趋势符合油品使用规律,700h后最大变化率10%,远低于3540%的警戒值,且没有超过相应的粘度等级,表明油品具有良好的抗剪切能力。9.2图2 油品TBN、TAN变化趋势图从图2可以看出,在整个试验过程中,TBN没有明显的下降(下降幅度小于2个单位),远小于以下降50%作为换油指标的标准,TAN也几乎没有上升,显示出油品良好的碱值控制能力,保证在换油时油品仍具有足够的碱值储备,有较好的腐蚀防止能力。9.3图3油品氧化值、硝化值变化趋势图图3的趋势线表明,油品的氧化值、硝化值变化趋势符合润滑油品的衰变规律。随着使用期限的延长,由于高温、剪切等原因,油品存在一定的氧化现象,同时由于燃料窜气等,会有一定的氧化物、硝化物生产,加速油品的老化。但整个过程中油品的氧化值、硝化值较低,并未受深度氧化,具有良好的氧化安定性。9.4图4 油品中烟炱、水分、燃料稀释变化趋势从图4的变化趋势线中可以看出,油品中烟炱含量随着使用期限的延长而逐渐增加,但始终维持在较低水平,远低于5%的换油期要求,表明油品具有较好的清净分散能力,有效防止烟炱沉积。试验初始时燃料稀释含量较高是因为发动机状态不佳造成。9.5图5 磨损金属含量趋势图从图5的磨损金属含量趋势线可以看出,随着发动机运行时间的增长,油品中磨损金属元素含量均呈上升趋势,除Fe元素外,其它元素缓慢增加,但在整个试验过程中,对于长换油期润滑油来说,均属于正常范围(其中Si、Pb和Cu元素是重点考察的磨损元素,Fe的换油指标较高,换油期内不影响正常的润滑性能)低于危险含量标准,不存在异常磨损情况,说明润滑油有较好的润滑性能,能有效控制发动机的磨损,保护发动机正常工作。9.6图6 添加剂元素含量趋势图从图6的添加剂元素含量趋势线可以看出,随着发动机运行时间的增长,油品中添加剂元素含量消耗缓慢,保证了润滑油的性能。10、试验结论:l 使用国IV柴油(据分析柴油硫含量为72ppm),在国IV发动机上进行了三个换油期总时长达1500小时的台架试验l 在整个发动机试验过程进行了全程油品性能检测l 旧油分析显示,整个过程中油品粘度、TBN、TAN、氧化值、添加剂元素等变化较小,表明油品未受深度氧化,具有良好的抗氧化能力,具有足够的碱值储备。l 油品中烟炱含量很低

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论