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文档简介

冰箱一部后厂房箱体拼装线,生产线平衡分析,负责人:任爱梅 田玉荣 薛胜 分析时间:2008.11-2009.05,生产线平衡分析,内容包含: 1、线体目前的工艺流程图,明确各工序的定员,动作数量,工时,移动距离等内容; 2、改进前平衡效率的计算结果; 3、列出改进的工序。包括分解合并、工艺与设计改进,改进的效果对比; 4、改进后平衡效率的计算结果; 5、改进前后线体平衡效率对比。,冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工艺流程分析,生产线平衡分析,冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工艺流程分析,生产线平衡分析,冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工艺流程分析,生产线平衡分析,合计: 动作数量: 74 操作人数:44 搬运距离: 总时间:2433.2,生产线平衡分析,冰箱一部后厂房箱体拼装线工序工时柱状图 改进前,生产线平衡分析,改善措施:(工序合并与分解) 1.装下底、出线:改为装下底,出线移给密封工序; 2.装低压管、排水管:改为装低压管,排水管移给密封工序; 3.包扎左右侧帮、密封:改为包扎左右侧帮,密封移给打加强板工序; 4.焊接、连二毛管:改为焊接,连二毛管移给连管工序; 5.密封顶面、打螺钉:工序取消,节省1人。作业分给装连体、穿管工序。,改善措施:(设计优化与工艺改进) 1.冷冻室包扎:冷冻室内壳增加定位线,取消冷冻室辅助盘管包扎 工装,提高速度。 2.装上梁、定防露管:箱胆四角增加圆弧过渡的胆筋设计,减小拼 装缝隙,取消包角海绵胶带,提高速度。 3.装中梁:将密封海绵胶由热熔胶改为水性胶,并改进海绵规格, 密封海绵由四道改为一道,提高速度。 4.装中梁:中前梁插槽加长,降低密封难度、用量,减小缝隙、减 少补胶,提高速度。,生产线平衡分析,改善措施:(设计优化与工艺改进) 5.包扎左右侧帮: 将冷凝器定位尺寸由35改为60,铝箔胶带和侧 帮后脸互不干涉,降低包扎难度,提高速度。 6.装下前梁:将下前梁缺口由左侧移到中间,减小缝隙、减少补胶 操作。 7.打胶带:改进、调整发泡胎具,聚酯胶带由20道左右减为8道左 右,节约胶带用量、提高速度。,生产线平衡分析,1.在冷冻胆上增加定位线,省略辅助盘管的定位工装。,生产线平衡分析,2.箱胆四角增加圆弧过渡的胆筋设计,减小拼装缝隙,取消包角海绵。,生产线平衡分析,3.应用新型密封海绵胶带,并改进规格,优化密封操作。,80mm1,50mm4,生产线平衡分析,4.改进下前梁缺口位置,消除胆梁缝大缺陷及补704胶操作。,生产线平衡分析,5.加长中前梁插槽长度,消除胆角缝大缺陷及补704胶操作。,生产线平衡分析,6.改进侧帮冷凝器的定位尺寸,降低操作难度。,生产线平衡分析,7.改进、调整发泡胎具。聚酯胶带由20道左右减为8道左右,节约胶带用量、提高速度。,生产线平衡分析,生

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